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文档简介

2011年度工作总结及2012年计划2011年已过去,再回首,思考亦多,感慨亦多,收获亦多。“忙并收获着,累并快乐着”成了心曲的主旋律,常鸣耳盼。对我而言,2011年的工作是难忘、印记最深的一年。工作内容的转换,连带着工作思想、方法等一系列的适应与调整,(包括工作上的适应与心态上的调整)压力带来了累的感觉,累中也融进了收获的快乐。在各位领导的支持下,在各位同事的密切配合下,较好地完成了自己的本职工作和领导交下来的其它工作。现简要回顾总结如下:从2011年2月份我接管LCDI总装管理工作,从对产品的一知半解到熟悉整个作业流程和客户要求,这期间让我学习到了不少知识;同时也感受到伴随而来的压力“有压力才有动力”这句话,我早已听过,但真正的把压力转为动力这期间要付出一定的努力才能换来。一、日常工作:1参与质量角活动分析及处理,参与55次,已结案55次,例如:2011年10月19日,制程中发现C180成品测试第二项不过现象,不良率1.2%,此问题及时反馈QE,其分析原因为:因保险丝未插到位及保险丝插件后歪斜靠近散热片,超声波焊接后,保险丝与三极管引脚接触,测试时将RF1烧坏,康铜电阻引脚尺寸标准为3.5-3.7mm,实测为4.45mm,其焊接面的康铜电阻引脚尺寸为2.5mm,大于M7高度2.3mm,超声波焊接后造成保险丝与三极管引脚接触,测试时将RF1烧坏。在各责任人积极努力配合下,均已结案,使不良品能够及时的得到控制及改善,确保产品出厂合格。改善措施如下:注塑修模对塑壳上盖加一挡板使保险丝与散热片隔离开。康铜电阻来料引脚尺寸不符合图纸要求,反馈供应商立即进行整改。通过巡检对改善措施的验证,2011年10月30日,制程中通电响的不良率为0.1%,问题在第一时间到解决,通过参与质量角活动使我对分析产品的能力得到很大的提高。2参与品质品质异常处理,全年QC共开出品质异常处理单70份,已结案65份,未结案5份,未结案问题如下:1月10日LCDI插件线在剥屏蔽线时发现有剥伤屏蔽线现象,生产30000pcs挑出不良867pcs,比例占:2.89%,经分析为来料电子线偏芯导致;10月12日,总装13#线生产065客户G1501L-WH产品在100%、包装通断测试工位发现有插头片不亮,不良率0.84%;经分析为银点有异物;11月2日,二车间绕线组在生产06GFCI CT1绕线时发现CT1有绕反现象,生产4082pcs中有73pcs,不良率1.78%、经分析为来料CT1与CT2颜色一致;11月4日,一车间补焊线在调试06GFCI 机芯组件时发现有连跳现象,跟踪生产6000pcs中有43pcs,不良率0.72%,经分析为来料CT1与CT2颜色一致;11月12日,LCDI总装12#线生产25客户232836 240V/15A产品时,在装插头片工序发现B型插头片有难装现象,不良率20%,经分析插头片与动触臂架配全问题;二、协助产线提出合理化建议:10月05日,原06版LCDI脱扣线圈架组件在一车间插件流水线操作时,线圈架因受外力影响导致其它电子元器件高翘且易脱落现象,经与制造部工艺科沟通将06版LCDI脱扣线圈架组件移至二车间绕线组作为前道工序加工完成,有效的减少了因受外力影响导致其它电子元器件高翘且易脱落现象。11月25日,原06版LCDI外箱上商检用的批次号由以前的用纸打印然后用胶带贴于外箱上,现将印章方式盖在外箱原贴标签的位置,通过后续验证,此方法大大提高了此工序的工作效率及降低了成本。三、 2011年度机芯组件入库抽检达标情况:1.2011年度机芯组件入库抽检汇总:机芯组件生产3586106pcs,抽检618128pcs,抽检不良数2314pcs,合格率为99.63%,具体指标如下图所示:不达标主要表现在以下几个方面:a.焊点虚焊不良:原因分析:来料动触头引脚氧化,造成焊接不良,对策:对于库存周期超过规定期限时,外检必需进行重检,发现有氧化现象,通知采购外发酸洗。b. 部件变形/高翘:(动、静触头、辅助动/静触头、银点有间隙): 原因分析:来料变形,插件不到位,使元器件浮高。改善对策:反馈供应商进行整改。车间组长对插件员工进行宣导此不良现象,对员工进行定期培训,并做好自检;c. 插件不到位:(线圈架、磁环):原因分析:工装夹具损坏,没有及时更换,造成过波峰焊时浮高,插件不到位,使元器件浮高。改善对策:发现此夹具损坏,立即进行更换; 车间组长对插件员工进行宣导此不良现象,对员工进行定期培训,并做好自检. 2. 2011年度机芯组件入库抽检06GFCI/08GFCI/LCDI/PRCD/C180月汇总如下图所示:06GFCI 机芯组件入库抽检每月达标汇总情况08GFCI 机芯组件入库抽检每月达标汇总情况LCDI 机芯组件入库抽检每月达标汇总情况PRCD 机芯组件入库抽检每月达标汇总情况C180 机芯组件入库抽检每月达标汇总情况四、 2011年度成品抽检达标情况:09年度成品抽检比对图111年度成品抽检汇总:生产3785799pcs,抽检194824pcs,抽检不良数2773pcs,合格率为98.58%,具体指标如下图所示:不达标主要表现在以下几个方面:a. 08版GFCI有通电响现象:原因分析:补焊外观检作业疏忽,没有将静触头变形进行修正,流入总装。插件线拧辅助静触头工序,手扶辅助静触头银点处可能会造成变形。对来料辅助静触头全检500pcs,发现有2只变形,不良率为0.4%。改善对策:车间组长在早会上对辅助静触头变形给补焊、外观检验人员进行宣导;巡检人员将此项目作为重点检验项目进行控制。插件线拧辅助静触头人员,必须做到不可用力压辅助静触头。对策供应商立即进行整改。b. 08GFCI彩盒不良 :原因分析:彩盒天窗剪脚不齐,导致面板有划伤现象。彩盒表面有压痕、掉色、印刷偏移、中间无天窗等不良现象。改善对策:同批次的库存彩盒对以上不良现象,采购部主导进行挑选,挑出的不良品统一送供应商更换,挑选工时反馈供应商。产品抽检不良品,按照FQC检验规范进行判定,车间巡检并监督返工情况,严格控制不良品流入下一工序。反馈供应商立即整改:对要求高质量包装的小订单产品,同市场部沟通,使用白色材质印刷;批量订单使用的彩盒更换(紫月印务)厂商进行生产。c. 08GFCI面板划伤:原因分析:注塑来料面板划伤;三车间包装人员没有做到自检,将不良品流入下工序。包装人员作业疏忽,造成面板螺钉和熔断标贴漏装。改善对策:QE/工艺科对注塑车间在生产时进行作业指导,教育员工做到轻拿轻放,并申请装面板的塑壳进行保护面板划伤。d. C180 : 187W-189W不吸合。原因分析:保险丝歪倒在散热片上,造成短路,通电后RF1烧坏。改善对策:测试不良品送维修室进行维修。补焊外观检验人员对保险丝歪不良现象,重点进行检验。技术部将上盖增加隔层,装配后使保险丝与散热片隔离,防止接触造成短路。 2. 2011年度成品抽检06GFCI/08GFCI/LCDI/PRCD/C180月汇总如下图所示:06GFCI 成品抽检每月达标汇总情况08GFCI 成品抽检每月达标汇总情况LCDI 成品抽检每月达标汇总情况PRCD 成品抽检每月达标汇总情况C180 成品抽检每月达标汇总情况C180 成品抽检每月达标汇总情况五、 培训资料及检验资料的建立:1在今年6月份,检验员流失,陆续招了新的检验员,为了能让检验员,更好的掌握各种检验量具,于是编写了测量器具、设备仪器使用培训资料,2为了让每个检验员能更便捷的对客个客户要求进行速查检验,于是编写了08GFCI客户明细和PRCD客户明细资料。3协助QE编写06LCDI机芯组件检验指导书、06GFCI机芯组件检验指导书、08GFCI机芯组件检验指导书、SMT贴片检验指导书。4对所有检验文件夹建立部门文件管理索引表进行了分类管理。六、 对在职员工培训和新员工的培训:1对在职的巡检进行互相轮岗,现有的在职巡检至少会2个岗位以上,有效的提高各检验员的检验技能及业务水平,对于人员的调配安排起到积极的作用。2对新员工根据领导制定的培训计划对新员工进行有计划的培训,分别安排到不同的班组进行培训,有效的提高检验员的检验技能,使新员工能很快的投入到工作中。七、 建立机芯组件及各零部件封样。从2011年3月开始陆续对LCDI、PRCD、C180、08GFCI机芯组件产品及调试岗位点检的封样并建立电子档,便于对封样过期的产品及时的更新。确保机器在稳定的状态下测试出合格的产品。从2011年4月开始公司逐渐进入淡季,在这期间,对各产品的零部件进行收集封样,便于在零部件出现异常时及时与封样进行对比,对分析问题时起到了重要作用。八、2009年LCDI/GFCI/PRCD/C180接到客诉23次,总结起来我们所发生的问题均是因为人员疏忽所造成的,23次客诉是给我们的警钟,在处理品质问题时巡检员够通能力还不够,在一些细节方面上做得不够好,同时也说明我们在管理上的欠缺,我们需要在工作中不断学习加强专业知识。 回望2011年我们还有很多做得不够,2012年是一个崭新的开始,也意味着新的挑战到来,如何在新的一年让品质更上一层楼,计划从以下几个方面展开:1、沟通管理。 加强巡检、组长与产线作业员,组长,主任之间的沟通,建立每个员工应有的责任感和良好的行为习惯,培养巡检工作必须的技能,给作业员讲解认识多种产品物料以来保证工作中不出错,将错误扼杀在萌芽状态,如:作业员养成指套、手套、防静电一坐在座位上就戴习惯。2、执行力。 坚持工作原则,凡是早会上宣导过的东西,就一定执行下去,并在任务完成后去检查,在2011年有很多还是做得不足,比如:产线出现问题,只是单一的处理了,有些并没有形成书面化,没有开返工单,处罚单,在2012年这我一定带领班组把书面化执行下去。3、培训。找个时间,每月最少一次,给各巡检员进行“基础技能培训”有时往往是最基本的反而更不会,在2012年一定要让所有检验员都会,另计划申请一些外部较专业的品管知识培训,如(QC七大手法)等。来提高提高各检验人员的检验技能及业务水平。4、点检。防静电点检工作,100%测试台点检工作,通断测试点检,波峰焊点检

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