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文档简介

烧结矿质量波动原因及稳定措施一、铁精粉现在国内粉配加比例为30%35%,在原料配比中当国内粉中的SiO2每波动1%时烧结矿碱度波动是0.1%,当CaO每波动1%时烧结矿碱度波动为0.05%。1、 铁精粉化学成分波动趋势图。表1:1日铁精粉成分曲线表: 1日烧结矿中SiO2最小值6.1,最大值8.5相差2.4;CaO最大值4.2,最小值0.1,相差4.1.表2:2日铁精粉成分曲线表:2日烧结矿中SiO2最小值5.9,最大值8.1相差2.2;CaO最大值0.9,最小值0.5,相差0.4.表3:3日铁精粉成分曲线表: 3日烧结矿中SiO2最小值5.6,最大值7.6相差2.0;CaO最大值0.6,最小值0.3,相差0.2.表4:4-5日铁精粉成分曲线表: 4-5日烧结矿中SiO2最小值6.1,最大值7.9相差1.8;CaO最大值2.3,最小值0.4,相差1.7.表5:6日铁精粉成分曲线表: 6日烧结矿中SiO2最小值6.3,最大值8.3相差2.0;CaO最大值1.7,最小值0.3,相差1.4.表6:7日铁精粉成分曲线表: 7日烧结矿中SiO2最小值6.0,最大值8.5相差2.5;CaO最大值1.2,最小值0.3,相差0.8.表7:8日铁精粉成分曲线表:8日烧结矿中SiO2最小值5.8,最大值9.5相差3.7;CaO最大值1.6,最小值0.3,相差1.6.2、措施:提高碱度稳定率。每次铁精粉上料时,在配料矿槽上的铁3皮带取样,料头和料尾各一个。根据化验结果和配料矿槽仓存情况,及时调整配比,提高碱度稳定率。负责人:配料班长、主控,监督人:当班值班工长。减少化学成分波动的影响。在条件允许的情况下,成分不稳定的铁精粉参加造堆。负责人:罗展远。二、熔剂我厂熔剂要求粒度3mm的所占比例大于85%(方眼筛子);工艺要求3mm的所占比例大于90%(园眼筛子)。石灰石粒度趋势图生石灰的粒度趋势图1、石灰石粉粒级较大,没有满足工艺要求,3mm粒级粒级80%以上。造成烧结矿中含有较多熔剂“白点”,影响烧结矿强度。石灰石粉3mm粒级1-7日平均为67.60%。2、措施 配料每2小时检查熔剂粒级一次,发现不合格,立即查找原因和向工程师或值班上级汇报相关部门反馈,减少对烧结矿质量的影响。负责人:当班配料岗位、工程师。三、燃料 名称水分来料15mm(%)破碎后3mm(%)破碎后0.5mm焦化干熄焦3.94 20.03 58.92 20.12焦化水涝焦22.40 15.40 44.20 - -高炉返焦14.63 7.86 69.78 32.73 1、提高焦粉破碎粒径 控制好给料量,及时调整辊间隙,保证焦粉破碎后,3mm粒级由65%以上提高到70%以上。负责人:四辊岗位、监督人:值班工长。4、 原料需求:1、 因现在烧结矿碱度波动范围要求是一级品率波动区间为0.05%,二级品率波动区间为0.1%;为彻底解决烧结矿碱度波动,原料中的SiO2含量要求波动范围为1%,CaO含量要求波动

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