离心泵背压限流判断及解决方案.pdf_第1页
离心泵背压限流判断及解决方案.pdf_第2页
离心泵背压限流判断及解决方案.pdf_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

离心泵背压限流判断 及解决方案 大连深蓝泵业有限公司 辽宁 6 0 3 1 张培基王海雷赵亚晨张静 摘要l 通过具体事例阐述石化以及食品与医 药行业用泵背压限流问题诊断及解决方案 关键词 离心泵限流扬程计算能量损失 计算 一 前言 项目工程与设计团队对离心泵初始理论设计参数 与实际需求性能的偏差 会导致泵的实际输出性能与需 求不符 往往对工厂的产能出现严重影响 造成巨大的 经济损失 本文以实际事例阐释当类似事故发生时 对 问题的原因判断和解决方法 二 理论需求与实际性能的偏差对经济 损失的影响 当离心泵的实际扬程远大于实际需求时 不仅 会造成设备损坏 还会造成严重的能源浪费和由此 导致的巨大经济损失 以一个3 5 5 k W 的泵为例 如 果按照每千瓦时电费1 元 每年运行80 0 0 h 阀门 损失1 5 计算 每年一台泵阀门限流浪费的损失是 1 3 5 5X8 0 0 0X0 1 5 4 2 6 万元 当离心泵的实际扬程小于实际需求是 泵会出现背 压限流 导致产能远远达不到要求 从而导致因产能下 降而导致的经济损失 本文将对此问题做详细的分析 月日 一一 霸渤 j H 图1 2 滤芯有较多杂质图1 3 滤芯清洗干净 5 确保风机备机一直处于备用状态 油加热器保 持加热状态 同时润滑油系统处于循环 油路系统和冷 却系统保持畅通 确保必要时可立即切换至备机 七 结语 G M 4 5 L 一5 2 型离心鼓风机在硫黄回收装置运行期 间状况良好 未发现异常故障 主风机作为硫黄装置的 主要设备 其地位至关重要 在日常操作中必须时刻按 照相关标准进行规范操作 其平稳运行是安全生产的保 障 G M 收稿日期 2 0 1 7 0 6 1 0 2 0 1 7 年绷黑黧c o 葺m4 7 第7 期w w w e 蜘x r M 衙G 赢耱耐黑通 r 怨讹彬胁石w 伽石油 讫I 通用机械 lG Mir aP e t r o l e u m C h e m ic a lI n d u s t r 三 实例分析 大连深蓝泵业有限公司2 0 1 1 年 为国外某食品公司 提供了一批工艺流程泵 用来输送正己烷 正己烷泵 的基本参数是密度6 7 0 k g m 3 温度为4 2 黏度2 c P 1 c P 1 0 一P a s 要求流量3 7 5 m 3 h 要求扬程2 2 m 入I 1 储罐压力l b a r 1 b a r 0 1 M P a 下同 实际现场 运行时 测试流量只有3 1 5 m 3 h 远远低于实际需求 导致产能一直不能满足设计需求 业主每天面临巨大的 经济损失 要求流量至少要增至U 4 1 0 m 3 h 查看泵的实 际出厂试验性能曲线 如图1 所示 发现泵完全满足客户的参数要求 在4 1 0 m 3 h 的流 量下 扬程满足2 1 m 的要求 在排除泵汽蚀和流量计测 试精度问题后 怀疑客户提供的扬程过低 系统背压或 者管损过大 导致系统处在限流状态 查看业主的流 程 如图2 所示 从客户的流程图上看 是一个独立循环的过程 正己烷从S W S 储罐经过泵加压以后输送到悬液分离器 中 C y c l o n e 进行固体分离后经阀门 进入节能器后 加热进入到浸出器与上游豆粕进行喷淋混合 之后萃 4 8 f 然嬲肼黼 O 取油料后到分离器分离 之后回到S w s 储罐 如此往 复 按照现场安装的压力表数据 泵出I I 压力表显示 数据为1 7 b a r 经悬液分离器之后压力将为0 8 b a r 经 节能器后压力将为0 3 8 b a r 经过加热器后再进入浸出器 前的压力表数值为0 3 b a r 整个系统最高点为3 5 7 m 回查泵出场性能曲线 见图1 泵是可以在 4 1 0 m 3 h 下运行的 在排除由汽蚀和进料不足导致的泵 流量下降后 初步断定泵是由于管组或者背压过大导致 限流 核算过程 泵入口S W S 储罐液位1 5 3 m 罐内常 压 考虑入I 1 速度头和泵的出1 I 压力表1 7 b a r 的数值 可以推算泵的扬程H I 7 1 0 2 0 6 7 1 5 2 4 4 m 查看 性能曲线2 4 4 m 扬程下对应的泵的流量如图3 所示 基本 在3 1 5 m 3 h 与客户测量数据相符 经核实现场出I I 阀门已经全开 无调节能力 则 可以断定泵工作在限流状态 本着最为经济的方案 建 议客户更换一个大一些叶轮以提高泵的扬程 应客户要 求推算新叶轮直径 假设新叶轮在4 1 0 m 3 h 流量下所需的扬程为日 才能 一 叩I7 一 一j c 7一 1 q 2 93 Q m 3 h 图1 泵的实际出厂试验性能曲线 e 硼o o 时 O 图2 业主流程图 1 S W S 储罐2 悬液分离器中 C y c l o n e 3 节能器4 溶剂加热器5 浸出器 如 M孔博b眨9 6 3 3 3 0 2 7 2 4 2 I 差18 1 5 1 2 9 6 3 0 一一 一 弋 丁 飞卅 q 2 93 一 f G MinP e t r o l e u m C h e m ic a lI n d u s t r 掣 1 1 1 h 图32 4 4 m 扬程下对应的泵的流量 突破管阻和背压 将4 1 0 m 3 h 正己烷在系统中循环 经实际验证解决了客户问题 帮助客户挽回了巨 根据公式得出 大的经济损失 E 爿 2 f p 式中H l 系统最大高度 四 结语 严一总管路损失 通过本事例可以看到泵的实际流量达不到理论要 p y 背压 求存在多种原因 除了汽蚀和吸入不足以外 背压限流 考虑3 7 f 与管内流速的平方近似成正比 3 1 5 m 3 h 也是导致泵流量下降的主要原因 作为离心泵的供应 下 从泵出I I 到悬液分离器出口的压降为1 7 一 商 应该要通过自身技术 查找准确原因并为客户提供 0 8 0 9 b a r 节能器的压降为O 8 0 3 8 0 4 2 b a r 可行方案 挽回经济损失 加热器的压降为0 3 8 0 3 0 0 8 b a r 3 1 5 m 3 h 下浸 出器前面的背压为o 3 b a r 贝1 1 4 1 0 m 3 h T 黜1 参考文献 背压为O 3 4 1 0 3 1 5 2 0 5 b a r 4 1 0 m 3 h 从泵的 1 关醒凡 现代泵设计手册 M 北京 中国宇航出版 出口到浸出器入口的压降和管损之和 产 1 7 一 社 1 9 9 5 0 5 1 0 2 0 6 7 3 5 7 x 4 1 0 3 1 5 2 2 4 8 m 则 2 张克危 流体机械原理 M 一匕京 机械工业出版社 H 3 5 7 2 4 8 0 5 1 0 2 0 6 7 3 6 m 2 0 0 1 通过离心泵相似理论换算H H t D D t 2 D D 3 查森 叶片泵原理以及水力设计 M 一匕京 机械工业 分别为3 1 5 m 3 h 与4 1 0 m 3 l l 下的叶轮直径 由此得出新叶 出版社 1 9 8 8 G M 轮的直径 收稿日期 2 0 1 7 0 6 0 2 近日 由中国石化齐鲁石化研究院研发的国内首 例降低硫黄装置二氧化硫排放成套技术 可将硫黄烟 气二氧化硫排放浓度低于1 0 0 m g m 3 硫黄回收率达到 9 9 9 9 现已应用于国内2 0 0 余套硫黄装置 企业在原油加工过程中 需要通过硫黄装置将炼 油产生的所有酸性气体进行回收 此过程中产生并排放 二氧化硫不可避免 据齐鲁石化研究院院长达建文介 绍 硫黄环保新技术被首先应用于该公司炼油厂年产能 8 7 j t 的硫黄装置 应用结果为硫黄烟气二氧化硫排放浓 度低于l O O m g m 目前 国家硫黄装置二氧化硫排放浓度限值是9 6 0 m g

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论