预制箱梁首件工程施工总结_第1页
预制箱梁首件工程施工总结_第2页
预制箱梁首件工程施工总结_第3页
预制箱梁首件工程施工总结_第4页
预制箱梁首件工程施工总结_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

预制箱梁首件工程施工总结预制箱梁首件工程2#-2于8月2日开始浇筑砼从15:30开始至23:20点结束。整个浇筑过程用时7小时50分,施工过程顺利。一、 总体验评2#-2预制箱梁从钢筋加工安装到砼浇箱梁结束,严格按规范要求组织施工,施工过程并未按箱梁技术交底和首件工程12#-2箱梁预制施工方案进行,原因为箱梁内模不能开天窗。但各道工序基本能达到预期的要求。从钢筋制作安装、对焊接头和模板的平整度、构件的外形尺寸等各项技术指标合格率均达100%,该箱梁评为优良。二、 各工序施工及验平情况:1、 钢筋制作安装 钢筋制作在钢筋棚内加工成半成品,7月22日运至现场进行成型,再焊接波纹管定位钢筋,直线段为100厘米,曲线段为50厘米。布设波纹管小心保护,用防火布防止电焊火星损坏波纹管。浇筑砼时,部分地方振捣棒直接振捣波纹管。施工时在波纹管内穿入硬塑料管,并在浇筑完成每段一到两小时开始抽动,防止漏浆导致阻塞。2、 模板工艺模板采用了定型大模板,每边4片,拼缝中间即为横隔板位置,保证了梁表面的平整度。靠模前,先将模板表面打磨、除锈,使表面平整、光洁。验收合格后开始靠模,调整好角度和尺寸,验收合格后再进内模,调整模内尺寸,使其偏差在规范规定 范围内。为防止内模上浮,在内模顶设置了数组钢压件。支完模后经检测:顶板超出设计厚度3厘米,顶板高低板高差比设计值差1厘米,模板反拱维持在1.7厘米,腹板保护层为2厘米,比设计值小0.5厘米,超出规范要求。3、 砼浇筑砼浇筑前做好准备工件,检查各施工机械是否完好,并开启附着式振捣器空震模板以检查保护层垫块的质量。准备工作做好后,开始浇筑砼,砼坍落度采用160-200mm。现场检测坍落度为:底板17cm,腹板16cm,顶板为18cm。砼浇筑顺序为先底板、后腹板,最后顶板的浇筑工艺。现场施工工艺为:先浇底板砼,从南端向北端推进。由于底板砼从腹板下料,所以浇到13米左右时开始浇筑腹板砼,两侧均匀对称下料,浇筑方向从南向北,由于在第一段的浇注过程中南端顶板下了半斗料,为保证此处混凝土的结合良好,腹板浇注至15米时回头浇注顶板,腹板浇到26米时底板砼浇筑结束,整个浇注过程从南向北推进,浇筑呈阶梯状向前推进。晚上8:00左右浇注到北端头时,由于压低木板未压牢,木板被混凝土顶出两块,此时开始大面积从该处底板压出混凝土,约有一方,处理措施为将渗出的混凝土刮出,并补牢压底木板,整个过程持续了一个半小时。腹板混凝土下灰时,使用人工插扦下灰,用50插入式振捣,配以平板附着式振捣器振捣,但仅第一段模板采用了附着式振捣器,振捣时间在5秒。箱梁顶面进行拉毛处理,拉毛方向为横向,不得纵向拉毛。拆模:在8月3日凌晨1:30开始进行内模的拆除工作,整个内模拆除过程持续到早上8:00,拆完内模后发现南端第一段低腹板N3钢束对应的预应力管道出出现三处空洞,能伸入手指,4、 砼养生采用土工布覆盖浇水养护,浇水次数根据天气情况而定,保持土工布始终处于潮湿状态,第一天顶板覆盖不完整,经整改后,顶板均能覆盖完并保持土工布湿润,但腹板在浇注完第五天才开始洒水养护。5、 外观检查砼表面具有浮绣(支模完成后放置了5天时间,模板表面具有一层浮绣),有少数蜂窝麻面,在与负弯矩对应的位置有两处出现漏水的情况,顶板厚度为26厘米,南端腹板宽度为24厘米,两侧对称,北段腹板宽度为26厘米,两端对称,外观尺寸符合规范要求。6、 预应力张拉及孔道压浆i. 张拉应在砼强度达到设计强度的95%以后方可进行,首件2# -2张拉时砼强度为48MPa 以张拉力进行控制,伸长量校核,现场实测伸长量都在6%允许范围内,用水准仪观测起拱度值,实测为0.5cm,设计为1.7cm,将持续对其进行观测。ii. 现场张拉由张拉施工员指挥,用2台千斤顶,2台油泵对称均匀张拉,并分级张拉,分级为10%k、20%k、100%k。每级张拉都由张拉施工员指挥,同时张拉,保证张拉应力的均匀、对称。最后一级张拉完成持荷2分钟锚固。iii. 张拉完成后,锚具端部用水泥浆密封,待有强度后开始压浆。iv. 压浆方向由北向南,水泥浆稠度为17s,压浆过程很通畅,当出浆口有浓浆冒出时,堵塞出浆口,再压浆,压力为0.7Mpa,持续时间不够,以后准备木楔块,压完浆后用木楔块堵上。三、 存在的问题及解决措施:1、 存在问题:(1)拉毛程度不够。(2)在梁中部有几处小云斑。(3)气泡过多并出现空洞。(4)腹板表面有浮绣。(5)顶板表面收浆厚度过厚。(6)有4束钢绞线不能穿入波纹管(7)顶板厚度超出设计值2、 原因分析:(1)拉毛程度不够,主要原因是第二次收浆抹面时未能收出浆,拉毛工具为旧笤帚,切割后端头较软,。(2)出现小云斑是振捣棒振捣模板。(3)气泡是由于振捣不密实,出现空洞是由于下灰不顺畅。(4)浮绣是由于模板放置时间过长。(5)收浆厚度过厚,是由于浇注工人为临时调动,对顶板要求不是很熟悉,并且责任心也不够。(6)振捣棒用力向下插、硬塑料管硬度不够等原因造成钢绞线不能穿入。(7)内模南北高,中间低。解决措施:(1)顶板浇注完成后,在初凝前进行第二次收浆并收出水泥浆,采用硬端旧笤帚拉毛。(2)注意振捣,避免振到模板。(3)内模开天窗从顶板下料浇注底板,振捣采用附着式振捣器配合振捣棒振捣。(4)尽量将支模和浇注之间的时间缩短。(5)对浇注工人进行详细交底后再浇注混凝土,要求严格按照设计要求的尺寸收面。(6)腹板振捣采用附着式振捣器和振捣棒相配合,并

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论