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文档简介
(GSM)环球设备调机维修案例以下先对(GSM)主电路进行下简单介绍,请先进行了解,以便于维修者了解本文所指的维修的主要点。主機使用3-phase 230VAC,通過AC Input relay後分3路供給AC Chassis. 1.230VAC經由7FU到達T2 Transformer,輸出為24VAC.供給PDP,再由PDP分壓成24VAC;+24VDC;+12&+15VDC供給主機中的各個switch,sensor,start button,feeder interface等. 2.230VAC經由REL1,CONT3&CONT4 a.經9FU供給Lower power chassis.在LP chassis中230VAC首先由T1 Transformer變壓成40VAC供給LP power supply.再由power supply輸出+15VDC&-15VDC供給除X,Y外的各軸AMP,和+56VDC供給除X,Y外的各軸馬達(包括head1 Z&Q;head2 Z&Q;transfer;PWC). b.經10FU供給High power chassis,由X,Y AMP供給X,Y馬達. 3.230VAC經8FU供給T3 Transformer,輸出120VAC. a.經1FU供給front&rear feeder outlets. b.經2FU供給VME chassis. C.經3FU供給24VAC Transformer(在VME下方). d.經4FU供給Monitor. e.經5FU供給main machine fan and PDP power supply. f.經6FU給HP中的X,Y AMP提供120VAC的AMP用電. LOWER POWER CHASSIS主機中除X,Y外所有軸的AMP都在Lower power chassis中,包括head1&head2 Z、theta;transfer;PWC.打開Lower power chassis各AMP由左到右分別控制的是:transfer;PWC;head1 theta;head1 Z;head2 theta;heta2 Z.其中transfer和PWC的AMP可以共用;theta axis AMP可以共用.因為我們機器的配置關係,所以Z axis AMP不可以共用.suning_chu 2010-4-22VME是機器的主控中心,機器的各種動作指令都由VME傳出.打開VME的蓋子可以看到VME箱子內有20個卡槽,我們機器只用到了其中的14各,也就是說還有6各卡槽是空的沒有用到.下面我們來一一敘述每一塊卡的功能.順序是面對機器由左到右.Slot1:CPU board.Slot2:Net board.Slot3:VGA & Video capture.Slot4:Modem;serial I/O and controls disk drive.Slot5:Machine controller,俗稱CPU Force.Slot68:Vision controller.它負責camera的工作和影像處理等.又叫lantern card.Slot9:空槽.Slot10:Vision Interface.這塊卡只有在Q block以前的機器才有,R block以後的機器這塊 卡集成到了Slot11裡面.Slot1113:Motion controller.這三塊卡的料號完全相同,只是跳線不同而已.它控制著主機 內的所有10根軸,具體的是:SLOT11控制著X1、Y1、X2、Y2;SLOT12控制著 Transfer、PWC、1、Z1;SLOT13控制著2、Z2.Slot1416:空槽.Slot17:MMIT card.這塊MMIT卡控制著PTF.負責主機與PTF的通訊.Slot18,19:空槽.Slot20:MMIT card.這塊卡控制著主機.VME中的兩塊MMIT卡也是完全相同的,只是跳線不一樣,更換是請注意.一、 故障类1. GSM1 报警Axis Y1 error not recognized duing more absolute command环球GSM1 Y1 报警。在正常生产Y轴出现异常声音。 确认读写光栅的磁头是不是正常,如果不正常确认是否为表面脏引起的,清洁表面,调整即可。2. GSM1开机无法归零,也不能调出程式进行生产,报什么无法去写全局记忆。但编辑菜单里可以调整出程式进行编辑. PDP的电压是否正常, X Y马达的伺服箱里的那块大背板坏了3. GSMII OS2版本的老机器,BGA识别时零件稍微歪一点,BGA球可以识别但零件中心(就是识别零件的那个十字架)不会跟着相应的倾斜,导致贴装偏移.a) BGA编写时,尽量将所有的球都写进去.b) BGA的Vision option中,ALL BALL COUNT 一定要选中。防止贴装不良。c) 0.6Pitch用4MIL的相机足够了,主要从DB参数设置上考虑。d) 进Feeder database,把吸料公差调大,这样过相机后搭载,就不会有便宜e) 开启预旋转功能,吸嘴在吸料以后,过相机之间,就已经把零件旋转角度,会对贴装精度有一定的提升f) 如果还是不行的话你就得给机台做下校正了。4. 开机归零按下START键没有响声,等待一定时间后显示“Timeout waiting for interlocks enabled” a) 检查安全门灯正常熄灭,(用万用表测量过PILZ 上的T11与T12,在安全门关闭时为通路,打开时为开路.)b) 检查ESTOP 没发现异常,且按下和拔起紧急停止有响声(气的声音)。HP Servo chassis E-STOP 灯显示正常c) 万用表测量IO箱后的PDP板上的6个玻离管保险,都是OK的.d) 在IO下检查的Sart /Cycle Stop/E-Stop 都可以手动控制打钩。并且各个电源inputs后都为打钩状态。e) 检查AC Chassis 所有的开关都正常工作,万用表测量上下接线端口可以通路。(检查T2 24V变压器,有24V输出)5GSM2 报3号头高度超极限,我把前面和后面的3号头全SKIP了,但还是报。没有规律的,打几块板就报一下。a)建议先检查此原件高度是否正确b)如果是Flexhead报警,可以调整下NOZZLE的高度,如果是在正常生产中报警多数为SENSOR脏或磨损或撞到c)如果是Flexjet,请先清洁pin mirrord)做下Z高度校正。e)如果还不行,就做calibration 6. GSM2报警后机器就停下来了,然后按START键后又开始贴料。no switch seen at place at head A1 spindlea) 做的是大板的话应该放些支撑PIN在下面b) TOUCHDOWN SENSOR脏了, 清洁下c) 前后轨道的接地信号有干扰,重新将接地线重新接.7. GSM2/4681A,3.1.2版本软件,生产中突然出现的报警“TimeOut等待指令动作移动到位”经观察是去吸料的过程中Z轴未下压,吸嘴根本没动,然后重新调程序、重新启动机器都一样,甚至恢复了原始备份参数都无效。a) LOW POWER中的DRIVER有问题,可以与另一个头的对换b) head cage board 对调试一下c) 检查下PDP BOARD上保险丝是否烧坏d) head interface 上一根mmit线 异常e) 检查pdp里的保险有无异常f) uimc3 卡是否ok8. GSM II D1头7号 Spindle在诊断里面检查,无真空a) 电磁阀下面的过滤棉拆下来清洁b) IO set output 之后,确认主电磁阀和真空电磁阀能够通电,如果不通电,换全新的电磁阀c) 如果能通电,就是电磁阀底座内的气孔堵了d) 清洁电磁阀底座。案例一现象:SMT13 GSM1:转线调用程序时死机一次。生产过程中打开PTF门换TRAY盘料后死机两次。 两种情况下按紧停后归零机器没动作,转化模式也没用,出现错误信息为:“ UPS ERROR UNABLE TO WRITE TO GROBAL MEMORY!508 按ok后出现 US0S-160 ERROR: THE MACHINE COULD NOT BE PLACED INTO SETUP MODE ! ERROR CODE : 609 ”处理 :关机重开后正常 。查维修记录本,2001年10月13日夜班PTF换料时也发生一次一样的情况。检查没现与电脑的接头松、电路板发热等情况。根据信息判断,很可能是硬盘或软件问题,由于一个月连续发生4次,可能不是偶然,由PM重点跟踪。案例二现象:2001年10月25日,SM12线GSM1在生产过程中机器正常,在关机后一段时间后重新开机准备拷贝程序回服务器,机器OS/2无法启动。处理:检查VEM各项电压输出正常,从现象上初步判断可能是硬盘或OS/2破坏,最后进行硬盘克隆后正常。案例三现象: 2001年3月9日L13线生产SS61DEVA的T面时,GSM1突然出现报警信息:PTF AT FEEDER 75 SLOT PICK UP AXIS MOTION ERROR 。检查PTF时,发现有一个空的TRAY盘半截落在PALLAT里,斜竖着。下面一盘IC有几颗已不在原位,散落在他处.SHUTTLE上还有二颗IC。原因: 检查PTF该盘的行列数为11,而确认该PALLAT是刚抛过空盘的.显而易见,PALLAT内的空盘就就是刚抛的. 为什么会这样? 原因也就是该空盘未被抛出.检查该盘的PICK UP 参数,参数是正确的,可以抛盘.从PTF的侧窗取出空盘,再检查下面几盘未被PAALAT的固定扣卡死或卡得太紧.PTF从PALLAR里吸盘的过程当中没有什么阻碍因素.进一步分析,空盘有可能是在上升的过程中,掉下来的.导致这样的原因有二:一.空盘在过程中撞到他物;二,真空减少或消失.观察现场,第一个原因不存在.第二原因有可能.检查TRAY REMOVAL的真空气管,发现气管一处有折痕,将TRAY REMOVAL 模仿抛盘动作过程,发现其在上升的过程中真空气管很容易被附近的支架(如图箭头所示)挂住,使气管堵塞,从而失去真空.上述现象真正的原因是TRAY REMOVAL 吸住空盘在上升的过程中,气管被附近的支架挂住,失去真空,空盘掉落到PALLAT里.处理:1.将气管拔下,在保证有足够的长度后,剪去有折痕的一部分. 2.旋转一定的角度,将气管装上.避免因气管回缩时,与支架相接触.案例四现象:2001年8月18日,SMT10线GSMII在生产过程中,PTF的PALLET 5 发生撞盘现象,致使一料盘锁紧装置折断。处理:PTF在生产中出现撞盘现象,在现场发现PALLET 5 已经卡在PTF的上料箱区的横梁上,锁紧装置中的固定挡块在TRAY盘上,TRAY向后移动大约有7公分,锁紧装置的固定装置已在下面第六盘的TRAY上。当时第五盘中还有7PCS IC,检查其它各托盘正常,无异常。机器回原点,正常,同时检查PTF各轴运行正常。生产半小时后,又出现PTF在更换TRAY时出现“抖动”,电脑屏幕显示:PTF feeder at slot 75 Y asix fault sensed. 的错误信息。经过工程师检查,确定无误后生产,跟踪1小时,再没有发现异常。已反馈给供应商。案例五现象:2001年8月21日,SMT13线GSM1在生产过程中4号NOZZLE CHANGER 换吸嘴失败。原因: NOZZLE CHANGER 升起后断气,既不能下降,CHANGER 盖又不能打开。机器其他地方有气,应该是NOZZLE CHANGER电磁伐瞬间失效引起。处理:重新检查气管,没异常,拔擦电磁阀气管后ok,重新配置吸嘴后生产正常。案例六现象:在生产该板的T面时,GSM1的所有经Upward looking camera 识别的元件,都抛料,在屏幕上也看不到元件的图象。处理:、在生产SS61PQ1B板的B面时,没有用到Upward looking camera,生产正常。、进入元件测试,一样不能成像,、进入SETUP菜单,测试前光、背光发光正常。、怀疑图象处理有问题或成像数据没有传回。、将Upward looking camera 的连线进行紧固,再生产时正常。案例七现象:10线 machine status窗口点击时出现以下信息Machine status Vme regisrter hwnd failed,unable to be notfiled。when machine mode changes。 Error code5019 。点击 OK后,出现windows creation failed 再点击OK。退回到 后台窗口 c:usosexe下处理:关机重新开机后正常。案例八现象:2002年1月16日,在load生产程序过程中,出现Axis head 1 z position following error during MOVE HOME COMMAND,并且闻到有臭味。 处理: 1、因闻到臭味,所以对机器进行检查,当时没有发现异常,对回流炉及周边设备进行检查也没有发现异常,而且气味也越来越小。2、对机器进行进行机器长归零,现象依旧。3、进入诊断菜单,分别对贴片头上的7个clutch进行测试,功能正常。4、仔细观察机器的回零动作,根据回零的过程,Z轴没有升降动作。5、怀疑Z轴马达故障,更换Z轴马达,因为固定Z轴马达的螺丝滑丝,导致化了很大功夫在马达的固定螺丝上,更换马达故障依旧,同时对固定马达的螺丝进行整体更换,方便以后更换。6、怀疑贴片头上的控制板问题(部分功能正常,控制Z轴的部分问题),由于无配件,只好将GSM2的头板拆下进行测试,问题解决。7、因在贴片头头部闻到有臭味,肯定在头部有问题,为了准确定位,将GSM2的2#头拆下进行更换测试,故障依旧。8、将贴片头与信号线进行连接的转换板拆下进行检查,发现有部分线路烧坏,该转换板上除了几个插头及连线外,无其它任何元件。9、由于无配件,只好将GSM2机器上的转换板取下进行测试,GSM1机器回零正常。10、咨询环球供应商,该转换板的报价为一万多元,决定自己进行维修,核对好的转换板,一一进行测试,将烧坏的线路进行跳线处理。12、将修好的转换板装上测试,能正常开机。13、将GSM2、GSM1的贴片头装回,进行0603元件贴片检查,发现有点偏位。14、进行生产,运行正常,部分元件有点偏位,需要进行整机Calibration。 原因:贴片头后面的转换板烧坏。案例八现象:生产过程中飞料严重。处理:1、2号头曾拆过头,但未做校准。2、对整机做校准,但在做1号头时,Spindle 3 不能正常做完,MARK 点超范围。3、清洁1号头的Touth Down sensor ,校准touch down sensor。4、再做Calibration ,仍通不过,怀疑3号spindle 角度有误差,检查1号头的alinement,OK5、准备拆1号头,发现1号头的紧固螺钉很松,上紧1号头的螺钉,做校准仍通不过。6、拆下1号头,仔细检查,正常。装上再做校准,通不过。7、交换1号头和2号头做校准的FEEDER座,OK。原因:1号头螺钉松动,导致飞料。2号头拆头后未做校准。注意事项:校准用的FEEDER 对校准有较大的影响。案例八现象:SMT10线的GSM1在生产过程中,出现7号spindle不能与其它spindle同时更换Nozzle。处理:1、清洁7号Pin mirror。2、做7号spindle的touch down校准。3、机器回零时,safe sensor位置找不到。4、调节safe sensor位置后,可以回零。5、在生产时,出现其它spindle不能更换nozzle。6、做nozzle height校准后(不用关机),一切正常。案例九现象:13线的GSM2生产过程中BEAM 1 贴片时吸嘴撞击PCB 的 声音和mirror运动的声音较大。处理: 1、检查、清洁touch down sensor 。2、做高度校准。3、校准touch down sensor,没有改善。4、检查发现STOP CLUTCH 的吸力较小,更换后,故障没有排除。5、更换Z 马达,吸嘴撞击PCB的声音减小,但mirror运动时也偶有较大声音,调整mirror in range 和mirror clear sensor ,没有改善。6、检查发现mirror clutch的吸力较小,更换mirror clutch,检查发现吸力仍然小。7、重新更换了一新的mirror clutch,OK。8、做校准,贴铝板,OK。 1原因分析:Z 马达损坏,MIRROR CLUTCH 损坏关键点:1、更换MIRROR CLUTCH 时要先用外接12V 电源检查CLUTCH 是否正常。 2、校准时要整机做,不要单个头做校准 。案例十现象:14线的GSM12在生产过程中常出现Error: mirror in range switch not seen for head A1。处理: 1、检查MIRROR CLUTCH2、检查mirror in range与MIRROR CLEAR三个位置状态。3、作MIRROR DISTANCE校准并重新调用机器数据,恢复正常。原因:Mirror 的张紧绳长度发生变化。二、保养、调试类案例一现象: 02年1月28,SMT14线在在生产CC09ASL第一块PCB时,GSM1出现TRAY盘料35040004取料位置偏吸取不起。处理:来料盘数据与FEEDER BASE DATA有差别,反复更改FEEDER BASEDATA数据,更换PULET站位,发现PTF13有问题,更换17位可以贴装,但抛料较多,生产OK。原因:1、database中的取料位置数据不准确。2、PULET 站位问题。案例二现象:炉后发现1PCS GSM2 漏贴。 原因: L12线久没有生产,GSM2前感应器有较多的灰尘,连续两块PCB进入GSM2,造成有1pcs漏贴。处理:清洁所有过道PCB感应器,之后生产正常。案例三现象:12线的GSM2贴片偶而整体偏位,贴片不稳定,但GSM1贴片正常。处理:1、清洁光栅尺,无效;2、对比GSM1、GSM2程序的MARK点坐标,两者一样;2、关机开机,无效;3、检查PCB夹紧装置,发现一个汽缸的固紧螺钉松动,PCB夹不紧,造成贴片偏位,紧固后
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