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文档简介
攀 钢 技 术 1 攀钢 提 高 钒渣产能实践与探讨 黄正华 (攀钢钒提钒炼钢厂) 摘 要 :介绍了 围绕 提钒转炉 增加铁水处理量 ,提高钒渣产能 所进行的一系列改进措施,如加高半钢罐,提高铁水装入量;优化生产组织,推行 组罐 到 炼钢 “一一对应 ”;采用 煤 氧枪 补炉 技术,缩短非 提钒 作业时间 ;增加吊车 等; 2 座提钒转炉 铁水 处理 量由设计值 275 万 t 增加到 2009 年的 546 万 t。 针对未来 铁水 产量 还会 大幅 上升,提钒 转 炉产能已达极限, 而 炼钢 转 炉 产能尚有富余的情况,开展了炼钢转炉 提钒 实践, 分析比较了提钒转炉与炼钢转炉提钒的异同,对存在问题提出了改进措施, 2009 年成功处理铁水 38 万 t,实现了铁水全量提钒的目标,有力地保证了钒渣生产 。 关键词 : 转炉 ; 提钒 ; 钒渣 ; 铁水;处理量 0 引 言 钒是铁水中的有价元素,也是我国 重要 的 战略资源, 中国四川攀西地区蕴藏有极为丰富的钒钛磁铁矿, 其钒储量占世界的 全国的 钒 制 品 生产 在攀钢拥有极为重要 的地位 ,为此攀钢提出全量 铁水 提钒要求,充分利用含钒铁水资源 。 攀钢于 1995 年建成投产 2 座 120 t 提钒转炉,设计 年 产标准钒渣 11 万 t, 处理铁水 275 万 t。 1998年 攀钢高炉铁水产量就超过 275 万 t 的 设计 处理 能力 , 多年来 , 通过优化生产管理、 设备改造 、提钒技术优化 等措施 , 提钒 转 炉的 处理能力 逐年提高,2009 年 2 座提钒 转 炉累计处理铁水 546 万 t,产钒渣 t。 目前提钒 转 炉产能已接近极限, 根据攀钢规划,未来 5 年 内 铁水量将达到 640 万 t, 即近 100 万 t 的铁水不能在提钒转炉提钒 。 由于 5 座炼钢转炉 尚 有富余能力, 于是进行 了炼钢 转 炉提钒实践 。 钒渣产量与提钒处理量、钒渣品位、 产渣 率均有 一 定 关系, 笔者 仅针对提高提钒处理量增加钒渣产量的实践进行了分析和探讨。 1 影响提钒 处理能力 的限制因素 提钒 转 炉设计处理能力不足 2座 提钒 转炉设计装入量 120 t, 年处理铁水 275万 t,随着铁水量的增加, 2 座提钒炉的提钒处理能力明显不足 。 提钒转炉非作业时间长 对 2007 年提钒 转 炉的非作业时间进行了统计,结果见 表 1。 由表 1 可知,提钒转炉的非作业时间最多的是补炉,其次是炉役检修 ,非作业时间长达2029 h。 表 1 2007 年提钒转炉非作业时间统计结果 h 补炉 炉役检修 等铁等罐 故障时间 打炉口时间 定修时间 合计 774 360 344 260 147 144 2029 脱硫提钒区域物流通过能 力不足 在脱硫提钒区域,脱硫跨和提钒跨各有 3台 200 t 吊车, 高炉铁水产量在 500 万 t 以内 , 基本 能满足脱硫提钒生产 需要 ,随着高炉铁水 量 的增加,吊车运力不足的矛盾 也 逐步显现出来 。 脱硫跨的 3 台吊车,承担脱硫组罐、给提钒炉挂 落空 重 罐、修 半钢 罐工作,其中 1#吊车专门用于组罐,另 2 台吊车要承担组罐、给提钒炉 落空罐、挂重罐、修 半钢罐 工作,吊车异常繁忙,吊车运力不足的问题特别突出 , 严重影响生产节奏 。 提钒跨的 3 台吊车,承担给脱硫罐车落空罐、挂重罐、 给 扒渣罐车挂落重 罐 、给提钒炉兑铁 等 工 2 2010 年第 33卷第 4 期 作, 吊车运力也极为紧张,经常出现等吊 车的情况,严重影响提钒产能的发挥。 2 提高提钒产能 实践 根据以上提钒产能影响因素的分析,做了一系列的工作,有效地提高了钒渣产量。 对 半钢罐 进行加高改造,提高 铁水 装入量 将原来的 半钢罐 加高 200 加装入量,装入量 由加高前的 125 t 提高到 135 t,每罐增加 10 t,改造后,年可增加 36 万 t 的提钒处理能力 ,多产钒渣 t。 增加了 10 t 的铁水装入量后,由于 半钢罐 相应地加高了 200 半钢罐 净空不变,装入量增加后, 不会导致由于半钢罐净空不足 出现的脱硫喷溅大的问题。 推行 从组罐到炼钢 “一一对应 ” 推行 “一一对应 ”生产模式 前, 铁水经脱硫提钒后,进入混铁炉 二次 组罐, 以增加装入量, 再兑入炼钢炉, 存在 以下问题: 1)混铁炉无除尘装置, 组罐过程中, 烟尘大,不符合环保要求 。 2) 二次组罐过程中,不可避免地出现铁水喷溅现象, 导致铁损增加 。 3) 工序时间增加,温度损失加大 ,不利于炼钢生产 。 4) 铁水运输成本增加 。 针对以上问题,为提高炼钢生产效率,降低生产成本,提高 炼钢 产量,改善炼钢生产环境,在提钒炼钢厂推行 从脱硫到炼钢 的 “一一对应 ”, 取消 在混铁炉的二次 组罐环节 。 推行从脱硫组罐到 炼钢入炉的 “一一对应 ”,必须要保证半钢罐装入量,在半钢罐进行加高改造后,具备了提高 组罐 装入量的条件。 煤氧枪热补偿技术 补炉, 减少补炉时间 由 表 1可知, 2座提钒炉年补炉累计时间 774 h,占非作业时间的第一位,如果能减少补炉时间,将有效地提高钒渣产量。 目前提钒转炉炉龄在 70008000 炉, 3000 炉左右就开始进行补炉作业。由于提钒炉 终点温度低,平均 1 380 ,大大低于炼钢转炉 1 680 的终点温度, 炉衬温度低,补炉料烧结时间长,限制了提钒转炉作业率的提高。 使用煤氧枪热补偿技术补炉,可有效地补 偿提钒炉的温度,提高补炉料的烧结速度,从而减少补炉时间。 煤氧枪结构见图 1,在煤氧枪中通入氧气和煤气, 补炉料扣入炉内后,提钒炉摇至 90,先将煤氧枪伸入到炉内,打开煤气阀门, 通过煤气的燃烧为 补 炉提供热源 ,其使用效果见表 2。 图 1 煤氧枪 结构 示意 表 2 煤氧枪的烧结时间及补炉料的使用寿命 烧结时间 /命 /炉 范围 平均 使用煤氧枪 2570 50 15 未使用 62120 90 15 由表 2 可知, 使用煤氧枪烧结补炉料后,在保证补炉料使用效果的前提下,补炉料的 平均烧结时间为 50 未使用煤氧枪时的烧结时间缩短了40 。 采用炉口防粘材料,减少打炉口时间 提钒炉炉帽粘结严重一直是困绕提钒生产的主要问题之一, 提钒炉口粘结主要是以下几个 原因产生的: 1)从炉口倒钒渣过程中,钒渣粘在提钒炉口上,这是导致炉口粘结的主要因素。 2)给提钒炉兑铁时,铁水粘在炉口上。 3)提钒过程中,金属和初期渣喷溅在炉帽部位而逐渐堆积起来。 大量粘结物堆积在提钒炉口,造成炉口变小、兑铁困难, 每隔一段时间必须 停炉 进行 炉口 清理才能继续生产 。 由于钒渣为非金属物质,粘结 在提钒炉口不易清理,清理的时间长,工作量大。 在提钒炉口涂一层耐高温防粘涂层, 可以减少炉口粘结。 该涂层是用钴、镍、钨等材料,在持续高温、高压等条件下,通过分子聚合生成的一种新型合金材料。涂层寿命长 , 与炉龄基本同步,每炉役只需要喷涂一次,喷涂后炉口粘结物不易堆积,易清理。 其 使用效果 见表 3。 煤气管 氧气管 煤气 氧气 开关 攀 钢 技 术 3 表 3 提钒转炉 炉口防粘材料试验效果 项目 炉龄 / 炉 清渣次数 / 次 清渣间隔 / ( 炉 次 1) 平均清渣时间 / ( 1) 累计清渣时间 / h 原工艺 6022 41 150 92 验 6920 24 288 28 表 3 可知, 试验 过程中 ,该涂 层使用寿命能达到与提钒转炉炉龄 同步 ;提钒炉口清渣间隔 炉龄 由原工艺的 150 炉提高到 288 炉;炉口清渣时间平均 28 ,较 原来 缩短 64 。 增加吊车设备,提高物流通过能力 由于脱硫跨和提钒跨的吊车运力不足,在脱硫跨和提钒跨各新增了一台 200 t 吊车,提高了物流通过能力。 3 炼钢炉提钒的必要性以及存在的问题和解决思路 攀钢铁水产量及提钒炉处理能力 的不足 尽管提钒炉的提钒处理能力逐年增加,但仍不能满足高炉含钒铁水不断增加的要求,年设计处理275 万 t 的提钒转炉,通过一系列的工作,提钒处理能力逐年提高, 2007 年达到 486 万 t。然而 2012年 铁水量将超过 620 万 t, 随着含钒铁水量的提高,提钒炉仍不能实现全量提钒 ,在高炉铁水产量增加后,有 100 余 万吨铁水在炼钢炉提钒 。 在生产组织上, 在以下情况 几种情况 需要在 炼钢炉提钒: 提钒炉检修 ,包括炉役检修,定修 。 脱硫或提钒吊车检修。 年 铁水量在 620 万 t 以上。 炼钢 转 炉提钒钒渣质量差异 在炼钢 转炉进行了提钒 生产 试验 , 从试验结果(表 4) 看, 钒渣质量较差。 表 4 炼钢 转炉 提钒 钒渣 质量 及半钢质量 钒渣 钒渣 钒渣 半钢余钒 /% 提钒炉 钢炉 异 :钒渣数据以钒渣炉样检测结果为准。 具体 特点 如下 : 1) 钒渣品位 低 。平均 比提钒转炉 钒渣 低 百分点。 2) 钒渣氧化钙高。 平均 比提钒转炉钒渣高 百分点 。 氧化钙的升高,影响氧化钒生产过程中钒的回收率,使回收率下降 。 3) 钒渣 全铁高。 平均 比提钒炉钒渣高 百分点,提钒过程铁水损失加大,不利于成本的控制。 4) 半钢余钒高。平均 比提钒转炉余钒高 百分点, 半钢余钒的上升, 将使 钒回收率 下降 。 炼钢炉钒渣质量下降及半钢余钒高原因分析 炼钢转炉与提钒转炉有很多相似的地方,都是用转炉进行生产,且 转炉 容量相同,均为 120 t 转炉 , 提钒 原理也相同,都 是 通过氧枪供氧, 顶底复吹 工艺 。 但炼钢转炉的设计是用于炼钢 ,与提钒 转炉有一定的差异, 炼钢 转 炉提钒与提钒炉提钒的 差异 如表 5 所示 2。 表 5 提钒炉与炼钢炉氧枪差异 型号 角度 /( ) 氧气压力 /气流量 /( m3 出口马赫数 提钒炉 339 氧枪 10 6 000 18 000 钢炉 535 氧枪 13 1 000 25 000 表 5 可 知 ,炼钢炉氧枪, 氧气流量明显比提钒转炉大,平均 24 000 m3/h ( 21 000 25 000 m3/h),比提钒 转 炉高 7 000 m3/h。 流量增 加后对提钒生产的影响如下: 1) 升温速度加快 4 2010 年第 33卷第 4 期 由于炼钢炉是大流量氧枪,氧气流量大,在同样的时间内升温速度快。对炼钢炉提钒的炉次进行统计发现, 炼钢炉提钒 升温速度 /s,而提钒转炉平均升温速度 /s。 在同样 终点温度下,炼钢炉提钒时间低于提钒炉,铁水中钒与氧反应的时间短 ,不利于钒的氧化 ,这是转炉转炉提钒半钢余钒高的主要原因 。 根据生产情况,提钒转炉平均吹氧时间 330 s,而炼钢炉仅有 255 s。 2) 溅渣护炉导致钒渣氧化钙高 为提高炼钢转炉炉龄,现炼钢转炉普遍采用溅渣护炉技术 以提高转炉炉龄 。由于 炼钢炉炉渣 0% 40%, 溅渣护炉后, 其 炉渣混入钒渣中,导致钒渣 开始提钒 前三炉 远高于 提钒炉 正常水平 3) 半钢余钒 高 炼钢转炉提钒半钢余钒平均 比提钒转炉钒高 百分点 。由于炼钢炉升温速度快,吹氧时间短,钒的反应时间短,导致半钢余钒上升,铁水中钒未能充分提取出来, 导致 铁水钒资源浪费。 措施 探讨 针对 炼钢炉提钒存在 的问题,拟采取以下措施。 调整炼钢炉氧气工作压力 由表 3 可知, 炼钢炉氧气工作压力 而 提钒 转 炉 的工作压力为 氧气 压力较高,可参照提钒转炉工作压力进行调整,将压力下降到 为炼钢转炉配置一支提钒 专 用氧枪 炼钢用氧枪与提钒用氧枪存在较大差异, 主要表现在喷孔个数、喉口直径、 角度等参数。 设计专门用于炼钢炉提钒的氧枪, 其 参数见表 6。 表 6 炼钢炉提钒 专 用氧枪工艺参数 氧枪型号 孔数 /孔 喷孔夹角 /( ) 出口直径 /口马赫数 氧气流量 /( m3h 1) 炼钢炉原氧枪 5 13 35 1 000 25 000 炼钢炉新提钒氧枪 4 12 33 6 000 18 000 由表 6 可知,炼钢炉新提钒氧枪由原来的 5 孔改为 4 孔,出口直径由原来的 35 为 33 少了氧气出口面积, 氧气流量下降到提钒炉水平。 合理组织炼钢炉的提钒生产,降低钒渣 降低钒渣 量,可通过以下措施保证:一是 炼钢炉溅渣护炉后 再 炼 2 炉钢 才 提钒 ,降低溅渣护炉时炉壁炉渣对钒渣 影响。二是进行提钒连续生产,尽可能避免 提钒炼钢交替进行。 4 结论 1) 通过优化生产管理、设备改造、提钒技术的优化等措施, 取得了很好的效果, 2 座提
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