工艺夹具毕业设计52论卸船机夹轨器改造_第1页
工艺夹具毕业设计52论卸船机夹轨器改造_第2页
工艺夹具毕业设计52论卸船机夹轨器改造_第3页
工艺夹具毕业设计52论卸船机夹轨器改造_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

- 1 - 散货 卸船机夹轨器 的 稳定性研究与 改 善 李 荣 宝山钢铁股份有限公司运输部 摘 要 概要介绍运输部马迹山港卸船机和原料码头卸船机的 28 台夹轨器目前故障频繁 , 稳定性较差 的原因 分析 以及初步设想对现有夹轨器 改造方案和 改造 措施 。 关键词 散货卸船机,夹轨器 , 连杆机构 , 导向装置 , 摆动导向轮式 , 附加载荷 Research and Improving of Stability for Rail Clamp of Grab ShipUnloader Li Rong Abstract Key words Grab ShipUnloader, Rail Clamp 宝钢运输部 马迹山港 散货抓斗 卸船机夹轨器 ,型号: KKP513-120 是 由 芬兰 KCL 公司 设计 和 制造 的 , 目前, 共 有 8 台 夹轨器 。 这些夹轨器自投产以来,一直存在若干问题, 多次发生 夹钳单边搁置在轨道上,失去夹紧功能 等故障, 。 每次夹轨器故障发生后,在现场只能采取临时 手动 解除 的方法来确保设备能继续使用,正常作业,而这时夹轨器将失去其夹紧轨道的功能和作用 即失去了其防风能力 , 这时只能 待作业结束后再 对夹轨器 进行修理、调整 。 而每次 修理 、 调整 都 不能彻底加以解决 此类问题即治表不治本 , 造成 夹轨器 重复故障不断发生,既花费了大量的人力、物力,又对生产造成了严重影响,同时对设备安全产生了隐患。所以,该问题必须 得到有效 解决。 一、 结构分析 该 夹轨器 主要由 液压驱动单元 、 机械夹钳连杆机构以及辅助机构三大部分组成 。其中,机械夹钳连杆机构主要包括 夹钳 、 连杆 、 控制夹钳机构的导向装置 等部件, 辅助机构主要由限位装置、导向装置 、 润滑装置等 组成 。 如图一所示。 - 2 - 档可调 档可调通过 夹轨器解体后结构机理的 分析 , 我们 认识到 , 产生 夹轨器 故障的 主要 原因是机构在 稳定性 设计上存在 不足 。 作为设备的 重要 安全装置 , 其运行的可靠性和工作 的 稳定性 得 不到保证, 对于设备管理人员来说 是一件 十分头痛 和着急的 事 , 要解决这个问题最简单的方法就是更换新型稳定性优良的夹轨器 ,而 如果要将这些夹轨器改型 更换 的话, 在 费用 上将十分巨大 (因为马迹山港目前有 8 台 此种型号的夹轨器安装在卸船机上 , 同时有 二台备件总共10 台 此种型号 夹轨器,而 运输部 原料码头三期有 12 台 此种型号的夹轨器 安装在卸船机上,同时有 3 台备件)所以运输部此类 规格的 夹轨器共有 25 台套 。因此 如果要全部更换 , 其费用将十分 可观 ,所以 另一个途径是 通过逐步改造 、 完善 的方式 来 提高 此类规格夹轨器的 工作稳定性 。 二 、 不 稳定性要因分 析 1、 夹轨器夹钳打开 最大开度为 140mm, 而轨道宽度为 120mm,夹钳打开后于轨道 两边 有 10mm的间 隙 , 但由于大车车轮轮缘 15mm 超出 5 毫米,这样当导向装置失去作用时容易出现,夹轨器下降夹紧过程中出现单边搁在轨道上 , 并产生 偏斜现象 。 这一现象的结果是夹轨器失去作用不能有效夹紧轨道起到防风作用。 2、 目前卸船机的夹轨器的导向装置为 摩擦 滑块式结构,该导向装置由于结构因素,各机构连接部产生的误差较大,而这些误差已经超过了夹轨器打开的自由间隙,导致滑块严重磨损,滑块式导向装置失去应有的作用。致使夹轨器在夹紧过程中出现 单 边搁 置倾斜状态, (即由于导向装置失去作用引起) 使夹轨器失去原来的夹紧作用,同时容易引起夹轨器各机构过度动作,机构易出现不同程度的损坏和故障。 3、 而 夹轨器释放打开时,不仅仅 只做 打开 动作,同时也有一个上升动作, 正是由于这个上升动作 , 再加上机构连杆较多,同时夹轨器体积较小,内部有大量润滑油管 和 机构一起上升 、 下降 动作 。 油管在重复上下运动过程中出现反复 扭曲,这样就容易发生润滑管损 - 3 - 坏,机构偏斜,上升 、 下降动作走样, 增加了机构的局部附加载荷, 最后发生 机构 损坏导致 夹轨器 故障 的 发生。 三、 提高机构稳定性的研究与初步方案 设备改动、改造、消缺项目的实施其原则是尽可能减少成本、减少机构的大量变动,力求结构简单, 并使其功能 达到并超过原技术要求 , 消除原 设计、制造 缺陷 为目的。 本着以上原则提出卸船机夹轨器改造初步方案。 改造方案 1.将原滑块式导向装置改为摆动导向轮导向装置 ,消除原导向装置的不稳定性即大车行走阻力大 ,累积间隙误差大 ,机构磨损大这三大缺陷 。 即将原滑动摩擦形式改为滚动摩擦形式, 改装后 的 新型摆动导向轮式导向装置 是通过滚动轮 的 轮缘来 保证 夹轨器夹钳机构与轨道之间的间隙 。 同时 使 夹钳机构处于随动状态, 主要是消除卸船机大车 行走 时夹轨器 的夹钳机构能有效、可靠地与卸船机 大车行走 进行随动 , 确保夹轨器夹钳始终能与大车轨道保持 恒定 间隙。同时能消除卸船机大车行走的运行阻力和 原 夹轨器 滑块式 导向装置 存在的 累积误差 现象和导向装置 磨损 较大 的缺陷。 2.取消原夹轨器连杆机构多余的上升 、下降 动作使夹轨器的夹钳始终位于轨道的两侧进行夹紧和打开动作。 这样不仅能避免原夹轨器夹钳机构上升、下降时机构的偏斜 以及夹钳机构 下降时由于夹钳打开 开 度过小 , 造成夹钳 单边 骑在轨道上使夹轨器失去作用 造成 夹轨器故障的发生。 同时也能避免由于夹轨器动作过多 产生 机构间磨损 和 润滑管道过渡弯曲 损 坏 等现象发生。 3由于以上结构的改进,相应需对原限位装置和方式做适当改动,同时加装弹性定位装置以控制夹钳机构的上升 、 下降位移。 五 .卸船机夹轨器改造思路 卸船机夹轨器的改造思路是结合了 国内外 其它各类型号夹轨器的优点的基础上分 析 、 总结出来的 。 马迹山港装船机、堆取料机夹轨器夹轨器为什么能在 5 年来没有一次故障 , 工作如此稳定哪 ? 而卸船机夹轨器却在 5 年内故障频繁,工作稳定性差 哪 ? 同样是进口产品为什么有如此大的差别哪 ?我们不妨比较一下两者的结构不难得出结论。 通过 多年来 分析 研究 , 总结 两者的结构 形式 和不同之处,寻找两 者的优缺点 结合卸船机夹轨器的特点,提出改造、改善方案 。 这一改造方案是否可行以及有什么不足之处 , 恳请领导和技术人员能 多提宝贵意见 , 协 助 - 4 - 消除 卸船机重要安全装置的缺陷和隐患,以提

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论