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文档简介

附件7双枕捣固车技术状态完好条件1. 整车外观及主要附属装置1.1 结构完整,机件齐全,无自主加装的超限装置。1.2 各联接紧固件、传动系统、基础制动、车钩、车轴齿轮箱、分动齿轮箱和减速箱等安装牢固可靠,车底其它吊挂零部件安装牢固,焊接可靠。1.3 主车架无裂纹、变形和严重锈蚀。1.4 车体及外表面清洁,无明显油垢和油漆剥落,司机室内整洁,不漏雨,车门开闭关灵活,密封良好,门锁可靠。左右升降壁上下移动轻快。1.5 前后标志灯、警灯、作业照明灯、中间顶棚灯、司机室内照明灯、全部仪表灯、指示灯等齐全有效;大灯远近光正常有效;雨括器齐全,工作正常;风、电喇叭声音宏亮;前后通话装置工作正常,声音清晰。1.6 空调器、加热器工作正常,制冷及采暖效果良好。1.7 各种标志涂色正确清楚,铭牌齐全,清楚。1.8 胶管接头无松动,胶管无磨损、龟裂、老化等。1.9 硬管安装牢固,无径向窜动,管卡无松动。1.10电缆电线捆扎整齐,无破损。*1.11各部件保险安全链齐全牢固,锁定可靠,安全行车备件齐全。2. 各系统及主要部件技术性能2.1 发动机*2.1.1 在冷、热状态下,起动次数不超过2次,转速从1000转/分升至2300转/分,升降迅速、平稳,无异常冲击、振动或敲击声,预热起动功能有效、可靠,起动限制功能正常。2.1.2 各仪表指示正确,各报警灯显示无误;整机各停机按钮作用有效。2.1.3 无漏油、漏气、外表无明显油垢。2.1.4 电瓶充放电正常,电瓶箱无严重腐蚀。2.2 传动系统2.2.1 ZF动力换档变速箱、分动齿轮箱、作业齿轮箱、车轴齿轮箱等工作正常,齿轮啮合平稳,无异响,挂、脱档无误;箱内油面到位,无明显漏油现象;运行和作业时各齿轮箱轴承温升不超过45。2.2.2 各传动轴转动平稳,无裂纹和变形,法兰盘联接螺栓无松动,万向节润滑充分,转动无异响。2.2.3 传动系统安全保护装置齐全,安装牢固可靠。2.3 转向架及轮对2.3.1 转向架结构焊接件无裂纹,无明显变形和严重锈蚀。2.3.2 车轴探伤、车轮直径、轮对内侧距、轮对轮位差、同轴轮径差等检测记录齐全、有效。2.3.3 车体支承油缸、顶轴油缸作用可靠,无明显漏油现象,旁承装置的橡胶减振块、滑板无破损,作用良好。*2.3.4 车轮无裂纹,踏面擦伤深度不超过1mm,踏面剥离长度一处时不大于40mm,两处时不大于30mm,轮辋厚度不小于23mm,轮缘厚度不小于23mm。2.3.5 轮轴压装部位结合良好,压装部位防松标记无错位。2.3.6 轮轴轴箱无裂纹,轴承温升不超过45。2.3.7 轴箱人字橡胶减振弹簧无脱胶、龟裂,作用可靠;轴箱液压减振器无明显漏油,作用可靠。2.3.8 材料小车轴箱减振弹簧无裂纹,无明显锈蚀,作用可靠,轴箱导框间隙单边纵向为1012.5mm,单边横向为69mm。2.4 车钩中心线距轨面高度为815890mm,车钩三态作用良好,钩体和缓冲器不悬空。2.5 制动系统2.5.1 手制动各部件灵活且能自锁,缓解时能完全放松,停车时制动正常。2.5.2 基础制动各杆件无变形和裂纹,制动时动作灵活,无阻滞,其安全装置齐全可靠。2.5.3 空气压缩机工作正常,无异响、过热和明显窜油。2.5.4 各空气制动部件按规定校验,记录齐全。2.5.5 总风缸压力达700kPa后,使柴油机停机,3min内总风压降不超过20kPa,1min内列车管压降不超过5kPa,3min内制动缸压降不超过5kPa。2.5.6 单独制动性能 全制动时,制动缸最高压力360kPa,制动缸压力自0升到340kPa小于4s,自360kPa缓解至35kPa小于5s。2.5.7 自动制动性能2.5.7.1 均衡缸压力由0升至480kPa为58s,自500kPa降至360kPa为58s。2.5.7.2 全制动时,制动缸压力由0升至最高压力340380kPa为89s,由最高压力缓解至35kPa为58s。*2.5.7.3 紧急制动时,列车管压力排零时间小于3s,制动缸压力由0升至最高压力45010kPa为69s。2.5.8 制动后闸瓦紧贴车轮踏面,闸瓦不偏磨,缓解后闸瓦与车轮间隙保持510mm,闸瓦厚度不小于14mm。2.5.9 空气制动附件齐全,作用可靠,制动软管联接器与其它车辆联接时不漏风。2.5.10 A、B阀转换正常。2.5.11 100kPa液压制动与风制动转换压力开关、50kPa制动灯压力开关工作正常。2.5.12 当制动压力达到300kPa时,ZF动力换档变速箱的自动切断性能良好;高速走行状态与作业走行状态转换可靠,信号显示正确。2.6 自走行系统操作正常,加、减速平稳,换档无冲击。 2.7 液压系统2.7.1 各点压力正常。1点为14MPa;2点为15MPa;3点为15MPa;4点为15MPa;5点为4.5MPa;6 点为912.5MPa;7点为912.5MPa;8点为12Mpa。,前后转向架液压制动压力为35Mpa,材料小车液压制动压力为1.53MPa(以车轮不打滑并不磨伤钢轨面为准)。2.7.2 当液压油温高于40后,冷却系统开始工作。2.7.3各液压泵、马达、阀件、管路、缸等工作正常,无明显漏油。2.7.4 各滤清器报警指示正常,液压蓄能器工作正常。2.8 电气系统2.8.1 电气系统电源电压正常,电气系统各装置齐全。*2.8.2 GVA系统工作正常,各线路参数输出值无异常。2.8.3 前端各数据给定输出及显示正常。2.8.4 拨道系统2.8.4.1 24V、15V及10V电源电压正常;各显示仪表指示正常。*2.8.4.2 手动拨道、自动拨道、过拨道、交替拨道等动作正常。2.8.4.3 激光拨道系统工作正常,激光拨道值输出及显示正常。2.8.5 抄平系统2.8.5.1 24V、15V及10V电源电压正常;各显示仪表指示正常。*2.8.5.2 手动起道、自动起道、起道并保持、起道量限制等动作正常。2.8.5.3 起道指示灯和脱轨指示灯显示正常。2.8.5.4 自动下沉补偿、手动起道补偿及横向水平指示正常。2.8.6 捣固系统2.8.6.1 24V、15V及10V电源电压正常;各显示仪表指示正常。2.8.6.2 捣固下插深度与给定深度一致。2.8.6.3 捣固装置提升、下插同步、无冲击;自动捣固、捣固夹持动作正常。2.8.6.4、振动下插、捣固加宽等动作正常。2.8.6.5 捣固装置作业2h后,振动轴承温度不超过115。2.8.6.6 捣固装置锁定动作正常、可靠。2.8.6.7 捣固装置结构件焊缝无开裂,捣镐不断,不缺,镐掌磨损不大于25mm。2.9 夯拍、起拨道装置和测量小车2.9.1 夯拍系统和起拨道装置工作正常,无异响,上下同步。2.9.2 起拨道装置、夯拍器锁定可靠。2.9.3 夹轨钳轮单动、同动正常。2.9.4 起拨道轮转动灵活,不晃动,磨损量在规定范围内。2.9.5 各测量小车提升、下降动作正常,锁定可靠。2.9.6 测量小车车轮转动灵活,不晃动,磨损量在规定范围内。2.10 气动系统2.10.1 系统工作正常,无明显漏风,各气动元件、风缸等齐全。2.10.2 总风压力小于400kPa报警功能正常。2.10.3 测量小车垂直加载压力100kPa正常。2.10.4 左右预加载,抄平弦、拨道弦张紧等正常。3. 上道实作精度检查3.1 GVA自动跟踪正常、准确。3.2 激光跟踪正常。3.3 记录仪各功能正常。3.4 每点的横向水平误差

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