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文档简介

2010年度反事故演习预案500kV升压站#2母线接地跳闸(2010-1号)山东中华发电有限公司聊城发电厂2010年7月22日一、演习目的为提高运行人员在升压站母线等重大共用设备系统突发事故情况下的快速反应能力、准确判断和正确处理事故的能力,保证全厂生产设备及人身安全,保证在设备故障时运行人员能准确预见事故范围,保证在机组跳闸后、厂用电源不能正常投入时的安全停机; 保证在厂用电源恢复后、机组的安全顺利快速启动。根据“防抢结合,立足于防”的原则,结合现场实际情况,特制定本预案。二、 演习内容我厂500kV#2母线接地,500kV#2母线母差保护动作,#2、4机组跳闸,34A、34B启备变检修,#4机组厂用电源失去,#2、4机组安全停机;然后进行#2、4机组启动工作及500kV#2母线送电。三、 演习组织指挥演习总指挥: 宋益山演习副总指挥:孙 波 郝 骏 郑兴华演习组织人员:杨秀芝 郑书增 张立乾 王新增 参加人员演习人员:集控甲值人员;化水、除灰、燃料班长、值班员;热机、仪电检修人员。监护人员:集控丙值人员;化水、除灰、燃料班长、值班员;热机、仪电检修人员。演习地点:集控、化学、除灰、燃料等运行岗位值班室。四、演习时间2010年7月22日五、演习注意事项参加反事故演习的值长及运行人员,必须按照演习总指挥的命令进行,当班值运行人员不参加反事故演习。(一)事故演习中使用调度电话时,语前均冠以“演习”二字,如:“演习值长(单元长、机组长、班长)(姓名)操作汇报”,防止把演习命令作为调度命令进行操作。(二)在演习过程中,若机组出现异常情况,应根据演习总指挥的命令及时退出反事故演习,以保证机组的安全稳定运行。(三)参加演习人员7月22日9:00到集控室集合,学习事故演习组织措施及技术方案;9:20开始演习,演习结束后在生产调度会议室进行总结评价。(四)演习人员严格按“演习方案”进行,演习人员不得影响运行当值的正常调度和异常情况的处理。监护值长要做好监护工作,防止演习值长打错电话,或发生影响当班值长生产调度的事情。(五)参加演习的全体人员要严肃认真,确实通过本次演习,达到提高处理机组异常快速处理事故能力的目的。(六)演习汇报调度电话:2629六、演习经过(一)事故前运行方式:(9:20监护值举牌)我厂500kV开关站为双母线正常运行方式:母联5012开关在合闸位置,#1母线连接元件:#3主变5003开关、邑聊I线5051开关。#2母线连接元件:#2主变5002开关、#4主变5004开关,邑聊II线5052开关,#14机组正常运行,各台机组负荷在480MW550MW,34A、34B启备变停电检修。(二)事故象征:(9:22监护值举牌)我厂500kV开关站#2母线接地故障,500kV#2母线母差保护动作,母联5012开关、#2主变5002开关、#4主变5004开关,邑聊II线5052开关跳闸;#2、4机组跳闸;#4机组厂用电源失去。(三)处理值长:1.立即汇报省调值班员:聊城电厂500kV开关站#2母线停电,2、4机组跳闸,#4机组厂用电源失去。(演习汇报调度电话:2629)2.立即汇报厂长、书记、生产厂长、运行副总、检修副总、各级生产指挥人员,通知全体生产和后勤部门负责人:聊城电厂500kV开关站#2母线停电,2、4机组跳闸,#4机组厂用电源失去,全厂进入紧急状态。3.立即检查#4机组各直流动力设备启动正常,保证安全停机。(立即汽轮机直流润滑油泵,A、B小机直流润滑油泵,发电机空侧直流密封油泵自启动,否则进行手动启动,多次强合直至启动。检查主机、A、B小机润滑油压、发电机密封油油氢差压正常。)4.立即确认#4柴油发电机启动成功,就地派人值班,同时通知仪电、热机分场派有经验的人员监护柴油发电机,确保柴油发电机正常运行。检查#4机组保安MCC电源自投正常,保安MCC各段负荷分批投入良好,否则及时手动投入,及时停运直流油泵。5.立即手动开启4机凝汽器真空破坏门,关闭至凝汽器所有疏水阀门。 6.#2机组厂用电切换正常,然后,按照机组跳闸程序处理。7.检查确认二期主厂房C、D空压机跳闸,A、B启动运行正常,保持仪用空气压力正常。9.通知#3机组长,将二期煤灰6KV B段倒至#3机组供电。10.通知化学、除灰、燃料外围运行各岗位:#2、4机组跳闸,#4机组厂用电源失去,各岗位按照相应的运行规程进行处理。11.通知检修,终结34A、34B启备变检修工作票,恢复检修安全措施,34A、34B启备变具备送电条件后送电。12.34A、34B启备变送电正常后,(9:35监护值举牌)首先对6KV4A1、4A2、4B1及400VPC送电,恢复保安电源正常供电方式,停运柴油发电机,启动相关设备,检查220V 、110V充电机及UPS运行正常,视情况,启动二期C、D空压机运行,维持仪用空气压力。恢复脱硫、除灰、燃料等外围设备供电。13.#4汽轮机转速至零,投入大机盘车正常。(9:38监护值举牌)14.#2汽轮机转速至零,投入大机盘车正常。(9:40监护值举牌)15.就地检查发现500kV#2母线挂有异物,具有明显的放电痕迹,异物已烧损脱落。16. 500kV开关站将#2母线设备倒至#1母线运行。(演习汇报调度电话:2629)(9:42监护值举牌)17.联系检修对500kV#2母线接地故障检查处理。18.请示省调值班员:#2、4机组可以启动。省调值班员通知:#2、4机组可以启动。(演习汇报调度电话:2629)(9:45监护值举牌)19.通知#2、4机组、外围各运行岗位,#2、4机组开始启动。20.#2、4机组锅炉点火,汇报省调值班员。21.#2、4机组汽轮机冲转参数合格,汽机冲转。22.#2、4机组发电机自动准同期于系统并列,汇报省调值班员。23.#2、4机组负荷升至200MW,厂用电源由启/备变倒至高厂变供电。#2、4机组继续升负荷至360MW,锅炉全停油,电除尘投运正常,投入脱硫装置,恢复调度负荷,汇报省调值班员。(10:10监护值举牌)24.#2、4机组带调度曲线负荷,通知外围各运行岗位,汇报各有关领导。25.汇报省调:500kV#2母线故障已消除,500kV#2母线具备送电条件。26.按省调命令:投入母联5012开关充电保护,检查母联5012开关其他各项保护投入正常,开关符合送电条件,合上母联5012开关,对500kV#2母线充电,检查500kV#2母线电压指示正确。27.按省调命令:恢复500kV升压站正常运行方式。#4机组长、值班员:1.(9:22监护值举牌)#4机组立即确认大机EOP、A、B小机EOP、发电机空侧直流密封油泵自启,否则手动强合启动。检查主机、A、B小机润滑油压、密封油油/氢差压均维持在正常范围内。2.检查#4柴油发电机机自启动良好,否则立即远方启动柴油机,远方启动不成功,立即派人就地检查、启动柴油发电机。3.立即手动开启#4机组凝汽器真空破坏门,关闭至凝汽器所有疏水,通知检修打开大机低压缸人孔门。4.检查确认#4炉磨煤机、一次风机、引、送风机、A、B汽泵组均跳闸。5.#4机组复归各跳闸设备,解除备用设备联锁。6.通知电气检修,终结34A、34B启备变检修工作票,恢复检修安全措施,34A、34B启备变具备送电条件后送电,34A、34B启备变送电正常后,(9:35监护值举牌)首先恢复保安电源供电。7.#4机保安电源恢复后,进行下列工作: (1)启动大机BOP、SOB油泵、顶轴油泵、空侧、氢侧交流密封油泵、小机交流油泵、空预器主电机 、火检风机,停运各直流油泵和空予器辅助马达并投入联锁。(2)检查确认所有停运制粉系统的风门、挡板位置正确。过热器、再热器喷水阀、闭锁阀关闭。8.严密监视汽机本体各参数,汽机转速至零,派人就地投入大机盘车正常。(9:38监护值举牌)9.#4机组逐步恢复其他厂用电源,停运柴油发电机备用。10.#4机组接到启动命令后 (9:45监护值举牌) ,依次启动4C循环泵、4A凝输泵、4A闭式泵、4A开式泵、4A凝泵、4A汽前泵。11.依次启动4A、4B引送风机、4A火检风机进行锅炉吹扫点火、升温升压。12.#4机冲转参数合格,大机冲转,发电机并网带初负荷。13.依次启动#4炉4A、4B一次风机及磨煤机升负荷。14.#4机组负荷升至200MW,厂用电源由启/备变倒至高厂变供电 (10:10监护值举牌) 。继续启动磨煤机升负荷,负荷至360MW,全停燃油,带调度负荷。#4机组巡检员:1.巡检员立即进行下列操作:(a)就地检查、启动柴油机,检查柴油发电机运行正常。(b)检查确认#4机保安各段工作电源开关均已跳开,备用电源开关自动投入,否则强手动投入备用电源开关,恢复保安电源。(c)检查#4机各段电压正常,汇报集控室值班员,分批启动保安段各动力设备。(d)就地手动打开#4机凝汽器真空破坏阀。(e)检查大机、A、B小机润滑油压、密封油油/氢差压均维持在正常范围内。2.就地关闭#4炉前燃油跳闸阀手动门和回油手动门。3.34A、34B启/备变及#4机组恢复厂用电备用电源。(9:35监护值举牌)。按机组长命令:恢复6KV及汽机、锅炉、公用PC段,汽机照明、锅炉照明、汽机检修、锅炉检修PC段供电,恢复各MCC供电。#4机汽机零速后,及时投运大机盘车正常。(9:38监护值举牌)4.按机组长命令,开启主厂房110V、220V直流电源充电机,UPS切至正常电源供电,恢复正常运行方式。5.按机组长命令,恢复燃油系统。6.按机组长命令,在#4机组启动过程中,检查好就地设备,配合值班员做好设备、系统恢复工作。#2机组长、值班员: (9:22监护值举牌)我厂500kV开关站#2母线接地故障跳闸,母联5012开关、#2主变5002开关、#4主变5004开关,邑聊II线5052开关跳闸;#2机组跳闸,进行以下处理:1.检查汽机交流辅助油泵BOP、高压密封油备用油泵SOB自启,否则手动启动,启动顶轴油泵。2.确认汽轮机转速下降,检查高中压主汽门、调门、高排逆止门、各级抽汽电动门、逆止门已关闭,高压缸通风阀开启。3.检查发变组开关、励磁开关确已跳闸,定子电压、三相电流为零,励磁电压、励磁电流为零。4.检查厂用电系统自动切换正常,6kV厂用电工作分支开关确已跳闸,分支电流为零。5.检查MFT联动设备正常。检查汽机本体疏水扩容器冷却水投入正常。转速降至2600r/min,低压缸喷水应自动关闭,监视低压缸排汽温度不大于79。检查A、B汽泵跳闸,将汽泵密封水倒至地沟,根据需要启动电泵上水。6.转速至零,手动投入盘车装置,转子惰走时间、偏心度、盘车电机电流、缸温等。7.#2机组接到启动命令后 (9:45监护值举牌) ,锅炉吹扫点火、升温升压。8.#2机冲转参数合格,大机冲转,发电机并网带初负荷。9.依次启动#2炉2A、2B一次风机及磨煤机升负荷。10.#2机组负荷升至200MW,厂用电源由启/备变倒至高厂变供电 (10:07监护值举牌) 。继续启动磨煤机升负荷,负荷至360MW,全停燃油,带调度负荷。11. 机组启动正常后,500kV开关站开始送电,恢复正常

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