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文档简介
制浆火炬事故预案l 制浆工段1. 氮压机盘车棍未拔被甩出事故类别:工艺操作事故事故过程:操作工启动氮压机后听到声音异常,然后迅速停掉氮压机,经过检查发现,氮压机上面的盘车棍被弯曲折断。事故原因:操作工责任心不强,启动前检查不到位,没有发现油箱后面的盘车棍还在飞轮上。事故危害:飞出盘车棍可能会砸伤人或设备。事故对策:a、盘车棍定点放置b、盘车棍盘车后及时取下c、盘车完毕后及时合上飞轮的外盖d、设备启动前要仔细检查各项内容,杜绝事故隐患。2、磨机下料口堵塞事故类别:工艺操作事故事故过程:中控发现磨机给水泵不打量,通知现场进行处理,等现场人员进行倒泵时,中控通知下料口料位开关报警,经现场确认发现下料口堵至称重给料机下部。事故原因:a、中控监盘不到位,没有及时发现水量低。 b、中控无效报警多,起不到有效的提醒作用。 c、现场人员巡检不到位,没有发现压力流量下降,煤浆流动性变差。d、压力表不准确,损坏后没有及时更换新表。e、甲醇残叶内含有石蜡,在温度低时容易结垢堵滤网。f、低压灰水含固量高,沉积堵塞滤网。事故危害:造成磨机停车,检修五小时方处理完毕事故对策:a、中控挂磨机给水流量低低连锁b、调整报警参数范围,清除无效报警。c、给水泵定期切换清理滤网。d、发现仪表有问题及时联系仪表人员进行处理。f、保证研磨水槽温度正常,防止石蜡冻结。e、拆除滤网。3、低压煤浆泵进口管线堵事故类别:工艺操作事故事故过程:磨机停车后,低压煤浆泵打循环,中控巡检发现煤浆泵出口流量低,电机电流低。通知现场进行检查,发现进口管线堵死,经过敲打,冲洗水冲和打开进口导淋排放,均无法疏通。最后联系机修拆开进口盲头,用钢管进行疏通,最终得以解决问题。事故原因:a、低压煤浆泵进行自循环时电机频率过低,导致煤浆流速过慢,最终沉积堵塞管道。 b、中控现场巡检不到位,当发现压力低时应及时检查,避免问题扩大化。 事故危害:容易造成泵隔膜破裂。事故对策:a、煤浆打循环时,应不低于正常转速一半。b、长期停车时应将磨机出料槽和低压煤浆泵冲洗干净,避免堵塞。c、加强巡检责任心,及时发现事故隐患,避免问题严重。4、添加剂泵不打量事故类别:设备事故事故过程:在启动添加剂泵的时候发现泵出口无流量,检查管线后确认管线畅通,怀疑单向阀卡涩。联系机修拆检后,发现单向阀装反。事故原因:a、机修检修添加剂泵后,操作不细心导致单向阀装反。b、机修人员检修完毕后没有联系工艺人员试泵。c、工艺人员接收检修后的设备时,没进行试验。事故危害:容易造成泵损坏。事故对策:a、设备交付检修时应登记在案,检修完毕后,工艺人员进行试验确认后投入备用,并进行登记。 b、交接班要清楚,把班中发生的问题进行交接,方便下个班的工作进行。5、高压煤浆泵超压起跳事故事故类型:工艺操作事故事故过程:在开车过程中,建立高压煤浆泵循环由水切到煤浆后,高压煤浆泵超压起跳。再次启动后,仍然跳车。事故原因:a、P1301出口限流孔板堵,b、水循环时间短,c、停车后清洗不彻底事故危害:影响开车顺利进行。事故对策:a、将P1301出口限流孔板孔径扩大一倍至50mmb、投料前P1301早打循环c、停车后清洗彻底6、低压煤浆泵隔膜破裂事故类型:设备事故事故过程:中控人员在巡检时候发现煤浆泵频率高,小煤浆槽液位高。通知现场进行检查,检查发现没有隔膜破报警,油箱里面油位正常,且油质正常,无其他泄漏情况。过了几个小时后,再次检查发现油箱里煤浆,油箱油位低。由于即将交班,决定交给白班处理。事故原因:a、机修拆卸检查后发现,隔膜破裂了一道缝。分析可能是由于煤浆中有尖锐物刺破隔膜。 b、隔膜使用时间长后隔膜老化,最终疲劳破裂。 c、隔膜腔排气不尽,使用时间长后温度升高,导致隔膜变形张力大引起破裂。事故危害:造成磨机停车,气化减负荷运行。事故对策:a、煤要除铁干净 b、煤浆泵运行段时间后要进行排气 c、煤浆泵运行频率波动不要太大,应慢加慢减,避免隔膜形变突然加大或减小。l 火炬工段7、火炬管线进水事故类型:设备施工事故事故过程:夜班时候合成车间发现罐体往外流水,气化车间发现框架火炬分液罐液位高高。经判断水来自于火炬管线,经多处检查分液罐原水补水阀打开。事故原因: 经调查发现白班机修人员用原水管給火炬分液罐泵配冷却水管线,配好冷却水管后,打开原水总阀阀进行试泵,试泵完毕后,机修关闭机泵冷却水阀离开了,后原水进入火炬分液罐,造成此次事故。事故危害:火炬放空管为一米粗,内部大量积水容易引起管道支撑钢架倒塌造成严重后果。 事故对策:a、严格检修票制度,检修工艺管线须有工艺人员监护,工艺人员应告诉检修人员注意要点b、工艺人员发现问题后应及时进行处理。8、火炬放空憋压 事故类别: 事故过程:现场人员听到火炬管线声音大,火炬放空火焰忽大忽小,经过仔细检查发现火炬蒸汽阀打开的,导致火炬管线放空憋压,形成震动。由于蒸汽阀门内漏检修,修好后联系锅炉送1.27MP蒸汽,检查无泄漏后打开了蒸汽阀门,后造成此次事故。 事故原因:a、气化和锅炉联系不及时 b、调度沟通不到位 c、机修检查未联系仪表事故危害:引起火炬震动大,严重时火炬坍塌。 事故对策:a、调度及时联系通知各车间 b蒸汽管线加流量计 c检修要有检修票,检修完成要有工艺人员确认。9、火炬分液罐泵接线交叉事故类别:电气操作事故事故过程:操作工在启动该泵时候,发现启动A泵的时候,B泵运起来了,最终确认电气接线接反了。事故原因:电气人员责任心不强,在进行电气接线时,没有认真核对设备位号,造成电源线接反。事故危害:泵启动确认不正确,容易损伤机封。检修时候停电不正确,可能引起检修事故。事故对策:电气连接号电源后工艺人员进行配合确认,避免出现设备位号不匹配情况。10、火炬密封水罐排水阀被关事故类别:工艺操作失误事故过程:气化投料后,中控发现火炬密封水罐液位高,现场人员进行检查发现分液罐排水阀关闭,于是迅速开启排水阀,密封水罐液位得以
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