2017年生技部节能降耗工作措施_第1页
2017年生技部节能降耗工作措施_第2页
2017年生技部节能降耗工作措施_第3页
2017年生技部节能降耗工作措施_第4页
2017年生技部节能降耗工作措施_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

神华国能宁夏煤电有限公司神华国能宁夏煤电有限公司 20172017年节能降耗工作措施年节能降耗工作措施 审批 审核 编写 神华国能宁夏煤电有限公司 2017年02月11日 一 一 20162016年能耗完成情况及分析年能耗完成情况及分析 一 供电煤耗 一 供电煤耗 实际完成333 26g kwh 较年度计划高13 26g kwh 实际 完成高于年度计划的主要原因 一是一是受火电利用小时大幅下降影响 机组发电量完成67 9 6亿kWh 较年度计划少4 04亿kWh 影响供电煤耗升高4 65g k wh 二是二是低温省煤器磨损严重 投入率降低 锅炉排烟温度升 高影响供电煤耗升高3 82g kwh 三是三是汽轮机效率无法达到设计值 影响供电煤耗升高3 58 g kwh 四是四是脱硝系统催化剂效率降低 风烟系统阻力增大 风机 耗电率升高影响供电煤耗升高0 48g kwh 二 二 综合厂用电率综合厂用电率 实际完成9 52 实际完成高于年度计划0 12个百分点 主要原因 一是一是脱硝系统催化剂效率降低 风烟系统阻力增大 风 机耗电率增加 其中全厂引风机耗电率同比增加0 1个百分点 一次风机耗电率同比增加0 03个百分点 二是二是发电量下降以及年末燃煤质量变差等原因 磨煤机耗 电率同比增加0 05个百分点 脱硫系统耗电率同比增加0 05个 百分点 三是三是负荷率降低 给水泵耗电率同比降低0 11个百分点 二 二 20162016年能耗高的原因分析年能耗高的原因分析 一 全年发电量降低 一 全年发电量降低 2015年全年发电量78 897亿kW h 全厂负荷率80 31 平 均负荷530MW 2016年全年发电量67 964亿kW h 全厂平均负 荷率71 83 平均负荷474MW 仅负荷率影响2016年供电煤耗 同比升高4 12g kwh 表1 年度供电煤耗对比表 年份负荷 负荷 率 发电厂 用电率 设计发 电煤耗 设计供 电煤耗 201553080 318 97291 78320 54 201647471 838 95295 60324 66 二 汽轮机热耗远高于设计值 二 汽轮机热耗远高于设计值 按照2016年4月份山东建设集团针对 1 2机组性能试验数 据 1 1汽轮机660MW 负荷工况下 试验电功率为 650 66 M W 试验热耗率为 8191 54 kJ kWh 经过系统修正和参数修正 后的热耗率为 8144 15 kJ kWh 较设计值偏高 422 15 kJ kW h 影响供电煤耗设计值高16 89g kWh 2 2汽轮机660MW 负荷工况下 试验电功率为 660 55MW 试验热耗率为 8081 90 kJ kWh 经过系统修正和参数修正 后的热耗率为 8103 23 kJ kWh 较设计值偏高 381 23 kJ kW h 影响供电煤耗设计值高15 25g kWh 1 2机组热耗远远高于设计值的主要原因为汽轮机轴封 汽封间隙偏大 三 低温省煤器泄漏 投运率较去年同期降低 三 低温省煤器泄漏 投运率较去年同期降低 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 201510010010010083 341 741 741 72593 881 966 7 1 201668 550505007567 75050505050 20150010010010010092 097 610010059 40 2 201600000050505008 38 3 2015年 1炉低温省煤器的投入率为72 98 2机组为70 7 5 全厂为71 87 2016年 1机组低温省煤器投入率为50 93 2机组为13 88 全厂为32 41 全厂同比降低39 46个百 分点 低温省煤器投入率低 影响锅炉排烟温度升高 1机组20 16年全年低省后排烟温度平均值108 72 影响煤耗升高2 56 g kWh 2机组2016年全年低省后排烟温度平均值122 16 影响煤耗升高5 08g kWh 四 再热蒸汽减温水流量高于设计值 四 再热蒸汽减温水流量高于设计值 2016年 1机组再热蒸汽减温水流量平均值为13 46吨 影 响机组煤耗较设计值升高0 74g kWh左右 2机组再热蒸汽减 温水流量平均值为11 21吨 影响机组煤耗较设计值升高0 69g kWh左右 五 设备设施不完善 设备效能不能得到充分利用 五 设备设施不完善 设备效能不能得到充分利用 1 汽轮机真空严密性试验还远未能达到同类型机组先进 值 始终徘徊在100 200Pa min左右 与国神集团同类型机组 还有较大差距 鄂温克电厂真空严密性试验已能达到50Pa min 2 空冷岛散热翅片管脏污换热效果差 2机组空冷装置 散热翅片管自2015年4月份冲洗后 至2016年4月份再次进行水 冲洗 翅片管积尘 积灰严重 换热效果差 3 阀门内漏 保温测温等定期检查工作落实不到位 缺 陷的发现及处理未能严格执行缺陷管理办法 2机组低旁阀一 直存在内漏现象 2016年10月份经过检修后内漏减少 阀后温 度由130 降低到70 但一直没有根本上的治理 六 指标管理控制不合理 机组经济效益不能最大化 六 指标管理控制不合理 机组经济效益不能最大化 表2 采取降厂用电率措施前后机组能耗对比分析表 日期日期 机组机组 编号编号 负荷负荷负荷率负荷率 发电发电 厂用电率厂用电率 空冷及尖空冷及尖 冷耗电率冷耗电率 发电发电 煤耗煤耗 机组机组 背压背压 环境环境 温度温度 1404 71 61 32 8 981 11 309 7311 3323 91 6月10日 2399 67 60 56 9 581 71 307 0512 6223 23 1409 75 62 08 8 390 47 314 8919 04 24 10 6月25日 2412 96 62 57 8 66 0 79 307 05 20 32 23 69 6月12日 1484 92 73 47 8 791 02 295 0112 9523 11 日期日期 机组机组 编号编号 负荷负荷负荷率负荷率 发电发电 厂用电率厂用电率 空冷及尖空冷及尖 冷耗电率冷耗电率 发电发电 煤耗煤耗 机组机组 背压背压 环境环境 温度温度 2484 46 73 40 9 311 55 296 4114 6723 90 1483 08 73 19 8 310 57 296 2316 31 22 20 6月20日 2472 08 71 53 8 920 90 306 6418 03 22 04 运行指标竞赛设置不合理 造成运行人员为片面追求指标 竞赛成绩而忽视了机组经济效益的最大化 2016年3月份集团 开始进行机组指标竞赛后由于发电厂用电率指标分值设置不合 理 厂用电率的高低对整个竞赛成绩影响较小 造成3 5月份 厂用电率迅速上升 特别是空冷耗电率 6月16日后为降厂 用电率运行指标竞赛中取消了 机组排汽背压 项 1 2机 组厂用电率虽然分别下降了0 6 0 9个百分点 影响供电煤耗 降低2 3g kW h 但却放任了运行人员对机组背压的控制 同 样负荷 同样外界环境温度下机组排汽背压升高4 5kPa 影响 机组煤耗升高5 6g kW h 三 三 20172017年工作措施年工作措施 2017年集团公司下达的发电量指标是64 4亿kWh 预计机 组利用小时数将进一步下降 2017年对降低煤耗有利的主要技 改和检修项目分别是年底的 1机汽轮机通流改造和脱硝系统催 化剂更换 但预计2018年才能完工 故对2017年的能耗指标没 有贡献 综上 2017年实际供电煤耗依然与2016年处于同一水 平 且随着发电量的降低以及设备的原因 2017年面临的情势 更加严峻 为完成2017年能耗目标的措施 一一 签订控制燃料成本的三份责任书签订控制燃料成本的三份责任书 为达到2017年公司降本增效的任务 生产系统各部门与公 司分别签订 供电煤耗责任书 煤泥掺烧责任书 高 灰熔点煤掺烧责任书 将降低全年供电煤耗 增加煤泥掺烧 量和降低高灰熔点煤掺烧量的任务进行了分解 全力确保公司 完成年度利润指标 二 提高负荷率 优化机组调度运行方式 二 提高负荷率 优化机组调度运行方式 1 加强日电量计划管理 积极与电网调度中心进行联系 和沟通 及时了解电网信息 通过多渠道 多方面做工作 及 时向电网调度汇报全厂的生产运行情况 取得电网调度人员的 支持 抢发 增发电量 2 把执行电网 两个细则 作为调度管理工作中的重点 根据电网负荷 频率的变化及时与电网调度联系增带负荷 电网负荷低谷时段要积极配合调度 以建立良好的工作关系 努力争取电网 两个细则 的奖励 3 出现电网调度大幅压减日负荷曲线时 值长应及时向 电量营销办公室汇报日负荷曲线变化情况并沟通协调采取措施 以确保完成月度电量计划 主值及时向值长汇报负荷指令变 化情况 在负荷指令变化频繁时值长及时与调度沟通 稳定机 组负荷 避免主要辅机设备的频繁启停引起耗电量增加 同时 防止负荷波动频繁引起主再热汽温偏离额定值以及主汽压力偏 离滑压曲线引起机组安全性和经济性系数降低 4 对影响机组负荷的消缺工作 值长应合理安排设备 系统的消缺时段 消缺管理值长要有大局观 尽量安排在电网 负荷低谷时段进行 消缺机组不能接带的负荷值长应及时与调 度联系 力争转移至另一台机组接带 确保全厂总负荷不变 要积极创造条件配合维护消缺 提高工作效率和质量 在尽可 能短的时间内做好设备检修措施及修后的措施恢复 缩短设备 的检修时间 及时掌握设备检修进度 为恢复机组正常出力 提前做好准备 严禁为小集体的指标竞赛利益而出现故意拖延 和推诿现象 影响消缺工作的开展 二二 维护治理维护治理设备 设备 确保检修提效 确保检修提效 避免非停避免非停和和降出力降出力 1 以点检定修信息管理系统为切入点 落实责任 强化基 础管理 加强点检定修的标准化管理 不断完善台帐管理 作 业指导书 检修工艺标准 指导检修人员现场缺陷处理有据可 依 根据点检情况对设备进行数据趋势分析 设备劣化倾向分 析 及时发现设备缺陷 及早安排检修维护计划 努力减少非 计划停运和降出力 2 规范机组检修管理 合理安排机组设备检修 认真执行 检修项目作业指导书制度 检修项目责任人负责制度 提高检 修质量 消除影响出力的设备缺陷 不发生因检修质量问题引 起机组降参数 降负荷事故 3 做好阀门内漏定期排查和有效治理工作 每月进行一 次阀门内漏定期排查 机组启停后要进行检查校严 运行中重 点对以下阀门检查 高 低旁路阀门 给水泵再循环阀门 主 汽系统疏水阀门 给水系统放水阀门 4 做好保温超温定期排查和有效治理工作 每月对热力 系统保温进行测温 建立测温台账 对热力系统保温超温点及 时治理 降低散热损失 5 做好真空系统查漏和漏点治理工作 降低空冷系统耗 电率 目前机组真空严密性试验高于100Pa min 与公司努力 实现的低于50Pa min的目标仍有很大差距 因漏真空的原因 机组背压的控制仍不能达到优异值 本年度已计划聘请专业队 伍进行真空查漏 以此为契机开展排汽背压设定值优化工作 确保控制厂用电率和降低煤耗双赢 6 根据机组运行情况 确定冲洗方案及时冲洗 聘请专业 队伍进行空冷岛冲洗 冲洗同时修复损坏的翅片 夏季高温天 气 对空冷岛连续喷水降温 增强空冷换热效果 降低机组背 压 7 做好空预器积灰清理和治理工作 1 加强空预器进出口差压的监视 空预器吹灰每班不 得少于两次 空预器差压不正常升高时增加吹灰次数 2 利用机组检修或长时间的机组调停机会对空预器进 行积灰清理和水冲洗 降低风烟系统阻力 降低风烟系统风机 耗电率 3 积极推进空预器在线水冲洗工作 对冲洗结果进行 评估并总结经验 以少量冲洗次数达到最优的效果 8 加强低温省煤器泄漏治理 积极调研论证低温省煤器泄 漏治理方案 结合机组检修治理 确保将低低温省煤器出口排 烟温度控制在设计值95 左右 9 做好各冷却器轮换清洗 增强换热效果 避免由于辅 机油温 轴温高而出现机组限负荷的现象 三 加快推进技改检修项目及科技项目 三 加快推进技改检修项目及科技项目 本年度我厂有利于节能的项目有 机组绿色节能改造 1 汽轮机通流改造 脱硝催化剂更换 1炉大修燃烧器更换 以及科技项目 风粉在线监测 加快设备技改进度 确保尽早 获得收益 有利我厂降耗工作 四四 加强 加强精细化管理精细化管理 杜绝误操作 杜绝误操作 实现实现 零非停零非停 1 严格落实执行公司 工作票 操作票 生产作业风险预 控票管理制度 发电安全生产反违章工作管理实施细则 等安全管理制度 加强安全生产的管理 坚决杜绝运行误操作 的发生 树立运行操作无差错理念 实现运行操作零失误目标 2 加

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论