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文档简介

中建土木设备租赁公司架梁QC小组发布人 阚召阳 运用QC方法提高箱梁架设速度 哈大客运专线位于铁岭市昌图县境内 正线长度为37 267公里 其中60 是桥梁 桥梁总长22 381公里 其中特大桥9座 32米箱梁744榀 24米箱梁14榀 总计758榀 设备租赁公司负责758榀箱梁的全部架设任务 一 工程概况 二 小组简介 QC小组注册登记表 计划制表人 阚召阳实施 小组活动计划安排 三 选题理由 选定课题 提高箱梁架设速度 该反思一下哦 四 现状调查 我公司于2008年9月30日开始架设首孔900T箱梁 以下是我小组对已架设满井特大桥168 至159 十孔箱梁所用时间 从喂梁开始至灌浆料达到强度可架设下一孔梁为止 统计表 架梁时间统计表 制表人 刘永生2008年10月10日 五 设定目标 确定目标 架设每孔梁平均时间控制在210min以内 制图 阚召阳 王刚2008年10月12日 210 320 0 现状 目标 六 第一次PDCA 原因分析 根据鱼刺图 提取末端因素13项如下 第一次PDCA 确定要因 1 我们QC小组进行了调查 检查所有的交底记录 技术交底共5份 进行交底5份 对班组交底达到100 2 班组长在操作前对操作工人进行交底情况进行调查 调查统计表如下 要因确认1 对工人交底不到位 结论 此原因不是主要原因确认人 阚召阳日期 2008 10 12 工人交底调查表 制表人 王刚日期 2008年10月9日 要因确认2 作业人员专业知识缺乏小组人员先检查以前的培训档案 发现作业人员的专业知识培训次数和累计时间未达到规范要求 在此前提下 小组成员组织全体作业人员进行专业知识考试 结果发现 作业人员的考核通过率仅为64 左右 结论 作业人员专业知识缺乏是主要原因 确认人 朱殿军完成日期 2008年10月15日要因确认3 作业人员责任心不强现场观察作业人员工作情况 观察其认真程度 发现作业人员工作过程中态度端正 认真负责 无打闹嬉戏现象 且能够坚守岗位 忠于职守 结论 作业人员责任心不强不是主要原因 确认人 郑存玺完成日期 2008年10月16日 要因确认4 现场管理人员缺乏小组人员深入现场 观察现场秩序 观察现场管理人员配置情况 发现现场管理秩序井然 管理人员配置到位 结论 现场管理人员缺乏不是主要原因 确认人 刘永生完成日期 2008年10月15日要因确认5 作业人员分工不合理现场调查各岗位人员配置情况 观察各岗位工作人员操作情况 并通过走访各工作人员的宿舍 了解作业人员专长及其对目前岗位的适应情况 发现很多工作人员对目前的工作岗位并不熟悉 甚至很难胜任 通过深入了解 很多作业人员反映其更适合其他岗位 或者需要深入了解本岗位相关知识 管理人员配置表 制表人 朱殿军2008年10月15日 架桥机作业人员配置表 结论 人员分工不合理是主要原因 确认人 刘永生完成日期 2008年10月15日 制表人 王刚日期 2008年10月17日 要因确认6 箱梁尺寸变化大每孔箱梁均有对应编号的出厂合格证 对照出厂合格证 复验20孔箱梁 测量人员现场测量箱梁各项规格尺寸 并将之与箱梁制造规范对照 抽查箱梁各项主要指标误差均在规范允许误差以内 结论 箱梁尺寸变化大不是主要原因 确认人 刘永生完成日期 2008年10月15日 要因确认7 灌浆速度慢现场抽查统计满井特大桥165 至161 箱梁的灌浆时间如下表 灌浆时间统计表 制表人 王刚日期 2008年10月17日从统计表中可以看出 每孔梁的灌浆平均时间为18min 且此数据相对稳定 根据同行先进单位统计数据显示 此时间属正常灌浆时间 结论 故灌浆速度慢不是主要原因 确认人 刘永生完成日期 2008年10月15日 要因确认8 灌浆料达到强度时间长在架梁过程中 规范要求前一孔箱梁灌浆料强度必须达到20MPa以上 方可撤掉千斤顶过孔架设下一孔梁 灌浆过程完成后 现场统计灌浆料达到规定强度 20MPa 的时间 统计时间如下表 灌浆料凝结时间统计表 制表人 阚召阳2008年10月20日结论 灌浆料达到强度的平均时间为112 2min 按灌浆料厂家的相关技术指标及规范相关技术要求 只要灌浆料在2h 120min 内达到20MPa 即达到要求 故灌浆料达到强度时间不是主要原因 要因确认9 机械保养不到位对机械的保养情况进行现场调查 调查结果显示架桥机按规定平均每工作60小时进行一次保养 且有相关保养记录11份 保养记录内容齐全有效 且经相关人员签字确认 机器保养各方面均按照相关规定严格执行 保证了机械运行状态良好 结论 机器保养不到位不是主要原因 要因确认10 新机械参数不明确联系机械管理部 对新机械的各项性能指标及相关参数资料进行调查 结果表明 机械各参数均有明确相关资料 结论 新机械参数不明确不是主要原因 要因确认11 对位方法不当对位方法不当 会导致对位时间长 因此 对满井特大桥165 至161 箱梁的对位时间进行统计 统计结果见下表 对位时间统计表 制表人 阚召阳2008年10月21日以上统计结果表明 除163 箱梁外 其余各孔箱梁的对位时间明显偏长 说明对位过程中存在问题 对位时间有提升空间 结论 对位方法不当是主要原因 要因确认12 千斤顶调节方法不当千斤顶的调节是影响箱梁架设的重要原因 正确的调节方法 不但可节约千斤顶调节时间 还可提高工程质量 现就满井特大桥165 至161 箱梁架设过程中千斤顶调节时间进行统计如下 千斤顶调节时间统计表 制表人 阚召阳2008年10月21日上表中统计数据表明 163 箱梁的千斤顶调节时间远小于其余四孔箱梁的千斤顶调节时间 说明千斤顶调节时间还有很大的压缩余地 去除人员和机械的原因 千斤顶调节方法有待改进 结论 千斤顶调节方法不当是主要原因 要因确认13 施工地段风力大现场测得数据表明 施工地段风力常大于3级 对架梁过程有影响 根据相关规定要求 风力达到6级以上必须停止施工 但风力在6级以下时 可克服风力的影响 不作为要因考虑 结论 施工地段风力大不是主要原因 通过以上统计分析 小组成员讨论总结 确定了影响架梁速度的四个要因为 第一次PDCA 制定对策 针对所分析出的要因 采用5W1H方法对制定对策 实施一 合理优化人员配置对每个作业人员进行深层次摸底 了解其擅长的技能 重新确定其工作岗位 重新定岗后观察其对新岗位的适应情况 并对其进行考核 不合格者重新考虑其岗位 第一次PDCA 对策实施 此种方案的实施 大幅度地减少了人才浪费现象 提高架桥速度的同时也提高了员工工作的积极性 促进了新员工的成长 人员岗位变更表 制表人 阚召阳王刚朱殿军日期 2008年10月16日 实施二 1 大力推行导师带徒活动大力推行 传 帮 带 政策 老员工传授新员工技能 带动帮助他们不断进步 导师带徒照片拍照人 朱殿军2008年10月5日 此种方案的实施 大幅度地减少了人才浪费现象 提高架桥速度的同时也提高了员工工作的积极性 促进了新员工的成长 实施二 2 强化作业人员的专业知识制定专项方案 组织学习 强化作业人员专业知识 公司组织召开各岗位作业人员专业知识培训会议 提高作业人员专业技能 培训完成后进行考核 考核达标后方可上岗 经过培训 所有作业人员的考核通过率为100 大幅度提高了员工的专业技能 同时在员工内部掀起了学习热潮 效果显著 技术培训照片拍照人 朱殿军2008年10月10日 实施三 选择合适的对位仪器和对位方法 确保对位快速准确 1 采用 前端对中线 后端对翼缘板两端 的方法 提高对位准确率 前后用对讲机控制 同时调节 提高对位速度 对位过程照片拍照人 王刚2008年10月21日 前端对中线 后端对翼缘板两端相关技术交底表 通过采用该方法 提高了箱梁对位速度和对位准确率 效果显著 2 自制激光对中仪取代传统线锤对中法 确保对中无误 提高对中速度 消除大风天气对对中的影响 目前我单位架设箱梁位于辽宁省铁岭境内 该地区大风天气频繁 且风力大 传统的线锤对中法无法满足施工需要 通过使用红外对中仪 大幅度提高箱梁架设速度的同时也提高了对位准确率 效果显著 原来采用传统线锤对中照片拍照人 阚召阳2008年10月14日 此种红外对中仪具有准确率高 操作方便 造价低等特点 目前已经我公司工程部做好 五小 成果的申报准备工作 自制红外对中仪对中照片拍照人 阚召阳2008年10月31日 通过实行以上措施 对位时间与前十孔箱梁比较见下表 对位时间对比表制表人 阚召阳2008年10月20日 以上表中数据表明 通过以上一系列措施 对位时间由原来的52min左右缩短为38min左右 效果显著 实施四 提高千斤顶调节速度1 从作业队中挑选出专人负责调节千斤顶 并对之进行专业培训 由技术骨干向其传授诀窍 从而提高千斤顶调节速度和质量 通过培训 所有负责调节千斤顶人员均掌握了千斤顶调节要领 并在短时间内将所学应用于实践 从而提高了千斤顶调节速度和质量 千斤顶作业人员培训照片拍照人 阚召阳2008年10月9日 2 前后端调节用对讲机控制 四顶联动 提高调节速度 实施此种方法前千斤顶的调节方法是单个调整 经分析发现单个千斤顶的升降会直接影响到其余三个千斤顶的读数 造成调节千斤顶耗费时间很长 实行此种方法后 四个千斤顶一起调节 同时观察读数变化 相应进行微调 不仅大大节约了时间 也提高了调节的准确性 通过实行以上措施 千斤顶调节时间与前十孔箱梁比较见下表 千斤顶调节时间对比表 表中数据表明 通过以上措施 千斤顶调节时间由原来的平均36min左右缩短为12min左右 大大缩短了千斤顶调节时间 制表人 阚召阳2008年10月20日 第一次PDCA 效果检查 在按上述方法架设箱梁后 对架梁所用时间进行统计 共统计满井特大桥155 至146 共10孔箱梁 所用时间如下 平均时间 min 没有达到目标 架梁时间统计表2制表人 朱殿军2008年10月18日 七 第二次PDCA 原因分析 通过对以上架梁时间的统计 我们发现 架设每孔箱梁所用时间在230min左右 没有达到小组预设目标210min 针对此种情况 我们对架梁各环节所用时间进行统计 统计情况表明 箱梁对位时间约为38min 与预设时间15min有很大差距 说明我们对位环节还存在一些问题 平均时间 对位时间统计表1制表人 朱殿军2008年10月30日 第二次PDCA 制定对策 由以上的原因分析 我们确定了要因 对位与千斤顶调节环节协调不当 经小组成员的讨论研究及有经验员工的合理化建议 小组决定尝试将对位过程与千斤顶调节过程作为一个整体讨论解决 由此 我们独创了 二次落梁法 通过上表所反映出的问题 QC小组进行专项调查 分组讨论 最后我们得出结果 在箱梁落至千斤顶前 我们进行精确对位 所用时间大约在10min左右 然后落梁至千斤顶 开始调节千斤顶 调平千斤顶后我们发现千斤顶的升降造成了翼缘板两端的错位 于是重新提起 再精确对位 然后落梁至千斤顶重新调节 此过程需要大约30min 如此大量时间被浪费掉 造成了对位时间过长 第二次PDCA 对策实施 改变以前先精确对中再落梁的方法 采用 二次落梁法 先粗调对位 落梁至千斤顶受力后调节千斤顶至指定标高 再检查对位 如不符合规范 重新提起对位 此种方法可提高对位准确率和速度 通过使用二次落梁法 使对位时间由原来的38min左右缩短为15min左右 从而达到了活动目标 二次落梁法过程照片拍照人 王刚2008年10月26日 八 效果检查 第二次PDCA完成后 我们对145 至136 箱梁的架设时间进行了统计 结果如下 平均时间 成功了 以上统计数据表明 通过两次PDCA 我们成功将架梁时间控制在了210min以内 达到了预设目标 说明此次QC小组活动取得了圆满成功 架梁时间统计表3制表人 王刚2008年10月30日 九 效果展示 已架设箱梁 已架设箱梁 获奖照片 十 效益分析 效益认证表 QC小组活动后 取得了良好成效 为保证该成果能够长期贯彻 经公司有关部门审议 上级领导批准 已将 红外对中法 前端对中 后端对翼缘板两端 二次落梁法 等技术要点列入相关技术交底 以保证该成果的巩固 以下是QC小组活动前 活动中及巩固期架梁时间表 十一 巩固措施 架梁时间变化表制表人 阚召阳2008年12月3日 十二 总结与打算 一 专业技术方面通过此次QC活动 使QC小组中尤其是刚毕业的年轻组员专业知识得到了大幅度的提高 尤其是在架桥规范的掌握运用 架桥机的指挥以及架桥中各工具 仪器等的应用方面有了长足进步 二 管理技术方面在QC活动过程中 小组成员严格按照科学的PDCA程序进行 以客观事实为根据 解决问题思路清晰 虽然期间困难重重 但小组成员不断学习进步 遇到困难小组讨论解决 勤动手 多动脑 终于成功完成整

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