锚下预应力检测报告_第1页
锚下预应力检测报告_第2页
锚下预应力检测报告_第3页
锚下预应力检测报告_第4页
锚下预应力检测报告_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

锚下预应力检测报告1概述受陕西铜旬高速公路建设管理处委托,我公司于2014年7月5在铜旬高速公路3合同段1号梁场金马大桥2#左幅163梁锚下预应力质量进行检测。2检测内容、抽检频率及执行的技术标准2.1检测内容桥梁工程梁(板)质量检测内容为:预制梁(板)锚下有效预应力检测。2.2执行的技术标准1 公路桥涵施工技术规范JTG/T F50-2011;2 公路工程质量检验评定标准JTGF80/1-2004;以及本工程经批准的施工图、设计文件、变更设计和业主下发的相关文件。3检测方法、原理及仪器设备采用锚下预应力检测仪,智能千斤顶施加与锚下预应力方向相反的拉力,单根单向张拉,在二维坐标系内建立拉伸位移拉力曲线,分析曲线斜率变化过程,如果斜率相对稳定,继续施加拉力,如果斜率突变,曲线上突变点对应的拉力数值即为锚下预应力数值。4质量评定标准及处治方法4.1质量评定标准公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011)“张拉锚固后,预应力筋在锚下的有效应力符合设计张拉控制应力,两者的相对偏差应不超过5%,且同一断面中的预应力束其有效预应力的不均匀度应不超过2%”。4.2检测控制检测值小于设计值的95%在检测过程中均将钢绞线补张到设计值的100%。检测值在设计值的95%和设计值的100%之间的在检测过程中均将钢绞线补张到设计值的100%检测值在设计值的100%和设计值的105%之间的,将不进行张拉。检测结果钢绞线超张超过设计值的105%,上报委托单位通知施工方将钢绞线放张,并且重新穿钢绞线且重新张拉。5检测结果及建议5.1检测结果1 N1右单根锚下有效预应力大小较差;同束不均匀度2.7%,整束预应力偏差2.6%,合格;2 N1左单根锚下有效预应力大小较差;同束不均匀度2.43%,整束预应力偏差2.6%,合格;3 N2左单根锚下有效预应力大小优良;同束不均匀度3.65%,整束预应力偏差-0.69%,合格;4 N2右单根锚下有效预应力大小较差;同束不均匀度6.98%,整束预应力偏差1.27%,合格;5 N3左单根锚下有效预应力大小优良;同束不均匀度0.97%,整束预应力偏差-1.93%,合格;6 N3右单根锚下有效预应力大小较差;同束不均匀度1.46%,整束预应力偏差3.63%,合格;7、同断面不均匀度5.34%,不合格。5.2分析 (1)放置波纹管时,可能与设计弧度存在偏差,引起孔道内的摩阻力增大或者减少,影响同截面预应力不均匀度。 (2)施工人员在钢绞线穿束时,必须进行梳编穿束。在N2右中S1束力值为173.3KN,S3力值为186.3KN,差值达到了13KN,钢绞线可能在波纹管内部相互缠绕,造成了钢绞线受力偏差过大; (3)在采用两台以上千斤顶对称同步张拉时,各千斤顶之间同步张拉力的误差偏大,在N3左S1力值为173.9KN,但是在N3右S1力值却达到了185.5KN,差值为11.6KN。对同截面不均匀度产生影响5.3建议 (1)严格按照设计及规范要求进行预应力筋的锚固,尽可能减小锚具变形、预应力筋会所造成的预应力损失; (2)施工过程中严格按设计及规范要求步骤放置波纹管,确保浇筑砼及振捣时不产生位移和变形。钢绞线必须梳编穿束,精确施加应力,保证每束钢绞线预应力均满足设计及规范要求。 (3)千斤顶可能存在碰撞后发生偏差,建议对千斤顶进行再次标定,重新计算回归方程。更加精准的控制预应力达到设计及规范要求。(4)本次仅对一片梁进行检测,采样单一。建议对同标段同类梁型进行检

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论