浅析某自备电厂励磁机故障原因与消除措施_第1页
浅析某自备电厂励磁机故障原因与消除措施_第2页
浅析某自备电厂励磁机故障原因与消除措施_第3页
浅析某自备电厂励磁机故障原因与消除措施_第4页
浅析某自备电厂励磁机故障原因与消除措施_第5页
免费预览已结束,剩余4页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

浅析某自备电厂励磁机故障原因与浅析某自备电厂励磁机故障原因与 消除措施消除措施 全国范围内连续 20 多个月的电力供应短缺情况已成为社会 关注的热点之一 在短期内难以弥合供需缺口的情况下 一些 地方政府采取给安装自备发电机组或分散式电源系统的企业予 政策 技术上扶持的举措 促成了自备发电机组或分散式电源 系统的发展 使在沿海经济发达地区总容量达数千万 kw 的机 组陆续投入运行 励磁机是自备发电机组或分散式电源的重要 组成部分 其安全运行与否不仅关系着交流发电机组的稳定运 行 而且关系到企业的经济效益 由于励磁机故障而引发的自 备发电机组停机通报不时传出 作者针对工作中遇到的两例励 磁机设备故障做一浅析 供有关设备维护人员参考 以便尽快 恢复故障设备的运行 1 设计与制造质量问题引发的事故设计与制造质量问题引发的事故 1 1 事故经过 某发电厂 9 发电机为 qfs 125 型 ue 为 13 8kv 转子 ie 为 1635a 其主励磁机为 zlg 550 30 型 550kw 300v 1832a 并激 系上海某电机厂 1974 年产品 发电机负荷 120mw 75mvar 转子电流 1500a 某日 在没有 任何励磁调整的情况下 无功负荷突然大幅度摆动 从 75mvar 摆至 50mvar 励磁机出风口冒黑烟 整流子火花严重 火花长 约 60 70mm 碳刷大部分被打碎 机组被迫紧急停运 检查 发现主励磁机 84 块碳刷有 81 块被打碎 整流子表面局部过热 部分整流片凸片 按检修规程进行了冷态下车削处理 然后开 机 当发电机定子电压升至 7kv 转子电流 400a 时 再次出现 碳刷被打碎现象 造成二次停机 经测量整流子偏心 0 17mm 0 05mm 的技术规范 且有个别换向片凸起 相邻 片最大高低差为 0 07 0 08mm 1 2 原因分析 根据现象和检查分析认为 该型号励磁机在设计和制造方 面存在先天不足 1 2 1 设计方面 550kw 同轴直流励磁机是国内最大容量的同轴直流励磁机 其整流子直径 350mm 圆周速度大约为 55m s 按照公式 p 1 8 108 n kw 计算 直流励磁机的极限容量为 600kw 一般 励磁机容量是发电机容量的 0 25 1 制造厂要求使用的 ds 74b 型碳刷只能适用在 50m s 的圆周速度下运行 而在高 于 50m s 速度下运行时 势必使整流子表面温度升高 加之 大直径高转速下运行的同轴直流励磁机 整流子所产生的机械 应力较大 以致于使整流片发生变形 另外 550kw 励磁机采 用同轴风扇冷却 原设计的风道走向不合理 加上 3 道风圈的 影响 使整流子表面各部分冷却不均匀 整流子各部分的热变 形也不一致 以及碳粉对整流子表面污染等 1 2 2 制造方面 1 整流片的材质硬度偏低 硬度为 45 度 容易磨损 变形 2 制造工艺粗糙 整流片之间的高度误差较大 片间云母 垫层厚薄不均 各片间的紧力有差异 因此受热后各片变形不 等 3 楔形推拔的紧力没有明确规定 时紧时松 过紧可能造 成整流片拱起 过松可能使整流片晃动 4 整流子的组装采用冷套冷压工艺 没有采取热变形处理 其内应力没有释放出来 而组并头套开焊 造成磁不平衡也是 又一诱因 5 ds 74b 碳刷材质不良 产品质量不稳定 刷尾易松脱 造成碳刷过热 反过来造成碳刷卡死 冒火 6 整流子中心不在励磁机的几何中性面上 刷杆距离不等 影响换向效果 7 整流子不园 光洁度低 表面氧化膜建立不起来 片间 云母片凸出 以及整流子表面污染等 1 3 处理措施 根据上述检查分析 在现场采取了加温 热压 热车削整 流子的方法进行处理 整个工艺过程如下 1 恢复标准工艺 对励磁机转子及整流片采用热套 热压 及 6h 的加热变形处理 以便消除应力 加温前冷态背紧整流子 励磁机解体检查清扫后 检查楔形推拔张圈的紧力 一般为 13t 用敲击法 听声音和振动 看背紧螺丝帽是否紧固 在背 紧螺帽止钉处开一斜槽口 用 12 磅锤子加垫铁打紧背帽 并随 时用 2 磅小锤检查背帽的紧固情况 直至紧实为止 2 整流子冷态紧固后 将电枢整体推入烘房加温 烘烤中 最高温度不得超过 120 保持 120 实际只加热到 110 6h 使整流子尽量变形 电枢各部分温度要均衡 防止局部超 温使绝缘损坏 整流子在热状态下紧固 在加温热变形后 对 楔形推拔背帽再进行紧固 用敲击法检查紧固情况 然后装复 新止钉 止钉的重量应考虑背帽减轻的重量 3 整流子在热状态下车削 要求整流子表面光洁度达到 8 整流子偏心不大于 0 01mm 云母槽刮削低于整流子表面 1 5mm 整流片两侧倒出 0 5 45 的倒角 对照冷 热及车削后 的整流子的偏心尺寸 以供分析处理 另外 碳刷改用材质均匀 硬度适中 质量稳定的 b374n 型 1 4 处理结果 经上述方法处理后 机组投运后运行正常 再未发生整流 子严重火花 碳刷被打碎现象 之后也经多次测试 未发现整 流子凸片现象 2 油泥脏污引发励磁机转子接地故障油泥脏污引发励磁机转子接地故障 2 1 故障现象 某日 某厂 8 发电机 励磁回路接地 信号发出 励磁机为 zl105 3000 型 105kw 230v 456a3000r min 停机后检查 测量励磁机和发电机转子线圈 在现场用量程 500m 500v 摇 表测量励磁机转子绝缘电阻为零 解体检查发现定 转子的碳 灰油泥脏污严重 2 2 原因分析 解体后 首先用高压空气吹去浮灰 然后 用带电清洗剂 反复喷洗干净后 进行烘干处理 干燥后用量程 500m 500v 摇表测量励磁机转子绝缘电阻依然为零 用数字万用表测量励 磁机转子绝缘电阻近 200 测量换向片间电阻并进行比较 全 在合格范围内 借鉴兄弟单位处理励磁机转子绝缘低的经验和 现场的实际情况 初步判断励磁机转子绕组对转轴有碳 灰油 泥脏污短路接地故障 2 3 消除方法 确定故障性质以后 利用自制的钩刀和电动喷枪 拆除整 流子端的环氧树脂包箍 取出升高片间的全部绝缘垫片后 用 钩刀钩刮升高片内侧间隙和带电清洗剂喷洗清理交替反复多次 在每次处理后用万用表测量其绝缘有逐渐升高之势 但依然达 不到规定值 0 5m 经过现场检查和讨论 查找资料后 决定用通流烧穿法来确定具体的接地点 这样可通过观察通入 短路电流的大小和测量发热的部位来找到接地点 也可通过通 入的短路电流将短路接地的介质烧穿以便于清除 具体做法是 在励磁机转子绕组 换向片处 与转轴之间施加一交流电压 电流 5a 缓慢提升电压使通入的电流由 0 逐渐升高至 1 3a 时 发现升高片间有多处冒烟 继续观察发现凡冒烟处皆 有结垢的脏污碳粉 此即为短路介质 然后断开施加的交流电 压 对发现的冒烟处用钩刀钩刮和带电清洗剂喷洗清理交替反 复进行后 再次用数字万用表和摇表测量 发现绝缘大幅度上 升至近 2 0m 再一次在励磁机转子绕组 换向片处 与转轴 之间施加交流电压升高到 250v 时 电流表指示为零 说明接地 点已消除 然后 对励磁机转子绕组进行 500v 交流耐压和泄漏 电流试验合格 拆除试验设备用量程 500m 500v 摇表测量励 磁机转子绝缘电阻稳定在 1 5m 至此 励磁机转子绕组接地 故障消除 将转子进行烘干浸漆处理 恢复各升高片间绝缘垫 块 包扎

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论