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文档简介

沙 章 图 风 井一采区回风上山施工困难情况汇报材料一、简述一采区回风上山设计长度1800m,设计断面24.72,净宽5.6m净高4.5m,设计喷厚150mm,采用锚网喷加锚索支护;2012年4月1日开工掘进,截止2013年3月12日已施工1306m,其中平巷段260m,下山段1046m,下山段坡度为518。现一采区回风上山使用EBH300(A)掘进机掘进,后跟桥式皮带、125kw皮带(长444m平均坡度17)、600kw皮带(长828m平均坡度为8)运输至矸石仓经60B耙装机耙装至40T溜子至吊桶,吊桶提升至地面。二、遇断层破碎带情况及迎头掘进情况自2013年2月24日早班至今共遇断层构造2个,裂隙2条 其中掘进至1298m时工作面右帮出现断层,断层内涌水,涌水量约34m/h,断层东北向西南方向倾斜,倾角60度,落差3m,断层裂隙宽度58cm,岩性为中砂岩和泥岩;3月1日掘进至1302m时顶板巷中出现第二条断层,断层内涌水,断层东北向西南方向倾斜,倾角40度,落差1m,裂隙宽度46cm,岩性为中砂岩,裂隙中有涌水点两处,涌水量约34m/h,底板遇裂隙左右帮各一个涌水点,用水量约34m/h;3月7日掘进至1305m时,工作面右帮出现断层,断层内涌水,断层东北向西南方向倾斜,倾角67度,落差0.5m,涌水量约23m,断层裂隙宽度46cm,岩性为中砂岩;3月10日掘进至1306m时,迎头顶板遇裂隙,裂隙中有涌水点一处,裂隙宽度46cm,岩性为中砂岩,涌水量约23m/h。现巷道迎头顶板遇裂隙,裂隙宽度46cm,裂隙有涌水。迎头涌水点有6处,右肩窝一处,左帮肩窝一处、掘进机下方底板左右帮各一处,右帮腰线位置一处,总涌水量约45m/h。迎头岩性为中砂岩和碳质泥岩,围岩不稳定,迎头涌水量积水多。中砂岩遇水后成泥浆状,泥浆过于稀释综掘机一运溜子刮板运输量极少,由于皮带坡度大,运出泥浆排入皮带后大部分又重新流回迎头。其余泥浆黏着在皮带上无法甩出,经过皮带清扫器时被清扫到皮带底部堆积,造成第一部皮带机头至存载仓段及第二部皮带机头至机尾段,巷道淤泥堆积严重。综掘机、皮带机长时间排矸运转,原1个小时出矸量,现在得需10多个小时,耗电量大,效率低。只能一班生产两班出矸,施工进度极其缓慢。再是泥浆上部仅有1020cm水其余全为砂浆,排水泵排水至砂浆时对水泵磨损严重,水泵损坏频繁,最多是一班损坏4台。巷道底板为碳质泥岩,遇水粘稠,综掘机来回移动退机时由于自身过重造成掘进机下陷无法退出,综掘机无法正常工作,施工极其困难。3、 采取的组织措施 为保证迎头掘进,项目部与筹建处专业领导多次研究施工方案。分别采取用以下法案:一是在巷道顶板涌水较小的用蛇皮管引至水箱然后使用水泵排出,涌水大的用水桶接住然后用风泵排至水箱;二是在分别在5个水仓处挖掘拦截水沟,将淤泥拦截至水仓沉淀排水后,人工用水桶刮出泥浆倒运皮带上;三是使用道木垫底加实底板退机,向迎头倒入水泥或煤渣,凝固泥浆时出矸。四是向底板打锚杆,人工装编制袋垒砌临时挡水坝,随这掘进在掘进机后挖掘临时小水仓将迎头水排至水仓,然后人工使用水桶倒运泥浆的办法出矸掘进。另外项目部认真组织将技术能力强,业务素质高的正式工调配到回风上山保证正常施工及出勤。4、 措施进展情况 由于巷道底板涌水跟着迎头向下走,迎头始终有水且不断增多,加入的水泥和煤渣无法凝固,而且水泥粘性大,出矸时泥浆黏着在一运刮板上重新被带回迎头,排出量极少;拦截水沟拦截的淤泥倒运至皮带上时,由于皮带坡度大又重新倒流回迎头;巷道断面大,每掘进1m,泥浆量达71m,泥浆量大积水多,人工倒运出货量少、效率低;迎头泥浆始终淤积,只能一班生产两班出矸,施工进度极其缓慢。五、因地质条件影响项目部亏损严重1、一采区回风上山自2012年4月1日开工至遇断层前共计掘进1257m,去除停产、检修等影响平均月进120m,最高时8月份月进151m。现在自2月24日遇第一个断层开始至3月13日共计施工18天,共计掘进8米,平均每天0.45m。按正常掘进进尺平均120米/月计算,掘进进尺少进:18天*4米/天-8米=64米;少结算工程款64米*2.2万元/米=140.8万元。2、按出勤计算,项目部在册230人,为保证一采回风上山施工,每班出勤51人:盯岗经理1人/班*54班=54工日;井下直接工17人/班*54班=918工日。井下辅助工24人/班*54班=1296工日,地面辅助工:9人/班*54班=486工日;(详细见备注)需支付工人工资54*320+918*260+1296*200+486*160=592920元。正常掘进每米所支付工资592920元72m=8235元比正常情况多支付工资(72米-8米)*8235元=527040元3、 设备电费:EBH300(A)掘进机功率 613kw;第一部皮带功率:320kw;第二部皮带功率:250kw;耙装机55kw;40t溜子(双电机)80kw。 正常掘进时消耗电费(613+320+250+55+80)kw*1h/天=1318kwh*0.5元/kwh=659元/天;659元/天*18天=11862元。 现在消耗电费(613+320+250+55+80)kw*10h/天=13180kwh*0.5 元/kwh=6590元/天;6590元/天*18天=118620元。比正常情况掘进多浪费电费11.862万元-1.1862万元=10.7万元。4、 设备投入及损坏维修费用:回风上山正常掘进时,配备电泵8台、风泵2台、星轮电机3台,每月损坏电泵 3台、风泵12台、星轮电机1台;现为保证排水及综掘机正常运转额外购买电泵7台,风泵7台,星轮电机2台,现每月损坏电泵11台、风泵43台、星轮电机7台。 新增设备费用:星轮电机5.1*2+电泵1.65*7+风泵0.15*7=22.8万元, 设备维修费用:星轮电机0.444*7+电泵0.444*8+风泵0.03*31=7.59万元。比正常情况下多亏损22.8万元+7.59万元=30.39万元。5、设备、设施租赁费每月(矿管公司设备)22万元,正常情况掘进每米设备、设施租赁费22万元2迎头120米=0.092万元本月租赁费亏损0.092万元*(72米-8米)=5.88万元。6、水泥及道木费用:108吨*400元+8m*1800元=57600元7、矿管公司、项目部管理费、工资25万元,正常情况掘进每米管理费用25万元2迎头120米=0.104万元本月管理费亏损0.104万元*(72米-8米)=6.656万元。综合上述因素,因地质条件所限,非人为因素影响,因进尺低,项目部3月份合计亏损252.89万元。签与以上原因:敬请能源公司及筹建处领导研究,妥善给于补偿为盼!否则难以为继!备注每班出勤人工:盯岗经理1人;迎头直接工17人;井下辅助工24人(排水工5人、皮带清理工5人、巷道洒尘工2人、维修工5人、皮带运输机司机2部

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