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文档简介
上海电气集团600MW投产机组存在的问题汇总上海电气集团投产的600MW机组,运行安全、稳定,可靠性高,经济性好。机组整体运行从机组调试到稳定生产也存在许多问题,现汇总如下:一、 总体情况(一)#1机组整体启动至移交生产前启、停记录(168小时之前)序号启动时间停机时间原 因12000年4月30日20:05锅炉点火(投AB层油枪)。2000年7月18日 20:30AB层油枪停 ,锅炉MFT动作。22000年5月2日7:45锅炉点火。2000年5月2日 10:50锅炉MFT动作。BYPASS未打开。32000年5月2日 11:20锅炉点火,20:30汽机冲转。2000年5月2日 22:48汽机停机,锅炉维持运行。高缸排汽逆止门故障。42000年5月3日 02:14汽机冲转。2000年5月3日 5:22汽机停机,锅炉维持运校安全门。#2轴承温度高大110。52000年5月4日 9:00锅炉MFT动作。运行人员操作幅度太大,造成燃油压力波动,燃油压力低造成MFT动作。62000年5月4日 9:45锅炉点火,继续校安全门。2000年5月4日 锅炉校安全门完毕,停炉。72000年5月6日 12:40锅炉点火,16:56汽机冲转。2000年5月6日20:15汽机停机,锅炉维持运行。发电机转子接地。82000年5月7日 5:00停炉。发电机与励磁机联结处有声音。确认发电机与励磁机靠背轮保险销松动而产生的异音。92000年5月7日5:35锅炉点火。6:38汽机冲转。保持3000r/min电气做试验;23:02发电机并网。2000年5月08日3:17发电机解列,汽机解列做超速试验。9:52停炉。102000年5月22日 12:20锅炉点火。16:53汽机冲转。2000年5月22日21:50汽机解列。#2轴瓦温度高(97)。112000年5月26日 9:40锅炉点火,17:25汽机冲转,21:00发电机并网。2000年5月27日 00:38汽机解列,逆功率动作,发电机跳闸。除氧器溢流阀误开造成汽机低真空保护动作。122000年5月27日 05:27锅炉点火,7:15汽机冲转,8:00发电机并网。2000年5月28日 7:10汽机解列,拉开41MK,发电机解列,停炉。220KV变电站4140对侧C相开关故障。132000年5月28日 13:25锅炉点火,16:48汽机冲转,17:07发电机并网。2000年5月28日17:30发电机跳闸,汽机解列,锅炉维持运行。发电机接地保护动作。142000年5月29日 01:15汽机冲转, 01:30发电机并网。2000年5月30日 6:22汽机解列,拉开41MK联跳发电机,锅炉MFT。机头处EH油管接头漏油,停机消缺。152000年05月30日 06:30锅炉点火, 8:50汽机冲转,9:08发电机并网。2000年5月30日 22:30 锅炉MFT,汽机解列,发电机解列。给水泵B密封水回水温度高,给水泵B跳闸,锅炉汽包水位低,锅炉MFT。162000年05月31日 00:15锅炉点火, 01:32汽机冲转,01:50发电机并网。2000年6月2日 13:12 锅炉MFT,汽机解列,发电机解列。给水泵B高压调门晃动,引起超速保护动作,给水泵B跳闸,锅炉汽包水位低,锅炉MFT。172000年06月02日13:30锅炉点火。2000年6月2日 14:20 锅炉MFT。运行人员操作调整不当,造成锅炉汽包水位低,锅炉MFT。182000年06月2日 14:30锅炉点火, 15:32汽机冲转,15:52发电机并网。2000年6月5日 21:13 锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。汽机1EH油管漏油,再减负荷过程中,因调整不当,造成锅炉汽包水位低,锅炉MFT。192000年6月5日21:55锅炉点火, 23:33汽机冲转,23:45发电机并网。2000年6月6日 00:00 锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。因水位调整不当,瞬间增大给水流量,造成给水泵C因入口压力低跳闸,锅炉汽包水位低,锅炉MFT。202000年06月6日 14:45锅炉点火,16:50汽机冲转,17:08发电机并网。2000年6月7日 00:04 锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。给水泵C跳闸,锅炉汽包水位低,锅炉MFT。212000年06月9日 15:04锅炉点火, 20:10汽机冲转,20:32发电机并网。2000年6月10日 05:50 锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。给水泵A再循环突然关闭,给水流量突升,运行人员处理迟缓,导致锅炉汽包水位高,锅炉MFT动作。222000年6月10日 06:00锅炉点火, 06:43汽机冲转,7:00发电机并网。2000年6月10日 7:10 锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。运行人员操作调整不当,瞬间增大给水流量,造成给水泵C因入口压力低跳闸,锅炉汽包水位低,锅炉MFT。232000年06月10日 8:00锅炉点火, 8:20汽机冲转,8:55发电机并网。2000年6月10日 11:27锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。给水泵A再循环突然关闭,给水流量突升,运行人员处理迟缓,导致锅炉汽包水位高,锅炉MFT动作。242000年06月10日 8:00锅炉点火, 17:25汽机冲转,17:45发电机并网。2000年6月11日 23:40锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。厂用电快切试验切换失败,造成6KV1A2段母线失电,使锅炉A侧风机因失电跳闸,从而导致锅炉风量低锅炉MFT动作。252000年6月12日2:20锅炉点火, 04:08汽机冲转,6:29发电机并网。2000年6月12日 16:09 锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。机组在300MW时做甩负荷试验,锅炉由于汽包水位高而放水,但不恰当地开启水包前放水门,由于水冲击造成放水管与定排扩容器的连接法兰拉开。262000年6月12日 23:37锅炉点火,13日 01:21汽机冲转,1:35发电机并网。2000年6月13日 14:09 机组做100%甩负荷试验。2000年06月15日03:37停机停炉。停机消缺。272000年06月19日06:35锅炉点火。2000年6月19日 07:00锅炉灭火。投AB层油枪时,CD层油枪自动投上,运行人员误认为FSSS逻辑有问题,其实是运行人员没有弄清FSSS逻辑。282000年06月19日10:00锅炉点火, 12:50汽机冲转,15:19发电机并网。2000年6月20日 15:45发电机跳闸,联跳汽机,锅炉MFT动作。厂用电由备用电源切至工作电源,当时发电机有功470MW,在切换过程中,由于备用电源6KV侧与厂总变6KV侧电压差较大(电压差500V),三相电流不平衡,造成厂总变1 A保护动作,发电机跳闸。292000年06月20日 17:15锅炉点火, 19:00汽机冲转,19:12发电机并网。2000年6月22日 17:14锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。因锅炉受热面漏准备停炉,在减负荷过程中。调试所调试人员要求给泵A升速至5200r/min查机头漏汽,因控制不住,造成汽包水位高MFT动作。(再热器包覆管A侧集箱前第二根管子焊缝漏,吹损二根管子。)302000年06月25日 10:35锅炉点火, 13:30汽机冲转,14:57发电机并网。2000年6月28日 15:30汽机跳闸,锅炉MFT,15:32发电机手动解列(因自动主汽门动作不灵活,汽机跳闸后自动主汽门还有10%的开度,但负荷已至零,经紧急停用EH油泵后,自动主汽门关闭,手动解列发电机)。做#1机组性能试验的中试所人员擅自操作,误开有低真空保护的表管排大气门(该低真空保护表安装也有问题)造成低真空保护动作停机。312000年06月28日16:05锅炉点火, 16:10汽机冲转,16:20发电机并网。2000年7月2日 8:46锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。由于电接点水位计和CCS水位计变送器接在同一汽包因出管上,电接点水位计修复后使用时,造成水位计变送器产生虚假水位信号,锅炉因汽包水位低MFT动作。322000年07月2日 15:30锅炉点火, 16:35汽机冲转,16:43发电机并网。2000年7月2日17:55锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。给水泵B并泵时再循环自动关闭,运行人员调整不及时,导致锅炉汽包水位高,锅炉MFT动作。332000年07月2日 18:10锅炉点火, 18:40汽机冲转,18:57发电机并网。2000年7月15日05:03汽机脱扣,发电机解列,锅炉MFT。汽机注油器喷嘴有裂缝,漏油及168后停机消缺。(二)生产期间#1机组起停记录序号停机时间并网时间解列或降出力原因性质本次启动检修时间12000年7月15日05:032000年7月18日 06:25168满负荷试运行后消缺维修计划检修22000年7月24日23:30汽机紧停,联发电机、锅炉(汽机跳闸后旁路未打开)。2000年7月25日 14:55汽机直流油泵出口法兰漏油严重,油压下降,无法维持正常运行,只能停机消缺,在滑停过程中油压不能维持,被迫紧停。第二类非计划停运32000年7月29日 20:38锅炉MFT动作。2000年7月30日 01:45热工MFP模块坏。(MFT首出“汽包水位高”、“汽包水位低”同时出现,而CRT无水位显示,经检查为MFP切至组态方式引起,由热工调换卡件)。第一类非计划停运42000年8月1日 02:56汽机跳闸,发电机解列,锅炉MFT动作。2000年8月3日 22:54高压调门漏汽,热工二次线烧坏。汽机三阀(7月31日20:20 GV2因线圈短路无法工作,由热工人员将热工信号强制,GV2关闭),机组运行时GV4晃动,2:56 GV4晃动加剧进而关闭。在GV2、GV4关闭的情况下,造成汽机单侧进汽,造成机组产生振动。#1瓦振动大,(最大330微米)ETS保护动作,汽机跳闸。第一类非计划停运52000年8月18日 21:34停机停炉。2000年8月19日 08:49GV3高压调门门杆漏汽疏汽管有裂缝(断裂)漏汽。低谷调停消缺62000年8月21日 22:55发电机解列,汽机脱扣,锅炉MFT动作(旁路打开后又自动关闭)。2000年8月22日6:00锅炉点火,8:30汽机冲转, 09:24并网。GV3高压调门门杆漏汽疏汽管与阀体结合处有裂缝(焊缝)漏汽。低谷调停消缺72000年9月10日 03:40汽机跳闸,发电机解列。3:59锅炉MFT动作(旁路在10-100%)晃动,引起汽包水位剧烈波动,水位高MFT动作)。2000年9月10日15:40锅炉点火,19:05汽机冲转, 19:50并网。汽机#2瓦振动超标(第一原因显示“VB TRIP”,DEH画面显示#2瓦振动500微米,出坏值:电子表计显示#2瓦X方向460微米,Y方向360微米;就地检查无异常。经热工检查,系测振仪有问题)。低谷调停消缺82000年9月12日 20:35汽机跳闸,发电机解列,20:39停炉。2000年9月13日 4:20锅炉点火,7:01汽机冲转,07:15并网。GV2高压导汽管疏水管断裂低谷调停消缺92000年9月21日 10:08汽机跳闸,锅炉MFT动作。2000年9月22日00:48发电机并网中试所人员擅自在真空压力保护表管上工作,造成低真空保护动作(汽机跳闸后,自动主汽门未完全关闭约有10%的开度,造成发电机逆功率未动作(发电机逆功率已动作),但调速汽门动作正常,机组负荷已至-12MW,经紧急停用EH油泵后,自动主汽门关闭,手动拉开41MK开关解列发电机)。第一类非计划停运2000年9月21日10:32锅炉点火,11:33汽机冲转,11:36#1瓦振动大,跳闸。2000年9月21日14:03汽机冲转。14:53发电机并网2000年9月21日14:56锅炉MFT动作,汽机、发电机跳闸。运行人员调整不当,造成汽包水位高,MFT动作。2000年9月21日15:10锅炉点火,15:30汽机冲转,15:35停炉停机。2000年9月21日22:50锅炉点火,22日00:30汽机冲转,00:48发电机并网。GV1油动机上部大量漏油,停机消缺。102000年9月29日 23:00开始滑停,9月30日03:06汽机脱扣,发电机解列;03:28停炉。2000年10月7日2:36锅炉点火,6:25汽机冲转, 09:44发电机并网。配合4140线路检修。节日检修112000年10月11日 14:29锅炉MFT动作,汽机发、电机跳闸。2000年10月11日14:55锅炉点火,17:35汽机冲转, 17:52发电机并网。机组逻辑错误,MFT(电试所做锅炉性能试验中的锅炉水循环试验,要求停运给水泵C,14:29停运给水泵C,14:29锅炉MFT动作)。经检查,系BAILEY公司有关“锅炉水循环失常”MFT的逻辑不合理,炉给水泵C停运时,瞬间造成炉给水泵A、B进/出口压差140KPA,而此值按上炉厂的要求只作报警值,不作为MFT动作条件,运行人员对有关保护逻辑不甚了解。备用停运122000年11月25日 02:17锅炉MFT动作,汽机、发电机跳闸。 2000年12月12日6:50锅炉点火,13:12汽机冲转, 17:02发电机并网。11/24因小修需要,机组于22:00开始滑停。当滑停至负荷114MW,主汽压力3.74Mpa,主汽温度338时,进行厂用电快切试验。拉开6KV1A2母线开关后,但6KV1A2备用电源开关不动作,造成6KV1A2母线失电,厂用电快切试验失败。由于6KV1A2母线失电,导致锅炉A组风机失电跳闸,锅炉因风量低发生MFT。小修停运132000年12月14日 10:39汽机跳闸锅炉MFT,发电机手动解列。 2000年12月14日 11:00锅炉点火11:52汽机冲转12:14发电机并网 高压缸排汽温度热工模块坏(10时39分,发现机组负荷至0,锅炉MFT报警,运行人员按规程对跳闸机组进行事故处理。处理完毕,经检查,MFT第一原因显示为汽机跳闸,ETS中主机REMOTE保护“高压缸排汽温度高跳闸”报警。因此,确认汽机跳闸是“高压缸排汽温度高”保护动作引起。经热工人员进一步检查,“高压缸排汽温度高”保护误动作,使该模块坏。)第一类非计划停运142000年12月19日 20:11汽机脱扣,发电机解列,锅炉MFT(汽机脱扣后旁路未打开) 2000年12月20日 05:00锅炉点火07:05汽机冲转07:18 发电机并网GV4晃动并严重漏油低谷调停消缺152001年01月07日 06:34汽机脱扣停机,发电机解列,锅炉停炉。 2001年1月7日 14:28锅炉点火18:55汽机冲转19:10发电机并网 #2中压调门油动机漏油(05:05检查发现#2中联门处有明火,并有大量漏油,用灭火器将火扑灭。检查EH油箱,油位稍有下降。联系检修消缺,检修检查后认为#2中联门油动机漏油严重,运行中无法处现,要停机解决。经向市调申请,于06:34停机。)低谷调停消缺(三)#1机组正式生产至今起停及降出力情况序号停机时间并网时间解列或降出力原因性质本次检修时间12001年1月10日01:47:30汽机跳闸01:48发电机跳闸2001年1月10日 06:50汽机冲转07:18发电机并网纵向保护动作,因我厂只有一路出线,机组解列(01:30市调发令:将变电站4140微机保护定值由1区改为2区。值长接令后布置值班员执行操作。由于值长和值班员都错误地将“变电站4140微机保护”理解为主保护“纵差1”,因此,值班员将主保护“纵差1”由1区切至2区,造成变电站4140对侧开关跳闸。进而导致汽机、发电机跳闸。)第一类非计划停运12.6小时22001年1月10日21:202001年1月10日 22:20一次风机轴承弹夹机械磨损,换油第四类非计划降出力:降300MW1小时32001年1月20日01:222001年1月10日 02:58一次风机轴承弹夹机械磨损,换轴承第四类非计划降出力:降300MW1.6小时42001年2月09日13:402001年2月11日 01:10一次风机润滑油箱手控检修第四类非计划降出力:降300MW35.5小时52001年2月16日22:542001年2月17日 03:30给水泵前置泵机械磨损第四类非计划降出力:降100MW4.6小时62001年2月23日09:48锅炉MFT,汽机跳闸、发电机解列。2001年2月23日 10:20锅炉点火12:48汽机冲转13:21发电机并网由于逻辑错误,停送风机A时,送风机B一起停(送风机A轴承有问题,准备停用检查轴承。经市调同意,送风机A动叶关闭后于09:47停。由于顺控逻辑有问题,运行的送风机B动叶自动关至0,造成锅炉风量低MFT动作。)第一类非计划停运3.55小时72001年2月23日13:212001年2月24日 23:07送风机轴承弹夹机械磨损第四类非计划降出力:降300MW33.7小时82001年3月10日00:50汽机脱扣、发电机解列、锅炉停炉。2001年3月12日 02:28汽机冲转02:43发电机并网锅炉水冷壁管子开裂(水封槽密封板处漏)第40类非计划停运49.9小时92001年3月12日06:252001年3月12日 21:40一次风机轴承振动第1类非计划降出力 :降出力300MW15.25小时102001年4月10日02:37发电机跳闸,汽机跳闸,锅炉MFT。2001年4月10日 03:15锅炉点火04:35汽机冲转,因RSV1开不出,汽机脱扣,由检修处理RSV1缺陷,更换RSV1滤芯06:18汽机冲转06:42发电机并网在切换线路中因联跳主变1保护压板未取下造成跳机(变电站4140由运行改热备用,在拉开变电站4140开关前,没有停用变电站4140联跳主变1保护,造成拉开变电站4140开关后,机1跳闸)。第1类非计划停运4.03小时112001年4月30日15:20汽机跳闸、锅炉MFT。2001年5月08日01:44汽机冲转04:55汽机脱扣05:00汽机冲转 05:17发电机并网节日检修(机组滑停结束,在解列前做自动主汽门关闭时间录波,造成自动主汽门关闭,汽机跳闸。)节日检修181.95小时122001年5月16日22:00发电机解列、汽机脱扣。22:05停炉2001年5月17日03:30锅炉点火06:20汽机冲转06:35升速至3000r/min汽机脱扣,做自动主汽门关闭录波。自动主汽门关闭时间为436ms。06:40汽机冲转06:48发电机并网主汽门松动试验停机(利用低度谷时间消缺)“0”备用8.667小时132001年5月18日22:27汽机脱扣解列22:30锅炉停炉2001年5月19日10:40锅炉汽包水位计密封填料泄露(锅炉A侧就地水位计汽侧一次门格兰配根吹脱,运行中无法解决,停炉处理。)第40类非计划停运12.2小时142001年5月19日10:402001年5月20日06:36因调度原因,备用全出力备用19.9小时152001年10月15日3:36汽机脱扣,发电机解列2001年12月18日24:00计划大修计划大修1556.4小时162001年12月18日24:002001年12月23日07:30计划大修延期第五类非计划停运103.5小时 (四)#2机组整体启动至移交生产前启、停记录(168小时之前)序号启动时间停机时间原 因12001年2月26日05:00锅炉点火14:35汽机冲转。2001年2月26日14:50汽机手动停机。处理励磁机挡风板碰。22001年2月26日16:39汽机冲转。2001年2月26日17:30汽机手动停机处理高排逆止门晃动撞击。32001年2月26日18:30汽机手动停机,因旁路未打开。锅炉MFT动作。处理轴承温度高(#3瓦89,#8瓦84并有上升趋势)。42001年2月27日20:00锅炉点火。28日0:48汽机冲转。28日1:09汽机手动停机。处理高排逆止门晃动撞击。52月28日1:28汽机冲转,4:06定速。28日4:30OPC静态、动态试验合格。做OPC注油试验时汽机跳闸。遮断手柄复置过快。62月28日4:32汽机冲转定速,3000r/min做OPC注油试验,情况良好。4:45开始做电气试验。22:04发电机并网。22:06汽机跳闸,发电机解列,锅炉MFT动作。低压旁路自动打开(调节级压力小于高排压力,压比保护动作)。72月28日22:15锅炉点火。22:45汽机冲转,23:03发电机并网。2001年3月1日4:00暖机结束,4:08汽机手动停机(汽机准备做超速试验),锅炉MFT动作。汽机脱扣后,旁路开的慢。82001年3月1日04:18锅炉点火04:26汽机冲转。04:45汽机手动停机。处理高排逆止门晃动、撞击。905:08汽机冲转05:11定速05:56汽机做电超速试验,3300r/min动作。06:15汽机第一次做机械化超速试验,3260r/min动作。06:35汽机第二次做机械化超速试验,3257r/min动作。06:50汽机恢复3300r/min,做调门严密性试验。07:01关调门,主汽压力9.1Mpa。07:21转速1000r/min。07:40汽机手动停机。处理高排逆止门晃动、撞击。1009:24汽机冲转09:37定速,做主汽门严密性试验。22:25停炉。主汽门严密性试验、调汽门严密性试验、小机A/B ETS保护试验、锅炉19只安全门校验、锅炉汽密性试验结束。112001年3月22日13:25锅炉点火18:27汽机冲转。18:35汽机转速至600 r/min脱扣。给泵C跳闸。1219:08汽机冲转19:31转速至2420 r/min暖机。20:08汽机跳闸,旁路打开。电气做试验,SR489动作。1320:15汽机冲转 ,至2420 r/min暖机。23日01:30发电机并网,负荷40MW。09:35汽机跳闸,发电机解列。EH模块O形密封圈吹损,大量漏油。关闭EH模块进油门,EH油压低压力开关动作。1410:28汽机冲转,定速。11:15锅炉发生MFT。MFT首出原因为TURBINE/BOILER LOAD TRIP,汽机跳闸后,旁路已打开,但FSSS未能及时接收到旁路开启的信号,从而MFT动作。152001年3月23日11:20锅炉点火11:32汽机冲转12:04发电机并网。13:25汽机减负荷停机,发电机解列。OPCS模块闷头O形圈吹损漏油。1614:25汽机冲转14:27发电机并网。2001年3月28日22:58发生MFT。因调整不当,引起锅炉汽包水位高。173月28日23:35锅炉点火01:50汽机冲转02:23发电机并网。08:31减负荷停机,发电机解列08:35停炉。因GV4油动机漏油,主机EH试验模块处漏油,停机消缺。182001年3月29日20:50锅炉点火23:27汽机冲转23:43发电机并网。2001年4月2日锅炉发生MFT。汽包水位低(除氧器HHH液位开关坏)192001年4月3日00:20锅炉点火02:04汽机冲转02:22发电机并网。16:51锅炉停炉17:00汽机遥控脱扣。TV2关不煞,尚有6.4%开度,停EH油泵;汽机加平衡块。202001年4月3日23:05锅炉点火4月4日01:27汽机冲转02:22发电机并网。4月5日21:20汽机脱扣21:27锅炉停炉。168前机组停运消缺。212001年4月14日18:36锅炉点火4月15日00:40汽机冲转。00:40脱扣停机,由于旁路没打开,锅炉发生MFT。目标转速600 r/min,当转速升至200 r/min时,TV1与TV2出现偏差,TV1开度大,TV2开度小,TV1与TV2显示的颜色同时变红,汽机切至MANUAL控制,转速突升至780 r/min。222001年4月15日00:50锅炉点火01:15汽机冲转。02:16汽机脱扣停机02:32锅炉停炉。汽机在2420 r/min档转速暖过程中,#7瓦温度上升至89。234月15日19:15锅炉点火21:54汽机冲转4月16日发电机并网。05:40锅炉发生MFT。汽包水位低。242001年4月21日05:58锅炉点火07:38汽机冲转08:00发电机并网。2001年4月24日发电机、汽机跳闸,锅炉MFT。发电机断水保护动作。252001年4月21日15:30锅炉点火16:20汽机冲转16:55发电机并网。4月29日14:08锅炉MFT。高加跳闸,使负荷突升至650MW,在处理过程中,低压旁路曾打开过二次,使汽包水位波动较大,运行人员处理也有问题,使汽包水位高MFT动作。262001年4月29日15:16锅炉点火16:10汽机冲转16:30发电机并网。2001年5月6日19:30 168满负荷运行结束。(五)#2机组试生产期间起停及降出力情况序号停机时间并网时间解列原因性质本次检修时间12001年5月7日02:39汽机跳闸,锅炉MFT。2001年5月7日 06:10锅炉点火07:25汽机冲转07:52发电机并网。#7、#8瓦振动超标第一类非计划停运5.183小时22001年6月10日03:19汽机脱扣,发电机解列。2001年6月17日 12:40锅炉点火16:24汽机冲转19:07发电机并网。线路施工陪停全出力备用183.8小时32001年6月20日 22:352001年6月21日 05:00给水泵B脱扣复位装置漏油第四类非计划降出力运行:降出力300MW6.4小时42001年6月21日 23:352001年6月22日3:00给水泵A脱扣复位装置漏油第四类非计划降出力运行:降出力300MW3.4小时52001年6月22日 7:16锅炉MFT,汽机,发电机跳闸。2001年6月22日 07:40锅炉点火08:50汽机冲转09:12发电机并网。汽包水位高 (给泵A/B再循环门误开,给水自动调节质量差,运行仙员调整不及时,造成汽包水位高。)第一类非计划停运1.9小时62001年7月22日 01:08汽机遥控脱扣停机。01:15停炉。2001年7月22日 05:35锅炉点火06:45汽机冲转07:23发电机并网。电气功角试验“0”备用6.4小时72001年8月15日 06:44锅炉MFT,汽机、发电机跳闸。2001年8月15日 08:56汽机冲转9:29发电机并网汽包水位高 (锅炉在240MW升负荷至300MW过程中,给水自动自行切至手动,运行人员手动调整汽包水位,由于缺乏经验,再加上给水泵转速响应特性较差,造成汽包水位高,MFT动作。)第一类非计划停运2.75小时(六)#2机组正式生产至今起停及降出力情况序号停机时间并网时间解列或降出力原因性质本次启动检修时间12001年8月19日1:38汽机脱扣、发电机解列。2001年8月19日 07:35锅炉点火09:43汽机冲转10:05发电机并网。凝结水精处理出口门加联氨门后法兰大漏。第40类非计划停运8.45小时22001年9月28日 04:25汽机脱扣、发电机解列。2001年10月07日12:05锅炉点火16:49汽机冲转 22:05发电机并网。节日检修节日检修233.7小时32002年2月11日13:35汽机脱扣,发电机解列。2002年2月14日09:00锅炉点火15:21汽机冲转节日检修节日检修42002年2月14日15:25汽机跳闸、锅炉MFT。2002年2月14日16:08锅炉点火17:12汽机冲转18:59发电机并网汽机转速在1850r/min时,#11瓦振动大(254m)保护动作,汽机跳闸。因旁路没打开,锅炉MFT。52002年2月14日19:47汽机跳闸、锅炉MFT。2002年2月14日20:20锅炉点火22:37汽机冲转22:52发电机并网。旁路没打开,#11瓦振动大(254m)保护动作,实际振动不大,热工查为卡件松引起。62002年4月15日23:10汽机手动脱扣,23:30锅炉停炉。2002年4月28日09:00锅炉点火12:54汽机冲转。小修。72002年4月28日13:14汽机跳闸、锅炉MFT。2002年4月28日13:20锅炉点火14:45汽机冲转汽机转速2420r/min,由于调门波动大,造成EH油压低。82002年4月28日14:45汽机跳闸。2002年4月28日15:10汽机冲转。汽机转速2420r/min,#11瓦振动大。92002年4月28日17:29汽机跳闸。2002年4月28日17:30汽机冲转。18:06发电机并网。注油试验引起的。二、锅炉专业(一)1机组启、停记录.设备原因造成锅炉MFT:1) 2000.05.3022:30锅炉MFT,汽机脱扣,发电机解列。锅炉MFT原因:给泵B密封水回水温度高,给泵B跳闸,锅炉汽包水位低,MFT动作 。 2) 2000.07.29a) 20:38锅炉MFT,汽机、发电机跳闸。b) 锅炉MFT原因:MFT首出原因“汽包水位高”、“汽包水位低”同时出现,而CRT上无水位显示。经热工检查,为MFP切至组态方式引起,由热工调换卡件。3)2001/2/2309:48锅炉MFT。(当时机组负荷300MW) 跳闸原因:送风机A停机检查轴承箱,送风机A停止后,送风机B动叶闭锁、自动关闭,锅炉风量低MFT。热工逻辑错误。(二)运行人员对锅炉热工保护逻辑不清造成停炉:1) 2000.06.19a) 06:35锅炉点火07:00停炉。b) 原因:投AB层油枪时,CD层油枪自动投上,运行人员误以为FSSS逻辑有问题,其实是运行人员还没弄清FSSS逻辑。2) 2000.10.1114:29:16锅炉MFT,汽机、发电机跳闸。锅炉MFT原因:电力试验研究所做锅炉性能试验中的锅炉水循环试验,要求停运炉水泵C。14:29停炉水泵C,14:29:16锅炉MFT。经检查,系Bailey公司有关“锅炉水循环失常” MFT的逻辑不合理,炉水泵C停运时,瞬间造成炉水泵A、B进/出口差压140 kPa,而此值按上锅厂的要求只作为报警,不应该作为MFT的条件。运行对有关保护的逻辑还不甚了解。 3) 2000.07.0208:46锅炉MFT,汽机、发电机跳闸。锅炉MFT原因:由于电接点水位计和CCS水位计变送器接在同一汽包引出管上,电接点水位计修复后投用时,造成水位计变送器产生虚假水位信号,锅炉因低水位MFT动作。 4) 运行人员操作失误造成停炉。09:00锅炉MFT锅炉MFT原因:运行人员操作幅度太大,造成燃油压力波动,由于燃油压力低导致锅炉MFT。5) 2000.05.2700:50锅炉MFT锅炉MFT原因:由于汽包水位下降,运行人员瞬间增大给水流量,造成给泵C因进口压力低而跳闸。锅炉因给泵C跳闸发生低水位MFT。14:20锅炉MFT锅炉MFT原因:运行人员调整不当,造成汽包水位低MFT动作。6)2000.06.0521:13锅炉MFT,汽机脱扣,发电机解列。锅炉MFT原因:汽机IV1EH油管漏油,在减负荷过程中,因调整不当,造成汽包水位高MFT动作。7) 2000.06.0600:00锅炉MFT,汽机脱扣,发电机解列。锅炉MFT原因:运行人员水位调整不当,瞬间增大给水流量,造成给泵C因进口压力低而跳闸。锅炉因给泵C跳闸发生低水位MFT。8) 2000.06.1005:50锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。锅炉MFT原因:给泵A再循环门突然关闭,给水流量突升,运行人员处理迟缓,导致汽包水位高MFT动作。07:10锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。锅炉MFT原因:运行人员水位调整不当,瞬间增大给水流量,造成给泵C因进口压力低而跳闸。锅炉因给泵C跳闸发生低水位MFT。11:27锅炉MFT,汽机跳闸,发电机解列。锅炉MFT原因:给泵A再循环门突然关闭,给水流量突升,运行人员处理迟缓,导致汽包水位高MFT动作。9)2000.06.1216:09停炉,汽机脱扣,发电机解列。停炉原因:机组在300MW时做甩负荷试验,锅炉由于汽包水位高而放水,但不恰当地开启水包前放水门,由于水冲击造成放水管与定排扩容器的连接发兰拉开。10)2000.06.2217:14锅炉MFT,汽机、发电机跳闸。锅炉MFT原因:因受热面漏准备停炉,在减负荷过程中,调试所调试人员要求给泵A升速至5200r/min查车头漏汽,因控制不严,造成汽包水位高MFT动作。17:55锅炉MFT,汽机、发电机跳闸。锅炉MFT原因:给泵B并泵时再循环门自动关闭,运行人员调整不及时,造成锅炉汽包水位高MFT动作。(三) 锅炉方面主要存在的问题:1、引风机、一次风机的喘振问题:其主要原因为在选型时,对设备容量的裕度考虑的过低,造成设备在高负荷区工作时,容易进入不稳定区,从而造成喘振现象的发生,对机组的安全稳定运行带来不利的影响。2、炉膛结焦问题:该厂原设计燃用媒种为神木媒,但该煤种灰的熔点比较低,容易结焦,同时所结焦渣比较松弛易清理,这样造成了在水冷壁吹灰时对锅炉出口主再热器温度及机组负荷有较大的影响,主再汽温度降幅可达20度。3、制粉系统着火及爆炸:制粉系统的爆炸及着火主要存在于神木煤种,因为神木煤挥发份较高,在制粉系统启、停、断煤的情况下极容易着火及爆炸。运行中应认真执行制粉系统的防爆措施,完善消防措施。4、制粉系统在雨季容易出现落煤管堵塞现象,一旦出现该现象将影响机组的安全运行及机组的出力。5、吴泾电厂#2炉主再热汽两侧温度偏差较大,主要原因为炉膛火焰中心偏斜,造成两侧汽温偏差大,建议我厂在空气动力场试验时要严格把关。三、汽机方面主要问题:1、#2机6、7瓦振动较大,原因主要为制造、安装问题。调试时对机组的振动问题加以重视。2、机组EH油射油器弯头处由于冲刷多次漏油,设计管壁较薄,应加以注意。3、机组高压主汽门、调速汽门门杆渗油,原因为设计中将高压油布置在油动机上端,该厂正在与上海主机厂合作更改原设计(原设计为美国ABB进口技术)。4、汽机方面阀门的跑、冒、渗、漏现象较多。机1主蒸管疏水门均为气动控制疏门,为防止运行中阀门内泄漏,在高压管路系统中的疏水点,均装有二只疏水门,成串联布置。这类由费希尔公司提供执行机构和爱特华特公司提供阀门部件组合成进口气控疏水门泄漏为数不少,且个别阀门泄漏严重,如主汽母管疏水门和主汽B侧疏水门,至使疏水集管温度高达426左右,由于气控疏水门的工作状态是进气时关闭,失气时开足,在运行中较难通过对调整气动执行机构来消除内漏,只能在设备停用时,由机务和热控人员对疏水门进行解体后处理。机组气控疏水门内漏的还有:主汽母管疏水门;主汽B侧疏水门;高压#1、#2、#3、#4导管空气门;#1抽逆止门前、后疏水门;#3抽逆止门前、后疏水门;A、B小机高压导管电动门前疏水门;中压#1、#3导管疏水门;#4抽逆止门后疏水门;除氧器溢流门;A、B汽泵再循环门。5、在低负荷300 MW以下时,为了防止汽泵再循环频繁开关及由此对汽水工况引起教大的扰动,特规定机组降负荷到300MW以下手动开启一台汽泵的再循环门,以人为超前增大给水的流量(汽泵流量低于320t/h再循环自动打开)。6、汽机的危急保安器转速从5850r/min降到5600r/min。关于小机A、B超速试验要求的规定:小机A、B已接到制造厂通知:机械超速试验的要求是5671r/min;电超速试验的要求是5650r/min。现经厂部同意,正式改为在工作转速为5300r/min的情况。报警转速为5550r/min。 电超速转速5650r/min。机械超速为5671r/min。要求DEH上限止最高转速为5600r/min;待以后小机有机会停用后,即将小机超速保护改过来,目前在设置最高转速为5600r/min。7、#机组因#7、#8轴瓦振动大于2001年5月7日02:39停机,同日7:50并网,怀疑#8低加满水造成反流,使抽汽口(低压缸次末级处)处汽水比发生改变,从而引起周围流动场特性发生变化进而造成。临时采取措施:机组60%额定工况以下,打开正常和危急两路疏水,保持低水位运行。后利用机组检修机会将其改造(见附图)。8、#1机组大修后启动记录:1)2001年12月21日10:55锅炉点火15:55汽机冲转,目标值600r/min。因为自动主汽门失控,转速飞升,手动脱扣。因旁路故障锅炉MFT。17:05锅炉点火17:18汽机冲转,目标值600r/min。17:45汽机跳闸(#2瓦振动达254m)19:27汽机冲转,目标值600r/min。20:32汽机手动脱扣(#2瓦振动大未解决)21:52汽机冲转,目标值900r/min。22:20汽机手动脱扣(#2瓦振动大未解决)23:28汽机冲转,目标值900r/min。2)2001年12月22日02:30汽机中速暖机结束02:36转速至2950 r/min阀切换02:38转速至3000r/min02:54因#7瓦振动达254m,手动脱扣。04:00汽机冲转,转速升至3000r/min。 小机A超速试验:注油试验:4370 r/min危急保安器动作。 电超速试验:5650 r/min危急保安器动作。 机械超速试验:第一次5695 r/min,第二次5647 r/min,危急保安器动作。04:1505:15机1/主变1短路试验(K1)05:3005:55厂总变1A短路试验(K2)04:1505:15厂总变1B短路试验(K3)07:0008:15发电机空载试验09:30因#7、#8瓦振动大(230m)手动脱扣。锅炉MFT(旁路问题)。 09:43锅炉点火10:30汽机冲转,转速升至3000r/min。 小机A超速试验:注油试验:4301 r/min危急保安器动作。 电超速试验:5651r/min危急保安器动作。 机械超速试验:第一次5527 r/min,第二次5528 r/min,危急保安器动作。 注:小机A/B转速设定上限为5555 r/min12:00AVR试验结束12:10发电机假并列结束12:30发电机并网16:15BOP、SOP启动,汽机手动脱扣,发电机解列。16:37汽机冲转16:42因#2瓦振动大汽机跳闸,锅炉MFT(旁路问题)16:52锅炉点火17:03汽机冲转,因SOP跳闸(油温低)汽机跳闸,锅炉MFT(旁路问题)17:08锅炉点火21:30锅炉升压至14 Mpa,校安全门23:00安全门校毕(过热器安全门A1、B1、A2、B2)23:18汽机冲转23:50汽机升速写至3000r/min做注油试验,危急保安器动作油压0.13 Mpa。3)2001年12月23日00:15汽机做电超速试验,动作转速3299r/min,汽机跳闸,锅炉MFT(旁路问题)00:22锅炉点火00:50汽机冲转00:15汽机做电超速试验,动作转速3287r/min,汽机跳闸,锅炉MFT(旁路问题)01:22锅炉点火01:50汽机冲转00:15汽机做电超速试验,动作转速3280r/min,汽机跳闸,锅炉MFT(旁路问题)03:1005:20汽机校平衡05:40锅炉点火07:00汽机冲转07:30发电机并网4)2002年01月08日05:3
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