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2 4 南钢科技与管理 2 0 1 2年第 4期 设计与改造 隅 承 矗 煤气净化鼓风机 D C S控制系统升级改造 李影 左殿杰 ( 炼铁新厂 ) 摘 要 : 介绍了炼铁新厂对D C S 控制系 统、 自 动化仪表控制策略进行的一系列改造: 增加风机大循环管的调 节 , 采取 “ 风机 大循环管加鼓风机联调” 的方案。达到 了稳 定鼓风机及 其焦炉集气管压力调节的 目的。 关键词 : D C S 鼓风机焦炉集气管调节 DCS Co n t r o l S y s t e m Up g r a d e o f Ga s Bl o we r L i Y in g Z u o Di a n j ie ( N e w I r o n - ma k in g P l a n t ) Ab s t r a c t : A s e r ie s o f t e c h n ic a l mo d if ic a t io n s h a v e b e e n d o n e f o r D CS c o n t r o l s y s t e m a n d a u t o ma t ic in s t r u me n t a t io n c o n t r o l s y s t e m a t N e w I r o n m a k in g P l a n t ,t h a t i s , a d j u s t i n g g e n e r a l c i r c u l a t io n p ip e o f f an a n d a d o p t i n g t h e s c h e m e fo r d e b u g o f a d j u s t in g g e n e r a l c i r c u l a t i o n p ip e o f f an a n d b l o w e r , w h ic h m a k e s b l o w e r o p e r a t e n o r mal l y a n d t h e p r e s s u r e o f c o k e o v e n c o l l e c t o r c a n b e s t a b il iz e d Ke y w o r d s : D C S ; b l o w e r ; c o k e o v e n c o l l e c t o r ; a d j u s t m e n t 前言 炼铁新厂 1 7 0万 t 焦化装置是南钢“ 十五” 结构 调整配套项 目。 自 2 0 0 3年 2月 到 2 0 0 6年 8月完成 建设 。拥有 2 5 5 孔 ( 3 # 、 4 # ) 、 1 6 0孑 L ( 5 # ) 炭化室 高 6 m单集气管复热式顶装焦炉 ( J N 6 0 6型 ) 3座 , 年产冶金焦炭 1 7 0万 t , 配套建有两套年处理煤气 8亿立方米 的煤气净化系统 。 该厂焦化与市中心隔江相望, 距国家高新技术 开发区 3 公里 , 在国家节能减排, 环保要求越来越高 的今天, 鼓风机及其焦炉集气管调节的稳定性、 可靠 性尤为重要。 项 目建设之初 , 该厂在 D C S系统设备选型上, 通 过对比国内外主流 D C S系统, 选择了北京某公司的 M A C S S m a r t P r o 分 布式控 制 系统 。但 在 日后 的生 产 运行当中, 最初建立的 D C S控制系统逐渐暴露 出鼓 风机及其焦炉集气管压力调节不够稳定的问题。因 此, 对 D C S 控制系统进行改造升级, 完善其控制策略 成为了该厂面临的重要课题。 1 面临的问题 从工艺、 机械、 仪表及 自动化控制方面分析了存 在的问题, 概括地说 , 一是 自控系统的不安全性 , 二 是控制策略及方案上的不足, 三是工艺状况多变引 起的 问题 。 1 1 自控系统的不安全性 该厂煤气净化鼓风机 D C S系统硬件组态设计之 初没有设独立的主控, 而是属于煤气净化 D C S系统 1 1 # 站。鼓风机本体的调节监控与鼓冷工段的部分 2 0 1 2年第 4期 南钢科技与管理 信号都进设于鼓风机室的 1 1 # 站远程站 , 这给日后的 系统安全运行留下隐患 。 1 2 控制策略上的不足 原来集气管、 鼓风机 的调节分属焦炉和煤 气净 化 D C S系统, 控制策略上是独立的, 但是实际上两者 又是相互关联和相互影 响的。 集气管调节 的仪表信号取压点过于靠近吸气 管, 控制上没有考虑信号冗余。 没有考虑使用循环管来调节初冷期前吸力。 1 3 工艺状况的多变 1 3 1 焦炉工 艺的多变 焦炉压力控制系统是一个耦合严重、 具有非线 性、 时变特性、 扰动剧烈的多变量系统。普通的单点 独立调节已不能适应焦炉生产和鼓风机冷凝系统控 制的复杂变化 , 不能克服焦炉集 气管之 间 、 焦炉 不 同 吸气管与鼓风机冷凝之间的耦合问题 , 导致压力及 吸力调节效果很不理想, 给生产安全、 下道工序带来 严 重影响 。 焦炉炼焦不是纯连续的生产过程, 而是在连续 生产过程中伴随着具有一定规律的间断过程。煤气 产生是连续的, 而出焦、 装煤、 平煤操作、 喷氨水操作 则是间断的执行的。3座焦炉共有 1 7 0孔, 每孔在生 产时根据需要周期性地加煤或出焦 , 任何一孔炉 门 的开和关 , 都会造成集气管压力的波动。 3 # 、 4 # 焦炉有四段集气管共用一个风机, 5 # 焦炉 有 2段集气管共用一台风机, 而风机对各个集气管 的吸入管距离长短不等, 管路又不对称 , 吸力分配不 可能都合适。在鼓风机前吸力不变的情况下 , 任一 焦炉压力的波动, 都会影响其它炉压力的稳定。 1 3 2 鼓风机后煤气阻力变化的影响 在鼓风机能力不变 的情况下 , 机后设备的阻力 发生变化或煤气用户的用量发生变化时, 都会引起 机后压力的变化, 进而引起机前吸力的变化。在煤 气发生量稳定的情况下 , 该吸力变化势必引起集气 管压力的波动。 鼓风机机械部分电机通过增速性液力耦合器拖 动风机 , 是个多变的动力源。耦合器的功率输 出随 负荷的变化而变化, 反应到风机转速上就是风机转 速 随外 界煤气 量的变化而变 化。这种变 化直接 引起 初冷期前吸力的波动。 1 4 设备 自身引起的波动 耦合器调 速系统 的机械结构差 异引起 执行器 的 角行程与耦合器勺管行程不对应 , 造成调节精度差, 从而导致执行器 调 1 的开度 , 而风 机要 么不动 , 动 辄百转 以上 , 也加 大了系统波动 。 自动化仪表系统中的调节达不到精度, 引起调 节动作滞后 , 从而引起压力或吸力的波动。 2 解决方案 通过吸取 国内焦化厂的经验与教训 , 借鉴国外 同类型焦 炉 的调 控 经验 , 提 出 了 自己 的改 造 方 案 。 即在原有的 D C S系统上, 围绕稳定集气管压力及初 冷器前吸力做一系列改造。 2 1 D C S系统方案的改进 按 自动化仪表控制的设计规范, 鼓风机是化产 的核心设备 , 其控制应当独立, 这可降低因系统问题 带来的风险; 另外 , 鼓风机本体的测控独立后 , 给煤 气净化其余部分的仪表自动化检修带来方便。 改造需在鼓风机机柜间增加 D C S系统主控制器 柜, 与原来的I O卡件共同组成 1 3 # 站。对原 D C S系 统重新“ 组态修改” , 取消原 D C S系统 1 1 # 站的远程 站 , 增加 1 3 # 站 。同时取 消原来 的光纤收发器 改用 光 口交换机 , 增加系统的可靠性。图 1 是改造后的3 # 、 4 # 焦炉煤气净化 D C S系统网络图。 2 2 控制策略的完善 把焦炉集气管压力调节由焦炉 D C S系统移到鼓 风机 D C S系统 中, 增加风机大循环管 的调节 , 采取 “ 风机大循环管加鼓风机联调” 的方案。风机的调节 动 作由循环管的开度决定 , 即在循环管一定范围内 2 6 南钢科技与管理 2 0 1 2年第4期 I程师站 I程师站 操作 站 操作员站 操作员站 操作员站 酚氰控制室 煤气净化控制室 煤气鼓风机室 图 1 煤 气净化 D C S网络 图 风机不动作 , 只有需要大幅度调整 吸力 时 , 风机才动 作 。 具体阀位的设定视工艺状况及系统负荷决定。 该厂循环管调节 蝶 阀的动作 范 围在 0 3 0 。当 循环管调节蝶阀在 8 2 0 范围内动作时, 风机不 动作, 循环管调节蝶阀8 , 表明风机吸力不足, 缓 慢 ( 1 分钟增加 1 开度 ) 增加风机吸力 , 直 到循环管 调节蝶阀 8 为止。循 环管调 节蝶 阀 2 0 , 表 明 风机吸力过大 , 缓慢 ( 1 分钟减小 1 开度 ) 减小风机 吸力 , 直到循 环管调节蝶阀 2 0 为止 ( 参见 图 2 ) 。 每段集气管上的压力测点由一个增加到三个 , 程序上采用特殊算法 , 对焦炉集气管 的压力控制采 取“ 3选 2 ” 的控制方案 ( 见 图 3 ) , 消除 了某个 测点有 误引起的调节失控 。 2 3 消除多变的工艺影响 2 3 1 针对焦炉集气管压力多变 多个 集气管压 力管 道相 连 , 集 气管 管道 与 初冷 器 、 风机也管道相连, 它们之间存在较强的相互耦合 作用。控制的主要策略是采用多变量解藕控制 , 消 除它们之间的相互干扰。 通过增加每段集气管压力信号的检测点 , 采用 3 个信号的算术平均作为压力控制调节对象 , 从而均 衡每段的压力 , 起到“ 削峰填谷” 作用。 图 2 循 环管及 风机切 换程序截 图 2 3 2 采 用先进控制 以稳定

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