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氧化铝循环水处理工艺的探讨1 前言之所以在循环水前冠以“氧化铝”三个字,是因为国内氧化铝行业的循环水普遍存在着:高温-影响冷却效果,高碱增加碱耗,高悬浮物容易结垢的三大难题,有别于其他行业的循坏水。一般循环水只具备上述“三高”中的两高,所以用水质稳定方法能使循环水良性循环,而氧化铝循环水的水质稳定,国内目前还没有成熟的办法。2 氧化铝循环水特点和现状氧化铝循环水的服务对象是烧成,蒸发,赤泥洗涤,氢氧化铝洗涤,脱硅等工序,用于冷却。真中蒸发工序用水占全部水量的6070。氧化铝循环水特点的具体表现是:高温:循环上水温度达35-45,循环下水温度达45-58;高碱:PH=11-12,最高PH=14;高悬浮物:SS=400-600mg/l,最高达5000mg/l,低硬度:一般为7.514(CaCO3)mg/l,最小为0。而且因为氧化铝循环水和氧化铝生产朕系特别紧密,停水意味着停产。氧化铝生产的连续性很强,所以,除非万不得己,一般不安排停产。就是说靠停水大检修来解决循环水中的问题,不符合生产实际。目前的生产形势是:国内氧化铝商品每年缺口约100万吨,各氧化铝厂都在努力提高自己的产量,生产要求循环水发挥出更大的作用,可是,循环水的水质得不到彻底改善,只能使结垢等问题越来越严重,一边要求提产,一边作用越来越小,所以,氧化铝循环水己成为提产道路上的一只“拦路虎”。上述水质特点,造成循环上下水管道结垢严重,山西铝厂投产10余年来,上水管最厚的结垢40mm以上,下水管道最厚的结垢达150mm以上,下水管道断面己成“卵形”;阀门闸板及闸板槽,阀杆皆被垢厚厚的裹着,任凭操作机构扳坏,阀杆变弯,阀门也纹丝不动;冷却塔上的水泥格板填料上也结垢严重,个别孔眼己被堵死,孔眼面积缩小30,降温效果很差;悬浮物(主要是料浆,灰尘,赤泥)大量沉积在调节池内,冷却塔下,调节池积泥体积己达调节池全部体积的6070,可调节的体积骤减;冷却塔下的“搭盆”深1.8m,不出三个月,便被泥积满。由于结垢使循环下水管道输水量减少,(上水管道还表现不明显),检查井内水位普遍上升,水力坡度代替了设计坡度,管道全线水位升高,上游管段流速降低,结垢加快。历次垢样分析见表1。表1 循环水系统垢样分析(%)时间取样地点Al2O3Fe2O3CaOMgoNa2OSiO2灼碱其他91.3澄清池壁46.320.0812.851.631.2035.232.6991.3冷却塔配水槽53.250.345.671.53.7832.273.1993.4回水管内40.41.5151.981.111.3636.0993.4冷却塔配水槽58.60.752.750.900.361.7033.1498.1塔下沉渣13.316.5333.291.5516.928.32综合氧化铝循环水的种种问题,分析其根本原因有二,一是系统中有大量悬浮物(指矿浆,赤泥)存在;二是系统中有高碱度存在。碱法生产氧化铝,就是用碱(NaOH或Na2CO3)处理铝土矿,使矿石中的氧化铝和碱反应制成铝酸钠溶液。铝酸钠溶液经分解析出氢氧化铝,氢氧化铝再经过脱水,即可获得氧化铝。由于循环水在蒸发末效的冷凝器(氧化铝行业习惯称之为水冷器)中与循环母液中的含碱水蒸汽直接接触,所以循环水中含碱在所难免。另外,在赤泥洗涤工序中常用一部分循环上水洗涤赤泥,减少赤泥的附液损失,这种做法倒可以保持循环水中的含盐量在一定的水平上。可见氧化铝循环水中结垢主要有两个原因,一是含悬浮物,二是含碱。而含碱是必然的,碱又是溶解物质,不易被分离。所以说减缓循环水系统结垢的首要手段和目标是去除循环水中的悬浮物。3 推荐的氧化铝循环水处理流程也许是受对氧化铝循环水认识的局限,设计时对氧化铝循环水中的悬浮物指标放的太宽,指标定的太低,设计循环上水悬浮物含量130mgl,碱度100mm/l。实践证明,氧化铝循环水管道结垢的一个重要原因就是悬浮物控制不严,水中悬浮物含量太高,致使大量的含铝化合物粘结在管壁上,加速、加重了管道结垢。对于大多数城市下水来讲,其悬浮物含量也不过150-300mg/L。笔者认为:氧化铝循环水和钢铁企业的循环水是有联系的,过去也属一个部门,氧化铝循环水的水质特点和钢铁企业中高炉煤气洗涤,转炉除尘洗涤及轨浊循环水相近,其去除的主要对旬都是悬浮物,主要区别是:前者水中的悬浮物多是氧化铁皮,氧化钙煤渣,二氧化硅等;后者水中的悬浮物多是氧化钙、氧化铝,二氧化硅。可是,氧化铝循环水处理工艺的研究与发展已明显落后于钢铁企业。钢铁企业一般采用沉淀分离的方法将县浮物分离处理,高炉,转炉多采用平流沉淀池,轨钢浊循环水多采用旋流沉淀并增加过滤工艺,而且对循环上水的悬浮物指标控制比较严格,(如表2)浊循环水的悬浮物也控制在60-100mg/l,经常,60mg/k。化工行业的循环水中的悬浮物一般也控制在50mg/l。补充水经处理后悬浮物很低的水补入系统中,若氧化铝循环水只采用旁路处理,不能彻底去除悬浮物,处理后的悬浮物指标又定的过低,势必造成循环水中的悬浮物浓度过高。为此,笔者提出了如下的工艺流程。如图1表2 各钢铁企业循环上水的悬浮物(mg/l)首钢高炉宝钢转炉上钢二厂转炉上钢三厂转炉宝钢高炉武钢热轨宝钢线材47602710337.55060上述流程结合了十多年的生产实践,参考了兄弟单位的经验,流程中没有复杂的构筑物,简单方便,针对性强,符合实际。4 对工艺流程的几点说明4.1 予沉工艺烧成窑周围有大量灰尘侵人循环回水中,赤泥洗涤,氢氧化铝洗涤等工序,免不了有料浆溢出,叶滤工序有冲洗地面的水,上述回水若没有予沉措施,会使循环回水中悬浮物短时间升高几倍甚至几十倍,所以,应该在上述工序的循环回水进入下水道前,先搞一次予沉,既“清浊”分流,把悬浮物截留在源头。只允许含悬浮物很少的上清液进入下水道,如设旋流沉淀池,异向流斜板沉淀池,将沉淀池底流放出来的污泥就近回收。这样做,可大大降低下水道的结垢速度,也能减轻循环水后续处理的负担,还能减少氧化铝的流失。赤泥回水在赤泥堆场沉淀过程中,因短流,异重流现象使赤泥回水中的悬浮物经常在2001000mgl之间,最高达10gl,象这么高的悬浮物很有必要在堆场附近设一级沉淀工艺,将悬浮物有效地去除,只回用上清液,保证悬浮物在 50100mg/l,沉下来的泥就近返回堆场,也是一种予沉的做法。4.2 计量槽由于循环水中悬浮物太高,结垢性又强,孔板流量计,电磁流量计,超声波流量计,阿牛巴流量计,涡街流量计在该系统中几乎无法使用,而采用流量堰,如巴氏计量槽却不失为一种有效的办法,即使结垢可以及时清理。所以本工艺中在沉淀地前搞一次计量,为补充水(另外计量)和赤泥回水(可用三角堰计量)汇入回水后,计算混合比,监视沉淀池的负荷提供依据。而在冷却塔下来进冷水泵前再搞一次计量,为计算冷却塔蒸发量,循环上水量提供依据,加上水质分析,整个处理工艺处于定量控制之中。而且,控制过程并不复杂。4.3 快速混合工艺在新水(自来水)或池泥回水补入沉淀池前,采用机械混合或者管道混合器快速混合。这样的理由是:首先,补水中的硬度当量值远远小于循环水中的碱度当量值,软化反应很完全,保证软化效果。真次,现代混凝理论和实践证明4加强加药后的高梯度瞬时混台,在极短时间内、形成对初始颗粒碰撞积聚所需要的水流结构,便于药剂在水中迅速均匀扩散,为凝聚剂创造适宜条件。快速混合后回水很快进入平流沉淀池,水流由紊流状态骤然变为层流状态,为絮体沉淀创造了条件,悬浮物便迅速沉降,有利于提高去除率。当然,还可以在沉淀池前考虑加药措施,如高聚合度的无机絮凝剂对高PH,高悬浮物的沉淀有很好的强制作用。同时,鉴于水中悬浮物的粘结性,建议搞机械搅拌或压缩空气搅拌,因为氧化铝厂有压缩空气用来搅拌沉降槽,压缩空气来源比较方便。4.4 采用平流沉淀工艺山西铝厂生产废水处理站采用的工艺流程是平流沉淀后加斜板沉淀,废水水质和循环下水相类似,见表3,表4。分析其沉淀过程类似加药沉淀,主要是水中有大量的含铝化合物存在,废水在下水道中己开始分层沉淀。经过近三年的运行,比较稳定。除了出水悬浮物有待进一步降低外,处理站内没有发现堵塞和构筑物大量结垢现象,而现有的氧化铝循环水处理站内的澄清池,三角配水槽的出水孔(100直径)、回流窗口、三角出水堰、排空管内、排泥管内到处挂着垢层,堵塞很频繁,给运行带来困难。而百澄清池为旁路处理,不能彻底的去除水中悬浮物,系统耐冲击能力差。这几年钢铁企业的先进做法是循环回水100经过沉淀处理。而平流沉淀池耐冲击负荷,对悬浮物浓度的变化适应性强,氧化铝循环水经常遭受生产不正常时的“跑浑”干扰,几小时之内悬浮物上升以百分比浓度计,真它池型耐冲击就差些。因此,推荐采用大面积,大体积的平流沉淀池,操作简便,效果稳定,缓冲能力强,兼有调节水量的功能。现有的调节池因为停留时间短,排泥功能差而被泥困扰。表3 生产废水处理站水质分析(mg/l)进水SS率出水SS进水含量出水含盐量硬度碱度总铁AlCaMgClPHSS去除7778725362264605420.02860.02141871189%表4 氧化铝循环水水质统计数字(mg/l)悬浮物硬度总铁AlSiO2PH含盐量400-60025-8014-35800-250020-3011-122000-60005 现场管理方面的几点建议循环水的流程是一次系统工程,除改善处理站内的设施,现场管理也很主要,具体如下:5.1集中补水在循环水系统中避免多点补水,尤其是禁止补新水。因为水中含碱,一遇新水则立 即发生软化反应,产生CaCO3沉淀。现场调查时发现:凡是有新水排入循环水的管段,结垢则严重。 本流程推荐集中在平流沉淀池前补水,可使CaCO3在沉淀池中沉淀而后被去除。5.2 封闭部分检查井检查并就是人孔(man hole)。在氧化铝生产现场,从检查井内掉进回水管道内的杂物有:砖块、石块、编织袋(成品袋、碱袋),破井盖、树枝等。这些杂物体大且重,不易被水冲走,使水流受阻。流速减缓、结垢和沉积加剧。为此,建议在容易排进杂物的地段,有选择地封闭部分检查井,做好隐蔽记录,以备检修时用。可有效地防止杂物泄入。谓之“扎紧篱笆”。5.3 蒸发不合格水要回收利用所谓蒸发不合格水是指来自蒸发器的蒸汽凝结水中含碱量超标,不能回用到电站锅炉中的那一部分水。这部分水实际造价相当高,据测算高于5元吨。在生产现场,因为回用已不可能,所以常常排至循环下水中。笔者调查中发现:蒸发不合格水占其总量的比例相当大,约40-60,所以建议设计或改造时,一定要考虑蒸发不合格水的处理和出路。或者送热水槽(要考虑足够的调节容积),或经处理后二次利用,这部分水排入下水道,直接流走,带走大量的热量,大量的清洁水,造成浪费。同时对下水管造成不良影响,若排入生活污水中,因为有碱且高温,和污水中的硬度反应,发生结垢;若排到循环回水中,使回水温度升高,不利于水的冷却。平时,这部分水排入下水道后,热蒸汽给检修工人下并检查造成极大障碍。5.4 禁止乱排碱液进循环下水平时,各种洗液,母液等碱液的跑冒滴漏和事故状态下的临时排放,都将大量的高碱高铝液体排入循环下水中,循环水量调节失败时,便溢流进而排水管道,既造成生产损失,又造成环境污染。应将这部分液体就近、就地回收,禁止乱排碱液进循环下水。实验当中还发现,循环水中碱度过高 (pH12)时,由于水的粘度大大提高,使水中细小悬浮物长期悬浮与水中得不到沉淀分离,影响出水悬浮物,例如,经过72小时静沉后的循环水中的悬浮物仍然高达110170mgL。5.5 对循环回水管应定期刮管即使采纳了上述建议,也难以避免循环水管道不结垢,实践证明:对循环回水管道定期刮管,可及时将大而重的快状物清除出来,还可避免管道因结垢太厚而影响管道输水的能力,对保证循环回水管道输水畅通,是一种有效的处理办法。6 结束语随着氧化铝生产技术的发展,人们对氧化铝循环水的认识在不断提高,本文推荐的氧化铝循环水处理工艺流程,来源于生产实践,具有简单实用的特点,可供兄弟厂家,设计单位参考,目的是技术交流,参与探讨。愿更多的技术人员提出更好的方案,共同推进氧化铝循环水处理技术的发展。 液膜法处理含酚油品碱洗液 前言 炼油厂油品源输时产生大量合酸碱洗液,酚浓度从几百到上千毫克每升,采用常规处理技术很难适应酚浓度的波动。本文用液膜技术对南京炼油厂的含酚碱渣进行了处理研究。液膜由膜溶剂、表面活性剂及载体组成,其有机相与内相试剂水溶液(NaOH溶液)经强力分散形成乳状液,乳状液分散到另一水相中,形成W/O/W复合乳状液,由此形成两个界面,中间的有机相即为液膜1。液膜分离技术是集萃取与反萃取、反应与分离、分离与浓缩于一体的分离操作。在用液膜法处理含酚碱洗液过程中,酸化后的碱洗液中酚首先溶解在膜溶剂中,然后迅速与内相NaOH在界面反应生成酚钠溶解到内相中,这一不可逆过程,使得碱洗液中的酚能够完成富集到内相NaOH溶液中。本研究充分利用液膜技术操作的高弹性,通过合理调整配方、操作工艺等,使该部分碱洗液得到了很好的处理,处理后的废水可达到排放要求或是厂家根据二次处理要求所提出的处理标准。1 碱洗液处理工艺过程1.1 碱洗液的预处理碱洗液在用液膜法处理前应先预处理,采用工业硫酸酸化,调节pH至23,经气浮、隔油,沉降,得到酸性含酚废水。1.2 含酚废水处理工艺流程简图处理流程见图1。本流程中采用转盘塔做传质设备,废水与乳液在塔内逆流接触,传质过程连续完成。制乳设备为工业高剪切混合乳化机,破乳设备自制。碱洗液预处理后为酸性废水,废水从转盘塔顶部打入。新鲜煤油与氢氧化钠溶液按一定比例在乳化槽中制乳,制好的乳液放入新乳液槽备用,部分乳液放入乳液贮槽中,从转盘塔底部打入。在转盘塔内废水由塔顶进入,乳液由塔底进入,两相在塔内逆流接触传质,处理后的废水从塔底流出,富集酚的乳液由塔顶流出进入乳液中间槽,若该乳液复用,则去乳液贮槽后复用;否则去破乳器;若需补加新鲜乳液则将新乳液槽中乳液补加到乳液贮槽。破乳后的油相去乳化槽继续制乳,可适当补加新鲜油相,破乳后的浓缩酚的氢氧化钠溶液需再处理。1.3 处理不同废水的运行条件及结果废水处理过程中,膜材料为含1.5T154的煤油溶液,采用高剪切乳化机与Na0H溶液以1:1体积比制备乳液,制乳时间1min;乳液与废水的接触时间15min,乳液与废水的体积比即乳水比视废水中酚浓度而定,乳液性质分别选用新乳液、复用乳液等,内相浓缩倍数为含酚废水经处理后酚所能富集的倍数。进行了三种不同酚含量废水的试验,酚的达标要求为2030mg/L,试验结果分别见表1、表2、表3。表1 低浓度含酚废水的处理结果V乳液:V废水乳液性质内相浓缩倍数处理后废水酚含量/(mgL-1)1:10新20101:10复用一次40101:4新80.9注:实验水质为碱洗液酸化水,酚浓度200mg/L,pH为2.4表2 中等浓度合酚废水的处理结果V乳液:V废水乳液性质内相浓缩倍数处理后废水酚含量/(mgL-1)1:10新20151:10第三次复用80201:20新40161:20第一次复用8023注:实验水质为碱洗液酸化水,酚浓度900mg/L,pH为2表3 高浓度含酚废水的处理结果V乳液:V废水乳液性质内相浓缩倍数处理后废水酚含量/(mgL-1)1:10新2013两级处理注:实验水质为碱洗液酸化水,酚浓度4000mg/L,pH为2从表1、2、3数据可以看出,以液膜法处理合酚废水,不论原废水中酚浓度为多少,通过合理选择工艺条件均可达到处理目的。2 处理不同废水工艺方案的选择2炼油厂含酚碱渣中酚浓度变化较大,以相同的工艺条件处理,显然不切合实际,也不能真正体现液膜技术的高弹性。从表1、2、3的数据可以看出,对于中低浓度的含酚废水,以较小的乳水比操作即可达到处理要求,而对于高浓度的含酚废水则需两级处理,这就需要根据水质的不同合理选择工艺。包括乳水比的选择,提高富集相中酚的浓度等。从正交实验的极差分析知道,在以液膜法处理含酚废水的过程中,乳水比是影响处理效果的关键因素,同时也是该工艺过程能、物耗的一个关键。小的乳水比操作降低了制乳、破乳量,同时提高了富集酚后的NaOH溶液中酚的百分含量,但小乳水比操作可能造成液泛或夹带等(乳水比例超过1:25有轻微夹带)。乳液复用是降低能、物耗,提高富集酚浓度的有效途径,但乳液多次复用操作比较烦琐。因此在能达到相同处理结果的前提下,应尽量提高乳水比例,从表2可以看出,以1:20的乳水比例操作,乳液复用一次,酚在内相的富集倍数即可达到80倍,而以1:10的乳水比例操作,乳液需复用3次,才能达到相同的富集倍数,而处理效果接近。因此通过上述分析,对于酚浓度小于1000mg/L的废水,推荐采用1:20的乳水比例,乳液复用一次
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