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文档简介
1,焊将QC小组,东芝分厂焊接质量提升,2006年10月2007年1月,2,一、小组简介,活动课题:焊接质量提升小组类型:现场型活动时间:2005年11月至2006年1月成立日期:2005年11月02日登记时间:2002年11月02日,“焊将”,势不可挡!,3,二、小组成员介绍,都是好样的!,4,三、选择课题,我们的选题理由:众所周知,空调的功能由制冷循环来实现,而焊接又是影响制冷循环的主要因素。所以,焊接质量的提升对于空调的品质有重要影响。焊漏以及焊堵是焊接中主要存在的两个问题。由东芝统计的品质信息月报可以得出:提升焊接质量,将有效减少返修的浪费,提高一次装机合格率。,5,四、现状调查,焊接不良率统计:焊接不良率不良点数/总焊口数,单位:ppm,东芝分厂焊接不良率分析,6,1、05年度室内线的焊接不良率为48ppm。2、室外线焊接不良率为110ppm。其中,225/255/285EAR机型焊接不良率59ppm;365/405/406EAR机型焊接不良率为67ppm;而506EAR机型的焊接不良率为760ppm。所以:506EAR是焊接质量提升的关键。,现状调查得出:,7,五、焊接不良率目标设定,8,目标可行性分析,1:05年度由于新员工刚上岗,导致整个上半年焊接不良率过高。2:焊工通过一年的焊接,技能上不存在问题。3:东芝分厂的相对产量较小,焊接速度不要求过快。4:焊接质量要求严格,有明确的奖罚制度。5:新员工焊接培训体系健全。,9,六、焊接不良分析,10,七、焊接主因确定,综上得出影响焊接质量的主要原因:1:新员工技能不熟练2:老员工心态3:焊接物料不合格4:工艺要求,11,八、制定对策,(4)工艺要求:修定工艺路线,12,九、实施对策,1:新焊工焊接培训流程的编制焊接员工培训流程,13,(1)焊接员工理论培训及考核,理论培训资料!,14,理论考核试卷存档,考核85分通过!,15,(2)焊接装置点检培训,设备日常点检!,16,(3)焊接火焰调节练习,火焰调节练习,17,(4)焊接操作的学习,老员工现场演示,18,配管焊接练习,19,老员工现场指导,20,检查焊接效果,21,焊工现场技能考核,22,现场成绩评定,技能考核表,23,2:老员工心态调整【1】组长组织全体焊工进行开放式讨论,心态,能力,考核,成就感,24,【2】制作焊工评比看板,形成焊工内部竞争,激励员工,个人焊接问题月度统计看板,25,焊工技能认定,26,06年度焊工管理表,27,【1】焊接工艺中,必须充入N2,防止焊口氧化。但N2的压力也会影响焊接的质量。过高,会冲开焊料,造成焊漏。若压力不足,难以起到防止氧化的作用。而05年度的现状是N2压力表经常损坏,显示压力值不准确,N2充入量不稳定,对焊接造成一定影响。在新的工艺制定要求是:开放式焊口不断充入N2的压力为0.02MPa。在封闭焊接时,需要先充N2,后焊接,压力为0.05MPa。为达到要求,协同分厂设备人员将所有损坏的N2压力表更换。并对N2输入管路进行全面检查更换。,3:焊接工艺的修订与工装的改进,28,在配管周转器具中垫过滤网,防止杂质造成焊接不良,【2】焊接配管周转箱的改进,29,4:外协物料的整改,东芝分厂焊接的外协物料主要由广州佐藤工机提供。佐藤是一家专业的配管制作公司。其铜管焊接工艺有许多我们可以借鉴学习的地方。外协配管影响焊接主要在于配管的尺寸存在偏差。前往外协厂,通过交流发现主要有以下问题:第一:制作过程中出现偏差。要求外协厂限期整改,严格控制出货质量。第二:在运输过程中,配管发生形变。要求外协厂家改变物料的打包方式。减少每箱物料的数量,并做好防震措施。,30,十、实施效果检查,室内线:产量:334742707617台焊口:761714106638个焊接不良(除自动焊接):3个焊接不良率:310663824ppm,QC实施期间焊接不良统计,达到预定目标(25ppm),31,室外:,哇!比预定目标(50ppm)还低!,32,实施效果对比图,33,十一、实施总结,这次QC小组实施的目的是提升焊接质量,我们在措施的制定以及实施过程中着重关注的有两方面。第一:新焊接员工的培训以及认定。新焊接员工上岗前期是焊接质量不可控的主要因素。对此,我们在QC活动中,制定了完善的焊接培训流程以及考核制度。从实施的效果来看,我们达到了预定的目标,也进一步检验了我们的培训体系。第二:老焊接员工的技能提升。通过一年度的焊接,员工的技能已熟练。但缺少的是向上提升的动力。QC小组实施中,加强了员工焊接经验的交流,并通过技能认定,焊接看板,考核制度制定等措施促使员工对自我技能的提升。,34,QC措施中还有工艺的修定与外协物料的整改两项。这两项对焊接不良的影响相对较小,我们所作的工作也相对较少。从QC活动实施的效果来看,在所有成员的努力协作下,特别是焊接员工对QC各项措施的认真执行,我们小组达到了预定的目标!通过统计,东芝分厂的焊接不良率明显下降。室内线由05年度48ppm到目前的24ppm。室外也由去年的110ppm下降到41ppm。更重要的是,以前焊接中容易出现问题的506机型焊接不良率由以前的760ppm下降到165ppm,其它机型更是达到了焊接零缺陷。,35,十二、巩固措施,焊接是技术性较强的工位,需要在实际操作中不断提高。相信员工通过前阶段的工作,会进一步提高焊接质量。而我们所做的就是把QC措施进一步的推行下去。争取为其它分厂提供一个借鉴的样板。,36,1:制定和完善焊工理论培训教材,为以后培训提供理论基础。,焊工统一的学习资料,37,2:规范焊工培训体系,东芝分厂焊接员工培训流程,38,39,40,41,42,焊接技能考核表,43,焊工管理表,44,焊工资格认定的现场可视化管理,45,十三、总结及下一步的打算
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