




已阅读5页,还剩18页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1 一 SCR脱硝系统存在的问题 二 SCR脱硝系统的流场优化 三 SCR脱硝系统的喷氨优化调整 脱硝流场仿真优化技术 2 SCR脱硝系统存在的问题 空预器堵塞 保定 整流格栅磨损 马头 催化剂磨损 马头 喷氨格栅积灰 3 仿真优化在SCR脱硝系统中的应用 解决超低排放下 SCR氨逃逸高 空预器堵塞 积灰 催化剂磨损等问题 气固两相流流场深度优化技术 高效低阻的大范围混合技术 喷氨优化调整技术 脱硝流场仿真优化技术 堵灰及磨损 NOx偏差大 氨逃逸高 常规的流场设计为单相流模拟 未考虑灰浓度分布 千篇一律的设计 SCR出口NOx分布不均匀 氨氮掺混效果差 未对喷氨格栅进行调节 彻底的速度场优化 灰浓度场 大范围氨氮掺混 出口氨氮均匀分布 4 仿真优化在SCR脱硝系统中的应用 模型建立 Realizablek dpm speciestransport energy 反应器及进出口连接烟道 催化剂层 喷氨格栅等 非 均匀边界条件 烟尘粒径 烟尘浓度 脱硝流场仿真优化技术 湍流流动 烟尘运动 组分传输 能量方程 尺寸比例1 1 计算区域省煤器出口至空预器入口 现场实测的边界条件 烟尘浓度测试 烟尘粒径检测 模型实现 CAD SolidWorks Gambit Icem AnsysFluent14 5 18 1 网格总数 897万 处理器 XeonCPUE5265GB 计算时间 单核计算6 7小时 工况 实际设备几何模型网格模型计算模型 5 仿真优化在SCR脱硝系统中的应用 某300MW机组烟气脱硝改造工程 项目背景 河北某300MW机组烟气脱硝反应器入口整流格栅局部磨损严重 磨损面积占总面积约70 磨损高度达到了100mm 脱硝催化剂迎烟气侧局部磨损严重 主要集中于催化剂层中心区域 个别催化剂单片磨损已接近一半 脱硝效率降低和局部氨逃逸增高 导致空预器硫酸氢铵堵塞 影响锅炉安全稳定运行 现阶段流场仿真优化目标 验证脱硝进口流场分布 查找催化剂磨损原因 保证烟尘浓度及大粒径烟尘的均匀 缓解催化剂局部磨损 提高烟气流场 氨氮掺混的均匀性 整流格栅磨损 6 仿真优化在SCR脱硝系统中的应用 某300MW机组烟气脱硝改造工程 进行现场改造 确定流场优化配置 仿真优化计算及物理模型试验 工程周期 2 3周 工程周期 1周 工程周期 2 3周 7 仿真优化在SCR脱硝系统中的应用 某300MW机组烟气脱硝改造工程 该工程脱硝流场改造目标 烟尘浓度分布均匀性大幅度改善 烟尘浓度Cv降低20 以上 反应器入口截面大粒径烟尘分布均匀 确保烟气流速Cv值在15 以下 满足系统阻力要求 缓解催化剂局部磨损 优化前 优化后 烟气流速 流场情况 原方案常规导流板时 水平烟道内的气流发生偏斜 高速气流贴附于烟道下壁面流动 上壁面烟气不能再继续沿壁面流动 上壁面附近出现回流区 水平烟道出现二次流动 通过省煤器出口水平烟道内两组烟气 尘抬升板的装设 烟道内气流的死区旋涡现象得到改善 最终催化剂上方截面流场不均匀度由8 42 增加到9 09 8 仿真优化在SCR脱硝系统中的应用 某300MW机组烟气脱硝改造工程 优化前 优化后 烟尘浓度 烟尘浓度场情况 安装静态混合器后 竖直烟道中烟尘在静态混合器之间以及混合器与远锅炉侧烟道壁之间的通道内形成了烟尘富集的现象 与此同时 静态混合器的背风面出现了大范围的低烟尘浓度区 由于静态混合器的作用 在竖直烟道内产生连续的涡街 随着涡街的逐渐耗散 烟尘浓度逐渐变得均匀 通过SCR脱硝入口流场优化改造 最终催化剂上方截面烟尘浓度不均匀度由87 12 降低到69 19 9 仿真优化在SCR脱硝系统中的应用 某300MW机组烟气脱硝改造工程 烟尘运动轨迹 优化前 优化后 烟尘运动轨迹情况 上图显示了粒径范围在700 m 1000 m的烟尘运动轨迹 安装静态混合器后 大粒径烟尘竖直烟道中得到强烈的掺混 整个反应器截面大粒径烟尘分布变得均匀 10 一 氨氮分布的不均匀性对脱硝系统的影响 1 对流场 氨氮比的要求 GB T21509 2008燃煤烟气脱硝技术装备 DL T296 2011火电厂烟气脱硝技术导则 JB T12131 2015燃煤烟气净化SCR脱硝流场模拟试验技术规范 11 一 氨氮分布的不均匀性对脱硝系统的影响 2 不均匀性对催化剂寿命和脱硝效率的影响 DennisR等人研究了流场 氨氮比 温度等参数不均匀性对SCR催化剂寿命的影响 RogersK等人研究了流场 氨氮比 温度等参数不均匀性对SCR技术脱硝效率的直接影响 12 二 喷氨格栅优化调整试验 1 喷氨格栅及分区理念 喷氨格栅管路图 喷氨格栅分区图 烟道俯视 喷氨格栅三维图 喷氨分区的对应关系 13 二 喷氨格栅优化调整试验 2 现场试验仪器及测量方法 自动烟尘 气 测试仪 烟气采集与分析系统 优胜抽取式氨逃逸分析仪 便携式烟气分析仪 在烟气流量的测试上 我们使用3012H型自动烟尘 气 测试仪 采用网格布点法在SCR反应器出 入口烟道测量 根据测量结果计算出动压 静压 烟气流量 烟气流速等参数 评价流场 判断故障 关于NO与O2浓度分布的测试 烟气采集与分析系统如图所示 在SCR反应器的进口和出口烟道截面 利用网格法进行烟气取样 烟气经不锈钢管引出至烟道外 再经过除尘 除湿 冷却等处理后 最后接入MRUOPTIMA7型烟气分析仪分析烟气中的NO与O2含量 可获得烟道截面的NOx浓度分布 干基 标态 6 O2 评价入口NOx均匀性 校对仪表 烟道中各测孔内的氨浓度值 采用优胜抽取式氨逃逸分析仪逐点测量 采用校验合格的II级精度K型铠装热电偶测量反应器进口烟气温度 最终热偶信号由校验合格的K型补偿导线接入Fluke点温度计 摸底试验 热电偶 氨逃逸采样 14 二 喷氨格栅优化调整试验 3 试验内容 摸底试验 保持负荷稳定 测量SCR进出口NOx浓度分布状况以及SCR出口氨逃逸浓度 初步评估脱硝装置喷氨分配状况 喷氨优化调整 在稳定负荷下 根据SCR反应器出口截面的NOx浓度分布 对反应器入口烟道上的AIG喷氨格栅的手动阀门开度进行调节 最大限度提高反应器出口的NOx分布均匀性 校核试验 测量反应器进出口的NOx浓度分布和氨逃逸 评估优化结果 并根据需要对AIG手动调阀进行微调 要点 1 联系运行2 负荷3 自动4 供氨量衰减 15 三 喷氨格栅优化调整试验过程中的几点心得 1 试验过程中的心得体会 1 流场变化对喷氨格栅优化调整试验的影响 600MW下优化后SCR出口NOx浓度 A侧NOx浓度Cv为16 2 B侧NOx浓度Cv为14 6 300MW下校核SCR出口NOx浓度 A侧NOx浓度Cv为31 9 B侧NOx浓度Cv为33 0 600MWA侧流场Cv为16 1 B侧流场Cv为9 5 300MWA侧流场Cv为20 2 B侧流场Cv为19 8 锅炉负荷降低 反应器入口流场均匀性变差 影响反应器不同部位的脱硝效果 导致反应器出口不同位置NOx出现偏差 16 仿真优化在SCR脱硝系统中的应用 SCR脱硝系统的喷氨优化仿真 喷氨优化调整前 喷氨优化调整后 优化前催化剂上方截面氨氮比偏差系数5 1 优化后催化剂上方截面氨氮比偏差系数3 392 17 喷氨优化调整试验 马头分公司9号炉脱硝喷氨优化调整试验 优化调整前 空预器压差2 9kpa 影响机组带负荷的能力 A B侧供氨量不平衡 检修时发现A侧堵塞严重 瞬时供氨量较高 单侧最高可达170Nm3 h A B侧反应器出口NOx值与脱硫出口相差约20mg Nm3 A B侧反应器出口NOx值Cv值分别为73 45 31 72 优化调整后 空预器压差增加明显降低 供氨量显著降低 两侧供氨量平衡 A B侧反应器出口NOx值与脱硫出口差距在5mg N3之内 A B侧反应器出口NOx值Cv值分别为14 63 13 75 9 10号炉空预器压差分别为1 8kPa 2 4kPa 反应器出口 脱硫出口NOx浓度变化曲线 喷氨优化调整后脱硝系统运行画面 A B侧供氨量分别为137 8Nm3 h 135 4Nm3 h A B侧 脱硫出口NOx值分别为43 7mg m3 47 1mg m3脱硫出口NOx值为43 3mg m3 18 滨州公司1 2号炉脱硝喷氨优化调整试验 喷氨格栅优化调整效果 滨州公司1 2号机组长期存在SCR系统出口NOx浓度分布不均 氨逃逸浓度高 空预器冷端结垢等问题 环保专业技术人员分析喷氨格栅布置方式及烟道流场情况 进行多次精细化调整 确定最优阀门位置 1号机组反应器出口与脱硫出口NOx浓度差距由12mg Nm3降低至6mg Nm3 1 2号机组反应器出口NOx浓度分布标准偏差系数分别由40 62 降低至11 16 35 89 降低至11 66 氨气进给流量平均降低3kg h 喷氨自动调节系统跟踪性能显著提高 优化前 功率 269 79MWA B侧脱硝入口NOx值分别为236 79mg m3 171 04mg m3A B侧供氨量分别为32 051kg h 29 121kg h 优化后 功率 263 45MWA B侧脱硝入口NOx值分别为234 61mg m3 163 82mg m3A B侧供氨量分别为29 731kg h 26 801kg h 喷氨优化调整试验 19 仿真优化在SCR脱硝系统中的应用 某300MW机组烟气脱硝改造现场 烟道导流板施工 喷氨格栅优化调整试验 静态混合器 20 脱硝流场优化 工程业绩 近20台次的脱硝流场优化 喷氨格栅优化调整业绩 解决SCR系统出口NOx
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 探索死亡测试题及答案
- 费用结算面试题及答案
- 校医院药品安全知识培训课件
- 栓绳安全知识培训内容课件总结
- 2025年建店培训合同范文
- 工会知识竞赛题库含参考答案
- 2025年初级育婴师执业资格模拟考试题库及答案
- 2024年设备监理师考试题库附答案【培优b卷】
- 高压电工实操考试题库(附答案)
- 标点符号的用法课件
- 2023中国暴雨强度公式汇总
- 天文仪器商业计划书
- 2023年建筑工程施工现场安全管理资料全套样本方案模板
- 妊娠期合并症-心脏病的护理(妇产科学课件)
- 急救护理学高职PPT完整全套教学课件
- AutoCAD计算机辅助设计标准教程(中职)PPT完整全套教学课件
- 安全生产费用使用范围及计量办法
- 肾脏疾病常见症状和诊疗
- 安全环保职业卫生消防题库及答案
- 金X绅士无双攻略
- 第八章 立体几何初步(章末复习) 高一数学 课件(人教A版2019必修第二册)
评论
0/150
提交评论