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文档简介
热电偶故障处理方法发生故障现象:A热电势比实际值小。原因分析:(1)短路。(2)热电偶接线盒内接线柱间短路。(3)补偿导线因绝缘烧坏而短路。(4)补偿导线与热电偶不匹配。(5)补偿导线与热电偶极性接反。(6)插入深度不够和安装位置不对。(7)热电偶冷端温度过高。处理方法:(1)经检查若是由于潮湿引起,可烘干;若是由于瓷管绝缘不良,则应予以更换。(2)打开接线盒,把接线板刷干净。(3)将短路处重新绝缘或更换新的补偿导线。(4)更换成同类型的补偿导线。(5)重新接正确。(6)改变安装位置和插入深度。(7)热电偶的连接导线换成补偿线,使冷端移开高温区。B热电势比实际大。原因分析:(1)补偿导线与热电偶型号不匹配。(2)插入深度不够或安装位置不对。(3)热电极变质。(4)有干扰信号进入。(5)热电偶参考端温度偏高。处理方法:(1)更换相同型号的补偿导线。(2)改变安装位置或插入深度。(3)更换热电偶。(4)检查干扰源,并予以消除。(5)调整参考端温度或进行修正。C,测量仪表指示不稳定,时有时无,时高时低。原因分析:(1)热电极在接线柱处接触不良。(2)热电偶有断续短路或断续接地现象。(3)热电极已断或似断非断。(4)热电偶安装不牢固,发生摆动。(5)补偿导线有接地或断续短路现象。处理方法:(1)重新接好。(2)将热电偶的热电极从保护管中取出,找出故障点并予以消除。(3)更换新电极。(4)安装牢固。(5)找出故障点并予以消除。D热电偶电势误差大。原因分析:(1)热电极变质。(2)热电偶的安装位置与安装方法不当。(3)热电偶保护套管的表面积垢过多。(4)测量线路短路(热电偶和补偿导线)。(5)热电偶回路断线。(6)接线柱松动。处理方法:(1)更换热电偶。(2)改变安装位置与安装方法。(3)进行清理。(4)将短路处重新更换绝缘。(5)找到断线处,并重新连接。(6)拧紧接线柱。 1. 热电偶输入产生故障判别法:1)按照仪表接线图进行正确接线通电后,电磁感应铝箔封口机仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程范围,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。若仪表上排数码管显示不是发热体的温度,而显示“OVER”、“0000”或“000”等状况,说明仪表输入部位产生故障,应作如下检查:A)把热电偶从仪表热电偶输入端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路。通电时,仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部连线开路,应更换同类型热电偶。若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要调换仪表。B)把上述故障仪表的热电偶拆去,热电偶换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后,原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶内部连线开路,更换同类型热电偶。若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要更换仪表。C)把有故障的热电偶从仪表上拆下来,用万用表放在测量欧姆(R)*1档,用万用表两表棒去测热电偶两端,若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶内部连接开路,更换同类型热电偶。否则有一定阻值,说明仪表输入端有问题,应更换仪表。2)按照仪表接线图接线正确,若仪表通电后,热电偶仪表上排数码管显示有负值等现象,说明接入仪表的热电偶“+”与“-”接错而造成的。只要重新调换一下即可。3)接线正确仪表在运行时,仪表上排数码管显示的温度与实际测量的温度相差30ºC60ºC。甚至相差更大,说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按热电偶分度号B、S、K、E等热电偶的温度(ºC)与毫伏(MV)值的对应关系来看,同样温度(ºC)的情况下,产生的毫伏值(MV)B分度号最小,S分度号次小,K分度号较大,E分度号最大,按照此原理来判别。2、热电阻输入产生故障判别法:1)按照仪表接线图进行正确接线通电后,仪表先显示热电阻分度号,接着显示仪表量程的范围,再测仪表下排数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。若如仪表的上排数码管显示不是发热体温度,而是“OVER”、“0000”或“000”等状况,说明仪表输入部位产生故障,应作如下检查:A)把上述故障仪表的热电阻拆下来,换上旁边运行正常的同种分度号的仪表接入的热电阻,换好通电后,原故障仪表上排数码管显示温度时,说明原热电阻内部连线开路,应更换热电阻。若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要调换仪表。B)把上述故障仪表的热电阻拆下来,热电偶用万用表放在测欧姆(R)*1档上,用万用表两表棒去测热电阻的不同颜色的两根线。若PT100热电阻的阻值约100。若CU50热电阻的阻值约50。如果阻值很大,说明热电阻内部连线开路造成,更换同类型热电阻。反之,说明仪表输入部位有问题,要调换仪表。2)仪表运行过程中,仪表上排数码管显示的温度与实测的温度有一点误差的状况下,检查方法。A)我厂热电阻输入的仪表一定要三线制。若二线接入会产生以上状况。B)市场上购买的热电阻材质不是最纯、有杂质,会产生欧姆值与温度()的线性误差。C)如要校正某温度点欧姆值与温度()的误差,可用仪表中的测量值修正“rt”参数来调整即可。3)接线正确的仪表在运行时,若仪表上排数码管显示的测量温度与实际测量温度相差太大的情况,说明仪表的分度号与热电阻的分度号搞错。因Cu50R热电阻,温度为0时,该热电阻的阻值为50。而Pt100热电阻,温度为0,该热电阻的阻值为100。若用Cu50热电阻接入仪表分度号为Pt100时,仪表运行时,热电偶仪表上排数码管显示负温度值或其他符号。而Pt100热电阻接入仪表分度号为Cu50,仪表运行时,仪表上排数码管显示超过实际温度很大的数值或其他符号。一、2008年12月13日上午,环氧一期801单元C-101B丙烯压缩机跳停,经检查主轴承地第二点温度显示HH报警,现场检查该点热电阻因振动出现断偶故障,从而引起压缩机联锁跳停。% D1 a$ C# _T! v8 K预防措施:! oc. v) C E7 o6 p3 1、每当有停机检修的机会时,对所有的一次元件进行细致检查U- G/ u+ N/ ; C7 Q: r1 v8 |2、采用铠装热电阻代替装配式热电阻& Q+ 3 i1 . B/ p$ O3、热电阻定期更换+ k; P& h/ ?0 D2 V) WY( V二、热电阻绝缘填料变质z# h ! E) A6 c环氧一期开机后1个月左右,高温氯化反应单元H-108A/B/C/D进口热电阻TE-1022、TE-1034、TE-1044、TE-1056显示数值连续下降,但根据反应的换热效果看,实际数值应该比显示高。- E, y7 Q) G; d: s3 n) o故障原因:; d5 P! 8 F* k. H6 W经过拆检,发现该型号热电阻为铠装,厂家在生产时,铠装内部绝缘填料为聚四氟,该点温度最高达到360,聚四氟出现碳化,热电阻轻微短路,造成温度持续降低。联系厂家更换后正常。1 w5 O8 W$ a0 H8 N3 P# O预防措施:& I; 9 c& t1 C& , # e! p1、选型注意温度高限的限制,必须采用相应的耐受高温的型号# + x. n/ i3 W8 T( u; A0 P2、热电阻虽然说是能耐到600高温,但是应该特殊处理,平常的热点阻最好不要用在超过300的场合,高于400建议采用热电偶测量。) n6 x1 ?% B% h z三、热电阻信号线融化导致故障* 8 v1 W3 u+ H5 L3 y: 2006年冬天,环氧氯丙烯单元R-101A氯气进料管线温度TE-1021显示IOP-,现场检查发现,穿线管包覆在工艺管线保温内,拆开保温,穿线管与蒸汽伴热管线贴在一起,抽出信号线,线皮已经融化,线路短路。更换线路后显示正常。) M. Z. e( r( Q b+ q预防措施:/ j7 H& v9 ? z! ; w1、穿线管严禁包覆于保温内。/ / D) m! P+ W6 F2、穿线管不准与伴热管线贴在一起或者交叉在一起。# X j0 t& G; d3、穿线管远离高温设备,距离近的要要采取隔热措施。) y. v5 $ T$ R. h3 R L5 FB3 b _四、20万吨高纯盐酸酸温热电阻不显示腐蚀坏。& cR- v; F1 U: _) l X; 故障原因:酸温热电阻采用防腐热电阻DN40的。. A2 f6 S2 x5 h8 P# w( z- P+ u: i1, 运输途中或安装中造成衬氟层划份。3 k% z$ 6 a( S A8 2, 本身衬氟未衬好有砂眼。; Z& z k: Q# i 3, 仪表安装后喷吹或管内有异物将衬氟划份。9 p$ N8 ?4 6 I: h5 N3 w9 V预防措施:1,安装运输中防护好,不划份。* r6 I4 w; z* 9 g0 Z7 n 2,把好质量关,认真检查。: % Q* B( s5 Y0 I r L3,管线喷吹完成后再装表。4 - ( K+ d. J. E五、 福利二期氟力昂压缩机循环水温度坏泄露。8 S7 B4 ?+ w6 H# S# 故障原因:1,循环水水质差内有不明介质腐蚀不锈钢。8 G , X a- k& m* l* V# 2,热电阻是不锈钢的焊接点材质焊条不符合要求。( f) A! p% _5 & r预防措施:1,安装衬氟热电阻防止腐蚀。: i7 g- * S+ y- 2,定期化验循环水水质。9 k. S- L3 v- R$ C6 V- u六、福利二期拆电阻造成联锁。b E8 . L4 L, X故障原因:1,工艺反映TV-153温度不准,未办理工作票。2 L* C) f6 i2 f$ Q0 T/ S 2,工艺未将联锁拆除,当拆除后联锁关闭TV-153阀。7 L, O( H0 K0 x2 Y4 Y/ X# 预防措施:1,干活前办好工作票。9 z# M( ?Z B 2,业务知识要懂,哪些有联锁和控制。1 z Y3 i) y( a. F4 * E* |七、氯气回流变送器坏! _( s3 E( w0 4 v* R4 a+ C! * ; Y事故经过:07年4月21日,高子朠操作工反映氯气进口压力波动大,自动无法控制,通知干燥导致旁路,仪表工检查原因,发现U型压力管与变送器现实不符且不稳定,判断可能取压口堵塞,检查发现取压口正常,拆开变送器检查发现膜片已坏。1 tX4 K1 f p# t8 k8 P$ D& X原因分析:1,变送器使用时间长,膜片寿命已到更换时间。/ j: c0 I, Z; w: v 2,隔离液长时间未更换,导致氯气浓度高腐蚀膜片。 y4 Y4 O8 f) y; A% f3, 选型不准确,未使用胆膜片。 w8 R7 k9 t0 G: k; j5 j$ ?4,压力波动大导致损坏。. _7 k6 , a% p% v3 n预防措施:1,对于氯气必须选用胆膜片。% G* n- h& L3 & m6 t 2,定期更换隔离液。, b! |1 d8 Q4 + m9 8 Q 3,定期更换变送器。, up8 6 l) N T/ p2 W8 u6 i! , G4,压力必须力求稳定,发现波动大及时查找原因。, ?% o4 c6 , : G) ? , R, % Y八、老系统氢气进口压力变送器坏 G$ * W3 - + O+ OY5 ? F) e; Y7 r事故经过:02年7月14日,干燥车间氢气进口出现大幅波动,操作工导致旁路,通知仪表工查找原因,当时U型压力计显示平稳,手动控制很稳,判断为变送器损坏,拆检发现膜片未有明显损坏现象,只是输出不稳定。/ c/ L% j2 i3 a8 k% z; r* e R# V# B. C6 k3 t0 x: x原因分析:1,变送器安装地点在氢气主管上,温度较高。1 o, vm, n$ C- 1 wb: _& p 2, 根据厂家介绍,变送器膜片使用一段时间后,可能有穿插现象。, r; ( k, w& o7 y7 O8 o/ L 3,变送器输出模块出现问题。: 1 K) h2 1 W8 W, g5 v8 o; O0 f5 z. a- L/ 预防措施:1,将变送器改于管线下面。8 u& 2 Tg7 E0 W( r4 e 2,巡检时仔细对比U型压力计,出现压力不符时及时校正。7 j+ j2 E J; Z9 v1 U0 u 3,对于重点监控点,变送器要定期更换。* D$ $ R T8 l$ c5 l% / m九、变送器垫子压扁导致压力不准! o: B+ O / e. h$ u9 A( x# B7 z* L事故经过:离子膜车间检修完毕开车时,217压力与216压力在升电流时出+ Y8 V7 H2 y2 a5 hh8 x5 P- O$ s 现偏差,随着电流的不断升高,压力偏差越来越大,根据经验判! H0 Y6 M P: UW$ I: v* ; 217压力变送器不准,此变送器检修时曾经拆检过,拆开后发现垫子压扁。) L! B+ W- X# U |9 j; * w* x. Y+ X% l原因分析:垫片未放置中间,并且此变送器膜片小,压置后垫片压迫膜片,随着氯气温度的不断升高,压力出现不稳。6 z. r$ u9 a: T, S: P6 b7 r9 i( L# V) C. _ 预防措施:1,加垫片时必须放于中间位置。 T0 N+ A6 F5 Z: h& 2,垫片内圈必须大于膜片直径。( . # 8 E; a) C( 3,重点设备检修必须两人操作,监护人时刻提醒工作人员。6 L1 $ Y* l% r/ u: f6 x4,选用垫片才只要符合要求。 5 , b: 4 W6 x7 s) ?0 z: 十、精盐水温度,在正常工作中温度突然波动大,并有时到最大值。- w J+ A) U3 6 G& : j7 M( O% : r, 8 ( U. v( e故障原因:经拆检测量阻值不稳定,抽出电阻芯后发现电阻体有腐蚀现象并且电阻体上导线已断开。) J8 _ P* l; c3 预防措施:1,对使用较长 的热电阻要定时清理检查调校。2 q( d: C6 d7 V4 V3 n9 p 2,对腐蚀的介质要勤查勤看勤测量。 ) U% V( N* e十一、聚合干燥工段热 温度,工作中温度在DCS显示时大是小不稳定3 |) j% 4 D8 m3 _9 M3 R. Y 2 ?) W4 e y1 R& z故障原因:检查发现由于此管线震动较大,该接线盒内端子板松动,线接触不好造成。% k: T$ n1 qP( + R6 & f, j! y0 G# B4 bw预防措施:1,定期检查震动大测温点的接线盒及电阻芯。2 x6 ! t. / O$ / q J 2,定期紧固端子板固定螺丝。. O5 * X# H; A7 3,把测温点设到振动较小的地方。5 2 ) W2 |* v B7 o十二、转换器测温点,工作一段时间后,温度突然到达最高值,与现场温度不符。* b4 b3 p2 I: h% b4 b( j% B/ C, Y! y I! h故障原因:检查发现保护管末端已变色,可能内部急剧反应,温度高烧坏保护管,而内部电阻体上焊点以脱开。& s! m Z2 |9 O6 o# X& e* S# M+ O7 O预防措施:1,与工艺人员协调控制好转换器的温度。# G4 O4 r, / n* Q! e* q) ; V7 U 2,确保进厂电阻芯的质量。, c7 g! s$ Y/ U2 十三、电解槽温TI234波动大0 U7 I6 D5 f% J( o2 Q; y! d7 A# L+ u2 Fc% c, L a- L) $ r9 事故经过:05年3月21日,离子膜TI234D温度值频繁乱跳,操作工怀疑热电阻坏,通知仪表工检查。$ Z $ N* |, m) K4 Z# i: 8 z1 u# Q$ z8 h9 v/ q% 4 A原因分析:1,热电阻内接线生锈。7 o4 s% a# l6 x! X 2,接线与端子间接触不良。7 R* v- c0 t1 a8 ; |3,卡件后端子接线排由于线粗未压紧。! 7 _0 g. d4 q2 W. K1 R. m$ 1 K. p 预防措施:1,加强接线口密封,防止灰尘及水进入。6 h3 w7 k7 F6 g2 g( L- g 2,定期紧固端子排接线。/ L/ 4 u4 I0 b; q/ h十四、合成转化器温度不准7 ( T% S1 3 G! k6 e* r1 Z8 ? g# a5 V: q$ G N. q2 c事故经过:06年4月,和成操作工反映转化器13#上点温度与实际不符且不稳定,仪表共检查发现电阻体在正常温度下阻值小于100欧,判断电阻体坏。% ; P* j- k+ X9 d H+ g* g# E; F% V( % d9 |: 9 Z/ q原因分析:1,合成转化器上点控制温度较高,热电阻使用时间较长。) p2 a$ l D. F 2,所测介质腐蚀性较强,套管可能渗气。, U5 G0 d g+ t- n/ t( s, f3,周围环境不好,接线盒密封不严,气体进入。/ O% ) K! j7 t/ X 6 A! K! e1 F w* : u- f, N2 n8 _& N预防措施:1,接线盒根据防焊要求密封好。! b1 o7 U; D5 R% M( X 2,要求操作工严格控制要求,不能超过其最高温度。: S. T0 J B/ V( % z十五、聚合釜控制不稳# u G VK: Y; e$ f9 A& : z* t* W h事故经过:04年4月21日,聚合4#釜温度控制不稳,出现大幅波动,操作工打至手动后,逐渐稳定,这时夹套水温仍变化较大,因夹套与釜中温是串级调节,由于夹套温波动引发釜中温控制不稳,拆检发现夹套温度计坏。(正常温度下阻值不断变化) V t2 9 X, z5 F( , 0 k, d5 4 w原因分析:1,现场震动较大。- o5 W# b3 : F0 ( b( w+ E) D 2,温度计质量较差。, 1 c) k4 f( d( M* F4 z$ L; z* y9 K) E! Z1 w预防措施:1,减少电阻体与套管之间间隙,减少振动。/ T( B/ n: e9 g, z) J 2,严把质量关,不合格产品不用。( w: a8 x( D7 |, j! g十六、故障现象:二期加热炉温度在使用中突然降低; D:
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