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文档简介
填海区全套管咬合桩施工技术总结内容提要:大连地铁2号线海之韵站围护结构咬合桩已全部施工完成,因其施工环境的特殊性及地质条件的复杂性,和在实际施工中遇到的种种难题,还是有很多技术值得总结。本文就填海区全套管咬合桩施工进行技术总结,望这些施工技术总结能给以后类似工程提供借鉴。关键词:填海区、全套管咬合桩施工、技术总结1.前言随着我国城市地下空间的不断开发,地铁等地下工程得到迅猛的发展,基坑向深、大方向发展趋势已成必然。咬合桩作为新型的围护结构形式,因其自身施工优点,在国内深圳、上海和北京地区已被广泛应用。大连地铁2号线海之韵站位于大连市东港填海区,东端距离海岸线210m,车站结构位于近海回填层中,且回填层最厚达25m,成桩需穿越的地层依次为回填碎石层、淤泥、淤泥质粉质粘土、粉砂、粉质粘土、风化板岩。就本工程施工环境的特殊性及地质条件的复杂性,采用全套管咬合桩的突出优点为:(1)顺利的穿越饱和含水回填碎石层、欠固结的淤泥及粉砂层,且施工安全、快捷。(2)二序桩对一序桩的切割咬合,形成了很好的整体连续桩墙结构,止水效果良好。(3)咬合桩的布桩灵活,在本工程1#风亭不规格结构边线施工中充分体现了其优越性。2.设计概况 海之韵车站施工线路总长207.4m,其起止里程为DK0+148.4DK0+355.8。基坑开挖深度约为16.7m,基坑开挖宽度为18.9m。围护桩采用1200全套管咬合桩,兼做止水帷幕,标准段一序桩与二序桩交错布置,相互咬合,咬合厚度250mm,桩中心间距950mm,其中一序桩为素混凝土桩,二序桩内配置圆形钢筋笼。围护桩桩长有35.8m、33.8m、30.8和28.3m四种。各桩型的长度应根据实际地质情况进行调整,需满足进入粉质粘土4m或全风化岩4m或强风化岩2m或中风化岩0.5m。3.咬合桩施工技术总结3.1施工机械 因海之韵站围护结构咬合桩直径1200,桩径大,桩长30m以上,桩穿越地质复杂,对钻机的扭矩、提升力和夹紧力要求高,所以本工程采用的是捷程MZ2、MZ3型全套管钻机。捷程MZ型系列全套管钻机性能如表3-1所示:表3-1:捷程MZ型系列全套管钻机性能指标表性能指标MZ-1MZ-2MZ-3钻孔直径(m)0.81.01.01.21.21.5钻孔深度(m)354535453545压管行程(mm)550650600摇动推力(KN)106012551648摇动扭矩(KN.m)125514702650提升力(KN)115713531961夹紧力(KN)176519602255定位力(KN)294353490摇动角度(0)272727前后倾角(0)888钳口高度(mm)450550550功率(KW)5575110油缸工作压力(MPa)353535外形尺寸(mm)长度470055006000宽度220022502800高度150015401600质量(Kg)主机140001800028000液压站280032003500配合履带吊起重能力(KN)147196343冲抓抓斗(KN)202525353550十字冲锤(KN)80608080100图3-1:捷程MZ全套管钻机工作原理图 全套管钻机由主机、锤式抓斗、液压动力系统、外套管组成。如图3-1所示:(1)主机 主机主要有上层的抱管器(液压夹紧)、下层的承压底架、左右两个提升液压缸(竖向)、左右两个摇动臂液压缸(横向)、前后摇动液压缸(在两个摇动臂中间)、操作站。抱管器主要作用是抱死外套管;下层的承压底架既有往上拔外套管时承压作用和左右纠偏、下压时的配重作用,又能与履带吊相连抵消掉左右撮管时产生的扭矩;左右两个提升液压缸(竖向)主要作用是上提外套管和纠偏;左右两个摇动臂液压缸(横向)主要作用是撮动外套管,前后摇动液压缸(在两个摇动臂中间)作用是前后调垂直和前后纠偏。(2)外套管 外套管的标准长度为6m,本工程使用的外套管最长为9m,最短为3m,施工中根据桩长进行配管。外套管上、下接头均采用精确加工过的雌雄接头,接头采用14个高强度螺栓可靠连接,第1节外套管下端成楔形锯齿状,便于切割土体。3.2咬合桩桩位布置 咬合桩为连续的桩墙结构,且桩与桩之间的咬合厚度为定值,动一根桩的位置就得动所有桩的位置,所以在施工前必须将所有咬合桩位置符合确定下来。因咬合桩施工存在垂直度偏差,为保证桩体不侵入结构净空,本工程对设计咬合桩采取15cm外放措施。 外放后因结构拐角处咬合桩咬合厚度不能满足要求,须对所有咬合桩桩位进行调整,另一方面标准段咬合桩导向槽使用定型钢模板施工,所以本工程咬合桩桩位调整遵循下面原则:(1)先对标准段咬合桩进行桩位调整,直接外放15cm,咬合厚度不变。(2)对拐角处咬合桩进行桩位调整,调整本着满足桩不侵入结构和满足咬合厚度,实在不能满足要求可加设素混凝土桩,实行素桩与素桩相咬合。3.3导向槽施工 导向槽在咬合桩施工中占据着重要作用,它涉及到咬合桩的布桩、桩位、咬合厚度,导向槽施工质量直接关系到后续咬合桩的成桩质量和止水效果。导向槽设计厚度为0.5m,对称两边宽度1.7m,为钢筋混凝土结构,混凝土标号C20。标准段内模采用定型钢模板,钢模板长4.75m(5根咬合桩桩间距),高同导向槽设计厚度0.5m。立模时两块钢模板对拼,对拼后净空大于桩径2cm,内设角钢支撑。如下图3-2所示:图3-2:导向槽定型钢模板施工先放出咬合桩桩心位置,拉上施工线,内模定型钢模板沿施工线对称布置。由于钢模板拼装完成后不便移动,在拼装前需先放出其中一根咬合桩的桩心位置,并做好标记。模板拼装完成后,先测量调整里程,让两块模板在同里程上,再测量定位模板偏距和模板垂直度,按3h控制。定位完成后,二次复核桩心位置。要求混凝土浇筑振捣密实,混凝土表面进行收光,平整度5mm。非标准段,即结构拐角处、转角处和不规则结构边线处,以一号风亭咬合桩为例。如下图3-3所示:此段无法使用定型模板施工不规则结构边线转角处拐角处图3-3:非标准段咬合桩平面布置图非标准段导向槽内模无法使用定型钢模,本工程采用“自制螺旋箍和收口网”进行施工。 (1)自制螺旋箍,采用12圆钢,在转盘上弯制而成。螺旋箍的直径与定型钢模拼合后直径相同。 (2)螺旋箍定位,在螺旋箍上绑扎十字交叉施工线,先找到螺旋箍的中心。放样定位时,按桩的中心坐标定位螺旋箍的中心即可。 (3)螺旋箍定位准确后,将其与定型钢模板和导向槽钢筋骨架焊接牢固,再沿螺旋箍一圈打入12圆钢,圆钢均匀布置间距10cm。圆钢打入地底不得少于10cm,上端与螺旋箍焊接牢固。 (4)在螺旋箍和打入的圆钢外围绑上收口网,收口网采用扎丝绑扎,要求绑扎平顺牢固。 “自制螺旋箍和收口网”作为非标准段导向槽内模的应用如下图3-4所示:图3-4:“自制螺旋箍和收口网”3.4咬合桩施工难题解决和事故处理分析3.4.1外套管内进水 本工程位于近海填海区域,回填碎石渣透水性强,外套管在下压取土过程中,套管内进入大量的海水。大量海水进入外套管内存在以下施工问题: (1)外套管内的水加大冲抓抓斗自由下落阻力,冲抓到达桩开挖面时,冲击力减小,抓土功效低。 (2)抓斗抓土提升过程中,水冲刷抓斗抓取的土,部分土掉落,取土功效低。 (3)孔内积水多,成孔后清理效率低、清不干净,沉渣厚度不能满足设计要求。 本工程采取的措施是: (1)外套管上下接头处,接头内侧设置密封胶圈,再在管口缠施工宽胶带,宽胶带外涂抹施工黄油。宽胶带起止水作用,黄油既起止水作用,又可起润滑作用。如下图3-5所示: (2)使用自制的大铁桶打取外套管内的海水。如下图3-6所示: 图3-5:外套管接头处理 图3-6:自制水桶套管内取水3.4.2 遇大块孤石和桩底进入强风化岩 由于回填碎石层中,回填料不均,存在大块孤石,且大块孤石分布无规律;部分咬合桩桩底进入强风化岩。大块孤石和强风化岩,外套管无法正常下压切割,在实际施工中采用旋挖钻辅助施工。旋挖钻下至套管内将大块孤石和强风化岩清除后,继续下压外套管至设计桩底。3.4.3二序桩无法正常切割一序桩成孔(1)如图所示,由于特殊情况造成A1桩混凝土超过终凝时间较长或出现早凝情况,混凝土强度超过10Mpa时,B1桩无法切割A1桩成孔。此时将A2附近导墙破除,在A2桩无法调整桩位的情况下先保证B1与A2咬合,B1桩与A1桩净距保证5cm下切成孔(由于咬合桩施工垂直度存在偏差,考虑多向A2桩移5cm)。然后按顺序继续施工A3、B2、,最后沿A1、B1两桩外围补旋喷桩进行止水,施工方法示意见图3-7。图3-7: 外围补旋喷桩止水示意 旋喷桩在回填层中,成桩质量和止水效果很难保证。先使用全套管钻机对旋喷桩处地层进行置换,将回填碎石渣置换成粉质粘土,再进行旋喷桩施工。本工程旋喷桩桩径600,采用单管高压旋喷,桩长必须满足桩底进入不透水层1m以上。 (2)B1桩成孔施工时,其两侧A1、A2混凝土均已出现早凝,处理方法是放弃B桩的施工,调整桩序继续后面咬合桩的施工,以后在B1桩外侧增加3根咬合桩及两根旋喷桩作为补强止水处理,并在基坑开挖过程中将A1和A2桩之间的夹土清除,喷上混凝土即可,如图3-8所示。图3-8 咬合桩背桩补强示意 (3)咬合桩施工的流水作业中断或A1桩混凝土有早凝倾向时,迅速移钻机对A1桩进行切割成孔,然后将该孔临时设置成砂桩,待后续咬合施工至该桩时重新成孔完成连续咬合桩的施工,如图3-9所示。图3-9: 咬合桩流水中断重排示意图3.4.4 砂桩施工时被切割素桩出现“管涌” 咬合桩端头设置砂桩,在B9砂桩回灌河砂、向上提升外套管过程中,被切割A10素桩出现“管涌”现象,A10桩顶混凝土面下降2m多。停止灌沙,对砂桩回灌的河砂面标高进行量测,再向上提升外套管,二次测量孔内河砂标高,发现河砂面标高随外套管提升而上升。设置砂桩示意图3-10。 原因分析: B9孔内回灌的河砂胶结成块抱死在外套管上,随外套管上升而上升。孔内回灌的河砂下层已出现断层,A10素桩混凝土涌至河砂断层中。经分析原因是,回灌的河砂粒径太小,且B9孔内有海水导致河砂出现胶结成块,附着在管壁上;另一方面就是A10素桩砼塌落度太大,流动性强。 处理措施:重新将外套管下压至孔底,取出B9孔内的全部河砂。再将孔内水抽排净,更换粒径较大的中粗砂进行回灌。边回灌河砂边提升外套管直至砂桩施工完成,重新要素桩混凝土将A10桩顶混凝土面回灌至设计桩顶标高。 图3-10:砂桩设置示意图3.4.5咬合桩纠偏(1)素桩在施工过程中发现垂直度不能满足,若深度小于5m或偏差不大,可以直接使用钻机液压系统进行纠偏。(2)如果素桩施工外套管入土深度达5m以上,直接纠偏不能达到要求。可向孔内回填砂或粘土,一边填土一边提升外套管,直至将外套管提升到上次检查合格的地方,然后调直外套管,检查其垂直度合格后再重新下压。(3)荤桩出现上述情况,纠偏方法与素桩基本相同,不同之处是不能想套管内填砂或粘土而应填入与素桩相同的混凝土,否则有可能在桩间留下夹层,从而影响桩墙的止水效果。3.4.6 水下混凝土灌注事故(1)导管进水 其主要原因如下: A 首批混凝土储存量不足或导管底口距过大,混凝土下落后,不能埋设导管底口,以致泥水从底口进入; B、导管水密试验不好,接头不严,接头间橡皮垫被管内气囊挤开,水从接头流入; C、导管提升过猛,或测探错,导管底口超出原混凝土面,底口涌入泥水。预防和处理方法: 查明事故原因,采取相应的措施加以预防。可采取以下处理方法: A、如是上述A中原因引起,应立即提出导管,抓斗清除桩底混凝土,储存足够的首批混凝土,重新灌注。 B、如是上述B、C中原因引起,应将导管全部拔出,并将套管内的泥水抽干净,使用抓斗将受影响的砼抓出,直至抓出新鲜砼。重新下导管,继续灌注。(2)钢筋笼上浮和下沉 钢筋笼上浮,除了由于套管上拔、导管提升钩挂所致外,主要原因是由于混凝土表面接近钢筋笼底口,混凝土的灌注速度过快,使混凝土下落冲出导管低口向上反冲,其托力大于钢筋笼的重力时所致。为防止其上升,应放慢混凝土灌注速度,最大速度不超过0.4m3/min。 本工程采用钢筋笼底安装预制砼板,砼板直径0.7m,厚10cm,砼板预埋钢筋与笼底钢筋焊接牢固。可以有效的防止灌注过程中钢筋笼上浮和下沉。3.4.7咬合桩缩颈断桩 在咬合桩浇筑混凝土过程中出现缩颈断桩现象。实例是在浇筑B245号咬合桩,浇筑砼深度达13m后,出现导管堵塞情况。上下窜动导管,料斗内的砼不再向下流动。当导管底拔至10m位置时,导管能往上拔,但再也无法下插,使用抓斗也没能将导管按压下去。此时外套管埋入砼3m,套管内水深2m。原因有两方面: (1)下层砼出现泌水板结现象,在10m位置出现一层硬壳,导致导管堵塞和无法下插。 (2)从地质情况看,10m位置为粉砂层,粉砂处于液化状态。在大的势头差下液化粉砂挤压桩砼,造成缩颈断桩,桩砼中存在一层粉砂泥水层,导致导管堵塞、砼不向下流动和导管提升至10m后无法下插。处理措施: (1)将导管全部拔出,套管内水抽干。 (2)一边下压外套管一边抓出管内砼,砼抓至10m位置出现粉砂和泥水层,继续抓出砼至新鲜砼面。 (3
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