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文档简介

氯气泄漏氯气泄漏 全线停车全线停车 事故经过 2010 年 1 月某氯碱厂该氯碱厂由于电网晃电导致电解 p 154c p 164c p 264c p 314c 等四台泵停 e 槽整流器停 电 解操作工在第一时间内将停掉的四台泵恢复正常 并控制好压 差避免了全线停车 氯氢处理 a 透平机电流急剧下降 机组回 流阀联锁关闭 透平机实际已退出运行 此时电解四台电解槽 以 46ka 的总电流正在生产 造成氯气泵前压力正压 最高达 7 71kpa 大量氯气通过氯气事故阀经正压水封泄到电解废氯塔 因氯气量过大 废氯塔吸收不及 造成氯气从废氯风机出口泄 出 另一部分氯气通过氯氢处理事故氯自控阀泄往大事故氯 主控室操作人员接到指令 按下全槽紧急停车按钮 全线停车 原因分析 1 主要原因是电网深度晃电 造成一部分设备停止运行 最主要的是氯氢处理透平机电流迅速下降后随即电流恢复 这 样就没有停机报警信号 操作人员误认为透平机正常工作 在 发现氯气泵前压力高报时 发现透平机机组进口阀关闭 此时 电解运行电流 56ka 氯气输送受阻 必然造成氯气正压泄漏 2 d 槽按紧急停车按钮后 虽然电流降为 0 但反馈信 号出现故障 系统误认为其仍在运行 因此连锁没有启动 透 平机 氢气泵没有及时停下来 3 晃电事故发生后 岗位间通讯联系受到影响 调度无 法迅速了解各岗位情况以及及时准确的下达指令 延误了停车 时间 4 晃电时 电解运行的次氯酸钠罐浓度 6 1 低于 5 倒罐 不能吸收大量的氯气 而现场氯气味太大 操作人 员戴着防毒面具也不能完成倒罐操作 氯气不能被吸收 直接 散到空气中 教训及采取的措施 1 本次事故的教训为整套装置在面对突发事故的能力有 限 仍会有让人想不到的现象发生 要充分提高应对事故的意 识 进一步提高装置的可靠性 2 将透平机机组进口阀联锁关闭时间延时 3 秒 以避免 瞬间晃电而透平机并未实际停止运行时阀门关闭造成的泵前大 正压 3 改造电解废氯系统 将次氯酸钠罐出口阀门改为自控 阀 实现在主控室远程进行倒罐操作 解决了人员到不了现场 操作的问题 4 改造电解氯气正压水封 消除水封跑氯点 5 在电解和氯氢处理岗位配备正压式空

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