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文档简介
一:防止发电机非同期并网发电机非同期并网过程类似电网系统中的短路故障,其后果是非常严重的。 发电机非同期并网产生的强大冲击电流不仅危及电网的安全稳定,而且对并网发电机组、主变压器以及汽轮发电机组的整个轴系也将产生巨大的破坏作用。 例如:1997年神头第二发电厂发生1号机组发电机非同期并网事故。1997年9 月15日,在1号机组的起动过程中,由于500kV出口断路器控制回路二次电缆绝缘 损坏,引起电缆芯线间瞬间击穿,合闸回路接通,导致了发电机非同期合闸并网 。发电机非同期并网所产生的冲击电流造成1号主变压器U相(奥地利ELIN公司生产 ,单相容量210MVA,1992年7月16日投入运行)严重损坏。同时,2号主变压器差动 保护误动,2号机组跳闸停机,从而造成了严重的设备损坏和全厂停电的重大事故 ,直接经济损失达1123万元,少发电量达307636GWh。为了避免发电机非同期并网事故的发生,对于新投产机组、大修机组及同期回路(包括电压交流回路、控制直流回路、整步表、自动准同期装置及同期把手等 )进行过改动或设备更换的机组,在第一次并网前必须进行以下工作。 1)对同期回路进行全面、细致的校核(尤其是同期继电器、整步表和自动准同期装置应定期校验)。条件允许的可以通过在电压互感器二次侧施加试验电压(注意必须断开电压互感器)的方法进行模拟断路器的手动准同期及自动准同期合闸试验。同时检查整步表与自动准同期装置的一致性。 2)倒送电试验(新投产机组)或发电机一变压器组带空载母线升压试验(检修机组)。校核同期电压检测二次回路的正确性,并对整步表及同期检定继电器进行实 际校核。 3)假同期试验。进行断路器的手动准同期及自动准同期合闸试验,同期(继电器)闭锁试验,检查整步表与自动准同期装置的一致性。 4)断路器操作控制二次回路电缆绝缘满足要求。 5)核实发电机电压相序与系统相序一致。 此外,发电机在自动准同期并网时,必须先在“试验”位置检查整步表与自 动准同期装置的一致性(以防止自动准同期装置故障),然后“投入”自动准同期 装置并网。二、防止转子匝间短路 例如:1998年4月山东某电厂1台QFSN一3002型发电机,仅投运17个月即发 生严重匝间短路故障,励侧护环下极间连线和部分线匝烧断。其原因是制造时虚 焊,运行中脱焊,从而发生拉弧引起匝间短路事故。 又如:1993年4月,沙岭子电厂1号300MW(水氢氢)汽轮发电机在运行中发生转 子绕组匝间短路接地故障。事故后拔下转子护环检查,发现汽侧护环下S极第7和8 号线包端头拐角处有短路放电熔迹,附近的绝缘隔板表层炭化,护环内壁上有一 块黑色金属物的滴熔区已造成护环损伤;密封环下密封瓦及转子轴颈因轴电流大 面积烧伤;转子大轴磁化。事故抢修时间持续一个多月,修复了绕组端部,大轴 退磁并更换了一只护环。其事故主要原因可能是由于在制造过程中转子汽侧端部 遗留有铝金属(如铝屑等),经长时期运行移至7号、8号线包间造成两线包端头拐 角处匝间短路,继而烧穿绝缘隔板,烧伤护环。 因此,防止转子匝间短路故障主要措施:首先,应改善转子匝间绝缘的制造 工艺,提高转子匝间绝缘的质量水平。其次,应加强转子在制造、运输、安装及 检修过程中的管理,防止异物进人发电机。因为转子匝间绝缘比较薄弱,即使在 制造、运输、安装及检修过程中有焊渣或金属屑等微小异物进入转子通风道内, 也足以造成转子匝间短路。再次,改进密封油系统,确保密封油系统平衡阀、压 差阀动作灵活、可靠,尽可能减少向发电机机内进油。发电机内油污染是转子发 生匝间短路的原因之一。发电机进油是国产机组的常见缺陷,主要原因是设备的 制造质量不良,差压阀、平衡阀灵敏度和可靠性难以满足要求。氢气压力波动时 ,油压跟踪不好,不能维持氢油压差,导致氢气泄漏或向发电机内进油。故机组 运行中的对策是尽量保持氢气压力的稳定,避免发电机在低氢压下运行。 近年来,随着我国电网峰谷差的日益增大,机组承担着繁重的调峰任务,使 我国发电机转子绕组匝间短路故障呈上升趋势。其主要原因是由于发电机频繁启 停调峰,使转子绕组在热循环应力作用下产生绕组变形,由此可能引起匝间短路 故障。频繁起停的发电机更容易向发电机内进油。两班制运行的发电机长期低速 盘车还存在着转子匝线微小相对运动而产生的“铜粉尘”问题,也是产生转子绕 组匝间短路故障的原因之一。因此,调峰运行的发电机应当对调峰能力和运行要 三、一起水电厂发电机失磁、超速事故的分析1 事故经过 事故前某水电厂2号机(额定容量65 MW)带有功64 MW,无功110 Mvar。运行人员根据当日设备检修的需要,进行厂用电400 V段倒为由段供电的操作。按照厂运行规程规定,应先将厂用电400 V段电源开关断开,由400 V段联络开关依靠备用电源自动投入装置(BZT)自动投入供电。操作人(在监护人监护下)在400 V配电室断开厂用电400 V段电源开关后,当即发现400 V段BZT不动作,于是手动合上段联络开关4ZKK。 此时,值班员发现2组蓄电池的浮充电装置均失电停运,随即到继保室将其恢复运行(从停运到恢复运行有一定时间过程)。 负责检查14号机旁盘BZT动作情况的运行主值,在检查到2号机旁盘时,发现BZT未自动动作,于是手动合上了联络开关。当走到2号机与3号机之间时,听到2号机声音异常,发现2号发电机励磁灭磁开关柜冒烟,立即打跳2号机灭磁开关。 2 设备损坏情况 (1) 抽出发电机转子,发现3个磁极上的阻尼环膨胀节损坏甩出,还有6根阻尼条严重变形,都属过热并受离心力作用甩出的形态。 (2) 从发电机定子内膛明显看出,由于转子上阻尼环损坏甩出,与之相对应的位置有扫膛的痕迹,还有因线棒绝缘机械破损引起电弧烧伤的痕迹。共有4根线棒电弧烧损,14根线棒的主绝缘机械损坏露铜,另有220根线棒的主绝缘机械破损13 mm。 (3) 有4块下导瓦擦伤。 (4) 灭磁柜内有一个非线性电阻(氧化锌电阻)烧坏,该电阻是作转子过电压保护用的。 3 事故原因分析 通过对自动记录数据的分析,以及设备损坏的情况可以看出,这起事故的过程是由于发电机失去励磁后,发电机失步、超速,转子阻尼环甩出,定子扫膛,线棒绝缘受损短路,保护动作停机。由此可见,发电机失去励磁是引发事故的原因,而造成发电机失磁的原因是: (1) 在将厂用段母线负荷倒为由段供电的操作过程中,BZT不能正确动作,厂用段母线负荷短时失电,与此同时2号机旁盘BZT也不能正确动作,使2号机旁盘短时失去交流电源。 (2) 由于原设计的两组直流蓄电池的浮充电装置及2号机A、B两套励磁装置的电源都处于厂用段母线供电的不合理运行状态,在厂用段母线失电后,两组直流蓄电池的浮充电装置以及2号机A、B两套励磁装置都失去了交流电源。 (3) 励磁调节器交流电失电后,可自动由220 V直流母线供电,但由于蓄电池维护质量差,蓄电池失去浮充电,使组直流母线电压从240 V瞬间下降为180 V(事后由试验所得),造成靠组直流母线供电的2号发电机励磁调节器24 V开关电源不能正常投入,使触发励磁整流可控硅的脉冲丢失,励磁装置失控,转子失磁。 4 事故扩大原因 (1) 失磁保护拒动是事故扩大的重要原因之一。该机组失磁保护是由RZE1失磁阻抗继电器和REL1动态失磁保护继电器组成的,只有两继电器均动作才能出口。动态失磁保护继电器反应的是发电机电势及定子电流的变化率,只在失磁的变化过程中才能动作。从录波图上分析,在动态失磁保护继电器可能动作,而失磁阻抗继电器在失磁达到稳态时才能动作,此时动态失磁保护继电器已经返回(该继电器动作后只延时3 s),造成失磁保护拒动。 (2) 在发电机异步运行时,调速器和过速保护测频信号不能反映机组转子的转速是发电机失磁后机组过速的主要原因。 机组失磁后,发电机的同步电磁转矩随着转子直流电流的减小而减小,而水轮机的巨大功率(事故前基本是满负荷)使机组加速,造成机组转速超过同步转速。由于机组调速器的测量信号取自发电机电压的PT上,又由于机组过速保护只有一套,其测频信号也取自发电机电压的PT上,而PT反映的是电网频率,在发电机异步运行时不能反映机组转子的转速。所以,在机组失步时,(这时电网频率是几乎不变的),调速器和过速保护不能抑制过速和起到过速保护的作用。 (3) 机组后备保护不完善又是机组事故扩大的重要原因。由于发电机失磁,发电机的磁场只能由定子从系统吸收无功来建立,所以发电机定子电流骤增,发电机电压也随之降低。但是,发电机没有配置三相低电压过流保护,发电机失步后,虽已严重过电流,却无保护动作跳闸。另外,机组过速保护也没有配置与主保护原理不同的后备保护,使主过速保护失效后,机组只有再过速。 (4) 当运行人员发现机组超速,以及励磁电流、电压,定子电流、电压,有功、无功功率等参数发生大幅度越限变化时,未能及时做紧急停机处理,这也是事故扩大的一个原因。 由于以上原因造成机组严重超速,使发电机转子上的阻尼绕组产生过电流,阻尼环的元件因承受过流产生的过热以及受机组超速产生的过大离心力的作用而甩出,造成发电机扫膛,定子绕组短路。好在短路引起了发电机差动保护动作跳闸,使机组停了下来,避免了机组转子飞逸的更惨重的后果。 5 事故防范措施 (1) 厂用电系统、直流系统发生故障,往往会引起灾难性的后果,所以,必须保证这2个供电系统有足够的可靠性,保证可能危及电力系统及发供电设备安全的重要设备、保护及自动控制装置等重要负荷的供电回路配置合理,确保在任何时候都不中断供电电源。 (2) 免维护蓄电池不是真正意义上的免维护,只是维护工作量小而已。必须根据厂家说明书进行正常维护,以保证蓄电池始终处于良好的工作状态。特别要注意定期进行核对性充放电试验,校核蓄电池的容量。发现畜电池容量不足,应及时更换。应清醒地认识到,蓄电池在浮充电状态下,直流母线的电压比较高,并不一定表明蓄电池的状态良好。 (3) 水电厂的调速器及过速保护,如果其测频信号取自发电机出口电压PT上,则在机组失步时,调速器及过速保护不能起到调节、保护机组过速的作用。为了保证所取的测频信号能真正反映机组转子的转速,测频信号可取自在转子上加装的齿盘测速器。另外为了可靠地防止机组过速,在已装有电气式过速保护的基础上,还要加装机械式过速保护。为了增加可靠性,大型水轮发电机组还应装设两级机械过速保护。 (4) 失磁保护是发电机的重要保护,要重视其选型和投运后的校验及维护,尽力减少保护的拒动。 (5) 加强对运行人员应急处理事故能力的培训,增强“保设备”安全的教育,使运行人员在发生可能危及机组安全的情况时,能够果断地做紧急停机处理,确保设备的安全。 四、擅自解除闭锁、带电合接地刀闸【简述】2002年12月10日15时18分,某发电厂在112-4刀闸准备做合拉试验中,运行操作人员不认真核对设备名称、编号和位置,走错位置,又未经许可,擅自解除闭锁,造成一起带电合接地刀闸的恶性误操作事故。【事故经过】112-4刀闸消缺工作应该在112开关检修工作结束(工作票全部终结),并将112系统内地线全部拆除后,重新办理工作票。在112-4刀闸准备做合拉试验中,运行操作人员不认真核对设备名称、编号和位置,错误地走到112-7接地刀闸位置,不经值长许可,擅自解除闭锁,将112-7接地刀闸合入,造成带电合接地刀闸的恶性误操作事故。【原因分析】1.安全生产疏于管理,习惯性违章长期得不到有效制止。在本次操作中,操作人、监护人不认真核对设备的名称、编号和位置,在执行拉开112-2-7接地刀闸的操作中,错误走到了与112-2-7接地刀闸在同一架构上的112-7接地刀闸位置,将在分闸位置的112-7接地刀闸错误的合入。是事故发生的直接原因。2.电磁锁是防止电气误操作的重要设备,管理人员和各级领导对电磁锁的管理长期地不重视(时常出现正常操作时电磁锁打不开的缺陷和故障,影响了正常的操作,某些运行人员才在操作中同时携带两把电磁锁的钥匙,其中一把为正常操作的大钥匙,一把为解除闭锁的小钥匙,以备正常操作电磁锁打不开时用小钥匙解除闭锁。由于操作人员随身携带着解除闭锁的钥匙,并且不履行审批手续,致使误操作事故随时都有可能发生)。3.电磁锁发生缺陷,运行人员不填写缺陷通知单。检修人员“二五”检查也走了过场,管理人员和各级领导对电磁锁的运行状况无人检查,对缺陷情况不掌握,致使电磁锁缺陷长期存在。4.电磁锁及其解锁钥匙的管理不完善,存在漏洞。按照规定,电磁锁解锁操作需经当值值长批准。但在本次操作中,在值长不在场的情况下,电气运行班长没有执行规定,未经值长批准,未填写“解除闭锁申请单”,致使操作人在盲目操作情况下强行解除闭锁合上了112-7接地刀闸。不允许随意修改操作票,不允许擅自解除闭锁装置。违反25项反措中防止电气误操作事故的相关规定。5.操作监护制流于形式,监护人未起到监护的作用。操作中,监护人、操作人走错位置,操作人执行拉开接地刀闸操作时变成了合闸操作,监护人未能及时发现错误,以致铸成大错。6.值长缺乏电网观念,没有站在保电网安全的高度来指挥全厂生产工作。【防范措施】1.加强安全生产管理,加强对25项反措中防止电气误操作事故的相关规定学习和理解,建立严格的考核奖惩制度,关键要加大对管理者的考核,使安全的工作条件来保障运行人员的生命安全,并以督促其对安全生产及其设备的管理。值班负责人在工作安排时要交代清运行方式此项工作的安全注意事项。在时间许可的情况下,要填制操作票,按票执行,做到按章办事。2.设备缺陷利用MIS网络进行闭环管理,对电磁锁等设备缺陷的处理严格按时考核,提高设备的健康水平。尽快编制、实施与落实电气防误闭锁管理制度,从技术、制度等源头上实行事前防范。3.加强职工的安全教育和业务技能的学习,提高安全责任感,严格执行电气倒闸操作票制度,落实安全生产责任制,定期举办机械闭锁和电气闭锁专业知识讲座。4.值长、班长是值班现场的安全生产第一责任人,要树立全局观念,安全生产工作要全面考虑,严细认真地安排操作,建立安全生产互保机制。5.加强运行倒闸危险点分析与预控管理工作,危险点的分析要具体、有针对性,防范措施要具有可操作性。6.值长要有电网观念,站在保电网安全的高度来指挥全厂生产工作。各级管理工作者都要加强管理责任感。提高对安全生产的认识,严肃执行各项规章制度,及时向大家宣讲上级部门有关安全生产的规定、制度、事故通报,并将精神实质贯彻到具体工作中。五、华能德州电厂高空坠落人身死亡事故情况1、事故经过2005年10月16日,华能德州电厂2炉电除尘改造,安装由浙江诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司承包。上午10:50左右,在2炉电除尘改造施工现场,浙江菲达施工队施工人员罗(有焊工证)、郭(安装工)正在安装2电除尘北侧标高27.35米处平台及栏杆,他们在北侧西半部施工,焊条用完,罗摘下安全带挂钩去取焊条。正常行走应向南走安全通道,罗却直接向东,走宽0.28米,长2米的侧风板上边沿钢梁(此段北侧因施工设备摆杆占据,平台还未安装,留有2.21.85米的空洞,南侧为灰斗,无任何防护设施),不慎坠落在标高为9米的灰斗侧板上,头部撞击到灰斗侧风板,后掉入灰斗底部。现场人员立即进行抢救,后因抢救无效,死亡。2、事故直接原因焊工罗(死者)在取电焊条的过程中,未走安全通道,违章从标高27.35米两侧均无任何防护的宽0.28米,长2.2米的侧墙顶部钢梁上通过,是造成该高空坠落事故发生的直接原因。3、事故性质经调查认定,此次高空坠落人身死亡事故是一起职工安全意识差,施工现场安全防护差,安全管理不到位,职工违章造成的一起责任事故。事故责任单位为:浙江诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司事故暴露出外包工程施工单位安全管理和安全措施不完善、要求不严,工作人员安全意识不强,现场安全防护不到位,危险点分析和预控工作未落实;对外包工程安全管理的监督管理不力。六、误上带电间隔?检修人员烧伤【简述】1999年6月1日,某发电厂由于电气检修人员违章,爬上运行中的110KV开关“三角机构箱”,在作业中安全距离不够,造成开关对人体放电,构成人身重伤事故。同时由于110KV母联开关拒动,引起双母失压,运行人员在事故处理中判断失误,扩大成全厂失压的事故。【事故经过】事故前#1机组计划小修,#2机组运行,负荷50MW,110KV固定双母运行,1100为母联开关,#0厂高变在北母运行供6KVC,其它厂用系统均为正常方式。6月1日11时,电气分场在#1主变、#1厂高变系统检修中,工作负责人王某指挥人员进行1101开关小修。王某站在相邻的渭枣开关机构箱支持台上向1101开关上传递东西,后不知何故,王又上至渭枣开关操作箱顶部,在下操作箱时不慎将手搭在渭枣开关“三角机构箱”处,开关放电,电弧烧伤王某胸部、腿部,随后王摔至地面,送往医院治疗。渭枣开关放电后,渭枣开关、#1102开关、渭董开关跳闸,母差动作,1100开关拒动(原因为保险压接不良),引起110KV南北母失压。此时#2机负荷由50MW下降,经#2厂高变带6KV段母线运行,运行人员按停机习惯,将#0厂高变低压侧#620开关合上(由于北母失压,#0厂高变无电),断开#622开关,造成厂用电全停,#2机组厂用电失压,锅炉熄火,汽机打闸停机。11时26分,经渭董线向110KV送电,恢复厂用电。11时38分至11时50分跳闸线路相继加运。13时53分,#2机与系统并网。【事故原因】1.工作负责人违章误入带电间隔,站在运行中的渭枣操作机构箱上,不慎造成人身烧伤。在这种相邻都是带电间隔,本人又是监护人的情况下,本应监护好工作组成员安全工作,确自己带头违章失去监护作用,安全意识太淡薄。2.工作票执行过程中的严重不到位。本次作业工作票不合格,安全措施不完备,应设的遮栏未设,工作票未要求,运行也未作。对于这样一张严重不合格的工作票,工作票签发人、许可人、批准人严重不负责任,没起到审核作用。在发工作票过程中,运行人员本应和检修人员一起到现场检查安全措施执行情况,由运行人员向检修人员交代临近带电部位,检修人员在工作前应由工作负责人带领全体工作人员现场宣读工作票,交代安全措施,但都未能进行。3.1100开关拒动原因是动力保险压接不良,如果压接良好,就不会发生甩负荷。运行人员没有根据现象及时判断出事故发生后设备的运行状态,误判断、误指挥,使厂用电倒换在已经因事故停电的母线上,造成了事故扩大,全厂停电。【防范措施】1.严格执行工作票制度,杜绝违章作业。2.提高运行人员事故应变能力。做好平时的事故预想、反事故演习、人员培训,不断提高业务水平。3.对于主要保护的定期巡视、检查制度要健全。反事故措施要真正落实。七、违章接电源触电把命丧1999年8月15日15时30分,某厂电力实业开发总公司建筑安装公司1999年8月15日在承包的地下排水工程施工中,因人员违章作业发生一起人员触电死亡事故。【事故经过】8月15日15时30分,某厂电力实业开发总公司建筑安装公司承包地下排水工程,在地坑深度5.8米作业过程中,因地下水上涨,必须要用抽水泵将坑内水抽净。16时50分左右唐某取来小型抽水泵,即与另一名在场的电工贲某开始进行电源接线工作。贲某在地坑上面,唐某在地坑内接电线,唐某在地坑内喊贲某投电源试转,贲某确认后就登上工具箱上部投电源,先投熔断器,又投开关把手,贲某从工具箱上面下到地面时,听到地坑内有人喊“有人触电了”,贲某这时又立刻登上工具箱拉开电源开关,这时唐某已仰卧在地坑内。在场同志立即将其从坑内救出地面,汽机分公司王某对唐某进行不间断人工呼吸,并立即送往珲春市医院抢救,经医院全力抢救无效,于17时45分死亡。【事故原因】此次人身死亡事故的直接原因是唐某(死者)在作业中图省事,怕麻烦,擅自违章蛮干造成的。唐某在作业中,电源进口引线三相均未固定,用左手持电缆三相线头搭接在空气开关进口引线螺丝上(电源侧)进行抽水泵的试转工作,在用右手向左手方向投空气开关时因用力过猛,电源线一相碰在左手大拇指上触电,触电后抽手时,将电源线(三相)抱在身体心脏处导致触电死亡。【防范措施】在潮湿环境下进行电气作业,必须按“安规”的要求做好安全措施,必须装设漏电保安器,必须提高安全意识,加强自我防护能力。八、一起切换给泵引发的MFT事故月日#炉汽包水位低三值,保护动作跳机。(上汽135机组,两台100%容量电泵,一运一备)一、事情经过:月日08班,值当班,#机组甲给水泵运行,乙给泵备用,4:50因甲给水泵换芯包,接单元长令,准备调乙给水泵运行。5:09:44运行人员启动乙给泵正常后,缓慢收小甲给水泵勺管。5:17:46给水流量突然降至0,此时,甲给泵勺管开度为51.3%,乙给泵勺管开度为60%,运行人员立即开大乙给水泵勺管,但汽包水位仍在下降。5:18:25就地检查乙给水泵的运行人员发现甲给水泵液力偶合器冒烟,立即手揿就地危急按钮紧急停泵,同时监盘人员发现甲给泵工作油温也在异常升高,工作冷油器进油温度最高上升至264。5:18:35锅炉汽包水位低至-250mm,5:18:49MFT动作,机组跳闸,立即按停机处理,同时联系检修到现场检查液偶。6:10接单元长令,机组重新冲转,6:20并网,逐渐加负荷至正常。后来,检修解体了2甲给泵液偶,更换了芯包。同时解体了出口逆止门,发现逆止门在开启状态卡涩,此门全开小于设计图纸开度75度,检修对其进行了修复。 二、原因分析:从整个事情发生过程的现象来看,此次事件的主要原因是2甲给泵出口逆止门在开启状态下卡涩,乙给泵出口的水倒至甲给水泵出口,造成进入锅炉的水量减少,汽包水位低,MFT动作,机组跳闸;同时造成甲给泵受到与原叶轮旋转方向的反方向的巨大力矩作用,工作油温急剧上升。由于2机甲给水泵出口逆止门在大修中,进行解体检查没有发现异常情况(承包单位)。当发现出口逆止门卡涩后进行核查开度时发现其全开小于设计图纸开度75度,在限位螺钉尚未碰到阀体时,阀芯就已靠到阀体内缘,这样,限位螺钉就失去了作用,在阀芯开启速度很快时,由于阀芯对阀体的撞击力很大而导致阀芯卡到了阀体内缘,是逆止门卡涩的主要原因。三、责任分析:2甲给泵出口逆止门,在刚刚结束的机组大修中检修过,说明检修工艺和质量验收工作未到位,施工单位应负此次事件的主要责任,检修部门负有一定责任。四、暴露出的问题及防范对策:1、2甲给泵逆止门刚刚经过大修时间不长,说明检修工艺和质量验收工作存在问题,各级检修人员应从这起事件中深刻吸取教训,对给泵出口逆止门检修工艺和质量验收严格把关,在大小修过程中列项时作为重点控制的项目,详细记录解体时进行的检查内容和检修情况,设立鉴证点,进行逐级详细验收。2、运行部门要研究制订在启停给泵、切换给泵、运行给泵跳闸过程中等运行工况下,如何发现给泵出口逆止门不严或卡涩和处理的技术措施。3、针对事故过程中,出现危急按钮罩子拿不开的问题,对此现象举一反三,检查现场设备的危急按钮罩子的固定连接部分,要符合危急情况能及时拿开的要求,对不合理、不方便的进行整改。4、运行部提出“增加给水泵工作冷油器进油温度高的跳泵联锁,定值设为160”的对策,检修车间讨论此对策的可能性和实施方案,于9月底前报技术部、总工批准。大唐韩城发电厂“83”全厂停电事故通报九、8月3日,大唐陕西发电公司韩城发电厂在进行二期主厂房A列墙变形测量时,用铁丝进行测量,违章作业,造成#3主变110Kv引线与330Kv引线弧光短路,又因#3主变保护出口继电器焊点虚接,3303开关未跳闸,扩大为全厂停电事故。一、事故经过事故前运行方式: #1机#2炉、#3机炉、#4机炉及#1、2、3、4主变压器运行,330kv环型母线运行,330kv两条线路与系统联络;110kv单母线固定连接,四条地区出线运行。全厂总出力185MW。其中,地区负荷145MW。韩城发电厂存在地质滑坡影响。为防止A列墙墙体落物影响主变等设备的安全,准备在A列墙外安装一层防护彩钢板。电厂多经公司承担了该项工程。事先制定了工程施工安全组织措施、工程施工方案,并经生产技术科等审核,总工程师、批准。8月1日,多经公司项目负责人找到电气检修车间技术员,要求进行现场勘测工作,并要求派人监护。电气检修车间技术员同意,并安排变电班开票、派监护人。8月2日下午履行了工作许可手续。8月3日上午开始工作。在汽机房顶(25.6米)向下放0.8毫米的20号软铁丝,铁丝底端拴了三个M24的螺母。15时48分,在向上回收铁丝时,因摆动触及#3主变110kv侧引出线C相,引起#3主变对铁丝放电,并造成#3主变110kv侧C相与330kv侧B相弧光短路,#3机变差动保护动作,引起#3机组跳闸。又因为#3主变330kv侧3303开关拒跳及失灵保护未动作,造成了事故的扩大。#4机反时限不对称过流保护动作,3305开关跳闸,#4机组与系统解列,带厂用运行;#2主变330kv侧中性点零序保护动作跳闸, 110kv段母线失压, #2高变失压, 厂用6kv段母线失压,#2炉灭火, #1机单带地区负荷,参数无法维持,发电机解列。韩金、韩西禹线对侧开关跳闸。二、事故处理过程#4机与系统解列后,带厂用电运行。16时11分,韩金线金锁变侧充电成功,韩城电厂3302开关给#2主变充电正常,110KV段,段电压恢复。17时23分,#4发电机并网;17时41分,#1发电机并网;19时44分,#2发电机并网;8月4日2时44分,#3机组启动,机变零启升压正常;7时36 分,#3机组并网。三、事故暴露问题1、生产组织混乱。工程施工安全组织措施、工程施工方案虽然明确了大部分施工只能在停电的情况下进行,但对前期的现场测量、准备工作没有明确的要求。该厂对多种经营承担的有关生产工作,如何计划、安排组织,缺乏相关的管理制度,多种经营部门也不参加生产调度会。多经公司安排的现场工作人员没有电气专业人员,施工前也没有安排组织学习相关的安全工作规程,对在带电区域进行测量工作没有认真分析工作可能存在的风险,没有制定工作方案。工作开始前,没有向生产部门提交相关的工作计划、安排,工作的组织存在随意性。2、工作票签发、许可随意。电气检修车间同意配合开工作票并派监护人,但车间技术员、工作票签发人变电班班长、变电班制定的工作监护人,对涉及带电区域的工作,均没有认真了解工作内容和工作方法等,对工作中可能存在可风险缺少必要的分析环节。工作票执行全过程存在漏洞,签发、许可、安全交底以及危险点分析、现场监护执行流于形式。3、“两票”执行的动态检查和管理不到位。该项工作从8月3日上午开始,直至发生事故,共在现场放置了六根铁丝。在此过程中,监护人员对此严重违章和可能造成危险后果视而不见,没有进行及时纠正和制止。也没有相关的领导、技术人员及安全监督人员发现和制止。4、设备维护管理不到位。该厂对1998年投用的WFBZ型微机保护没有进行认真的检查和相关试验,对保护中存在问题底数不清,由于3303开关接点虚焊的缺陷没有及时发现和消除,造成故障点无法隔离,导致事故扩大。同时也说明该厂安全质量专项治理工作流于形式,对集团公司要求开展的保护自动装置和二次回路的安全质量专项治理活动不深不细。5、人员安全意识淡薄,安全教育缺位。在带电区域使用铁丝作测量绳危险极大,而且危险性具有很强的可预见性,但工作人员对危险缺少起码的感知和自我保护意识,监护人员对危险也是麻木不仁,表明企业在员工的应知应会的教育上存在严重的缺位。 三、相关要求1、各单位要认真落实集团公司关于“两票三个100%”规定,加强两票的动态检查和监督工作;安全监督部门要对两票执行存在的问题要及时进行通报和考核,并向安全第一责任者汇报。生产车间代多种经营或外委工程开工作票时,必须对工作的开行性、必要性、工作方案、工艺进行审查,由负责填写工作票的车间或班组组织进行危险点分析工作,并制定相应的控制措施。所派出的监护人,必须是班组技术员、安全员及以上人员。2、按照综合治理的原则,健全生产指挥体系,保持政令畅通。生产现场的管理必须进行统一指挥。多种经营企业承揽的生产工作,必须在统一的生产技术管理下进行。凡是承揽生产工作的多种经营,必须参加生产调度会议,相关计划性工作,必须提交相关工作计划。要加强生产工作的计划性和严肃性,未经生产调度指挥部门核准的工作,不得开工。3、强化员工安全意识教育和安全技能知识培训,加强工作人员对作业现场的危险源和危险因素的辨识、分析和控制能力以及应对突发事件能力的培训,完善作业现场员工必须具备的应知应会培训工作管理,规范现场作业人员的工作行为,夯实安全基础。 4、结合安全质量专项治理活动,各分、子公司要组织专家组对所管理企业继电保护定值管理工作进行一次认真的检查。重点是相关的规程、标准、文件是否齐全、有效;定值计算、审核、批准、传递、变更管理是否规范;与电网调度部门的管理界面是否清晰;主保护、后备保护的配合是否符合配置原则;检修、预试超期的保护装置,是否积极向电网调度部门提出申请,创造条件进行试验;试验、传动工作是否严格执行规程规定的方式、方法;对在调度部门进行备案的保护定值、相关资料,分子公司是否组织进行了一次全面核对。十、更换设备不核对?电压互感器爆炸【简述】2003年4月15日,某发电厂发生一起接在380V保安三段的负荷电源A相发生金属性接地时,造成380V保安三段失电,导致机组给水泵断油跳闸,机组最终汽包低水位跳闸停运4小时19分钟。【事故经过】4月15日20时0分,#3机组负荷271MW,机组380V五段及380V保安三段母线接地信号发,查380V保安三段A相金属性接地,随即保安三段失电,两台汽泵跳闸,电泵未自启,柴油发电机自启后,手动开启电泵抢水,但汽包水位已低至跳闸值,20时03分,#3机组MFT动作。就地检查为#5联变风扇电源A相金属性接地,且380V保安三段开关室内有轻微焦糊味,在380V保安三段母线电压互感器间隔,发现该电压互感器的B、C两相线圈过热,B、C两相一次保险熔断,测绝缘发现B、C两相匝间短路。【原因分析】1.小于设计容量的电压互感器更换到380V保安三段前没有进行容量核对,不同容量或不同型号的设备未经核算不得代换。电压互感器容量未经核算就进行代换,是事故发生的直接原因。2.380V保安三段A相金属性接地,该系统应是中性点直接接地系统,“零序速断”或“电流速断”保护应跳闸,而不是发展到电压互感器线圈B、C两相匝间短路,低电压保护动作。B、C两相相电压不应升高,即便不跳闸也不会发生B、C两相相电压升高。说明一次系统工作接地部分出现了问题,应进一步检查。3.巡视和运行检查流于形式。变更的电压互感器容量小于设计容量发热不是瞬间的,设备温度长时间的高于其他电压互感器温度没有被发现。说明巡回检查不认真,不到位。4.备品备件管理不严谨,备品备件台帐不齐全。设备的更换即便材料管理部门没有台账可查,专业分场的专业工程师和专业班组应有明细的设备替换数据。材料部门设备的采购、进货验收应以专业要求进行,实行闭环管理。【防范措施】1.加强备品备件和专业技术管理。设备选型、成套、采购和安装调试要标准化、专业化管理,坚决杜绝“凑乎”的现象发生;依据备品备件的实际情况建立设备替(更)换对应的台账。2.专业技术人员要真正担负起专业职责,设备的替换要经专业工程师计算。紧急情况下的设备替换也要进行基本的核算,不符合要求的坚决不得替换。3.加强设备的专业巡视和运行检查,利用非接触红外测温仪或热像仪对更换以后的设备跟踪测量和检查,发现异常及时处理。4.对一次系统工作接地部分进行检查试验,发现有不符合规范和反措要求者立即整改。十一、漏雨保护误动?导致全厂停电简述】2003年8月3日,某电厂因下大雨汽机车间漏水,导致保护误动,2台机组相继跳闸,全厂失电。【事故经过】8月3日13时40分,突降狂风暴雨,13时43分,因暴雨太大,雨水从汽机房天窗侧向卷吸落到瓦振保护测点上,导致2号机“#1-4瓦(2瓦)振动大二值”保护误动作,机组跳闸停运。13时50分,同样因大雨导致1号机组“1号主变压力释放”保护触点漏雨短路,保护误动作,4533出线主开关跳闸,1号机组停运解列。事故发生后,厂长、副厂长、总工及各生产部室负责人、技术人员立即赶到现场,组织开展事故处理,采取相应的防范措施,在确认正常后,启动机组,2号机组于17时20分并列,1号机组于18时53分投运正常。【原因分析】1.管理工作不到位,缺乏严、细、实的工作作风。对防止“非计划停运”重视不够,特别是在天气异常的情况下,防范措施执行不力。该厂六月份曾发生一起因大雨造成水位保护误动跳机事故;洛河电厂刚刚发生因大雨造成的主变跳闸事故,该厂虽然制定防范措施,但现场检查不到位,措施落实不到位,整治工作不彻底。未能认真吸取教训,举一反三,致使机组因天气原因再次发生“非计划停运”。2.违反了防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则第21.8条“各企业要充分研究本单位发供电设施可能出现的汛情和险情,备足防汛抢险物资和设备,建立台帐,专项保管”和第21.9条“各单位要在全面做好防汛准备工作的同时,明确本单位防汛的重点工程,重点部位和重点环节,做到全面部署,重点突出”的要求。隐患未能及时发现,致使保护触点漏雨短路,2号机、1号机组保护相继误动作,机组跳闸停运。3.人员责任心不强,异常天气下未做好事故预想和防范措施。对存在的安全隐患检查不细致,不到位。恶劣天气下没有事故预想,缺乏应急事件的处理措施。【防范措施】1.加强管理,重视机组的“非计划停运”。加强组织措施和技术措施的制定和落实,提高人员防范事故责任心和处理事故的能力,进一步落实防止“非停”工作责任制,特别是加强对基础设施的管理。立即开展全厂性防雨措施普查,尤其是要认真检查保护设施及执行机构装置防雨情况,针对查出的问题,制定相应的整改措施并尽快落实。2.做好异常情况下的事故预想,制定应急事件处理预案。按照防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则,提高重点部位暴雨、雷电、持续高温等灾害性气侯的应对能力,确保机组在恶劣天气下的安全可靠运行。3.严格执行“两票三制”,重点是抓好工作票制度和巡回检查制度的执行情况检查和考核,规范运行、检修管理,确保人身和设备安全。4.严格按“四不放过”的原则,进行责任追究,尤其是对管理层和专业技术人员的追究。十二、发电机可控硅励磁故障分析随着电子技术的发展,特别是大功率半导体硅整流元件和可控硅的开发,使同步发电机的励磁方式得到了较大的改进。目前,大部分小型水轮发电机均采用可控硅励磁系统,但往往因 为励磁故障使发电机不能发电。特别是在汛期,有水不能发电,给电站造成一定的经济损失 。为此,我将平时自己在可控硅维修方面的一些分析方法和经验介绍如下,以供参考。 1小型水电站可控硅励磁装置的主要组成部分 (1)主回路:包括交流供电(整流变压器)及可控硅整流设备和过电压、过电流保护设备;? (2)触发控制回路:包括三相脉冲触发设备和同步电源(三个同步变压器); (3)测量比较及电压整定设备; (4)无功调差设备。 2可控硅励磁系统的故障分类 根据目前小型水电站所使用的TKL励磁装置在运行和维护的过程中,经常碰到的故障主要有 两类: (1)由励磁元件、部件损坏引起的故障; (2)可控硅单相直通产生的故障。 其具体的故障现象和原因分析见表1。 故障现象 原因分析 在电网无故障情况下,控制电压与发电机转子电流增加 (1)测量比较电路稳压管损坏; (2)测量输入回路断线 发电机转子电流突然消失,无功严重进相并伴随有功振荡和异常响声 (1)转子回路断线;(2)快速熔断器熔断;(3)硅元件损坏;(4)测量比较回路稳压管损坏; (5)放大器和移相触发器损坏 发电机转子电流突然减少与控制电压上下波动不相适应 (1)移相触发器一个或两个发生故障,无脉冲输出;(2)硅整流元件短路或快速熔断器损坏 控制电压上下波动并随发电机的无功和转子电流振动 (1)测量单元的滤波电容损坏; (2)控制电压输出的滤波电容损坏 ? 在空载运行时,励磁控制电压较小时,转子电流突然增大,发电机的无功或者端电压突然升高 ? 可控硅单相直通 3检修可控硅励磁装置的几种方法 (1)直观检查,常查部位有:熔断器是否熔断或接触不良;连接线有无折断或脱焊; 元件外部结构有无损坏或烧焦;紧固件是否松动或脱落;印刷电路板上的元件有否假 焊或脱焊;印刷电路板插件是否插牢或对准。 (2)对比取代法:对有两台同型号的可控硅装置的电站,在一台机组可控硅装置故障时, 可采用“对比取代”法进行检查。 (3)停机检查:用万用表检查主回路中的可控硅、硅整流管、续流二极管是否损坏 ;用万用表检查触发电路板及测量比较板上的单个电子元件是否完好,特别注意检查晶体 三极管、单结晶体管、整流二极管、稳压管的问题;测量比较电路板和三相触发电路板上 的电位器在维修时不能随便调节,特别是在运行过程中,不借助示波器去调电位器,以防引 起故障。 总之,在实际维修过程中,出现故障较多的是脉冲和放大电路。特别是一些疑难杂症更要仔 细考虑,充分分析故障的可能范围,那么故障点一定能找到。十三、彬长发电有限公司“3.22”1号机组厂用电失去事故分析一、事故发生现象:3月22日23:03集控室正常照明灯灭,1号机DCS黑屏,NCS CRT及2号机CRT检查发现起备变高压侧开关1101开关分闸。电子间检查10起备变保护装置无任何保护动作,10起备变故障录波器显示1101开关分闸,无故障信息。就地检查10起备变及110KV GIS一次设备外观无异常,1101开关分闸,就地汇控柜无进水等异常现象。1、2号机组柴油发电机均联启后跳闸,1号机UPS母线失压。1、2号机厂用系统失压。1、2号机直流系统电压正常,2号机UPS电压正常(施工电源供电)。二、事故处理过程:03-22 23:20就地手动启动1号机柴油机,转速升至1500r/min持续约10秒跳闸,检查1号机柴油机水箱无水;就地手动启动2号机柴油发电机,电压升至223V、频率50HZ,3820开关未合闸,柴油发电机跳闸,就地控制柜发油压低报警,联系西北一、天津电建、调试所及继保人员检查处理。03-22 23:39 天津电建恢复1号机UPS为蓄电池供电,1号机DCS恢复供电,1号机组DOS操作员站(CRT)恢复正常。03-23 01:45 110KV GIS接交流临时电源,拉开1101开关两侧刀闸11016和12556,合上1101开关,电子间断开I期公用系统DCS的DROP31电源,1101开关无异常,恢复I期公用系统DCS的DROP31电源1分钟后1101开关跳闸,重复做3次实验结果相同。03-23 04:10 电建将1号机组柴油发电机冷却液加好,就地启动1号机柴油发电机正常,ASCO开关切换正常,保安PC1A、1B段电压正常,恢复1号机UPS主路、旁路电源开关,恢复锅炉保安MCC 1A、1B、1C、1D、汽机保安MCC 1A、1B段运行,恢复1号机单元机组DCS和I期公用DCS电源。主厂房110V、220V直流系统充电器启动,系统恢复正常,继电器室110V直流充电器启动,系统恢复正常。03-23 06:05合上12556和11016刀闸,就地检查刀闸确已合闸,合上1101开关,检查启备变充电正常。03-23 06:15 合上10KV1A、10KV1B、10KV1C段备用电源进线开关10A、10B、10C,检查10KV1A、10KV1B、10KV1C段母线充电正常。03-23 07:00 汽机PC1A、1B段,锅炉PC1A、1B段,公用PC1C段,照明PC1C段,汽机MCC1A、1B、1C、1D段,锅炉MCC1A、1B段,1号机煤仓间MCC,集控楼检修通风MCC,汽机检修MCC,汽机通风MCC,锅炉检修MCC,继电器楼MCC,机组排水槽MCC,精处理MCC段恢复供电。联系化学运行刘君婷,投运1C化水变、1C综合泵房变运行。锅炉PC1A、1B段供电正常后,合上保安PC1A、1B段电源开关,检查保安PC1A、1B段进线ASCO切换至工作电源侧,就地手动停止柴油发电机运行。柴油发电机投备用。03-23 08:30? 接值长令:10KV2A、2B、2C段充电,2号机厂用恢复供电。三、事故原因分析:1.1号机UPS失电原因:电气施工人员在进行将UPS主、旁回路临时电源倒为正式电源工作时,操作错误。中间穿电缆过程中断掉直流回路,造成逆变器故障,又误分旁路开关,造成UPS回路不能回切,UPS失电。2. 公用DCS失电原因:公用DCS电源柜共两路电源,分别为保安1段和1号机UPS供电,保安PC? 1段所接I期公用DCS I回电源开关经查事故前一直处于分闸位,1号机UPS失电后期公用DCS两路电源失去造成失电。3. 启备变高压侧1101开关跳闸原因:1号机UPS恢复直流逆变方式运行,公用DCS重启,在初始化1分钟期间,会造成部分开关状态翻转,从而造成1101开关跳闸。(经3次模拟试验确证)4. 1、2号柴油发电机启动不起来原因:1号柴油发电机经多次检查、试验,加冷却水(防冻液),启动成功,从现象上怀疑为缺少冷却水(防冻液)引起,距冷却水箱顶10cm处有液位计,从水箱顶部观察不到水位,柴发底部有明显积水。2号柴油发电机经多次检查、试验,启动不成功,柴发操作柜发油压低报警,怀疑压力传感器故障。四、 存在问题及改进措施:1、 事故处理过程中,值组未及时汇报部门,专业主管未汇报部门主任,表现出部门的生产管理程序落实不到位,发电部各级人员应该提高认识,举一反三,认真学习、正确理解、严格执行部门的各项管理制度;2、 电气事故发生后,有等、靠设备部电气二次检查确认保护动作信息的情况,影响了初步判断事故性质原因的及时性,今后发生电气系统事故时,各值组应第一时间安排人员到相应保护盘柜检查指示灯的显示情况和液晶显示屏的信息(检查过程中,不进行任何动手的操作,认真检查记录装置自动显示的信息内容);3、 保安PC 1A段至I期公用系统DCS电源在3月17日2号机正式带电时被断开,至本次事故发生为止一直未恢复供电,为
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