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文档简介

第一页 各位评委大家好,我来自鞍钢股份公司,我汇报的项目是:2150线精轧工作辊轴承箱锁紧装置盘转工具的研制。 第二页 我们小组成立于2012年9月,成员共10人。 第三页 (工艺简介)我先来介绍一下锁紧装置的工艺特点,轴承箱锁紧装置是保证轴承箱安装精度的主要部件,每套轧辊有4个锁紧装置,其结构由丝圈和锁紧螺母组成,相互之间通过螺纹连接在一起。丝圈一端顶在滚动轴承的内套端面,另一端通过销键与卡环连接。主要的作用是用来固定轴承箱位置,防止轴承发生轴向窜动。 第四页 (选择课题) 锁紧装置在机时,受到高压冷却水的冲刷,在螺纹间会渗入铁屑并产生锈蚀,这种情况下在检修作业时靠人力无法将其分离。我们以前采用的方法是借助吊车来进行分离,但是这种工作方式有以下2个缺点:首先容易因吊具甩出或是轧辊窜动而发生安全事故;另一个就是容易造成锁紧装置的损坏,在2013年因此报废锁紧螺母16个,修复21个;报废丝圈9个,修复17个。 同时,在2013年因生产需要,我们将增加轴承箱的检修数量,即由每周检修4个轴承箱增加为每周5个。 第五页 (步骤图片) 图中就是我们借助吊车作业时的情况:首先选择合适的辊架和轧辊,然后将锁紧装置安装到轧辊辊颈上并安装止动键,调整螺母扳手角度,点动吊车盘转螺母直至将其分离。大家从图片中可以看到,锁紧装置就像一对相互配合的中空的螺母和螺栓,我们采取的方式就是固定螺栓(丝圈)盘转螺母。 第六页 (时间统计) 小组成员对4个轴承箱的检修时间进行了统计,从表中可以看到平均每个轴承箱的检修时长为580分钟,其中丝圈的拆卸和安装分别用时80分钟、67分钟,占轴承箱检修时长的25.3%。 因此,缩短丝圈拆装时间可以有效的提高检修效率。 第七页 (设定目标) 小组综合了生产需要和检修时间统计结果,设定了本次活动的目标值:每套轴承箱检修时间由580分钟缩短到480分钟,即缩短检修时间100分钟 。 通过对目标值的分析,小组认为需要研制出一种丝圈盘转工具,可以实现快速拆卸和安装作业,从而缩短轴承检修时间。 第八页 (确定方案) 小组依据设定的活动目标,全体成员运用“头脑风暴法”提出了课题方案:研制拆卸、安装锁紧装置使用的盘转工具。 同时小组认为需要从拆装架,手动工具,辅助工具三方面来解决课题方案。 第九页 (材料选择) 经过相关的咨询和检索以后,发现没有可以借鉴的现成的资料,根据以往的经验我们选择槽钢、钢板、钢管做为工具,同时选择液压千斤顶做为辅助工具。 第十页 (拆装架分析) 我们来看拆装架的解决方案,针对这个选择小组提出了2种方法,那就是利用轧辊存放架和制作专用拆装架。 第十一页 (存放架分析) 我们首先来看轧辊存放架的使用情况,在分解2个锁紧的前提下平均用时108分钟,分析作业过程小组认为倒运作业区域轧辊耗时过长。 第十二页 (拆装架分析) 我们再来看专用拆装架的使用情况,同样分解2个锁紧平均用时93分钟,分析过程我们认为避免轧辊倒运,时间缩短形式安全。 通过2者的比较分析,小组认为在专用拆装架上拆装丝圈,在操作性、时间性和安全性上更具有优势,为此我们把此方案做为可行方案。 第十三页 (手动选择) 对于手动工具的选择,小组根据施加作用力方向的不同提出了“叉”型工具方案和F型工具方案。 第十四页 (对比分析) 通过对比实验分析,我们认为采用F型工具,在操作性和时间性上更具有优势,为此我们把此方案做为可行方案。 第十五页 (顶键选择) 对于顶键的选择,小组也提出2个方案,分别是使用现有止动键和制作专用顶键。 第十六页 (对比分析) 通过对比实验分析,我们认为制作专用顶健在经济性上更具有优势,为此我们把此方案做为可行方案。 第十七页 (确定方案) 通过一系列对比实验分析,我们确定了最佳方案组合:使用装用拆装架,使用手动工具,使用装用顶键。 第十八页 (制定对策) 小组根据确定的方案,制定了相应的对策,希望能够达到不受场地限制,便于手动使用。便于千斤顶操作的目标,并且通过实际测量尺寸,调整优化结构等措施来保证目标的实现。 第十九页 (拆装架实施) 我们来看拆装架的实施情况,在实施前我们需要倒运作业区域轧辊,实施后就避免了轧辊的倒运作业,时间缩短。 第二十页 (手动工具实施) 我们再来看手动工具的实施情况,在实施前需要利用吊车盘转丝圈,实施后对于丝圈“锁死”较轻状态,使用“F”型手动工具就可以快速分离。 第二十一页 (顶键实施) 我们再来看专用顶键的实施情况,在实施前需要利用吊车盘转丝圈,实施后配合千斤顶对于丝圈“锁死”较重状态,可以快速分离。 第二十二页(实物及应用图片) 图中1至3就是工具的图片,图4,5就是根据锁紧“锁死”状态分别使用时的状态。 。 第二十三页 (效果调查) 组合工具使用后,小组对7个轴承箱的检修时间进行了统计,平均作业时间为430分钟。 第二十四页 (目标完成) 大家从柱状图看出,每个精轧工作辊轴承箱平均检修时间由活动前580分钟;小组目标值480分钟,缩短为活动后的430分钟,节约检修时间150分钟,小组实现并超过了预期目标。 第二十五页 (经济效益) 从经济效益来看,根据查找备品更换记录,2013年锁紧备件消耗比12年同期大幅减少,根据单价以及工时费用计算,取得的经济效益为12万元。 第二十六页 (巩固措施) 为了进一步巩固本次QC活动成果,小组制定相应的操作方法,并纳入作业区轴承装配岗

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