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文档简介
24 04 2020 第1页 抑制重油催化裂化装置结焦对策 乌石化公司炼油厂 24 04 2020 第2页 一 前言 催化裂化装置出现结焦的部位普遍在提升管原料喷嘴上方 粗级旋风分离器 以下简称粗旋 外壁 沉降器内壁和 死区 沉降器旋风分离器内提升管外壁和料腿翼阀护罩 二级料腿以及汽提段和待生斜管 沉降器集气室 反应油气管道 分馏塔底和油浆循环系统 目前对催化裂化装置长周期运行影响比较大的主要是沉降器旋风分离器内提升管外壁 沉降器 死区 空间 分馏塔底和油浆循环系统结焦 本文主要对乌石化公司1 2Mt 年重油催化装置提升管 沉降器 分馏塔底和油浆循环系统结焦原因进行分析 24 04 2020 第3页 二 装置介绍 中油股份乌鲁木齐石化分公司炼油厂重油催化裂化装置 下称乌石化重催 设计处理能力1 2Mt a 掺渣比40 于1996年5月投产 设计型式为同高并列式 采用两段完全再生技术 设置了外取热器 高温取热炉及烟气能量回收等系统 其中反再系统按照1 4Mt a设计 投产初期的历次检修发现装置提升管喷嘴上方 沉降器旋风分离器升气管外壁 沉降器 死区 空间 分馏塔底和油浆循环系统结焦严重 曾出现由于分馏塔底结焦和油浆系统堵塞导致的非计划停工事故 针对上述问题 自1997年起先后对提升管进料喷嘴 进料形式 催化剂型号 分馏塔底结构进行了必要改造和更换 优化了工艺参数 较好的解决了上述矛盾 24 04 2020 第4页 24 04 2020 第5页 三 结焦概况 1996年7月装置开工两个月后由于分馏塔底结焦 油浆泵出现抽空 经反复调节无效后 装置被迫停工 停工检查发现 1 分馏塔底严重结焦 塔底几乎全部充满了焦碳 只有油气入口处和靠近分馏塔搅拌蒸汽入口处的塔壁有空隙 分馏塔板一层焦厚300 400mm 二层200 300mm 多块塔板被压弯变形 还有两块板脱落 2 油浆循环下返塔 油浆回炼线 提升管喷嘴预热线及反应集合管处分馏塔底补油线被堵塞 堵塞物为黑色半固状体 经做苯溶解和苯不溶物灼烧后 Al2O3含量分析结果为苯溶物49 苯不溶物为51 Al2O3含量为4 3 m 推算结果约含催化剂15 左右 3 油浆 原料换热器堵塞严重 且油浆系统调节阀磨损严重 1998年7月装置停工检修期间检查发现提升管喷嘴上方1m处有大量硬质焦块 该部位人孔全部堵死 沉降器顶有大量焦块 防焦蒸汽环管大部分被埋死 沉降器旋分器升气管外壁有大量硬质焦块 24 04 2020 第6页 四 结焦原因分析 结焦与原料性质 可裂化程度 原料雾化 汽化难易程度 剂油比 反应器类型及喷嘴的操作工况等有很大关系 结焦还与催化裂化原料的终馏点有直接关系 乌石化重催装置终馏点一般均在560 以上 终馏点越高 原料就越难汽化 也就越容易形成未汽化油 催化剂吸附未汽化油的液滴形成 湿 催化剂 使催化剂表面温度急剧下降到接近或低于提升管出口温度 在活塞流的环境中 依靠其它催化剂的加热程度又非常有限 这种含油的 湿 催化剂就可能粘附在提升管喷嘴上部或沉积在沉降器和旋风分离器升气管外壁及沉降器 死区 空间内形成 液焦 液体焦碳 在催化剂作用下 伴随一系列复杂化学反应后 最终形成固体焦碳 原料的可雾化性也与结焦有关 一般情况下 易雾化原料其油滴较小 每个催化剂颗粒所接触的油滴数量会极大增加 提高催化剂与油滴间的传质传热效率 24 04 2020 第7页 一 分馏塔底与油浆系统结焦 导致分馏塔底与油浆系统结焦的因素较多 其中油浆的化学组成 分馏塔底和油浆系统的操作条件 如 分馏塔底液面 温度 催化剂固体含量 工艺管线和换热器管束流速等 是主要原因 此外 还与事故状态下的应急处理方式 分馏塔底结构形式等有关 为提高装置负荷将部分性质恶劣的管输和西北局渣油大量供给重催 为提高装置轻质油收率 采取油浆部分回炼 直接导致油浆性质恶化 油浆比重长期在1 05 1 1g cm3运行 操作上 分馏塔底温度控制过高 油浆泵单台运行 循环量只有350t h 油浆循环系统流速只有不足1 0m s 为降低能耗 大量限制反应系统各部蒸汽 低负荷运行时沉降器旋分器偏离允许运行工况 导致油浆固含长期超标 这些都加剧了分馏塔底与油浆系统结焦的速度 24 04 2020 第8页 二 提升管结焦 提升管进料喷嘴上方结焦与进料性质 喷嘴形式 雾化效果 进料段温度 催化剂类型 剂油接触的流动状态等有关 原料和热再生催化剂能否完全汽化接触与原料油是否有效雾化及汽化有关 没有汽化的组分基本上没有转化 剂油不能在最短时间内混合均匀及催化剂滑落反混严重都会影响影响原料与催化剂间的传质和传热 如果产生涡流和滞留区 还将增加催化剂上的积炭 导致提升管局部挂焦 因此 减少提升管结焦的关键是最大限度改善原料性质 选择高效喷嘴 提高雾化效果 选择重油裂解能力好的催化剂 乌石化重催投产后 其原料性质与设计条件相比发生了较大变化 管输和西北局渣油不仅重金属含量高 造成催化剂严重失活 裂解能力下降 而且 胶质沥青质含量高 裂化性能较差 其次 原设计的靶式喷嘴已不适应重油催化裂化反应对原料雾化的要求 24 04 2020 第9页 三 沉降器及旋风分离系统结焦 沉降器结焦物质主要特征象 钟乳石 悬挂在沉降器和旋风分离系统的死区 这些 钟乳石 说明结焦物质形成前是可流动的粘稠状 液体 此外 还有部分焦块呈现出明显的分层 分层数量与装置切断进料或操作的大幅度调整次数基本吻合 说明紧急停工和操作的大幅度调整也是造成沉降器及旋风分离系统结焦的原因之一 24 04 2020 第10页 五 改善和防止结焦的对策 一 分馏塔底与油浆系统1 增加回炼油与油浆搅拌和回炼油进油浆上下返塔的流程 防止油浆系统运行故障状态下油浆搅拌和上下返塔中断 2 将塔底孔状过滤改为格删状 高度由500mm加高到1500mm 以减少焦粉进入油浆循环系统 3 缩短分馏塔底停留时间 4 提高油浆循环量 增大循环系统流速 5 严格控制分馏塔底液相温度 6 控制适宜的油浆外甩量 7 严格控制油浆阻垢剂的加入 24 04 2020 第11页 二 筛选适宜的催化剂 控制平衡催化剂活性根据原料性质的变化 重新筛选了适宜的裂化催化剂 并更加注重催化剂的重油裂解能力和在抗重金属污染方面的性能 实际使用证明 产品分布得到改善 油浆和干气产率明显下降 实际生产中注意控制平衡催化剂的活性在58 以上 尽可能保持催化剂比表面积在90以上 24 04 2020 第12页 三 采取原油分储分炼措施对进厂原油最大限度采取分储分炼措施 使重催原料性质尽可能得到改善 根据原料构成及时调整反应条件 适当加大催化剂的置换量 减少液体焦的生成 24 04 2020 第13页 四 优化反 再运行参数1 控制适宜的反应温度 2 降低反应回炼比 3 控制适宜的进料温度 4 提高反 再系统蒸汽用量 24 04 2020 第14页 五 优化提升管进料分布1 将新鲜原料与回炼油分层进料 2 提升管注终止剂 合理的终止剂注入位置和注入量可以有效减少二次反应的发生 特别是减少了生焦的缩合反应和生成干气的裂化反应 注入终止剂后 提升管出口温度的降低也会使易结焦的组分提前吸附到催化剂上 进入再生器 减少沉降器及后部系统的结焦 24 04 2020 第15页 六 选用高效进料喷嘴雾化性能好的喷嘴可使原料平均雾化粒径小于催化剂的平均粒径 有效改善油剂接触效果 改善产品分布 减少生焦和结焦 2000年乌石化重催装置将靶式喷嘴全部更换为新型高效雾化喷嘴后 不仅产品分布得到改善 原料喷嘴上下部温差由原来的100 提高到150 24 04 2020 第16页 七 采用高效汽提技术汽提段环行挡板的下方易成为 死区 油气易在该部位结焦 1998年乌石化重催装置将原汽提段改造为高效汽提 汽提蒸汽分上 中 下三层进入 减少了结焦产生 24 04 2020 第17页 八 改造自保系统以往乌石化重催装置自保系统存在以下问题 1 自保系统中部分关键的控制阀 原料进料控制阀 和油浆回炼控制阀 终止剂控制阀 干气预提升控制阀 回炼油回炼控制阀 和滑阀 半再生滑阀 外取热器下滑阀 没有与自保系统进行联锁 2 自保系统的逻辑设定参数少且逻辑不够严密 自保系统不能投入自动状态 在自动状态下 容易产生误动作引起事故 3 自保系统启动时间比较滞后 切断进料后各自保动作时间为20 30秒 存在由于操作人员判断不及时造成延误事故处理最佳时机以及发生次生事故的重大安全生产隐患 24 04 2020 第18页 2001年针对上述问题进行了改造 1 增加自保启动的限定条件 修改原设计的逻辑关系 2 新增气压机 差压和提升管进料调节阀等多项自保联锁系统 3 对主风自保启动条件逻辑关系进行修改 4 改变原料自保 差压自保 提升风自保启动逻辑关系 解决在主风自保没有启动的状况下 上述自保不能独立自动启动的难题 通过自保系统改造 不仅全部投用自动 而且响应时间缩短为8 10秒 24 04 2020 第19页 九 改造反 再蒸汽系统将反 再系统使用的1 0MPa饱和蒸汽改为使用装置自产过热1 0MPa蒸汽 有效改善原料雾化效果 汽提效果
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