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关于维修厂炼铁二车间关于维修厂炼铁二车间 2 182 18 其其 他伤害事故分析通报他伤害事故分析通报 一 事故经过 2014 年 2 月 18 日 16 40 左右 维修厂炼铁二车间高炉钳工 班刘震 彭雪刚等人负责对新区喷煤 a 系列中速磨机 3 位磨辊 进行更换 现场作业人员彭雪刚在对磨辊拆卸吊出磨机过程中 连接磨辊与辊座间三个直径均为 30mm 的螺栓突然断裂 磨辊 从辊座中脱离 彭雪刚在避让磨辊时摔倒 头部碰到磨机内另 一磨辊辊座吊环上 导致头部左后侧受伤 二 原因分析 一 直接原因 1 班组在更换磨辊作业项目时 对作业现场安全风险辨识 不到位 未辨识到磨辊与辊座连接螺栓存在断裂的风险 且未 采取相应的防范措施 2 连接磨辊与辊座间的螺栓在手拉葫芦吊运过程中突然完 全断裂 设备存在缺陷 二 间接原因 1 现场作业人员未将磨机内残余煤粉完全清理到位 造成 导致彭雪刚在避让磨辊过程中侧滑摔倒 2 磨辊的更换方式存在缺陷 目前由于磨辊备件不足 只 能进行单个磨辊更换 导致磨机内三个磨辊外形偏差较大 设 备运转时磨辊连接螺栓受力不均匀 致使设备本质安全存在不 足 3 维修厂炼铁二车间 班组对于检修过程中设备结合部位 的可靠性缺乏足够重视 未对该部位的连接螺栓使用周期进行 有效跟踪 且未建立相应的报废标准 4 维修厂厂部 炼铁二车间日常安全管理不到位 对班组 日常检修安全措施制定及措施落实情况督导 检查不到位 三 事故防范及整改措施 一 维修厂应对重型设备检修安全风险进行重新辨识 梳理 提高检修 sjp 工作票中安全措施的针对性 使每个员工 清楚检修过程中存在哪些风险及对应的防范措施 二 维修厂应加强吊装作业安全知识教育 培训 吊装 过程中 作业人员严禁站在吊物的正下方及吊物坠落半径范围 内 三 维修厂 炼铁厂应对磨机磨辊的更换方式进行规范 尽可能做到整套统一更换 螺栓紧固力度一致 使磨机内三个 磨辊在运行过程中受力均匀 从而提高磨辊与辊座连接螺栓使 用寿命 四 维修厂应提高对设备结合部位构件可靠度的重视程 度 制定该类构件 螺栓报废标准 对其使用周期进行有效跟 踪 做到定期检查及更换 五 维修厂应加强备件的日常管理 对备件的质量严格 把关 提高设备本质安全 六 维修厂厂部 炼铁二车间应加大对班组日常检修安 全措施制定及措施落实情况的督导 检查 四 责任划分及考核 一 维修厂炼铁二车间高炉钳工班彭雪刚对作业现场安 全风险辨识不到位 未辨识到磨辊与辊座连接螺栓存在断裂的 风险 针对此风险未采取相应的防范措施 对此次事故负主要 责任 二 维修厂炼铁二车间高炉钳工班班长兼项目负责人刘 震安全风险辨识不到位 互保不到位 对此次事故负次要责任 三 维修厂厂部 炼铁二车间日常安全管理不到位 对 班组日常检修安全措施的制定 措施落实情况督导检查不到位 对此次事故负有一定管理责任 四 根据 九江萍钢钢铁公司 2014 年安环专项管理考核 办法 考核如下 1 考核维修厂副厂长林磊 主持维修厂全面工作 1000 元 主管副厂长王童 1000 元 安环科主管副主办熊桦 500 元 2 考核维修厂炼铁二车间主任李茂兵 1000 元 主管副主 任刘详 1000 元 高炉钳工班班长刘震 100

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