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此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除 亿利化学热电分厂TSI系统恢复记录试验试验目的: 保证机组安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-71、转子推在工作面时,设置轴向位移1在DCS指示为-0.001mm,轴向位移2在DCS指示为-0.007mm,胀差在DCS指示为-0.01mm2、轴振共8个探头,安装间隙分别为1.50 mm,撞击子共2个,安装间隙分别为7 mm;转速探头共9个,其中7个磁阻探头,配TSI装置3个,安装间隙分别为:TSI1为1.05 mm ,TSI2为0.80 mm,TSI3为1.05 mm;配DEH装置3个,安装间隙分别为: DEH1为0.8 mm , DEH2为1.05 mm , DEH3为1.05 mm ;配机头转速表装置1个,安装间隙为1.05 mm ,2个磁电探头,安装间隙分别为1.05 mm.以上符合规程设备要求实验工具: 扳手 万用表 摞丝刀 塞尺试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机DEH系统试验试验目的: 保证机组安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-71. 通道测试2. 静态试验3. 动态试验 包括:自动控制、手动控制、喷油试验、阀门活动/严密性试验、超速试验、停机试验4. 电源切换试验5. A/B机切换试验6. A/B机失电试验7. 信号断线试验包括:转速断线、功率断线、高压油动机行程传感器断线、抽汽油动机行程传感器断线8. 油动机行程传感器双只冗余试验包括:高压油动机行程传感器冗余试验、抽汽油动机行程传感器冗余试验 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 扳手 万用表 摞丝刀试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机主机保护系统试验试验目的: 保证机组安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7一、 主机保护:1. 超速保护停机(2/3)2. 轴向位移大停机(2/2)3. 轴瓦振动大停机4. 润滑油压低停机(2/3)5. 凝汽器真空低停机(2/3)6. 发电机故障停机7. DEH停机8. 手动停机9. 主气门全关停机 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 万用表 摞丝刀 短接线试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂交直流油泵保护试验试验目的: 保证机组安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7实验过程:润滑油压降至0.049MPa,启交流油泵润滑油压降至0.039MPa,启直流油泵 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 万用表 摞丝刀 试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机盘车装置保护试验试验目的: 保证机组安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7实验过程:润滑油压降至0.029MPa,停盘车 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 万用表 摞丝刀 试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机直流油泵传动试验试验目的: 保证直流油泵运行安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7启动条件:1)直流油泵远方状态2)直流油泵电源未消失3)直流油泵未事故跳闸停止条件: 1)直流油泵远方状态 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 万用表 摞丝刀 试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机交流油泵传动试验试验目的: 保证交流油泵运行安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7启动条件:1) 交流油泵远方状态2)交流油泵电源未消失3)交流油泵未事故跳闸停止条件: 1)交流油泵远方状态 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 万用表 摞丝刀 试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机高压油泵传动试验试验目的: 保证高压油泵运行安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7启动条件:1) 高压油泵远方状态停止条件: 1)高压油泵远方状态 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 万用表 摞丝刀 试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机顶轴油泵传动试验试验目的: 保证顶轴油泵运行安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7启动条件:1) 顶轴油泵远方状态2) 顶轴油泵电源未消失停止条件: 1) 顶轴油泵远方状态 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 万用表 摞丝刀 试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机凝结水泵传动试验试验目的: 保证凝结水泵运行安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7启动条件:1) 凝结水泵远方状态2) 凝结水泵控制电源未消失停止条件:1)凝结水泵远方状态 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 万用表 摞丝刀 试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机低加疏水泵传动试验试验目的: 保证低加疏水泵运行安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7启动条件:1)低加疏水泵远方状态2)低加疏水泵电源未消失停止条件: 1)低加疏水泵远方状态 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 万用表 摞丝刀 试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机射水泵传动试验试验目的: 保证射水泵运行安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7启动条件:1)射水泵远方状态2)射水泵电源未消失停止条件: 1)射水泵远方状态 以上实验正确符合厂家工艺要求及相关验评标准。实验工具: 万用表 摞丝刀 试验结果:合格 不合格 试验日期: 试验人员: 试验人员签字: 专业专工确认签字: 年 月 日亿利化学热电分厂#1机内冷水泵传动试验试验目的: 保证内冷水泵运行安全开始时间:2009-10-6结束时间:2009-10-7启动条件:1)内冷水泵远方状
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