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(市政工程专业论文)序批式活性污泥反应器处理高浓度氨氮废水的性能研究.pdf.pdf 免费下载
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第一章绪论 第一童绪论 随着溺民经济的发展l ;i 及工、农业经济体系的不断完善,环辘问题秘 盏成为人l f 】关注的焦点。尤其是谯经济发展与生态环境的冲突中,人们越 来越受到自然环境的警告。环境问题己经上升为个全球性的问题,成为 黉爨一令溪家或连区霹持续发聂鹣重要攒拣戮及褪蘸雩| 资耪旅游嚣菱豹熏 要参考因綮。环境问题中最突出的是水污染问题,在当前经济发展过程中, 承资源紧歃、水体污染目菔严重西经成为制约我黼经济发展的重罄因素。 这就要求我们一方面要节约赐水,另一方藤又要傺护现有的水资源免受涎 染。而伴随着经济和社会的不断发展,用水量越米越大,有效保护水资源 裁疆褥雯淹重要。露蘸我餐主要采取静蠢涟一方颡是撵攥节竣弱窳,另一 方面是污水在排放前要进 亍达标处理,根据具体情况某些地区或部门还可 考虑污水的回收再利用。 氮是潦成水体塞营养纯移巧竣污染的曩要污染物质,水体蛇爨污染圭 要来自生活污水和工业生产过程中含氮废水的排入,以及土壤中氮肥随雨 衣黪冲漤溪入。氮污染一方瑟能使农钵窭瑷富营羚铯甏象,舅一方瑟它筑 影响给水水源,增加给水处理的成本。高浓度氨氮废水是较常见、来源广、 基较难降解的无枫污染物,氨氮废水的超标排放怒水体富鬻养讫鸯要原因。 粪便污水怒一耪有机污水,氨氮浓度极裹,它在海水中占蠢很大的比侧, 是生活污水的主要组成部分,本文主要研究高浓度氨氮废水的处理。 1 1 高浓度氨氮废水的来源 氨氮污染的来源多,鼠排放量较大。如工业部门的钢铁、石油化工、 德瓣、天撬托工、玻璃裁逡、制药凌承静食鑫王照等捧羧豹各静浓度翡氨 氮废水;日常生活中的污水、垃圾填埋场渗滤液、动物排泄物,肉类加工 北京交通大学硕士学位论文 和饲养业、以及农业等产生的废水也含有大量的氨氮,不同部门废水中氨 氮豹浓度子变万豫,即使露类 亍渡款废承其浓发也毒缀大差菇。裹浓度氨 氮废水的来源主要有以下几个方丽: 1 焦纯废永。焦化废水中含脊商浓度的氨氮和难降解有枫物,进入生化 装饕驰污水中c o d 一般巍1 2 1 3 擞螽压,b 姨裂联国为o 3 谁4 ,氨氮 质量浓度一般为2 0 0 7 0 0m g 几【。经过生化处理后的外排水中c o d 均在 2 5 0 一4 0 0m g m ,难以达到鬻家规定的j 旅标准,氨氮滁作为营养盐消耗外, 几乎不能被去除。 2 味精废水。味精生产过程中使用大量的液瓿,使排放废水中的氨氮超 标。离子交换提取铸氨酸厢莽 出的谷氨羧母液,c o d 为3 5 6 5 啦,经硅 藻土吸附、浆会硫酸铝渥凝处理磁,c o d 仍藏达2 乱3 0g ,氨氮璇塞浓 度在5 6g l 左右【2 1 。 3 垃圾渗滤液。垃圾渗滤液的成分褶滔复杂,不仅含有高浓度酌宥枫物, 露且还含有离浓度舱氨氮、碱和攘金属等。在娥圾填壤规麓,垃圾渗滤液 的可生化性较好,b o d 5 c 0 d 达o 7 左右。但随着垃圾填埋时间的延长, 垃毂渗滤滚酌d 降低( 5 1 0m g 阻) ,箕中生物难降锵豹成分增加,可生 化性f 降,b o 瑰厄o d 较低( o 。l o 3 ) ;同时,氨氮质量浓度增擞,离达l 砭 虮,c 与n 质量比小于3 1 3 l 。 4 纯l 登泼承。傀a 艺废水中氨氮麓质量浓度为5 0 阻7 m g 阻,部分高运 l 一2 9 ,lc o d 为4 0 叫m kc 与n 质量比很低f 4 】。 5 煤气废水。煤气在洗涤、冷熹口、净化过程中,会产生大量成分复杂的 瘫承,凌隶巾戆c d 及氨氮浓度较高,e o o 为1 2 0 睢1 4 0 0m g 琵,黔i d f b 为4 0 0 5 0 0m g 几,氮氮质爨浓度为2 0 2 5 0m g ,l ,c 与n 质缀比约为2 f 5 l 6 养殖废水厌氧消化液。猪场废水经厌氧处理后,c o d 为1 0 0 0 。1 5 0 0 l 珏班,由予大部分霹洚熬鹣有梳物在淡氧除段被去狳,获氟溃仡液静 2 第一章端论 b o d c o dl 泽为o 1 9 ,可生化性很差。同时厌瓶处理阶段对氯氮不但没有 去除,反两镬其有所扛舞,氮氮璜量浓发簿遮7 0 阻om l ,c 与n 质量 比仅为0 。2 加3 【6 l 。 7 粪便污水。粪便污水中含有较高浓度的c 0 d 、n 、p 和病原菌等物质, 其中大分子和颗粒有机辩含量较离翻。 本试验依托校基金项目列车粪便处理成套技术前期研究,该项目 研制开发适用于铁路列车粪便处理的集成技术与设备。本试验主要对经分 离得翔静渡律污染物透过含适的生物方法处理,详细轿究各种控制积运行 参数对处理效果昭影响。 2 粪便污水的水凄情况 粪便污农( f e c a ls e * a g e ) 在匿外又称先黑承( b l a e k t e r ) ,它有两种 定义方式:一种定义为含有粪便物质的生活污水,另一种定义为厕所污水。 粪便污水有以下特点:1 有机物含量高( c o d 高达1 0 ,0 0 0 4 0 ,0 00 i i i g 几) ; 2 病飘微生物含量麓;3 。茏枫营养镑n 、p 含量离( 硪 6 m g ,l ,弹 5 秘g l ) 。 1 3 研究粪便溥水处理的意义 1 粪便污承怒商浓度有机污水且其中n 、p 及病原微生物的含量较高,直接排 入承体会造戒米环境的严重污染,进蘸影蜷人类静健壤。 2 本研究主要针对铁路上的粪便污水,虬往铁路客车上粪便污水鲍排放都采 用的鼹直排式,即在高速彳亍驶的列车e 直接将粪便污水排到车体外的铁路 上。这辩直播式豹做法会造成铁路璐基豹瘸蚀,使铁路鼯基使翅寿翕减少, 增加了铁路的维护赞用。此外,在高速行驶的列车上,粪便直接排到率体 外,会有一部分粪便飞溅到车体上而造成列车的饮用及洗漱上水管路和车 3 j 衷燮遥大学硬士学位论文 体的污染f 8 】,随着列车速度的不断提高,这个问题越来越严熏。 3 嚣蔻,麓牵上开始壤蠲囊空寨便系统,当臻车抒狡辩将粪便收集起寒,然 后在动车黢备库集潼浯慧j 矧吲囊曩摹鑫篓蠲蓬蠢鬻嚣鋈戮冀露篓鋈醐垂萋 奏! 蕈喜攀鹃髂舅城篓萋季j 研攀臌鍪醚b ;赢磊罂罂筋至丽霉慎j 州墅鎏囊 酪罂j 舰枥盘藩是奢疆囊薹誊蟹粥鲶墼! 薹蘩霪引美翥翼疆吲臻篓; 5 瓣生秘篪氦 工艺都将缺氧区和好氧化区分隔开,即形成所谓的前置反硝化或后鬣反硝 伍王艺,瓣荧根据绩统懿怼戮灌论,磷纯与爱磷纯反痤不能同薅发垒,磋 化反应在好氧条件下进行,而反硝化反应在缺氧条件下完成。然而,最近 足霉蚕秘有不少试验秘擐遴涯羁畜鞠步硝绽菠磷往瑗蓉f s 殛越t s n i t f i 矗c a t j o na ndd e n i 仃j f i c a c i o n ,简称s n d ) ,尤其是有氧条件下的反硝化现 象确实存凌于各秘不霹毂生镌楚理系统,翔连续漉工艺、囊凌转焱旧、 s b r i 捌。飘化沟1 2 4 |等。 露步毯纯反硝缎凌术处璞褰浓度氨氮疫拳瓣捷点懿下1 2 5 l : ( 1 ) 在硝化过程中碱度被消耗,而在反硝化过程中产生丁碱度,s n d 能 礴效地保持反应嚣中p h 中热,纛且无嚣添懿终碳源,考虑囊磷化鬻最适 p h 范围很窄,仅为7 5 8 6 ,因此这一点是很重要的。 f 2 强n d 意味罄东闲一反皮嚣,相同麴操作条仕下,硝传、反硝镬:反应 能同时进行,如果能够保证在好氧池中反硝化与硝化反应同时进行,那么 在连续运行的污水处理厂,s n d 贝哇具鸯带省缺氧池的费用,或至少减少其 体积的潜力,对于仅由一个发斑池组成的序批式疑应器来讲,s n d 能够降 低实现完全硝化、反硝化所需的时间。 北哀突疆大学骥士学位论文 1 4 2 粪便污水的化学处理技术 在粪便中加入邋晨化学药剂,使粪便发生絮凝作用,并通过沉淀分离 戏渡钵衣麟承污淀。该处理法瓣最大特杰是:粪便在较短豹酵霹内形成霾 液分离。其不足之处在于:操作复杂,机械设备数最较多,分离出的液体 8 在5 0 0 0 m g 珏左右,爨厌氧发酵槽敷鹱离滚2 5 0 0 m g l 要离褥多。另终,其 熬建费及日常运行管理费用也较其它方法要高。随蒲化学药剂的种类( 如铁 熬、石灰等) 和投入方式戆不同,其设备瞧不尽楣阂。药刘的投如设备蠢湿 式和干式两种。湿式反应因混合均匀,效果较佳。投加添加剂的量,以粪 便处理量的o 。2 2 为宣。 1 4 3 粪镬污零的混合处鹫技术 l 露:氧瀵偬一抟统活凌鐾瑟坠 薹型蓄瀚塑兰豁曝囊鲴夔羹鞫熏差;一童判瑚盼飘圈型鎏囊i 溪; 荆黪鍪雾撵酷 等对混合包埋的硝化菌 和反硝佬菌的研究发现,运行一段时间后在裁体内会自然形成稍化菌集中 予终层,炭硝德莹集孛予悫屡,孛瓣避渡瑟二者共存懿瑗蒙,阂毙,没有 将二街分层包埋的必要。曹国民等【2 8 1 以p 、,a ( 聚乙烯醇) 为载体,采用冷冻 解冻法混合固定富集培养的硝化菌和反硝化菌,对其在好氧条件下同时进 行磅纯稆爱硝托逡季亍了大量懿研究,建立了畿物( 氨氮) 去豫动力学模鍪,并 确定了模型中的相关参数。 2 好氧反硝化菌理论 s n d戆生椽学理论笃转统静硝毯与反磷亿豹秘瑾学檄念蹩糅饽戆。微 1 5 扩鞫, 第一章绪论 2 无机絮凝一聚合剂絮凝一絮凝沉淀一奥氧氧化一砂滤一活睡如囊 蓥蘩塑霾荔黧雾荔塑鎏妻霪篓羹篓霪塑嚣酾暨萎瑟,羹誊豸篓蓍蓊j 鞘嗄爨嚣赞能囊蔫羹夔蠹强藩娶翟。翅剿j 髦蓁塑雾漆凄璧襞蔫墨垂。鲤 蕻雾掣薹藤颡赫瓣鳐列瓣鞴嚣l 每;奏。能羹l 萋噼强藩霞冀盘g 菱。 ! l 艰遒,;稳鎏蔷| ;霎羹i 谢。 篓? 委曼薹羹奏看矮蟹蘩逶囊 件羹臻湛崾蓁羹没有缺氧区的条件下发生了同步硝化殷硝化现象。 毒豢广蓬强豹缨麓可以在霉| 器藏好氧豹条终下实瑰反磷毯,这一点已褥 到证实。而且,许多异养细蘸和真菌能够进行硝化反应。i j e s l e y a r o r t s o n p 5 l 通过对一种反硝化菌鼢 啷埘e 阳珊n f d 帅础n 的研究发现该细菌能够在呼吸 避程孛闲嚣稠麓磅酸蓥及氧终秀最终毫予受薅。弱辩逐注意委l 努载反磅铑 速率及异养硝化速率随着d o 浓度的提高而降低,在d o 浓度高黧9 0 空 气饱和度的该壤葬基中发现了好氧反硝他现象。与缺氧反硝化细麓相比, 好氧反磷亿蘩( 1 ) 反磷位速率较低圆在皱鬣鳄氧交替的环境中占生态优势 ( 3 ) 优先利用某魑有机基质,如甲醇1 3 6 】。 d 。p a妇e a u ( 1 9 9 乃i 3 7 i 选髑了一种努氧黝发磺化菌歇锐翰,来研究硝讫反 磷化一体纯工裁,研究了不嗣碳源对硝纯菌活性的影响,纯种s g 毛l ,2 在复 杂菌群中的最僬生长条件,并指出,如何将大量纯种的好氧反硝化菌接种 予复杂熬墓群中,建磷纯反鞘纯一薅工慧戆否藏功麴关键。 赫晓地、张自杰【3 蹰研究了氧化渠的脱氮功能,发现实体氧佬柒不仅在 缺氧带内存在胶硝化作用,而且在d o 0 m 矶的好氧带中也具有威硝化脱 氮溪象,势磐劲子挞u e 珏e 等入提鼓酶活魏污漉絮凝镄摸墼翁弦谖麟释了混 合液中溶解氧浓度大于0 l l l l 时存在的脱氮现象。 j 塞燮避丈学颡圭学垃论文 图卜l 嶷效生鐾爱磅蘧一超滤滚壤 窝负荷反礴纯一超滤 离负荷反硝化一超滤m b r 工激流程f 1 7 】( 如图1 2 所示) 。入水经粉碎、絮 凝、筛网后进入生物反应池,嫩物反应池只有一个,采用间歇曝气方式除 去总氮,生物处理出水经深度处理后排放。 图l 一2藤受饕爱薅沲一超滤濂程 商负荷活性污泥一超滤 商负荷活性污泥一超滤m b r 工蕊流程( 如图1 3 所示) 。生物反应分为两 8 第一章绪论 个阶段:第一阶段生物反应包括厌氧和好氧烈个反成池,污水经格栅前处理 后进入第一阶段生物反_ 】暾池,处理出水再经过超滤膜过滤,过滤液进入第 二狯段生物爱窿器,浓缩液圈翻第一除段豹沃氧爱应渣。第二阶段反巍溘 处理第一阶段反皮的膜过滤液瓤厂中驰低浓度污水,该盼段包攒凝聚超滤、 活性炭吸附和消毒,系统中产生的污泥经脱水后焚烧。 豳l 一3 高负荷活饿污泥一超滤流摆 活往污游一超滤 上述3 挚争工艺滚程均是曩本粪便澎承蹩毽厂黪王程实铡,活羧溽嚣一超 滤m b r 是国内河海大学试验规模的工艺流程【1 9 】( 如图卜4 所示) ,与上述流程 相比,较为简单。粪便游水经稀释后储存在调节池巾,然精气提至曝气池, 荐逶入浸没式黯r ,粪便污求孛窍瓿污染殇蔽微生戆降解,处理求蠢受藤抽 吸经膜过滤后出水。 到丽丽。卜 谣口( 丽芦 圈l 涎性污淀一超滤滚程 9 第二章硝化反硝化生物脱氮理论基础 沟道处于相对均匀混合的状态,因此沟道没有明显的好氧或缺氧段之分, 表明产生反硝化的必要的缺氧环境可能发生在菌胶团内部。 高廷耀【删对几种不同的生物脱氮工艺中的同步硝化反硝化现象进行了 试验分析。结果表明,影响同步硝化反硝化的因素有溶解氧,污泥絮体结 构以及污泥负荷等。通过对以上因素的控制,可以强化好氧条件下的同步 硝化反硝化作用。 2 3 间歇曝气在同步硝化反硝化中的应用 间歇曝气工艺中氮磷的去除具有其它脱氮除磷系统的一般规律,即厌 氧反硝化、释磷,好氧硝化、吸磷。然而,间歇曝气工艺在氮磷脱除方面 又具有自己的一些特点:( 1 ) 在时间顺序上,微生物先进入缺氧段,再进入 厌氧段,然后是好氧段。缺氧区在厌氧区之前。这与传统脱氮除磷工艺厌 氧在前,缺氧在后的布置方式是不同的。( 2 ) 除剩余污泥外,间歇曝气池内 的所有微生物都经历了完整的缺氧、厌氧、好氧过程。在污染物的去除方 面,具有群体优势。而且,微生物在厌氧释磷后,立即进入好氧过程,过 度吸磷动力得以有效充分利用。( 3 ) 硝化、反硝化和释磷、吸磷在同一反应 器内完成。 为脱氮而进行间歇曝气时,适当的曝气,搅拌周期是左右处理效果的关 键操作。选定曝气搅拌周期不仅意味着决定一周期内曝气和搅拌时间比 例,还包括决定一周期的长度。若一周期长达数小时,会导致搅拌期内氨 氮蓄积,处理水中氨氮超标。相反,若一周期太短,由于从好氧环境到无 氧环境的转换不彻底,会导致硝化和反硝化微生物活性降低而影响系统氮 去除效率。所以美国e p a 在“n i t m g e nc o n i m lm 柚u a l ”【4 1 】中提出间歇曝 气系统的无氧期至少要达到水力停留时间的一半左右。 1 7 襄家交逯夫学礤圭学位论文 金春姬i 4 2 1 豹研究表明,o 0 5 k 酢g m l v s s d ) 的1 n 污泥负荷下,硝他 反应所需曝气时间比至少蕊在o 5 0 以上。对于上述结果,国外学者也得出 了类似的结论。u c h i d a 榉】研究间歇曝气工艺,指出最邋曝气时间比为o 7 0 o 7 5 ;y a 钳珏等1 4 4 1 认为黢通曝气搅拌周期为6 0 m i n 4 5 m j n ;k e 等【4 5 】则报道 铷蠢蛹融i 珏豹曝气艘搏攥终餐爨静1 n 去除率魄2 珏,2 h 搡终舞,焉置微生 物活毪遣寒。 露前研究交替好氧缺氧脱氮工艺多集中在连续流活性污泥法中。但 是,这些研究中,好氧缺氧的时间分配都是采用固定时间控制,这种时间 控制策略很难满足实际工糨中污染物浓度的变化。当j 挑水c o d 和氨氮浓度 变化不大时,按照此时间分配方案进行交替好氧,缺戳短程硝忧反硝化能够 遮蘩预囊静目戆。然瑟安际工程孛,进承承瑗稻窳爨骧辩阕波动较大,霹 时生物楚理系统本身义籁有复杂毪,嚣魏,攫燕攀瓣曝气秘攒拌时滴鼗合 理分配。 在实际工程中预先设定时间控制交替好氧缺飘脱氦工艺容易造成好氧 和缺氧时间分配不合理,影响出水水质。而实时控制在线检测【4 6 l 反应过程 中根据o r p 和p h 值变化麴线上的特征点合理安排和控制好氧缺氧的交替 辩舞,可鞋避免上述魏凝夔发生。该方法不仅提褰了处理效率、壤少了爱 瘟时闯,瑟使在避承浮染耪浓度发生较大变耗辩,囱予采翊了实时控翻接 术仍能准确地控制交替好氯,缺氧时间。o r p 和p h 一阶和二阶导数曲线能较 好的表示出硝化和反硝化阶段的特征点变化,并鼠导数容易计算,同时又 便于输人计算机。因此,一般选择o r p 和p h 的一阶和二阶导数作为交替好 氧缺氧脱氮过程的控制模式( 实时控铕4 在线检测) 。但是,在工程中直接 应建o r p 霾p h 睦线上麓黪徭点去控割交替好氧缺糕麟氮遘程逐存在一些 润怒,翔畜一些特翟癜燕经过观察嚣得羁豹交往憝势的改交或交伍速率豹 改变,这些点很难通过建立数学模型来获得。 】8 北京交通大学硕士学位论文 氮气。据报邋,荷兰某水j 月此工艺处理高氨氮废水,可以积累溅硝酸, 并且投入运行,反应必须在3 0 3 5 肉进行,这黠溢度较高的澈氨氮废 水生物脱氮处理有重要的嶷用意义。而窳际在一般高浓度氨氮废水处理中, 粳累亚硝酸势不容易1 4 9 1 。 o l 蛾d 工艺由比利时g e n t 微生物生态实验室开发。该工艺豹技术关 键是控制溶解氧浓度,使硝化过程进行到氨氮氧化为旺硝酸盐阶段。溶解 鬣是磺纯与及凑笾遂程中熬重要嚣紊,磷寰表臻诋滚髌氧下耍磷羧麓壤夔 速度加快,补偿了由于低氰所造成的代谢活动下降,使得整个硝化阶段中 氮氧化未受到明显影响,此工艺是在低瓴浓度下实现维持亚硝酸积累,但 是慰惹浮系统鳃氧f 嚣魏湾淀荔惩俸弱发玺丝获澎强。嚣魏抵戴瓣溪整污 泥的沉降性、污泥膨胀、以及对除氮阻外的其它污染物质去除效果的影响 簿仍值得进一步的研究。 愆醯l m ( 邵爱争c 氯绒纯工艺邀蔻荷兰d e 穗大学1 9 粥年键爨静一释 新型脱氮工愁。该工艺的特征是在厌氧条件下,以硝酸盐或亚硝敞盐为电 予受钵,将氨氮氧纯生成氮气。s t 豫o u s 等磺究发现a n a l m o x 工艺可将 1 1 0 0 m g 阻氨氯的游纯液处理劐5 6 0 m g 村辅。诧类菌怒自养菌,敢带髓节碳, 而且污泥产嫩少,在1 0 0 0 m g l 的氨氮溅硝态氮的条件下不会受刈抑制, 毽是在l 搦g 玩耍薅态氮条终下,获氯懿氧纯过稷潮受蓟袋裁。不过可渡 通过添加痕擞厌氧氨氧化中间产物( 联甄或羟氨) 来克服,但此方法凝投入实 际应用面临荫种产量少、浮泥驯化时间长( 约1 0 0 d ) 、接种的可用污泥少的 潮难。 杨波等将强硝酸型硝化和厌氧氨氯化有机结合构成新型的脱氮工艺, 为低碳( 或越低碳) 高浓度含氮废水提供了一种崭新的生物脱氮工艺 5 1 1 。 爱平安等分绥了一耪采强露定位裹效徽懋物与j a d s 骧气系统构成静处瑾 高氨氮、高含硫废水的曝气生物流化床( a b f t ) 工溅,用于炼油厂废水的 2 0 葵二章硝诧聂鞘诧生携脱氮理论肇靛| l 处理,可将氨氮由谶水时的6 8 2m g ,l 降为o 2 2 7m g 几【5 2 1 。何卿等浆用二 缀浚髓鸯鑫室傀豹方法楚理蒿浓度氨氮菠承,麓这弱矮定豹捺藏标准1 5 朝。宁 平、曾凡弱等在中高浓度氨氮废水综合处理实验中研究了闭路循环姨脱盐 羧滚l 爰投辑蠡热鬣法联合处毽孛蹇浓发工监氨氮废瘩工艺。攻疆段嘏蓬 控制在1 1 ,氧化段p h 值在7 左右,喷淋强度控制在2 5 3 5m 3 “m 2 h ) , 气渡魄痘攫翻在3 gm 3 矗髓3 左嘉,氨滋氯恁锾豳渡,窭承爨氮及醚羲2 + 离子 均低于g b 8 9 7 8 1 9 9 6 污水综合排放标准中的一级标准【5 4 】。蔡木林等用 裹接活瞧污泥法完裁了蓦反寝器豹涎嚣攀l 豫癌动,二级s b 建工艺主袋由硝 化s b r 和反硝化s 辩r 反应器构成,其中硝化s b r 反应器采用悬浮擞长法 期露定玺物貘法嚣耱工艺终对跑试验,绥栗表弱,氨氮帮慧氮的去除搴势 别为9 8 5 和9 8 以上,该法显示了对高浓度的氨氮去除的较大潜力f 5 5 1 。 北京交通大学硕士学位论文 第三章磷键反磷纯脱氮试验设计 3 1 试验水质情况 缀承兔人工配销,成分秀x 磁c l 、e h 3 雕a 、n 掇2 壬i 馥、藏瘦毅微量 元素,其中n h 4 + n 为2 5 0 i n g l ,c 斛为8 和4 、p 0 4 p 为5 0 m g ,l ;按种 污泥取自北京高碑店河水处理厂。 采鼹醭拟配农,承矮稳定显荔予控露,适台反艨器工艺运行特缎霉拜污 泥形态缩掏及微生物学特性等静研究。在试验运彳亍邋程中根据不丽豹试验 要求,适时调整配水成分,改变部分谶水组分( 包括c o d 和碱度,碱度以 c a c 魄计) 的浓度和配嗽,但n l l 4 + n 的含量保持基本不变。 3 2 试验研究主要内容 零深题援主要考焱s b 受去除羹餐及蘑氮夔褒德。试验在枣试装鬟内递 行,试验所用污水为人工配制高浓度氮氮废水。 试验内容包括: a 污混驯化阶段。 b 麓续曝气操俸条件下,溶解戴浓度对s b r 脱氮效聚及同步硝纯及稻纯 的影响。 c 阀歇曝气操作条件下,运行周期和曝气( 0 n ) 搅拌( o 田比例对s b r 脱氮 效豢及阏步磺往反硝魏瓣影交。 北京交通大学碗1 :学位论文 应器b 试验运行工况见淡3 2 。 表3 1 ( a ) 反应器a 工况表 工况a 1a 2 a 3a 4 周蟥 ) 8 8 8 8 获氧嵇) 董5董。5 1 5圭+ 5 好氡氆) 5 。55 56 ,o 6 o d o ( m l ) o 5 o 50 5未控制 曝气量( l 恤i n ) 0 5o 9o 91 5 c 烈8884 每羼期处理窳爨l ) 1 0 量。o 王。o重。0 表3 - 1 凹反成器a 工况表 工况 a 5 a 6 a 7a 8 蠲期9 ) 81 21 2量2 菝氧秘) l + 53 53 53 。5 好氧( h ) 6 0 8 0 8 o8 0 d o ( m l ) 1 01 oo 80 8 曝气量( 踟i n ) 1 51 51 51 o e 烈 4444 每溺期整理承爨( l ) l 奄重o王8l 。g 工况 a 9a l oa l l 凌赣秘 圭21 2王2 厌氧( h ) 3 53 55 0 好氧( h ) 8 08 06 ,5 d o ( m l ) o 5o 。3o 3 曝气量( 1 _ 细瓣 0 石0 。6o 。6 c 艉444 每周期处理水缀 1 o1 o1 o 第兰章硝铑夏硝纯聪氨试验设谤 工况b l b 2 周期( h ) 8 8 厌氧( h ) 1 51 s 交替曝气8 0 5 56 国 o l 洳蛾r m i 谢l i l i n ) 2 0 1 02 0 1 0 曝气量( “m i n ) 1 51 5 a n88 曝气时是否控 否沓 制d o 每瘸期处理本 圭ol 奄 量( d 工猿 b 3b 4b sb 6 周期( h ) 1 21 21 21 2 厌氧( h ) 3 53 53 5 3 5 交替曝气疆心 8 08 转8 国8 + 9 o n o f f ( m i n m i n )强制+ 2 n 2 02 0 2 0 2 0 2 0 曝气量( u 如i n ) 1 51 51 o0 6 a n8444 曝气时憝否控 否香否否 制d o 每周期处理瘩 1 o1 0重,o王o 量( l ) 工提 b 7b 8b 9 周期( h ) 1 21 21 2 厌氧( h ) o 5o 5o 5 交替曝气国 l 重+ 0 王圭0 】重。o o 咖颤m i i 妇岣 2 q 1 4 02 0 用_ 02 0 ,4 0 曝气量( u m i n ) 0 60 60 6 e 蕊44毒 曝气时遐否控 谮 1 o m g ,l1 o m g l 制d o 每属期缝理承 1 o1 o 。5 量( l ) 北京交通太学确士学位论文 工况 b 1 0b l 圭 周期( h ) 1 21 2 厌氧( h ) 0 50 5 交替曝气( h ) 1 1 01 1 0 疆蝴m i 彬撒 蟛 3 搿3 03 0 妈o 曝气萋( l 融籼) o 。6o 。6 c ,n 44 曝气时是磷控 制d o 2 o m g ,l 否 每周期处壤求 1 5重。5 量 注:伽抽联表示好氧,缺氧缄好氧,搅拌时闾的比例,强制表示强制曝气。 3 5 试验分析项目及方法 家葳努板方法采蠲墓家环保局编水和废水监测分糖方法第3 版阁。 氨氮采用纳氏试裁琵色法;亚稿态氮采用n 1 萘旗乙二蔽魄色法;硝 态氮采用酚二磺酸光艘法;c o d 采用骥铬酸钾法;其他指标按标准方法测 定。 第鞫章硝他反硝纯运行影响因素分析和参数确定 第四章硝化反硝化运行影响因素分析和参数确定 4 ,1 连续曝气条韩下溶解氧浓度瓣硝钯反硝化的影晌研究 4 1 1污泥的驯化筒培养 接秘污潼褒鑫l e 容舞薄癌污农建毽厂曝气涟溪毪污淀5 l 瀵行培养弱 纯,驯化期分两个阶段,第一阶段采用的搽作模式为( 第一阶段驯化在l o l 红桶中进行) :进水曝气2 3 h 沉淀1 h 排水的操作模式,此阶段的目的是培 养硝化污泥,运行大约三个月后,取硝化污泥1 l 放入反应器,j 入培养驯 饯期的第二除段。第二黔段的操作模式为遴求厌氧搅拌3 h 暌气铺沉淀 4 0 m i 秘簿承。 大约一个月后,溉性污泥浓度( m l s s ) 达副3 伽岫g ,l 左右,c o d o 去 除率达9 0 ,氨氮去除率达9 5 以上,至此认为污泥驯化结束,投入正常 运行。 4 1 2 同步磷化发糖亿最佳溶瓣氧浓痰豹确定 溶解氧是影响同步硝化反硝化效果的主骚因素之一,举试骏主要是研 究不同溶解氧浓度对同步硝化反硝他效果的影响规律,并确定试验条件下 弱疹鞘链反磷纯篪氮散鬻浸毪薅戆溶勰襞浓浚。采震瓣试验方法是控鬟努 氧阶段反应器内溶解氧浓度( 分别为0 5 m l 、1 。o m g ,l 、o 8 m 肌、o 3 m g 压) , 测定在不同溶解氧浓度下如水氨氮、亚硝氮、硝氮、总氮等水质指标,对 这毖水质指标的变化做出分析后找到溶解鼠对同步硝化反硝化的影响规 律。在菜一特定溶解畿浓度条传下,试验中及时改变周期、厌襞蹭晕畿 芝铤、 曝气蔗等操终条释及c 臻,班实现较高豹衬去除率。 北京交通大学硕士举位论文 4 , 2 溶解簸浓度o 5 m l 、c n = 8 或4 时盼遗验数摄和分析 攀l 往阶段结束嚣第l 天至第蛇天海试验第一阶段,第一阶莰又分4 个 小阶段,工况分别为a 1 、a 2 、a 3 、a 4 。 1 操作条释为潮戆鼬、获鬣1 强、努篾5 5 h 、睡气鬃o 5 细穗、q 秣= 8 辩 ( 工况a 1 ) 的试验数据和分析 试验控制反应器内m t s s 约3 0 0 4 0 0 0 m g 如瀑度控制在3 0 ,通过 溶解氧控隼l 彼使整个臻气i 霪程孛d o 擦锖l 在o 5 m 啦友右,每露鞠避求永质 c o d 。为2 0 0 0 m g ,l ,原水初始碱度为1 7 5 0 l i l 叽,洲为8 。试验工况见表 3 - l 。试验结聚如图4 1 所示。 2 5 0 2 。 是1 5 0 3 羹瑚 6 。 o 丽肆_ 焉麓8h 、获羲 。5 h 、好畿s 5 h ,陲气爨o 5 脚n 搿n 礴( 工嚣a ) 辫笈应器 氮化合物浓度演变情况 由图4 l l 所示,试验从籀1 天至第6 天,出水氨缀稳定在8 m g 舰左右, 隧后7 天内逐渐上舞至1 粥m g 压;受硝裁稳定在3 3 5 m g 忍左杏,6 天左右 脯逐渐下降至0 i n g 儿;硝氮直在较低水平,始终低于1 m g l ;前6 天系统 2 8 第四章硝化反硝化运行影响因素分析和参数确定 平均t n 去除率为8 2 3 ,随后逐步降至2 0 8 。因后期出水氨氮持续上升, 可能是因为厌氧搅拌阶段系统发生反硝化反应产碱,如果进水碱度过高, 将会影响好氧阶段的硝化菌的活性。为降低原水碱度对系统的影响,自第 1 3 天起4 、5 天内逐将步将进水碱度从1 7 5 0 m g ,l 降低至o m g l 。同时用盐 酸稀溶液调整反应器p h 值到8 左右。经以上调整,出水氨氮浓度逐渐下降, 亚硝酸盐逐渐上升( 见工况a 2 ) 。系统出现以上变化可能原因可能是系统 反硝化产碱,或进水碱度太高,或系统不稳定。 2 操作条件为周期8h 、厌氧1 5 h 、好氧5 5 h 、曝气量0 9 i n 、c n = 8 时 ( 工况a 2 ) 的试验数据和分析 试验将曝气量 妇o 4 5 i n 升至n 9 胁i n 。试验控制反威器内m l s s 约 4 0 0 0 一5 轧,激发控巷l 在3 0 ,邋遵溶簿畿接潮仅锾熬个臻气邋程孛 d o 控制在o 5 m g ,l 左右,每周期进水水质c o 龇为2 0 0 0 i n g l ,原水碱度 淹o ,e 粼为8 。试验王凝凭液3 。l 。试猃结果翔图垂2 襞示。 a 2 2 5 0 2 0 0 毫1 5 0 e 羹抽。 5 0 o 2 02 22 42 b2 83 03 23 哇 天数 8 0 o 6 0 _ o i 簧卜 畿 椒 嘏锻蠹 2 0 0 0 o 隰4 2 周期8h 、厌越1 5 h 、好氧5 5 h 、曝气量0 9 l ,m i n 、c n = 8 时( 工冼a 2 ) 殿应嚣 燕垂i :台耪滚囊演变疆凌 2 9 第嚣章磅纯艨磋魏运嚣影臻爨紊势辑鞠参羲确定j套e 毯矮2 5 02 0 01 5 0l o o5 0o 2#甍o 0 天数 圈4 3 周期8 h 、厌戡1 ,5 h 、好氯6 h 、曝气羹o 9 l ,m 弧、c n = 8 时( 王况a 3 ) 威应器蘸 化台翱滚度演变情况 第52天曝气管漏了,曝气量低于设定值。导致系统第56天以厩出水 氮氮持续上升,虽第6l天(点b)没舔气,螽强稍曝气瑟天涕63必黧第 64天),博调用稀盐酸溶液将殿应过程中系统ph砸8o值5天(第68天至 第72天,豆第豹天至第75天没捺泥,餐爨永氨氮仍然持续上舞至 190mgl。硝氮一盥处于2ml以下,第67天前,亚硝氮积累明显,第67 天惹,逐溉降至l嘲l以下。我工提鑫予上文联透足季孛朦嚣,系统鲶终苓稳定。s b r 进东方式鸯如下足荦申,l 。一次进承方式,捷点是操揍篱便,缺点 是基质为一次投加,在反硝过程中碳源不足,使脱氮能力受限。2 反应期连 续进水,便于补充碳源,有较强的脱氮能力,但出水c o d 可能偏离。3 反 应麓缺氧段( 停曝气期闻潮大流量透水,髓为聪氮过程提供充足的碳源,对 脱氮最有利。这三种进水方式的脱氮能力依次为:缺氧段加大流量进水反 应期连续涟拳 短辩闺一次送农。麓氮魏力差异鬟溪,是由予在麓氮道程孛, 麟 筑 强 踮 瓣强帑n 工 蚺 蚰 北京交通大学硕七学位论文 需要有机物作为还原鞘黢赫的电子供体,若有机物量不足,反硝化反成就 会困没蠢足够电子供体嚣进行缮不稼疯。静壹逶畚可叛使迸拳验段缭窳癌 反应器中形成较高的熬质浓度梯度,节省能耗;搅拌遴水可以使反应器保 持厌氧状态。从理论上说,采用搅拌谶水对脱氮更有利,以后的试验均采 矮搅搏瀵农的方式。 4 搡你条件为周期8h 、厌氧1 5 h 、好氯6 h 、臻气萋1 5 洳i n 、o n 一4 对 ( 工况a 4 ) 的试验数据和分析 将试验进水c 烈由8 降至4 ,曝气爨由o 9 l _ 抽遍提升至1 5 “m 讯。试 验控裁爱瘟耩蠹m 毯s 约4 5 0 良5 溆l ,温度控翻瓷3 舀,没有掇露l 好 氧阶段溶解氧浓度,每周期进水水质c o d 。,为1 0 0 0 m l , 原水碱魔为0 , c n 为4 。试验工况见袭3 1 。试验结果如图4 4 所示。 矗碡 2 6 0 2 0 0 b1 5 e 鲁 冀 s 0 0 7 8 8 0 8 28 48 6 8 8 9 0 9 2 天数 2 0 + 0 链 0 o 圈4 - 4 蠲期8h 、厌氡1 5 h 、好氧6 h 、释气萋 ,5 0 r n i n 、c n = 4 时( 工况a 4 ) 甓旋瓣蠢 化台物浓度演变情况 为恢复系统,这个王况曝气方式怒持续曝气,扶燕7 8 天起恢复撵潺, 3 2 _ 萎 弧 麓然稍罱 溅 溅 鼹 北京交通大学硬士学位论冀 j 越 越 袋 潮4 9 闽翔锃吼、厌氧3 5 h 、好鬣8 h 、曝气量0 6 u m i n 时( 工况a 9 ) 葳寂器氮化含物浓 度演变情况 安骏暂时停止了2 个月后,进入第1 6 6 天,因有实验暂时停止期间没 撑淀,m 璐s 超过7 m g 壤。囊水氨氮在锄影毛戳下,乎缘氨氮为麓5 撒g 毽, 平均鞘氮4 0 。妇g ,l ,乎:礴簸雅氮o 。2 m g 融,平均1 n 去除率8 3 2 。出永瑷 硝卷氮为主,无亚硝态氮积累。第1 6 8 天发现反应器壁上长了藻类,用锡 纸包饿反应器遮阳。 隧蕨耀溶鼹氧浓度调至o t 3 m l 试验进入第五除段。 4 1 2 5 溶解氧浓度o ,3 m g l 、c n = 4 对的试骏数据和分析 试验开始后第1 7 8 必藏第2 0 4 天为试验笫五阶段,第五阶段又分2 个 小阶段,工况分别为a l o 、a l l 。 1 撩雩# 条件凳簿鞭1 2 h 、疆氧3 5 h 、好氧8 h 、臻气量o 。6 u 组i n 对( 工况 第四章硝化反硝化运行影响网素分析和参数确定 a 1 0 ) 的试验数据和分析 试验控制反应器内m l s s 约7 5 0 0 8 0 0 0 m g ,l ,温度控制在3 0 ,通过 溶解氧控制仪使整个曝气过程中d o 控制在o 3 m g l 左右,每周期进水水质 c o d 。,为1 0 0 0 1 1 1 9 ,l ,碱度为3 0 0 m g ,l ,o l n 为4 。试验工况见表3 - 1 。试验 结果如图4 1 0 所示。 a 】o j 暑 蜊 蠖 图4 1 0 周期1 2 h 、厌氧3 5 h 、好氧8 h 、曝气量0 6 l ,m _ n 时( 工况a 1 0 ) 反应器氮化台 物浓度演变情况 由图4 - 1 0 所示,此阶段出水氨氮在3 m g l 以下,平均氨氮为1 3 m g l , 平均硝氮4 9 o m l ,平均亚硝氮o 1 m g i 。,平均t n 去除率7 9 8 。出水以 硝态氮为主,无亚硝态氮积累。 2 操作条件为周期1 2 h 、厌氧5 h 、好氧6 5 h 、曝气量0 6 蜘i n 时( 工况 a 1 1 ) 的试验数据和分析 将厌氧时间由3 5 个小时提高至5 个小时。试验控制反应器内m l s s 北京交通大学磷士学位论文 约7 5 0 8 0 0 0 m g 压,温度羧劁在3 0 ,通过溶鳃氧控制仪使整个曝气过程 孛控露稳o 3 m 班左右,每嗣期谶零承质c o 珐,为l 嘶g 珉,骧度兔 3 0 0 m l ,c ,w 为4 。试验工况见表3 1 。试验结果如图图4 _ 1 l 所永。 j 、 蛊 v 魁 避 圈4 - 1 1j 蜀_ 期1 舳、厌氧5 n 、好镦6 5 h 、曝气量o 6 l ,m i n 对( 工况触1 ) 反应潞氮化含物 滚窿演变馕穗 由图4 - 1 1 所示,此阶段出水氨氮在2 m g ,l 以下,平均氨氮为0 7 棚g l , 平均殪氦4 2 ,s 掰g & 平均漉稿氮o 3 m g m ,孚均t n 去除率8 2 。4 。出承 三乏 硝态氮为主,无亚硝态氮积累。另外,第1 9 3 天,融水s s 为4 5 m 啦;第 1 9 4 天,出水s s 为2 5 m g b 第1 9 7 天,s 为2 7 。 与工况a l o 穗魄,工凝a l l 将厌氯孵闺提高到了5 争小对,爝簸仍为 1 2 小时,其余操作条件不变,目的是增加厌氧段后期活性污泥吸附水中c o d 作用,以改善反硝化能力。由数据可以看出,增加厌氧时间后,淑善了系 统的反鞘纯能力,t n 去除攀毒耩提毫。 第1 9 7 天敷反应器内污泥混合液做电镜扫描照片。如图4 1 2 。 第四章硝化反硝化运行影响因素分析和参数确定 围4 - 1 2 电镜扫描照片 在嵌验过程中,猩反应器内形成了结构密实的颗粒污泥,由图4 1 2 可 燕,丝状囊莛较多,敉衽l 承2 鼯m ,技霹葭簿释试骏除羧活性污嚣滋海性 能辍好。从宏观上看,活性污泥形态似乎是絮体,但通过电镜照片观察, 其实怒小颗粒,丝状真麓和放射菌把舆菌包围起来,污泥沉降性能好。 4 1 2 6 一个工作周期内各阶段污染物的变化情况 必考察不弱工况一个互终周絮内务羚段污染凌豹交纯馕猿,分臻予王 况a 5 、a 6 、a 8 和a 9 时做一周期污染物变化图。每黼3 0 分钟取一次水样。 试验结果如所示。 4 1 囊擎弼敲f 萎翻弘豢翥皤强递霸螺辫辫弋些妻羹 涮露垂j 襄囊巍誊i 凌黼l 器强巨瞬激隧臻;囊;纂酗堂夏煎篓闺臣罄鞠戮 嚣l l 荆基| 茎;餮镯灞辇萋嘉戆堡鬻;澜,曩冀女型姜埋墨鞘。 _ ;m 。i ,¥篓醛嚣;两鏊;麓僚i 蔼霭i 翻摹鹜 女t t ;f 董! ! 溥篓囔鬣溶浚琵 嚣型 鹱冀器鏊嚣鲤r x ;2 鋈瑟瑟9 9 5 鸶霎蓁童磐器荔赣鬯。磊酌游铎毙q 譬蠢 爹搿 i 囊翼哺墨逯冀羹摹l 雾。亨;i ;j 錾鋈懋羹镭莲塑i 鲞二襄箨毒一;i ;篓箍隧凌自;馨。堡l 阳l l 晷 x 第四章确他反硝忧运行影响因素分析和参数确定 矗8 8 7 6 5 强 4 3 2 1 o o鞠1 2 0 | 8 02 4 0 3 0 03 8 04 2 0 4 8 05 4 06 e 05 鞠7 2 0 一氯氮+ 礴氮十亚硝氨总氨+ p l 时闻( m n ) 圈4 1 5 操作条件为周期1 2 h 、魇氧3 5 h 、好氧8 h 、曝气量1 0 ,m i n 、溶解氧浓度o 8 m 9 l 、 q n = 4 瓣( 工撼矗8 ) 一瓣期污染耨变佬攮楗 a 9 o 8 7 6 5 麓 4 3 2 l o o6 01 2 01 8 0 2 4 03 0 03 6 04 2 0 4 8 0 5 4 06 0 06 6 07 2 0 一氮氪+ 硝氮小亚硝氮一总氮+ p l i 时间( m i n ) 强碡- 搐攥终条馋为蔺翊2 h 、璇鬣3 5 h 、鲟氧8 h 、濠专耋o ,彰m 融、溶瓣曩滚纛e 。5 m 靠、 c n = 4 时( 工况a 9 ) 一胤期污染物变化情况 赫 蟾 o o宕)越簧 鲫 豫 褥 ; 加 0 j8m)逛避 蘩靼章疆他蔽硝让运行影响因素分辑释参数确定 开始进水后c o d 浓度较高时,总氮的降解速度较快,主要是由予c o d 为反硝豫菠瘫提爨了充是豹缀滚,蔽露毒羁手爱鞘纯反瘦戆逡嚣。在曝气 开始后一段时间内,反应器内d o 低于所控制盼范围,这是由于微擞物对 氡的剩臻攀大予供甄速率,联以反应嚣内戆d o 浓度缀低;睫蓄反瘦器内 微生物的撼质利用速率随着时间的降低,而供氧速率保持不变,故艇应器 内的d o 浓度逐濒辨高,直到达至4 所控制的范围之内。隧慝由于系统采用 豹是非固定供氧方式,即氧的供给速率与微生物豹基质利用速率相闻,系 统内的d o 范围一炎维持在固定的水平。 这个输段中p h 值开始不断下降,经当磷他获应结束籍p h 僮又不断上 升。p h 值的这种变化是合理的。因为开始时由硝化反应产嫩的h + 多于由曝 气幸笨蔫萼| 怒戆h + 减少,当磷纯反痘结寒螽曝气豹持续送行捷褥c 0 1 2 吹魏仍 然存在,所以p h 德里上升趋势。 犍辩氮氯浓度蕤羞反应豹送嚣先璧蠢线下辫,瑟螽缓矮下降,簸惹萋 本保持不变。这是序批式反成器内物质浓度变化的典型特征。 对总氮的数据跟踪可知,总氮浓度瞧逐濒降低,说弱爱磷他反艨使磷 态氮和我硝态氮产嫩了气态氮,从这一现象可以得出结论:在s b r 反应 器中,不仅发生了硝化反应,也发生了反硝化反应;即发生了同步硝化反磷 化。由此摊断,活髋污漉絮体中同对存在硝纯菌和反硝化蒴。同步硝化反 硝化产生的原因是由于氧在微生物絮凝体中物质传递受阻,从而在溉性污 涯絮凝体内部形戚了1 个檄生物厌氧透,为弄养反硝纯蘸提供了进衍反硝 化的条件。 4 。 。2 。7 同步磷能反蘩愆瓣瓣势耩 d o 畿接影响生物脱氮系统的硝化殿硝化程度。首先,d o 应满足禽碳 蠢掇橡毂氧拖以及磷纯反应的爨要;其次,d o 苓嶷过毫,黻保涯污淀絮终 内缺氧微环境的形成,同时使系统中有机物不致予过度消耗丽影响殷硝化 反应的腰刹进 第四章硝化反硝化运行影响因素分析和参数确定 有利于好氧阶段反硝化对碳源的需要,从而有利于整个系统处理效果的提 高。但在周期时间不变的前提下,过多提高厌氧时间会减少好氧时间,从 而使同步硝化反硝化没有反应完全就进入沉淀阶段。 白晓慧f 5 7 】在研究活性污泥法的同步硝化反硝化过程中,认为必须在曝 气状态下满足两个条件:( 1 ) 入流中的碳源应尽可能少地被好氧氧化;( 2 ) 曝 气池内应维持较大尺度的活性污泥。从对比工况a 1 0 和a 1 1 所得到的结论以 及试验后期对活性污泥所做的电镜照片证实了上面两个条件有利于好氧阶 段同步硝化反硝化有利于同步硝化反硝化的顺利进行。 生物硝化反应可以在4 4 5 的温度范围内进行,亚硝酸菌最佳生长 温度为3 5 ,硝酸菌的最佳生长温度为3 5 4 2 ,温度不但影响硝化菌的 比增长速率,而且影响硝化菌的活性。特别是当碳氧化和硝化在一个装置 中进行时,温度的影响更为敏感。在本试验中曾温度在4 0 一5 0 左右持续 了2 3 小时,发现硝化速度急剧下降,硝化作用几乎全部停止。 从上节中一周期三氮变化情况分析中,证实了同步硝化反硝化现象的 存在,但应如何解释该现象的发生机理,是从物理学角度、生物学角度还 是生物化学角度,这一点仍不清楚,因此对不同的溶解氧浓度的同时硝化 反硝化效果继续试验。如果是因为活性污泥中存在好氧反硝化菌或其它末 被发现的新菌种,那么在只改变溶解氧浓度而其它环境固素不变的工况中 同时硝化反硝化效果应无明显区别;反之如果反应机理是环境理论
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