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文档简介

企业总公司选矿厂“链篦机回转窑”球团生产线改造方案企业总公司选矿厂“链篦机回转窑”球团生产线于2006年6月5日动工,10月1日试产以来,由于工艺设备、原料的问题,加上冬季生产的影响,造成生产不太稳定、产品质量差、生产成本高。为此,经集团公司批准,于2007年1月22日停产进行改造。一、产量及指标情况 试产以来累计产球团2万7千多吨,抗压强度在18002832牛/个球,转鼓强度在8092,氧化亚铁在37%, 其中生产较稳定的12月份加工成本122.91元/吨。二、影响生产及产品质量、成本的因素1、原料的影响(见下表)项目2006年10月2006年11月2006年12月2007年1月水分8.95%9.45%9.53%10.05%磨细度65%43%40%41.6%由上表可见原料质量差,尤其进入冬季以后铁精粉的含水升高、磨细度降低给生产组织带来很大难度。由于精粉含水太高,烘干机本身能力偏小,烘干后精粉含水偏高。一方面影响润磨机的润磨效果;另外生球水份也由原来的7.58%提高到9%以上,造成链篦机干燥和预热效果变差,球团一次氧化不充分,氧化亚铁偏高;同时生球爆裂现象严重,烟气含尘量急剧增加,导致多管除尘器严重磨损,有近一半已经损坏,风机风轮严重磨损,风轮寿命仅有20天左右。2、链篦机风箱通风面积偏小,造成风阻大,也影响链篦机的干燥和预热效果。3、回转窑窑尾箱密封为原设备带来的迷宫密封,由于迷宫密封效果差,窑尾给料溜槽频繁烧坏,影响正常生产。4竖冷器布局不太合理,出风面积偏小,竖冷器风机不能充分发挥能力导致竖冷器二次氧化及冷却效果不好。由于以上原因加上冬季原料条件恶化的影响造成生产一直不太稳定,成品球质量差,加工成本高。针对以上问题,我们于2007年1月23日组织了一次考察,经过与迁安宝利球团厂12万吨链篦机回转窑球团生产线、霸州前景钢铁公司85万吨链篦机回转窑球团生产线对标,找出了我们生产线目前存在的不足,并初步确定了我们生产线下一步的改造方案。三、改造方案1、原料系统:烘干机改造方案现状:目前烘干前水份10%左右,烘干降水份2%左右,不能满足生产需要,虽然有5200m3/h通风机,但由于红粉、膨润土受抽风影响损耗太高, 通风机使用受限。改造方案:将目前的逆流式烘干改为顺流式烘干,解决红粉、膨润土未与湿精粉混合就被抽风机抽走的问题。将供热的喷煤机改为反射炉,解决喷煤机事故率高的问题。加装旁通皮带出料口安装布袋收尘系统,同时将通风机加大到150002000m3/h。预计投资:25万元增加一台4.5米造球盘替代现在的3.6米球盘。预计投资:20万元润磨机给料改造现状:由于精粉含水太高,润磨比不足30%,润磨效果极差;另外润磨机螺旋给料机寿命12周。改造方案:将润磨机自然通风改为机械通风,风机风量1000012000 m3/h。润磨机螺旋给料改为高速皮带给料。预计投资:8万元2、链篦机系统:辊筛改造方案现状:现在布料辊筛为14根,没有大球辊筛;另外布料辊筛为单辊单电机,由于小电机多,事故率高影响生产。改造方案:增加布料辊筛为23根。在布料辊筛上方反向安装大球辊筛。改辊筛传动为单电机联动。预计投资:20万元链篦机主体改造178万元现状:目前链篦机与回转窑系统配置不合理,由于通风面积太小,链篦机预热段烟罩高度为0.75 m,通风面积仅为0.9 m2,另外气路布置不合理导致回转窑的热烟气进入链篦机困难,漏风点太多,链篦机各段温度低,达不到应有的干燥、预热效果。链篦机烟罩改造将链篦机烟罩加高,通风面积达到2.16 m2。采用并借鉴史密斯和川崎技术进行整体改造方案。同时链篦机风箱由过去的砌砖改为浇铸料,解决链篦机风箱砌砖频繁倒塌堵塞风道的问题。改造方案:(1)将链篦机不合理的主反应室与干燥一段,2段和沉降室的结构进行整体改造,重新分布主反应室与干燥一段,2段和沉降室。(2)改造并重新制造链篦机壳体;(3)重新改造气路,风路。(4)增加链篦机料位调整伐3组(5)增加高温调整阀门3组 (6)增加链篦机下蓖排密封 (7)增加链篦机进料端密封。 (8)链篦机风箱由过去的砌砖改为浇铸料 (9)增加链篦机一体式重力沉降除尘器,以减轻对风机磨损。(10)增加下料筛分和返料装置。(11)风管路加内保温措施。 (12)改造回热风机为集散可控气流一体布置(13)增加链篦机导热流岐管 (14)将风管路加内保温措施。 预计投资:178万元。链篦机改自动润滑现状:目前链篦机轴为手动润滑,不易操作。改造方案:将链篦机轴改自动润滑。预计投资:6万元。链篦机头密封改造现状:链篦机头部密封效果不太好,漏风严重。改造方案:改铲料板和加装机头密封装置。预计投资:10万元。3、回转窑系统:尾罩密封及窑尾溜槽改造方案现状:窑尾箱及溜槽目前仍延用原设备带来的迷宫密封,效果不太好,漏风严重,且窑尾溜槽频繁烧坏,事故率高。改造方案:参照白灰厂窑尾设置将窑尾改为鱼鳞片密封同时去掉窑尾溜槽。预计投资:20万元。窑头篦条改造现状:窑头篦条现用由承钢购入的篦条,采用横向布置,由于窑头温度高,篦条高温下变形严重,使用寿命2月左右。改造方案:按照竖冷器出口重新铸造篦条,采用纵向布置。预计投资:10万元。回转窑砌砖更换,恢复窑中热电偶现状:前期由于回转窑频繁结圈,处理结圈导致窑体砖损坏严重,最薄处已经不足120 m m,且窑中热电偶投产初期已经损坏。改造方案:回转窑重新砌砖,窑头、尾换浇铸料恢复窑中热电偶。预计投资:35万元竖冷器料位显示探头安装。预计投资:2万元增加备用斗提一个。预计投资:6万元4、出料系统:链板机改造现状:链板机前期由于损坏严重需要更换备件,另外链板机机尾较短,影响竖冷器增加出料口改造。改造方案:将链板机尾部加长2 m左右,降低链板机基础,更换损坏部件。预计投资:6万元。竖冷器改造现状:竖冷器不合理,目前冷却效果不好,出料不均匀且温度高,二次氧化效果不好。改造方案:将竖冷器出风口提高到窑口下侧100 m m,增加二次氧化区。在竖冷器上锥体南北开两个圆形出风口,并通过保温管将竖冷器热风引到窑头箱。将竖冷器现有的一个排料口改为两个排料口。在风梁下方开8个孔通过围管引风排空。将现有的两台风机分别给竖冷器上下两层进风管供风。预计投资:48万元。5、其他:除尘改造方案现状:目前粉尘量大,除尘效果极差,风轮寿命20天左右,多管除尘器已经严重磨损,近一半已经磨漏。改造方案:修复多管除尘器,在多管除尘器前安装重力除尘器。预计投资:30万元。风系统改造现状:现有回热风机、主抽风机能力显不足。改造方案:回热风机选定风压4.55Kpa、风量8万m3/h,主抽风机选定风压5Kpa风量12万m3/h。预计投资:70万元。四、投资概算以上改造投资预计494万元,其他设备检修等预计15万元,合计509万元。五、改造后效益测算1、改造后指标情况按照上述改造方案实施以后,预计抗压指标2200牛/个球;转股86;FeO1.5%;日产量可达到500吨以上。2、改造后成本情况项目单耗单价单位成本(元)一、原材料46.21、精粉2、红粉0.06300183、煤0.0640724.424、膨润土0.0152523.78二、制造费用61.341、工资162、工资附加2.83、材料备件74、折旧费75、电费206、水费0.037、修理费68、其他5.5三、期间费用28.571、产品销售费用10.592、管理费用2.433、财务费用14.554、税金及附加1四、总成本费用139.1元/吨注:以上加工费用扣除节省下的铁精粉32.1

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