




免费预览已结束,剩余3页可下载查看
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
电厂南热电厂南热 线跳闸事件分析报告线跳闸事件分析报告 1 事发前运行方式 1 110kv 5m 3 4 10 11 机满负荷运行 6 机备 用 西热线 丽热线运行 切机压板投 6 10 11 机 2 110kv 6m 1 2 机压负荷运行 1 机运行 98mw 01 高变运行 山热线运行 切机压板投 1 2 机 3 110kv 7m 5 7 8 9 机满负荷运行 03 高变 运行 南热一线运行 南热二线冷备用状态 蛇热线充电状态 无机组投切机压板 4 母联开关 1057 1067 在热备用状态 5 6kv 段由 01 高变供电 6kv 段由 03 高变供电 02 高变充电状态 各 6kv 快切联锁均投入 2 事件经过 1 10 49 21 三控照明闪烁 1161 开关跳闸 南热一线 失压 对侧重合闸失败 主要设备情况如下 1 5 甩负荷 逆功率保护动作 机组解列维持空载运行 2 8 机甩负荷至 5mw 左右 转速最高升到 3158 转 3 7 机甩负荷至 3mw 15 5mvar 电压升至 11 4kv tnh 最高升至 105 38 4 9 机甩全负荷 转速最高到 3160 汽机保护动作 汽 机超速光字牌亮 电气保护柜主汽门关 热工保护出口 灭磁 开关联跳报警灯亮 机组跳闸 5 3 机超温跳机 6 03 高变零序过流 i 段 t1 报警 6 6kv 各段快切装置闭 锁 系统电压波动 备用电源低电压引起 7 4042 4043 开关跳闸 4033 开关联锁合闸 4oh4 跳闸 4oh7 联锁合闸 8 11 机 1 轴风风机跳闸 2 未联锁 9 4 机 9l4q 9l4e 9l4hmcc 进线上口开关联锁切换 10 其它机组设备运行正常 2 10 50 时 8 机手动打闸紧急停机 10 51 时 4 机快速减负荷停机 5 机维持空载 7 机调节电压 频率带 110kv 7m 03 高变孤网运行 3 10 53 时 查南热一线 1161 相间距离 ii 段保护动作 故障类型为三相故障 测距 7 26km 同时零序 高频保护也有 启动 从波形图观察故障第一时间为 b c 相接地短路 约 265ms 后发展为三相短路 308ms 后发跳闸指令 4 10 54 时 询问调度外部线路情况 其交代南热一线 短时间内不能恢复送电 具体原因未讲 向其申请合 1057 同 意 10 59 时 同期合上 1057 开关 令 5 机重新并网 7 机 恢复出力 11 07 时 5 机并网 11 32 时 8 机并网 11 40 时 9 机并网 根据线路电流调整各机组出力 5 11 15 时 接调度令将南热一线 1161 开关转冷备用 11 20 时操作完毕 3 原因分析 1 3 机超温跳机 1 mkv 报警记录 10 49 21 4042 开关跳闸 过流保护跳闸 10 49 21 343 1 轻油泵入口压力差值高报警 应为联锁启 动 1 88fd 10 49 21 343 备用重油泵运行 10 49 22 093 抑矾剂试验阀开启 试验用回罐的再循环阀 10 49 22 000 重油泵出口压力低 10 49 23 375 快切轻油 10 49 23 843 vs1 前燃油压力低 10 49 27 718 轻油泵出口压力低 10 49 29 625 轻油泵出口压力低报警复归 10 49 31 093 排烟温度高报警 10 49 31 625 vs1 前燃油压力低报警复归 10 49 31 968 排烟温度高跳机 2 原因分析 10 49 21 因系统 故障 电压低 造成 4042 过流跳闸 4043 低电压跳闸 4033 联锁合闸 在此过程中 3 机 mcc 出现短暂停电 10 49 22 093 发抑矾剂试验阀开启 inhibitor test valve open 报警 该试验阀是离线试验打循环 时使用 开启 该阀的位置开关为一交流电磁式开关 由 mcc 供电 控制程序中如在线运行时该阀开启则闭锁烧重油 机组将快切轻油 别一方面 轻油主泵在厂用电切换时也因短 时失电造成轻油压力低联锁启备泵 机组快切轻油后因轻油压 力低 燃油流量由正常约 7 4kg s 最低降至 7 29kg s 机组为维 持负荷自动将 fsr 由正常约 56 瞬时增大到 72 但是在备用 轻油泵连锁启动后 造成两台轻油泵同时运行 使油压又迅速 增高 燃油伺服阀因调节不及时 燃油质量流量瞬时增大至 8 77kg s 机组因燃油过量引起瞬时超温跳机 2 9 机跳机原因 1 9 机跳机后控制盘上发汽机保护动作 汽机超速光字 牌报警 检查机械超速 电超速均未动作 9 机最高转速 3160rpm 也没有达到超速动作值 校验电超速保护 在 3270rpm 整定值 动作正确 故排除超速动作的可能性 汽 机超速光字牌报警定值为 3150rpm 本次报警属动作正确 2 事故记录仪上的 9 机事件记录顺序为 发电机跳闸发 电机主动 主汽门关闭 事后进行保护传动试验 在以电气保护 传跳出口开关及汽机的情况下事故记录仪上记录顺序与此相同 因此判断 9 机跳机是由发电机保护动作引起 查本次事件中电气保护柜内保护动作历史记录中有负序过 流动作记录 从该记录情况判断 9 机跳机原因可能为负序过 流动作 但当时值班员检查到电气保护柜上只有主汽门关 热 工保护出口 灭磁开关联跳报警灯亮 后对负序过流保护进行 通流试验 每次通流后信号灯报警正常 但发现保护柜内的负 序过流保护动作报警文本则有时能发出 有时却发不出 另一 方面 发电机负序过流保护的时间定值为 4 秒 而从线路保护 记录的录波来看 从故障开始至线路开关跳开用时为 435ms 且 9 机跳闸时间较 8 机跳闸时间晚 38 秒 事故记录议内时 间 由此判断负序过流可能性不大 因而不排除 9 机是由 于电气其它保护引起跳闸 如 励磁系统故障等 所以对 9 机保护装置还需进行进一步的检查与分析以最终查明跳机原因 4 防范措施 1 增加 3 机备用轻油泵运行报警文本 2 修改 3 机轻油泵控制程序 增加备用轻油泵联锁启 动且轻油压力恢复正常后延时停止主泵功能 防止因双泵运行 而引起轻油压力升高 3 3 机轻油泵自安装投运以来因出力大 其出口阀长 期节流运行 约开两格 经今年 5 月份进行改造 去掉一级 叶轮后 现为全开位运行 但轻油泵出力仍显偏大 目前在 3 机重油运行时轻油泵出口压力为 6kgf cm2 左右 轻油压控 阀为全开位 所以如果出现轻油压力升高时压控阀已无调节的 余度 可考虑将轻油泵出口阀进行适当节流 使压控阀开度保 持在 70 开度左右 使其在压力升高时能够起到调压作用 轻 油泵出口阀调至何开度 待进行实验后决定 或在今年大修 期间对轻油泵管路进行改造 在泵出口处增设一路回油管回至 泵前 回油量由节流孔板进行控制 以确保轻油压控阀有调节 余量 4 化水 mcc 低电压联锁回路增加延时继电器 并选取 合理的延时时间 提高厂用电的运行稳定性 5 11 机轴封风机联锁的组态中因参数设定不合理引 起联锁失败 运检二部应根据现场情况重新调整参数 6 运行部对机组机械超速 锅炉安全门等的整定及动作 情况进行详细记录 设专用登记本 且对每次的动作值进行 比较 如不符合要求 及时进行调整 7 运行部应根据电厂线路的检修情况合理调整机组 厂 用电的运行方式及切机保护压板的投退 并作好特殊运行方式 下的事故预想 重点为系统故障时如何保厂用电系统 8 机组跳闸后必须对各类保护装置的报警信息进行全面 抄录 主保护动作报警必须经值长 或单元长 现场确认后方 可复归 对不明原因或存在疑问的主保护动作报警 应联系检 修人员现场确认 并查明原因 排除故障后
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 酒店窗帘装修合同范本
- 临沂制砂机采购合同范本
- 立案申请执行合同范本
- 务工合同范本
- 虚拟课程录像摄影合同
- 汽车佣金咨询合同范本
- 小车购车分期合同范本
- 土地种植租凭合同范本
- 宴席承包服务合同范本
- 投资收益合同范本
- 化工防护用品知识培训课件
- 2025年病原生物与免疫学基础考卷试卷考题试题(附答案)
- (2025年标准)分次支付协议书
- 2025年蜀道投资集团有限责任公司人员招聘笔试备考题库附答案详解(考试直接用)
- 2025年高考(陕西、山西、青海、宁夏卷)历史真题及答案
- 关于奶茶店转让合同范本
- DZ∕T 0275.1-2015 岩矿鉴定技术规范 第1部分:总则及一般规定(正式版)
- 缝纫机线迹图示教学课件
- 2022年衡阳市南岳区社区工作者招聘笔试题库及答案解析
- 阀门解体检修及研磨(课堂PPT)
- 吴学文实战经验分享
评论
0/150
提交评论