![降低5_炉综合燃料比[1].doc_第1页](http://file1.renrendoc.com/fileroot_temp2/2020-3/22/2596967a-9417-4246-8351-6041057002a4/2596967a-9417-4246-8351-6041057002a41.gif)
![降低5_炉综合燃料比[1].doc_第2页](http://file1.renrendoc.com/fileroot_temp2/2020-3/22/2596967a-9417-4246-8351-6041057002a4/2596967a-9417-4246-8351-6041057002a42.gif)
![降低5_炉综合燃料比[1].doc_第3页](http://file1.renrendoc.com/fileroot_temp2/2020-3/22/2596967a-9417-4246-8351-6041057002a4/2596967a-9417-4246-8351-6041057002a43.gif)
![降低5_炉综合燃料比[1].doc_第4页](http://file1.renrendoc.com/fileroot_temp2/2020-3/22/2596967a-9417-4246-8351-6041057002a4/2596967a-9417-4246-8351-6041057002a44.gif)
![降低5_炉综合燃料比[1].doc_第5页](http://file1.renrendoc.com/fileroot_temp2/2020-3/22/2596967a-9417-4246-8351-6041057002a4/2596967a-9417-4246-8351-6041057002a45.gif)
已阅读5页,还剩6页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
攻关课题:5#炉综合燃料比降低到518kg/t铁以下5#炉综合燃料比降低到518kg/t铁以下河北新金炼铁厂QC小组 2011年5月一、小组概况:本小组成立于2010年,具有扎实的QC理论基础知识、丰富的冶炼理论知识和生产实践经验,小组成员有行政领导、工程技术人员和班组骨干。组长任现生成员助工1人,技术人员3人,工程师3人小组名称降成本QC小组注册日期2011.5课题名称降低5#炉综合燃料比小组类型攻关型活动周期2011年1-5月份活动次数2次小组成员简介姓 名性 别年 龄文化程度职务及职称技术等级组内分工任现生男41大专厂长工程师组长郭江平男39大专技术科长工程师组员韩迅锋男35大专高炉主任工程师组员张晓正男33中专高炉副主任助工组员刘占平男33中专高炉工长技术员组员史明庆男42高中高炉工长技术员组员焦先超男36高中高炉工长技术员组员 二、选题理由:厂部要求指标5#炉综合燃料比降低到518以下本工序存在问题中心气流过盛,炉顶温度偏高,煤气利用率差,燃料比消耗偏高。 降低5#炉综合燃料比选择课题三、目标值的确定:厂部要求:5#炉综合燃料比降低到518以下目标值的可行性分析: 河北新金钢铁有限公司5#高炉自2006年开炉以来,中心气流过盛,炉顶温度偏高,煤气利用率差,燃料比消耗偏高。与同行业进行对标分析,我厂的综合燃料比比同行业偏高,通过于外考察于公关不知什么意思。、可以完成以上目标。四、现状调查:河北新金钢铁有限公司5#高炉炉容493.26m3,于2006年开炉投产,原燃料条件比较稳定,长期以来入炉原料主要是72m2烧结料和球团矿。由于72m2烧结矿粒度不均匀,导致装料制度与送风制度不太匹配,气流过盛,煤气利用率较低,燃料比消耗偏高,虽采取多方面措施,但效果并不理想。(见下表)表一:5#高炉2006年2010年各项消耗指标汇总20062010年度部分指标汇总年度利用系数焦比煤比综合焦比综合燃料比矿比风温综合品位06年3.82 415 110 503 525 1.633 1107 60.15 07年3.90 422 124 521 546 1.665 1114 58.78 08年3.56 427 120 523 547 1.692 1098 57.52 09年3.96 383 141 495 524 1.659 1069 58.36 10年3.67 383 160 513 546 1.68 1103 56.43 0610年平均3.80 406 130 510 536 1.664 1095 58.30 2010年8月高炉停炉大修,11月12日开炉,2011年3月份5#高炉遵循了“精料”的操作方针并采取了一系列强化冶炼措施后,降耗工作取得了明显的进展,尤其是3月15日全用小粒度带烧料后,燃料比显著下降。下面就高炉的实践情况简述如下:5、 原因分析:2011年3月14日,我们小组召开原因分析会,采用头脑风暴法对影响高炉消耗方面等多种原因进行分析,并绘制出鱼刺图如下:料人操作技能低高炉消耗控制富氧量偏小除尘设备效果差高炉设备陈旧喷煤量偏小冶强控制偏高顶压低焦炭强度低员工责任心差烧结矿稳定性差综合负荷偏低煤气利用率偏低炉温波动大综合燃料比偏高环机法六、要因确认:序号末端原因确认标准确认过程确认方法结果确认时间负责人1员工责任心差质量体系检查无不符合项。对生产过程进行专项审核,未发现不符合项。现场调查非要因2010/1/1韩迅锋2操作技能低员工技能评定员工素质能满足生产需要现场调查非要因2010/1/1韩迅锋3富氧量偏低与同行业对标对一天的消耗进行统计现场调查要因2010/1/1韩迅锋4喷煤的量少与同行业对标对一天的消耗进行统计现场调查要因2010/1/1韩迅锋5焦炭强度低与同行业对标对进厂焦炭抽查化验现场调查非要因2010/1/1韩迅锋6烧结矿原料的分析与同行业对标现场抽查分析现场调查要因2010/1/1韩迅锋7除尘效果差与同行业对标对现场灰尘进行测试现场调查非要因2010/1/1韩迅锋8高炉设备陈旧与同行业对标对设备进行现场查看现场调查非要因2010/1/1韩迅锋9综合负荷偏低与同行业对标对一天的综合负荷进行统计现场调查要因2010/1/1韩迅锋10顶压偏低与同行业对标对一天的顶压进行统计现场调查要因2010/1/1韩迅锋11冶强控制偏高与同行业对标对一天的冶强进行统计现场调查要因2010/1/1韩迅锋12煤气利用差与同行业对标对煤气进行抽查分析现场调查要因2010/1/1韩迅锋13炉温波动大与同行业对标对一天的炉温进行统计现场调查要因2010/1/1韩迅锋全部字体居中 经过小组成员对末端原因的一一确认,再经过对问题的整合归纳出以下5条主要原因: 1. 烧结矿整体粒度组成不合理中,5-10mm偏高,基本在40%以上。2. 在冶强控制上偏高、风温、顶压偏低、顶温偏高。3. 富氧率偏低、导致喷煤量偏低。4. 矿批偏大、料速慢。5. 炉温波动相对偏大。七、制定对策:序号要因对策目标地点负责人完成日期1烧结矿整体粒度组成不合理中,5-10mm偏高,基本在40%以上“精料”原则是高炉生产的命脉综合燃料比降到518以下炼铁厂5#高炉韩迅锋2011年3月2在冶强控制上偏高、风温、顶压偏低、顶温偏高降低冶强、提高负荷,增加顶压、降低压差综合燃料比降到518以下炼铁厂5#高炉韩迅锋2011年3月3富氧率偏低、导致喷煤量偏低使用双枪直管,实现大富氧、大喷煤综合燃料比降到518以下炼铁厂5#高炉韩迅锋2011年3月4矿批偏大、料速慢在大富氧的条件下缩小矿批、增快料速,降低顶温、提高煤气利用率综合燃料比降到518以下炼铁厂5#高炉韩迅锋2011年3月5炉温波动相对偏大实施低si冶炼综合燃料比降到518以下炼铁厂5#高炉韩迅锋2011年3月八、对策实施: (一)降低冶强、提高负荷,增加顶压、降低压差 5#高炉大修开炉后,受原燃料市场条件的制约,炼铁成本压力较大,2011年3月份采取了降低冶强,提高综合负荷,增加炉顶压力,降低炉内压差的措施,取得了初步成效。表二:2010年与2011年3月份指标对比情况表月份热压风量冶强顶压压差综合负荷实际风速2010年15月平均280 1828 1.27 144 1362.95 2342011年3月27216511.151541183.33217差值81770.1210180.3817 由上表可以看出,2011年3月份控制冶强后,相比2010年风量下降177m3/min,冶强降低0.12t/m3.d,实际风速降低了17m/s,煤气流速的降低使炉料与煤气接触时间延长,同时也提高了煤粉的燃烧率,增加了炉内间接还原度,使煤气利用率进一步提高(见下文)。降低冶强后,炉顶压力在原来的基础上又提高10kpa,提高顶压不但可以进一步稳定气流,对降低消耗也起到关键的作用,综合负荷在此基础上也提高了0.38。 (二)使用双枪直管,实现大富氧、大喷煤2010年以前5#高炉由于受制氧、喷煤生产能力的制约,大富氧、大喷煤的措施一直未能很好实施,进入2011年后随着公司规模的扩大,高炉具备了大富氧大喷煤的能力,同年2月份高炉开始使用双枪直吹管,由原来设计的14杆煤枪增加到21杆,煤量也由原来的12500kg/h提高到18000kg/h的水平,随着高炉大喷煤的实现,大富氧也相应跟上,富氧率由原来的1.35提高到2.93,最高可达3.5以上,为大喷煤是顺利实施提供了坚实的基础。2011年3月份平均煤比达到173kg/tfe,单天最高可达198kg/tfe,与0610年平均指标相比可降低焦比15kg/tfe以上。使炼铁总体成本下降35元/tfe。 (三)在大富氧的条件下缩小矿批、增快料速,降低顶温、提高煤气利用率5#高炉自20062010年生产期间,始终坚持固定矿批调焦批的操作制度,矿石批重基本固定在24吨,料速稳定在5.56批,由于原料条件及设备上的局限性,正常情况下料速很难突破6批料/小时,导致炉顶温度偏高,煤气利用率极差,燃料消耗居高不下,不但造成炼铁成本的增加,对炉顶设备也构成威胁(见下表三)。表三:炉顶温度对比表项目东西南北平均2011年3.13.311921861961941922010年234222254239237差值4236584545表三(附一):炉顶温度对比趋势图2011年3月为了提高料速对矿石批重多次调整,调整范围1824吨,最终结合卷扬设备能力及高炉适应情况将矿批调整在23吨,料速提高至6.57批/小时,炉顶温度平均下降了45,最高下降了80,可降低燃料比1324kg/tfe。料速提高后,由炉顶摄像观察煤气流更趋于合理,下料前方可见到中心一股强而有力的细小火焰状煤气流,原来中心过吹的现象基本消失,煤气利用率提高了5%,燃料比降低近40kg/tfe。(见表四)表四:煤气利用率对比表月份Co2值利用率2010年平均16%40%2011年3月份18%45% (四)实施低si冶炼 高炉实践研究表明生铁si含量每降低1%,可降低燃料比4050kg/tfe。据此5#高炉结合原燃料及设备等情况,经过分析讨论,一致认为具备低si冶炼的条件。并于2011年3月份开始试行了低si冶炼的措施,并取得初步成效。2010年平均si=0.43,2011年3月份平均si=0.35,二者相差0.08,理论上计算可降低燃料比4kg/tfe。并且铁水温度基本在1420,完全满足高炉正常生产的需要。下一步的努力目标是控制生铁si含量平均达到0.3的水平,届时高炉消耗将又有新的改善。(五)“精料”原则是高炉生产的命脉 炼铁理论和实践表明,炼铁精料技术水平对高炉生产技术指标的影响率为70%。精料技术的主要要求是:高,即矿品位高、原燃料转鼓强度高、烧结矿碱度高:稳,即原燃料的质量、成分和供应量稳定;均,即原燃料粒度均匀,5毫米10毫米粒级含量小于30%;小,即原燃料粒度偏小,烧结矿规格为10毫米25毫米的占70%,球团规格为8毫米16毫米,焦炭规格为5毫米75毫米;少,即含有害杂质少、原料中含非铁元素少、燃料中非可燃成分少、小于5毫米粒级的炉料小于5%;好,即炉料的冶金性能好;熟,即炉料要用熟料(烧结矿、球团矿)。 1、烧结矿粒度的改善对高炉的影响 2011年2月份以前,5#高炉的原料结构主要是72m2烧结矿和外购球团矿,由于72m2烧结矿的粒度不均匀,导致中心气流过盛,炉顶温度偏高,煤气利用率差,燃料比偏高(上文已述)。2011年3月首次试用了150m2小粒度烧结矿,配合高炉的一些调剂手段使煤气利用大幅度提高,燃料消耗明显下降,创5#炉开炉以来历史新高(见下表五)。表五:3月17日4月4日的高炉燃料消耗情况表日 期焦比煤比综合焦比综合燃料比3月17日3281674624963月18日3281704644993月19日3441704805163月20日3211694564923月21日3401764815183月22日3351724735093月23日3291684634993月24日3351744745123月25日3291774705083月26日3301764715083月27日3331794765143月28日3381714755123月29日3251744645013月30日3411794845233月31日3101754705064月1日3101774705054月2日3031764644994月3日3151844835204月4日3201824825184月5日316158454487平均327 174 471 507 具体分析如下: 2、从“精料”方针的原则上分析:表六:“精料”方针要求下的带烧料与平烧料的对比精料方针精料要求150m2带烧料72m2料差值高品位高54.72%54.9%0.18%强度高78.18%77.16%1.018%稳质量、成分稳定稳定稳定-均510mm30%20.05%31.14%11.09%小1025mm70%63.71%39.96%23.75%少有害杂质少配矿原料相同,成分基本稳定-好冶金性能好-熟熟料率高全熟料全熟料- (注:上表数据是2010年全年72m2烧结数据及2011年3月份150m2带烧料的数据,具体数据表见表七、表八。) 由上表六看出,150m2烧结料基本接近精料的方针,而72m2平烧料与“精料”方针相差甚远,尤其是粒度组成,150m2烧结料整体趋于均匀稳定,上限粒度及下限粒度均较少,510mm的粒度占20.05%,1025mm原料粒度达到63%,而72m2烧结料510mm的粒度多达30%以上,1025mm的粒度不足40%,且强度略低。表七:72平烧料与150带烧料的化学成分对比名称TFeFeOSCaOSiO2RMgOAl2O3强度150带54.729.0210.02511.4836.1751.862.7072.16478.18172平54.99.4790.02610.9685.7091.9212.5742.15577.163差值0.180.4580.0010.5150.4660.0610.1260.0091.018表八:72平烧料与150带烧料的粒度组成对比名称40mm72平3.1431.1414.6625.319.811.23150带1.42 20.0533.5130.212.692.133、从高炉布料方面分析:由于5#高炉矿石布料角度较大,边缘抑制较重,料面呈大漏斗状,边缘高中心低。原来用72m2烧结料时,由于粒度组成不均匀,在布料过程中曾出现环带料量偏析现象,大块矿石大部分流向中心,导致中心气流过盛,破坏了多环布料的设计矩阵,使布料变得不稳定且失去控制,虽经多次调整但效果不佳。2011年3月份开始使用带烧料后将这一问题基本解决,在布料过程中由于原料粒度均匀,各环带上的实际料量与设计矩阵料量大体相等,达到了多环布料各环带上“均匀布料”的优点,使得料面的漏斗变浅变小,料面趋于“平坦型”,煤气流更趋于稳定,尤其是炉顶温度降低较明显(见上文),煤气利用率进一步提高,对降低高炉消耗产生巨大了影响。(见表九)4、高炉使用150m2带烧料后带来的效果进入2011年,高炉的降耗工作成为各项工作的重点,如何进一步降低成本消耗成为摆在面前的一个新课题。5#高炉3月份入炉原料结构是:72%的烧结料28%的球团矿;燃料结构是:华丰1/3陆顺1/3承先1/3小焦喷煤;3月115日使用72m2烧结料,1631日使用150m2带烧料,全月高炉操作方针基本未变,全月没有塌料、滑尺、憋压、炉况难行等现象,在此种稳定的炉况条件下,仅仅是烧结矿粒度组成的变化就使得3月份上半月与下半月的燃料消耗情况犹如天壤之别(见表九)。 表九:2011年3月116日与1731日高炉指标对比表日 期焦比煤比综合焦比综合燃料比综合负荷富氧率顶压Co2值炉顶温度利用系数116日平均352 173 491 525 3.252.78153162264.011731日平均332 173 471 505 3.342.95154181923.98差值20020200.090.1712340.03 由表九及上文所述可以清楚的看出,在原燃料质量、原燃料结构、操作方针等未改变的情况下,仅仅是烧结矿粒度组成发生变化就使得综合负荷提高了0.09,焦比降低20kg/tfe,综合燃料比降低20kg/tfe,其带来的效果可以说是不言而喻的。由此可大概推算出综合负荷每提高0.1可降低燃料比20Kg/tfe左右。九、效果检查及效益计算:1.效果检查:20062010年度指标与3月份指标对比年度利用系数焦比煤比综合焦比综合燃料比矿比风温综合品位06年3.82 415 110 503 525 1.633 1107 60.15 07年3.90 422 124 521 546 1.665 1114 58.78 08年3.56 427 120 523 547 1.692 1098 57.52 09年3.9
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 提高毕业班复习效率校长讲话:破解3大复习困局实现“投入减半、效果倍增”的实战策略
- 难点解析人教版八年级物理上册第4章光现象-光的色散综合测评试卷(含答案详解)
- 2025年建筑工地材料采购合同协议
- 三年级下册地方教案
- 贵州烟草笔试试题2025
- 综合解析人教版八年级《力》必考点解析试题
- 解析卷-人教版八年级物理上册第6章质量与密度-密度定向攻克试卷(附答案详解)
- 2025年金属冶炼单位主要负责人考试(金属冶炼炼钢)全真模拟试题及答案四
- 考点攻克人教版八年级物理上册第4章光现象重点解析试卷(附答案详解)
- 难点解析-人教版八年级物理上册第5章透镜及其应用-凸透镜成像的规律定向测试练习题(解析版)
- c语言c语言考试题库及答案
- 2025至2030垃圾处理单位行业发展趋势分析与未来投资战略咨询研究报告
- 空间核电源开发-洞察及研究
- 剖宫产术后切口感染综合防治
- 严重过敏反应急救指南解读
- DB44-T 2255-2025 海岸线价值评估技术规范
- 牙克石市矿产资源开发环境承载力评价报告
- 2025-2030中国体外膜氧合装置行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 《5G技术的关键应用》课件
- 《先进的CAE仿真技术》课件
- 富血小板血浆治疗护理
评论
0/150
提交评论