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- 57 -腐蚀 防 护浓硝酸生产中硝酸镁加热器腐蚀原因与控制孙志高,杜春晓,黄林林(兰州石化公司化肥厂硝酸车间, 甘肃 兰州 730060)摘 要 本文介绍了硝酸镁加热器在浓硝酸生产中的作用及工艺流程,对硝酸镁加热器的腐蚀进行了剖析,提出了从原料及生产控制、选材控制、工艺防腐控制和设备改造等方面的控制措施,解决了硝酸镁加热器腐蚀严重的问题。关键词 浓硝酸;硝酸镁加热器;腐蚀原因;控制措施部进入塔内,重组分(硝酸镁)流向提馏段,通过萃取蒸馏从浓缩塔底部经硝镁加热器缓冲罐进 入硝酸镁加热器,经脱硝后进入稀硝酸镁槽;轻 组分(气态硝酸及少量水蒸汽)进入到精馏段, 与回流的浓硝酸逆向接触浓缩,从浓缩塔顶部出 来的硝酸蒸汽进入漂白塔后,与漂白塔顶流下的 浓度为97.0%以上的浓硝酸逆向接触,脱除浓硝酸 中的亚硝酸后进入浓硝酸冷凝器冷凝为浓硝酸。从浓硝酸冷凝器冷凝下来的浓硝酸经气液分 离器进入分配酸封,约3/5的浓硝酸在回流酸阀的 控制下,经回流酸封进入浓缩塔顶部,作为回流 酸。约2/5的浓硝酸进入漂白塔顶,在漂白塔内脱 除亚硝酸后进入成品酸冷却器,温度降到1050 后进入浓硝酸中间槽,通过浓硝酸泵送至浓硝酸 储运单元。1.3 稀硝酸镁蒸发系统稀硝酸镁槽中的硝酸镁由稀硝酸镁泵送入硝 酸镁蒸发器中进行真空蒸发提浓,所得的浓硝酸 镁溶液进入浓硝酸镁槽。硝酸镁加热器、硝酸镁 蒸发器1.0mpa蒸汽冷凝液进入冷凝水膨胀槽中, 膨胀产生的0.4mpa蒸汽除供本装置使用外,多余 部分送入低压蒸汽管网。冷凝水膨胀槽中的冷凝 液通过调节阀送往制水供水车间回收利用。1.4 浓硝酸装置产品及储运系统浓硝酸装置产品为大于97.0%的浓硝酸。浓硝 酸生产单元来的浓硝酸存入浓硝酸贮罐,由浓硝 酸泵将浓硝酸贮罐中的浓硝酸送入高位槽,再通 过软管装入汽车;由浓硝酸泵将浓硝酸贮罐中的 浓硝酸装置硝镁加热器共6 台,型号:s 2 4 -0050 dn1600/dn1000,l=7105,f=260m2,重量38.69t,材质304l。硝镁加热器作为浓硝酸装置的 关键设备之一,可将浓缩塔提馏段底部出来的稀 硝酸镁溶液加热脱硝后(脱硝后的含硝量0.5%) 输送到稀硝酸镁储槽,通过加热器蒸出的硝酸蒸 汽进入浓缩塔提馏段底部,满足浓缩塔所需的热 量。硝镁加热器主要部件由壳体、换热管、封 头、下料管、溢流管、人孔等组成。加热器管束 因长期接触硝酸镁溶液,u形管被冲刷、腐蚀,已 严重减薄,堵管数量达10%,严重影响换热效果, 在硝镁加热器u形管检修期间,浓缩塔、漂白塔要 进行降温,检修结束后又要升温,该过程的温度 变化可能造成浓硝酸冷凝器高硅铸铁管破裂,影 响酸浓度及后续工艺。硝镁加热器列管检修频繁 是制约该装置长周期运行的重要因素。解决好硝 镁加热器列管频繁检修问题,可使浓硝酸装置安 全长周期稳定运行状况有效提高。1 工艺流程概述1.1 硝酸镁溶液制备系统固体硝酸镁投加到硝酸镁地下槽中,加入冷 凝液及加蒸汽进行加热,待硝酸镁完全融化后, 用液下泵送入硝酸镁沉降槽备用。1.2 稀硝酸浓缩系统由稀硝酸装置生产的稀硝酸送到稀硝酸贮 槽,稀硝酸贮槽中的稀硝酸,经过稀硝酸泵送入 稀硝酸高位槽,经流量调节阀进入混合分配器; 浓硝酸镁槽中的浓硝酸镁,由浓硝酸镁泵送入浓 硝酸镁高位槽,经流量调节阀进入混合分配器。 稀硝酸与浓硝酸镁按1:41:6的比例混合,在混合 分配器内脱除稀硝酸中部分水分后,从浓缩塔中作者简介:孙志高(1962),男,甘肃兰州人,大学专科,助理工程师。在中石油兰州石化分公司化肥厂硝酸车间从事设备管理工作。石油和化工设备2013年第16卷腐蚀防护- 58 -浓硝酸送到火车站台,通过鹤管装入火车槽车;由浓硝酸泵将浓硝酸贮罐中的浓硝酸送到苯胺装 置。2 主要腐蚀介质及腐蚀机理2.1 浓硝酸对不锈钢设备的腐蚀浓硝酸具有强氧化性,能与绝大多数金属进 行化学反应。不同的介质条件,其腐蚀机理不尽 相同。1cr18ni9ti不锈钢等腐蚀深度曲线如图1所 示(阴影表示腐蚀深度0.1mm/a)。在常温下(温度不高于65),稀硝酸环境 中1cr18ni9ti不锈钢的腐蚀率很低。因为在硝酸氧 化环境中容易钝化,不锈钢表面产生一层以氧化 铬为主保护性很强的薄膜。选用1cr18ni9ti不锈钢 的主要设备使用情况见表1。图1 不锈钢腐蚀曲线图表1 1cr18ni9ti材料主要设备使用情况3在硝镁加热器中存在的腐蚀类型如下:(1)均匀腐蚀。硝酸镁进入硝镁加热器,hno3浓度为1.0%左右,经加热脱硝后hno3浓度降至0.2%左右通过溢流管流入稀镁槽。在硝镁加热器 约170的条件下,0.2%的含硝量会对1crl8ni9ti 不锈钢造成较快的腐蚀,而在硝镁入口处稀镁含 hno3浓度为1.0%左右,在此处局部发生的腐蚀比 较均匀,称之为均匀腐蚀。(2)应力腐蚀。由于生产稀硝酸所用脱盐水中 含有c1,会使不锈钢表面在硝酸溶液中生成的钝 化保护膜遭到破坏,从而产生腐蚀,称之为应力 腐蚀。(3)晶间腐蚀。晶间腐蚀的原因是晶界贫铬造 成的,钢的含铬量 1 3 % 时,其表面能生成一层 坚硬可靠的c r 2 o 3 保护膜,对钢材内部起到保护 作用,使钢材具有较高的抗腐蚀能力;当含铬量13%时,钢材的耐腐蚀能力会显著下降到焊缝附近,由于焊接时局部受热,致使碳原子在晶界以含铬量很高的碳化物析出,使晶界的含铬量减 少,因此在含硝酸的溶液中易发生晶间腐蚀。3 腐蚀控制硝酸镁加热器的主要腐蚀部位在其下料管 处、进料位置的列管处。3.1 原料及生产控制3.1.1 原料控制由于生产稀硝酸所用脱盐水中含有c1 ,会 使不锈钢表面在硝酸溶液中生成的钝化保护膜遭 到破坏,从而产生腐蚀。从工艺上应尽量降低稀 硝酸镁中的hno3含量。防止塔体不正造成塔内 偏流;浓缩塔分布器应安装水平,使酸分散均 匀,争取在塔内脱硝;控制硝镁加热器液面在 盘管以上、溢流口以下位置,并加装缓冲挡板;将加热器溢流口提高,使刚进入的硝酸镁溶液第4期孙志高等 浓硝酸生产中硝酸镁加热器腐蚀原因与控制- 59 -尽量晚些接触盘管,即在其与盘管接触前使溶液中的hno3蒸发掉。3.1.2 生产控制生产中要控制好稀镁含硝量,将稀镁含硝量 降至0.2%左右,控制措施如下:增大硝镁加热 器蒸汽调节阀开度,提高硝镁加热器液相温度。减小浓硝酸镁进料量或增加稀硝酸进料量,减 小配料比,调整稀硝酸镁浓度在6475%。关小 硝镁蒸发器的加蒸汽调节阀,降低硝镁蒸发器温 度,从而调整浓硝酸镁浓度在7280%。定期对 硝酸镁进行沉降、置换,提高硝酸镁脱水能力, 有效降低稀镁含硝,减少设备腐蚀。加大硝镁 加热器蒸汽量。3.2 选材原则浓硝酸具有很强的氧化性,纯净的浓硝酸为 无色透明液体,通常因含有no2而呈淡黄色,能与 大部分金属和非金属发生化学反应。因此,硝酸 镁加热器使用的材料目前普遍选用304l。3.3 工艺防腐3.3.1 降低硝酸镁含硝量造成浓硝酸装置稀硝酸镁含硝量高的主要原 因为:硝酸镁加热器操作温度偏低、浓硝酸冷凝 器泄漏、硝酸镁加热器泄漏及 操作原因等。稀硝酸镁含硝高 低与硝酸镁加热器的操作温度 有很大关系。硝酸镁加热器的 操作温度主要与中压蒸汽的压 力和稳定有关。硝酸镁加热器 使用1.0mpa的中压蒸汽,由于 蒸汽源及管径所限,中压蒸汽 的压力一直在0.750.95mpa间 波动,使硝酸镁加热器的操作 温度只能维持在155左右,从 而使稀硝酸镁含硝量无法有效 脱除,最终导致稀硝酸镁含硝 增高。解决方法有:3.3.2 在使用现有的中压蒸汽 管网的前提下,采取从蒸汽 源头上提高中压蒸汽供汽压 力和稳定的措施。3.3.3 对浓硝酸现有的中压蒸 汽管网做了必要的改造。改造示意图见图2。图2 中压蒸汽改造示意图图中虚线部分为新增管线。通过图2 所示的改造,当1.0mpa的压力发生波动时,从1.3mpa蒸 汽管网补充一部分蒸汽进入1.0mpa蒸汽的另一用 户硝酸镁蒸发器,从而间接稳定进入硝酸镁加 热器的蒸汽压力。4 减少设备腐蚀的措施4.1 硝镁加热器进料口改造硝镁加热器的腐蚀从开车到至今一直是一大 难题。硝镁加热器腐蚀严重部位主要为:硝镁加 热器进料管;进料管下方的换热管;硝镁加热器 锥体上半部分。造成硝镁加热器腐蚀泄漏的主要 原因有:硝镁加热器中硝镁含硝高,再加上温度 为160左右,造成设备腐蚀加快;硝酸镁加热器 进料对列管及壳体冲刷造成设备减薄发生泄漏。 腐蚀情况如图3所示。图3 硝镁加热器腐蚀情况石油和化工设备2013年第16卷腐蚀防护- 60 -硝酸镁加热器列管泄漏时,既会造成硝酸镁加热器内稀硝酸镁溶液整体沸腾状况不均衡,脱 硝不彻底,也会造成浓缩塔系统负压降低或形成 正压,使浓缩塔系统工况恶化,导致浓硝酸产品 浓度下降,含硝增高,因此形成恶性循环。改造 措施如下:在硝镁加热器旁安装一缓冲罐,改变 硝镁加热器的进料位置及方向。通过增加缓冲罐 避免了硝酸镁直接冲刷进料管;改变进料方向减 小了硝酸镁对筒体及下方的冲刷力度。改造示意 图见图4。4.4 停工期间防腐措施采 用 氮 气 密 封 隔 绝 空 气 : ( 1 ) 酸 系 统 防 腐 保 护 : 装 置 停 车 时 间 较 长 时 , 酸 系 统 一 般 用 充 氮 防 腐 , 即 将 系 统 物 料 放 净 、 用 水 清 洗 干 净、吹干,然后充氮气保护,氮气压力维持在0 . 0 2 0 . 0 5 m p a ,且整个充氮系统不能漏气。( 2 ) 镁系统防腐保护:装置停车时间较长时,镁系统 一般用充氮防腐,即将系统物料放净、用水清洗 干净、吹干,然后充氮气保护,氮气压力维持在0.020.05mpa,且整个充氮系统不能漏气。5 总结硝镁加热器进料直接冲刷是造成硝镁加热 器列管使用周期短、检修频繁的最重要原因。在 正常生产中,靠近进料位置的列管及下料管极易 发生泄漏。通过对硝镁加热器检修部位的长期观 察,发现硝镁加热器列管及下料管在靠近进料口 位置的管壁较其它位置减薄及腐蚀状况严重。针对该问题,2011年大检修期间在硝镁加热 器下料口位置增加了缓冲罐,进料时先进入缓冲 罐,然后通过溢流进入硝镁加热器,避免物料直 接冲刷硝镁加热器列管,硝镁加热器列管不再 因物料冲刷而频繁检修,较好地解决了硝镁加热 器的腐蚀问题。通过不断摸索,从生产控制、选 材、工艺防腐控制及设备改造等各环节控制了硝 镁加热器的腐蚀速度,取得了一定成果。今后将 继续对腐蚀控制问题进行探索,将硝镁加热器的 腐蚀降低到最低。图4 硝镁加热器器进料管改造示意图4.2 加强腐蚀状况监测硝酸镁加热器的腐蚀状况监测主要包括定点 测厚及腐蚀挂片。4.2.1 定测厚点部位(1)二楼硝镁加热器壳体;(2)二楼硝镁加热器 溢流管;(3)一楼稀酸管线及阀门腐蚀。4.2.2 腐蚀挂片部位硝镁加热器液相部位及气相部位,材质:钛 材ta2、高硅不锈钢ds、ky704。4.3 装置停工腐蚀检查停工检查是了

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