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文档简介
, _、 乙 a U Il l l K T A 5 0发动机冷却风扇故障的分析 中铁十一局集团汉江重工有限公司 一 唐开林 月IJ 舌 学术 C u mmi n s K T A 5 0 发动机 , 较多地配备于 1 5 4吨即 1 7 0短吨的电动轮汽车上 , 已成为该吨级的矿用电动轮汽车的主要动力源。在国内外 , 被很多黑色冶金、有色矿山、煤炭矿山所采用。在国内 , 随着进口设备件国产化进程加快 , 有部分质量较差的冷却风扇被装机使用 , 呈现发动 机主要附件 一冷却风扇良莠不齐的状态 , 带来了严重的后果 , 且经济损失的巨大 , 本文仅就此作初步的分析。 一 故障案例 1 某矿山 1 5 4吨甲号卡车,4 月 2 O日发生 故障,风扇 叶片根部加强筋 8颗铆钉断裂,风 扇固定螺栓外缘中心骨架断裂约 1 5 0 m m ,8 0 为 旧裂纹,导致骨架根部构件与根部加强筋整体 甩出,打坏散热器,设备因此故障而停机。 2 同一矿山的 1 5 4吨 乙号卡车,5月 1日 更换发动机后,更换 了新风扇轮固定螺栓 ,5月 3日下午发生故障,风扇叶片甩掉一叶,幸好没 有打坏水箱。经查记录,乙号卡车 于 3月 1日 在采场干线坡路顶端转弯处,风扇损坏,由于 地处交通主干道,加班抢修,更换新风扇装机 , 当晚生产,那么,可 以说该风扇只运行 2个月 即损坏发生故障。 经对损坏风扇检查,一叶风扇整体从根部 断裂甩 出,风扇固定螺栓处有裂纹 ( 与 甲号车 风扇大致相 同)。目测可见没有完全断裂的裂 纹存在,断裂部位呈 “ L ”型断裂形状 。 二、故障分析 我们都知道,c u m m i n s K T A S O 发动机,额定 功率为 1 6 0 0马力。在全负荷工况下,为满足发 动机 的正常运转,从设计上讲,必须有足够尺 寸的风扇运转,对发动机的冷却介质 ( 防冻液) 进行强制风冷。以便达到水温在 8 5 C 9 4 C之 间的理想发动机工作温度,保证发动机正常工 作。据 C u m m i n s 有关资料介绍,K T A 5 0发动机全 负荷工况下将消耗功率 5 0马力左右,风扇运转 的平稳性、动平衡性要求相当严格 ,如风扇本 身存在动平衡的问题 、强度不够的问题 ,高速 高负荷运转工况下,风扇高频 的振颤及离心力 相当之大,足 以造成相关机件 故障 的产生。具 体的说:如风扇轮轴承的早期损坏,风扇轴端 部锁帽脱出,风扇轮固定螺栓的松动与断裂, 风扇叶片在应 力集 中区的断裂,甩出打坏散热 器等一系列问题 ,造成严重 的经济损失及较大 的检修工作量。 三、具体分析 仅就某矿 1 5 4 卡车甲、乙两车故障分析看 , 风扇 在高速高负荷运转工况下,由于高频 巨大 的振 动力、惯性力作用,风扇叶本 身会产生振 动微量变形,由于风扇叶子本身为铝合金材质 , 可以承 受微量变形,这 是由铝质材质本身 的特 性所决定的。而故障部位出现在根部 固定螺栓 外缘处, 首先是出现裂纹, 随着使用时间的延长, 达到相当程度后 断裂甩 出,就其原因,初步分 析有 以下两点。 l 、断裂处在固定螺栓外缘处,位于风扇骨 架的中心部位, 在无外力的作用下, 本不应损坏 。 实际情况是,在高速运转工况下,叶片振动大, 叶片本身铝质材质,不易断裂,而产生断裂处 铁质骨 架根部 ,一是适应变形能力差,二是有 风扇螺栓 固定不允许变形导致应力集中,在 固 定螺栓外缘呈不规则断裂,由此可见风扇叶子 整体的强度是不够的,不 能承受高负荷,高速 运转工况下的载荷 ,因而产生故障 。 2 、分析认为,某些国产风扇叶强度不够 , 造成故障的原因是第二位的。 最根本的原因是 , 风扇叶本身的动平衡性不好,是否经过动平衡 台架试验,值得探讨。如风扇 叶子本身动平衡 性不好,或则没有经过 台架试验。高速高负荷 工况下, 其本身存在的失衡惯性呈百倍的加大, 必然导致在应力集中,在承载力较弱 的部位断 裂 。为此,风扇叶本身的质量和动平衡性至关 重要,否则将带来一系列的故障与损失。 简言之,风扇 的动平衡性不好,可直接影 响破坏风扇本身的强度,造成叶片本身的损坏。 四、技术措施 由于实际工况中,风扇叶、风扇轮属高速 运转机件,负载 受力大。为此,选用质量上乘 的风扇叶至关重要,核心 问题一是动平衡性; 二是承载强度。具体可采取如下措施 。 l 、选用质量上乘 的风扇 ,最好采用进 口原 机厂家风扇 。例如:C u mmi n s公司产品,他们的 产品均经过严格的动平衡检测。 外观 目测检查, 进 口风扇质量较轻, 均打有“ m a d e i n U S A ” 字样。 且单体为一个包装箱。采用国产风扇,必须具 有动平衡测试合格证,有资质 、质量上乘的厂 家产品。 2 、采用进 口风扇轴、进 口螺栓及轴承。实 践证实,国产轴,如要保证其装配尺寸,其承 载能力是不够 的,极易产 生断裂,造成损 失极 为严重。而 C u m m i n s的风扇轴,它的选 材、加 工及质量是与发动机主体寿命 匹配 的,不会出 现早期断裂 问题。进口螺栓可 以保证在标准的 拧紧力矩下承受更大的工作载荷。 3 、严格执行 C u mmi n s风扇轴承装配技术标 准,配合间隙,轴向窜动量、径向摆差量,必 须符合技术规 范并按规定力矩,锁紧端部固定 螺母。采用质量上乘 的润滑油进行装配,可借 鉴使用 C u mmi n s公司推荐的 “ 壳牌”5号航空高 温润滑脂为好。按标准调整风扇皮带张力,过 紧,风扇轴承负载大,易产生早期损坏、过松, 皮带打滑,降低皮带寿命,并影响散热功效。 4 、加强设备点检,及时消除例如:散热器 下座螺栓松动、窜位、散热器大小拉杆松动 、 散热器内护板固定螺栓松动、上下左右窜位 以 及风扇 内护圈固定情况,尽力避免风扇运转过 程中,由于上述部位存在问题,产生刮磨现象, 减少机械损坏。 5 、改变风扇结构:风扇安装毂采用双向压 合结构,叶片采用独立 叶片轴系安装结构,即配合方式为孔轴配 合,能够有效减小叶片高速旋转时应力集中 问 题,防止叶片根部断裂。叶片独立生产能够保 证叶片模型精度,提高风扇整体动平衡性。 6 、改变叶片材质,叶片采用玻璃纤维增强 聚酰胺材料,该材料具有质量轻、刚性高、耐 温耐候等特点。风扇毂采用硅铝合金压铸件, 这样 的组合结构能使风扇质量分布集中,减小 叶片离心力,增强风扇使用性能。 以上所述,看似仅为冷却风扇问题,实为 不可小视,因为此故障产生,将产生一系列严 重问题,影 响发动机的正常工作,造成检修工 作量大,造成 昂贵的机件损坏 、损耗,停机时 间较长,严重影响生产,为此,冷却风扇好 坏 也是发动机 正常运转的关键 问题之一,必须引 起高度重视。 参考文献: i 李 杨 ,欧阳 华 ,杜 朝辉 轴流 风 扇 转子 叶片优 化设计 J 上海交通大学学报 2 0 0 7 ( 0 9 ) 2 郭金海 , 范爱芳 工程机械用冷却风
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