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二号机组屏式再热器泄漏 停机处二号机组屏式再热器泄漏 停机处 理理 事件经过 1 2 3 机组运行 4 机组检修 全厂出力 800mw 其中 2 机组带 250mw 负荷运行稳定 13 15 2 炉炉 膛负压突然降低 炉膛出口烟温下降 再热器压力开始下降 立即派人就地检查 锅炉乙侧 49m 水平烟道有较大刺汽声 初 步判断 锅炉再热器发生泄漏 经申请调度同意 13 20 机组 开始滑停 15 00 负荷到零发电机解列 汽机打闸 锅炉熄火 机组转临检 炉膛经冷却至 4 月 16 日下午 打开人孔检查发现 锅炉屏式再热器从 a 侧数第 26 排最外圈管向火侧弯头上部管纵 向撕开 爆口呈喇叭口 最大撕裂长度 500mm 爆口最宽处约 170mm 爆管材质为 sa213tp304h 规格 63 4 对其周围屏 再管排测厚检查发现 屏再向火侧最外圈管段壁厚有不同程度 减薄 壁厚最大减薄到 3 1mm 对爆破管段进行了换管处理 所有焊口经超声波检验合格 并对屏式再热器第 20 30 排管向 火侧最外圈管根加装了防磨护瓦 4 月 17 日 5 30 所有抢修工 作结束 经检查在未发现其他异常后 恢复系统锅炉开始上水 10 40 申请调度同意点火成功 13 31 机组并网 15 45 2 机 组升至调度负荷 200mw 造成此次屏再爆管的原因为 1 经 测量爆口两侧 管子迎火面 厚度已明显减薄 测量最小壁厚 2 65mm 背火面管子厚度未见减薄 测量厚度不小于 4 0mm 经测量管子外径与安装时相符 无明显蠕涨现象 管子内 外 壁无氧化腐蚀 内壁无结垢 2 做金相试验分析 管材由于减 薄 强度降低 在高温及压力的作用下蠕变速度加快 从而产 生蠕变空洞 由于空洞的不断增大 发展为裂纹 裂纹的不断 扩展导致爆管 3 由于爆管部位处于吹灰器吹灰范围内 爆口 中心与吹灰枪孔几乎齐平 爆口管子外表吹损痕迹明显 初步 判断管子减薄的主要原因为吹灰器吹损 暴露问题 1 锅炉先前采取的防磨措施不尽完善 针对性 不强 机组长周期大负荷运行 防磨护瓦在高温区发生脱落 变形 未能有效起到防磨作用 2 吹灰器运行管理和装置调整 不尽完善 吹灰过程对受热面有吹损负面影响 防止对策 1 进一步加强锅炉防爆防磨管理工作 从严 落实防止锅炉四管爆漏的各项措施 2 对锅炉吹灰程控系统进 行了升级 完善了吹灰枪事故追忆系统 规范和加强吹灰器的 运行管理 改造调整吹灰疏水系统 3 待今年 2 机组 c 级检 修过程中 再对锅炉受热面进行全面排查 有针对性采取防磨 措施 4 扩大性对爆管周

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