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文档简介
A过渡带B区稳产形势分析摘要:分析和探索A过渡带地区稳产形势,并提出了针对性技术措施。随着油田进入高含水后期的开采阶段,如何确保区块的整体稳产形势,抓住主要矛盾,利用动、静态资料全面分析,有效地提高油井的产液量,合理放大生产压差,控制递减,实现油田稳产,是我们油田技术人员所面临的重要课题。关键词:过渡带;稳产形势中图分类号:TE34文献标识码:A文章编号:1基本概况B井组位于A过渡带,左侧紧靠某#断层,右侧与纯油区相邻,该区块采用四点法面织井网开采,1978年基础井网投产完毕,于1992年进行了一次加密调整,至2003年,该区块已有23年的开发历史。目前,该区块共有油水井20口,油井14口,水井6口。基础井网4口井,油井3口,水井1口,一次加密调整井网共16口井,油井11口,水井5口。全区块主要开采层系是C油层,是非主力油层,属于三角洲前缘相沉积。2区块形势分析(1)产量形势。该区块14口机采井,5口注水井。1998年12月份与1999年12月份产量形势对比,日产液由652t上升到764t,日产油由82t上升到102t,综合含水由87.4%下降到86.6%,沉没度由216m稳定到220m,注采比由1.38降到1.30,该区块在产量上升的形势下,注采比仍处于较高的水平。(2)地层压力。统计该区块5口井测压资料,1998年下半年的平均总压差为+1.22MPa,至1999年下半年,5口井的平均总压差为+1.12MPa,特别是B井,1999年下半年总压差已达+2.19MPa,达到了该井地层压力历史上的最高纪录。(3)异常高压层。资料分析表明,该区块油水井数比已达2.8,注采比为1.30,并且区块地层压力一直保持在+1.0MPa以上的水平,基于以上因素,我们对该区块有了新的认识,认为该区块已产生异常高压层,若不及时控制,将诱发区块成片套损。从平面上来看,过渡带油层套损层位主要在C1-4层以上,套损区块也较为集中,主要是C1#,C2#断层相夹处局部连片和邻近纯油区处局部连片。B井组应该说是一方净土,除1口基础井网水井1997年7月错断关井外,至目前为止,仍没有发现套变现象,虽然如此,我们也不能盲目地乐于目前的开发形势,更应该居安思危,保持头脑清醒,具体问题,具体分析。3方案编制为了扼制住B井区产生异常高压的现象,我们对本区块进行了分析,首先认为要找准调整井点,准确地判断出异常高压层的存在范围,以及高压砂体上不合理的注入与采出井点,其次协调好纵向上油层间矛盾关系,尽可能采取细分单卡控注的方案,以控制高压砂体注水为主要目的,同时兼顾接替层提水,保证方案的针对性和实效性。由于该区块在1999年以前已有6口油井上了压裂、换泵等措施,所以我们就从近两年来未上措施的机采井上入手,最后我们以B井作为切入点进行展开剖析:B井投产于1992年7月,开采层位C、D。全井射开砂岩厚度31.4m,有效厚度7.9m,地层系数0.929平方微mm。原始地层压力11.33MPa,饱合压力8.7MPa。主要来水方向为E水井、F水井和G水井(1997.7套变关井)。B井生产至2000年1月份,日产液69t,日产油8t,综合含水88.4%,沉没度493m。该井的含水级别已经很高,开发效果逐渐变差。从该井历年来的环空资料上看,该井单层含水都比较高,产液层数也较多。3.1控制高压层(1)C11层内。F水井与B井同处于河道砂体,但B井C11未射,虽然B与F处于同一砂体,但是距离较远,因此,该单砂体容易产生蹩压的现象,E与B处于不同砂体。(2)C12层内。F井与B井处于不同砂体,属有注无采型,应以控制注水为主,E井属于表内主体薄层砂,B井属于表外储层,出现厚注薄采的现象,并且B井处于砂体的喉道处,容易蹩压,应以泄压为主。C12层内:从纵向上看,C11,C12,D1都解释为中水淹,没有射孔,砂岩厚度11.4m,有效厚度4.6m。根据动静态资料和该井组的生产形势我们认为,B井补射C11,C12,D1的时机已经成熟。所以我们提出对B井实施补孔措施,以此来释放产能,控制高压层的产生。该井于2000年3月11日实施补孔。3.2注水井跟踪调整为了确保补孔效果,并且及时控制异常高压层,F井于4月5日实施作业细分,将C12层单卡停注,控制注水,以防套变,C11层进行提水,为B井补孔提供保护;E井于4月15日实施测调方案,将C11-12停注层打开,为B井补孔后保护。(1)理顺供排关系,挖掘油井潜能。B井补孔后,供液能力大大加强,到2000年5月份,沉没度仍为400m以上,周围水井的注水状况较好;目前该井的冲程、冲次均已最大,为了进一步理顺供排关系,挖掘潜力,该井于2000年5月13日换泵,泵径由70mm换成83mm,实施后产量有了明显的增加。(2)压裂酸化。2002年末,该区块的产量形势与1998年末对比,出现了产液升、产油升、含水降、沉没度稳定、注采比趋于合理的形势。但是,油田开发是无止境的,需要我们技术人员在不断的探索中去寻找新的产能增长点。所以,在2003年上半年,我们对该区块又做了严细认真的剖析。把挖掘剩余油潜力、完善注采关系作为切入点,进一步发挥本区块的开发效果。通过分析,我们认为G井潜力很大,该井投产于1993年7月,周围水井供液情况较好。但油井受效差,日产液量仅为8t,含水级别也很高,从其小层平面图上看,与J井连通好,但受效差的层段,C21-3和C16-161作为压裂的目的层。同时对注水井点G井相对应的压裂层段进行了酸化增注措施。该井压裂后,日产液由8t上升到34t,日产油由1t上升到8t,综合含水由87.5%下降到76.5%,沉没度由248m下降到203m,取得了较好的效果。(3)加强供液能力,协调注采关系。K井与1997年7月错断关井。于2001年6月18日大修开井,套管错断深度1019.8m,最小通径为98mm,逐级整形至120mm。目前,该井的注水状况较好,日注水量120m3左右。目前正在执行试配方案。3.3措施效果(1)产量形势对比。1999年12月份对比2000年12月份,日产液由764t稳定在756t,日产油田102t稳定在103t,综合含水由86.6%稳定在86.4%,沉没度由220m稳定在219m,注采比由1.30降到1.09;2000年12月份对比2003年6月份,日产液由756t上升到771t,日产油田102t上升到109t,综合含水由86.4%下降到85.9%,沉没度由220m略升到227m,注采比由1.09稳定在1.10。(2)总压差对比。5口井由1999年下半年的平均总压差+1.12MPa,降至2001年下半年的+1.07MPa,目前,该区块的总压差为+0.85,地层压力明显下降。4几点认识(1)该区块套损形势相对较为稳定,但个别区块也不容忽视,地下矛盾日益突出的今天,我们开发技术人员更应该及时发现、及时分析、及时解决。(2)套损防治是我们当前乃至以后开发调整工作的核心内容。对于异常高压层的产生,我们要兼顾小区块的稳产形势,制定出具有针对性、实效性较强的套管防护综合调整方案。(3)保持小区块的稳产、高产,首先要找准调整井点,准确地判断出高压砂
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