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文档简介
转炉LF炉生产Q460C钢的工艺控制摘要 本文简述了酒钢二炼钢采用转炉-LF工艺开发生产Q460C钢的工艺过程控制,分析了试生产过程控制效果。介绍了试生产中出现的问题、解决措施与效果。关键词 转炉 LF Q460C 工艺5酒钢二炼钢配备CaO-Mg复合喷吹脱硫系统两套,120吨顶底复吹转炉3座,三相交流LF精炼炉3座,以及常规板坯连铸机一台和CSP工艺,形成“铁水预脱硫转炉复吹冶炼LF精炼常规板坯连铸(或CSP工艺)”的生产工艺流程。自2005年5月份投产以来,先后生产了碳素结构钢、低合金钢及少量管线钢。2006年度,根据公司总体规划及用户要求,通过采取转炉、精炼、连铸工艺开始试制生产Q460C低合金高强度钢,先后组织4次27炉试生产,铸坯约3200余吨,主要轧制16mm30mm规格中厚板材。1钢种成分与工艺路线1.1 钢种成分根据低合金高强度钢国家GB/T 1591-94标准及用户相关要求,结合酒钢原料状况、生产工艺条件以及实际控制水平,制定Q460C内控成分见表1。牌号CSiMnPSNbQ460C0.120.200.150.401.201.600.0250.0250.0150.0501.2炼钢工艺路线高炉铁水混铁炉铁水预脱硫扒渣转炉复吹冶炼LF精炼(温度补偿、喂线、脱硫、脱氧等)常规板坯保护浇铸 铸坯精整判定入库2冶炼技术难点与控制措施2.1 冶炼技术难点根据本钢种成分含量、产品性能、规格,结合以往低合金钢生产经验认为冶炼生产过程中存在以下工艺、质量难点:2.1.1钢种成分的精确控制,避免成品成分之间较大波动。2.1.2选取合理脱氧制度,降低进站钢水氧含量,为LF创造条件。2.1.3采取合理精炼工艺,降低硫含量,降低钢中夹杂物,提高纯净度,降低铸坯偏析。2.1.4生产过程采用Al脱氧,脱氧产物的有效排除,保证连铸顺行和提高钢材质量。2.1.5选取适当二次冷却制度和参数的优化,保证铸坯质量。2.2 主要工艺技术措施2.2.1铁水预脱硫,扒除脱硫渣,降低入转炉铁水硫含量。2.2.2转炉终点控制碳含量0.05%以上,以降低终点钢水氧含量。2.2.3转炉出钢按钢种要求中下限控制,LF进行成分微调,提高成分精确度。2.2.4转炉出钢采用Al合金脱氧,控制进LF钢水氧含量。2.2.5 LF精炼炉喂Al线控制钢中氧含量,实现白渣冶炼,提高钢水纯净度。2.2.6板坯连铸在自动配水模式基础上进行系数调整,改善铸坯质量。3工艺控制与效果3.1铁水预处理考虑目前酒钢矿源较杂,铁水成分不稳定,铁水硫含量0.0200.080,高的时候达到0.100,因此工艺要求对铁水进行预脱硫处理,处理时按铁水硫含量小于0.010操作,转炉主要任务是保证C、P和温度的合适,基本上不再考虑S含量。实际生产入转炉铁水硫含量0.0020.010,铁水预处理效果良好,满足工艺要求。3.2 转炉终点控制为避免钢水过氧化,提高合金收得率,根据复吹转炉终点C-O关系,当碳含量低于0.05时,随着碳含量的降低,钢中氧含量急剧增加,由此认为0.05的碳含量为界点,工艺设定时要求转炉终点碳含量0.050.12,设计终点氧含量400ppm左右。实际工艺控制80炉次碳含量在0.050.10之间,转炉终点钢水氧含量小于450ppm,连铸第一炉终点碳含量相对较低,为0.030.04左右,钢水氧含量600700ppm。试生产中抽取的12炉钢终点碳含量和氧含量关系如图1,实际与初期设计基本一致。冶炼终点情况见表2。图1 转炉终点溶解氧和碳含量的关系表2:转炉终点成分,元素CMnPS实际范围0.030.100.100.220.0040.0100.0070.022控制目标0.05/0.0150.0203.3 转炉脱氧合金化制度合金化主要采用MnSi合金,另外脱氧合金带入部分Mn或Si。脱氧合金先后试验过两种方案,试生产前期采用BaAlSi和BaCaSi合金脱氧,炉加入量分别为90kg和100kg,钢水进LF炉氧含量2030ppm,钢中Si含量已经接近要求上限,精炼炉还需要补加约300400kg锰铁合金和100米左右的铝线,温度补偿量大,工序时间长。基于上述情况,试生产后期取消BaAlSi和BaCaSi合金,该用FeMnAl合金脱氧,每炉钢加入量在500700kg,钢水进LF精炼炉氧含量可控制在5ppm以内,LF炉调整成分用锰铁量减少了2/3,Al线基本可以不再喂入,提高了LF精炼效率。3.4 钢包顶渣处理为了提前预成渣,减轻LF的负担,缩短精炼时间,转炉出钢随钢流加入部分复合渣料或活性石灰。在转炉出钢不下渣的情况下,顶渣处理平均可脱硫0.0020.003%。3.5 LF精炼LF精炼炉主要造渣料有石灰、萤石、复合渣料、精炼渣,炉渣变化过程为黑色淡黄色白色。精炼的主要作用有三方面,一是成分调整、微合金化及温度补偿,二是脱硫、脱氧,三是去除夹杂,提高纯净度。钢水进站后,下料通电810min后,对成分进行精调,根据渣况补加调剂渣料,白渣成渣后进行弱吹处理以促进夹杂上浮。LF精炼后炉渣成分见表3,试样照片见图2。对试生产的27炉钢取样,精炼前后钢水S、P变化见表4,从表4的统计结果来看,钢水原始硫含量相对较低,精炼后平均降硫量0.004,平均回磷量0.0011%。表3:LF精炼后炉渣成分CaOSiO2Al2O3FeOMnOMgOS57.3163.9313.9416.9312.2914.170.360.600.140.245.328.460.2990.583表4 精炼前后S、P变化,SP精炼前0.00700.0160/0.01080.00860.020/0.0132精炼后0.00260.0103/0.00660.01100.020/0.0141(0.0010.0108/0.004)+(0.00030.0024/0.0011)图2 lF精炼后炉渣试样3.6 板坯连铸冷却工艺板坯连铸二次冷却工艺先后采用二种模式,试生产初期采用B类配水方式,铸坯中心偏析严重,柱状晶发达且局部搭桥,中心等轴晶比率不足5。轧制板材剪切面存在中心偏析线,严重时整炉存在。为解决上述缺陷,改善铸坯质量,又试用了比水量相对小的D类配水模式,试生产抽取5炉铸坯低倍样检验表明,中心区域等轴晶有一定改观,等轴晶比例9.510.68,较上一次提高了一倍,且柱状晶无搭接现象,铸坯中心偏析级别减轻,由A2.0降低到C类2.5级以下。详细结果见表5。表5:铸坯中心偏析和等轴晶率检验结果二次冷却模式D类配水B类配水炉号1237490949124915491800220025等轴晶比率10.689.5410.009.5410.912.274.50中心偏析评级C2.5C1.5C2.0C1.5B1.5A1.5A2.04成品状况4.1 成品碳含量试生产的27炉钢的成品碳含量分布情况见图3。从图3可以看出,成品碳含量基本控制在0160.18之间,炉与炉之间的波动在0.03范围内,成分稳定。图3 成品碳含量波动情况4.2 产品性能成品合格板材性能情况见表6。从目前生产情况来看,20mm和25mm板材性能相对较稳定,工艺成熟,产品性能完全能够满足客户需求。30mm板材屈服强度靠近下限,轧制工艺需进一步优化。5待解决的问题5.1 轧制板材定尺剪切前端面偶尔存在断续的偏析线,板材基体并未开裂,宏观表现为台阶状,剪切后端面未发现,连铸工艺的稳定和参数优化方面需进一步研究。5.2 试生产过程中,部分板材沿板材轧制方向两侧50mm内出现气泡缺陷,目前靠切边基本可以解决,但不适合轧制毛边板。5.3 在钢水纯净度方面仍需要进一步研究和提高,四类夹杂物均不同程度存在。表6:板材规格与性能规格ReL,MpaRm,MpaA,%Akv(J)0纵20mm4604805806102023.512018025mm45547558561019.524.513016
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