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文档简介

序号:33化 工 原 理 实 验 报 告实 验 名 称: 板式精馏塔效率测定 学 院: 化学工程学院 专 业: 化学工程与工艺 班 级: 精化081班 姓 名: 占叶勇 学 号 08402010433 同 组 者 姓 名: 王欢 蒋琦辉 指 导 教 师: 贾志舰 日 期: 2010年9月28日 一、实验目的1 了解连续精馏塔的基本结构及流程2 掌握连续精馏塔的操作方法3 学会板式精馏塔全塔效率的测定方法二、实验原理精馏塔是分离均相混合物的重要设备。衡量板式精馏塔分离性能,一般用总板效率表示:式中:E总板效率;NT理论板层数;NP实际板层数。理论板层数NT的求法可用M-T图解法。本实验是使用乙醇水二元物系在全回流条件下操作,只需测定塔顶流出液组成xD和釜液组成xw,即可用图解法求得NT,实际板层数Np为已知,所以利用式(4-30)可求得塔效率E.若相邻两块塔板设有液体取样口,则可通过测定液相组成xn-1和xn求得第n块板在全回流下的单板效率EmL。 而全回流时,ynxn-1式中:xn-1离开上块板的液相中易挥发组分摩尔分率; xn离开下块板的液相中易挥发组分摩尔分率;yn离开下块板的气相中易挥发组分摩尔分率;xn*与yn成平衡的液相组成摩尔分率,以xn-1作为气相组成在平衡线上查得。三、实验设备精 馏 装 置 流 程 示 意 图1、塔顶冷凝器 2、塔身 3、视盅 4、塔釜 5、控温棒釜液冷却器 7、塔釜加热棒 8、回流分配器 9、转子流量计 10、原料罐 11、稳压罐 12、原料泵 全回流精馏塔图1塔釜取样口;2蒸馏釜;3料液指示计;4塔体;5冷凝器;6流量计;7塔顶取样口;8不凝气排放口;9温度计四、实验步骤1. 配制乙醇质量浓度为1619的乙醇水料液,。启动原料泵,向塔中供料至塔釜液面的2/3以上。2. 启动塔釜加热及塔身伴热,观察塔釜、塔身、塔顶温度及塔板上的气液接触状况(观察视盅),发现塔顶温度开始上升时,打开塔顶冷凝器的冷却水控制阀。3. 测定全回流条件下的单板效率及全塔效率:在不采出的情况下,全回流一段时间,待该塔操作参数稳定后,即可在塔顶、塔釜及相邻的塔板上取样,用折光仪进行分析,记录数据及相关的操作参数,之后测定部分回流条件下的全塔效率。4. 实验完毕后,停止加料,关闭塔釜加热及塔身伴热,待一段时间后(视盅内无下降料液时),切断塔顶冷凝器及塔釜液冷却器的供水。五、注意事项 1实验前,必须手动(电压为100V)给釜中缓缓升温,30min后再进行塔釜温度手/自动控制,否者会因受热不均而导致玻璃视盅炸裂。2塔顶放空阀一定要打开。3料液一定要加到设定液位2/3处方可打开加热管电源,否则塔釜液位过低会使电加热丝露出干烧致坏。六、数据记录1 折光率的测定塔顶 折光率:1.3618 XD=0.850塔釜 折光率:1.3490 XW=0.1382塔釜第9层第8层第7层第6层90.089.989.989.987.9第5层第4层第3层第2层第1层82.979.679.278.878.5七、数据处理根据化工原理下册P.37数据,画出x-y平衡线方程,再根据XD 和XW,用图解法求理论板数NT 常压下乙醇水溶液的X-Y图根据图解法得理论板层数位8(不包括再沸器)总板效率=8/9=88.89%八、思考题1测量全回流和部分回流总板效率与单板效率时各需测几个参数?答:全回流:塔顶,塔底取样,用折光仪测得其组成。 部分回流:各板取样,用折光仪测得其组成。2冷料进料对精馏塔操作有什么影响?答:冷进料肯定会造成塔内的温度、压力的变化。对于冷液进料,提镏段内回流液量包括三部分,1精馏段的回流量,2原料液流量,3为将原料液加热到板上温度,必然会有一部分自提馏段上升的蒸汽被冷凝下来,冷凝液也成为回流液的一部分,由于这部分的冷凝故上升到精馏段的蒸汽量比提留段少,费蒸汽。3 查取进料液的汽化潜热时定性温度取何值?答:水和乙醇的最低恒沸温度。4 若测得单板效率超过100%,做何解释?答:在精馏操作中,液体沿精馏塔板面流动时,易挥发组分浓度逐渐降低,对n板而言,其上液相组成由Xn-1的高浓度降为Xn的低浓度,尤其塔板直径较大、液体流径较长时,液体在板上的浓度差异更加明显,这就使得穿过板上液层而上升的气相有机会与浓度高于Xn的液体相接触,从而得到较大程度的增浓。Yn为离开第n板上各处液面的气相平均浓度,而yn*是与离开第n板的最终液相浓度Xn成平衡的气相浓度,yn有可能大于yn*,致使ynyn+1,此时,单板效率EMV就超过100%5 试分析实验结果成功或失败的原因,提出改进意见。答:总的来说,实验还是比较成功的。主要是因为老师上课前细心的

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