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文档简介

掘进机液压故障维修案例,1。故障现象:EBZ160掘进机入井后约一个月,更换液压油后,前泵提供的星轮移动缓慢。当星形轮在运输的同时启动时,星形轮几乎不转动,运输非常缓慢,但是在换油之前所有操作都是正常的。过滤器用箭头标记,以指示与油路相同的方向。启动新设备时,必须注意检查,以避免因设备出厂错误或装配不合格而导致不必要的早期故障。故障现象:切割头不能正常提升约14mpa。故障分析,故障原因:这种情况发生在设备正常运行完成24小时后,但其他部件正常。解决方案:故障排除经验:故障应按照顺序逐步排除。首先,如果有任何故障,应消除液压控制手柄,然后,如果有任何问题,应检查油缸。在消除液压控制手柄和油缸后,故障出现在换向阀上,最后应检查换向阀。故障现象,油泵启动后,切割部分自动右转并下落,设备各部分缓慢移动。故障分析,10,切割部分自动右转和自动下降,11,各部件缓慢运动,故障排除方法,4,首次运行时不运动,星形轮单次运行时缓慢运动甚至不运动。设备不能移动,单个操作星轮运转缓慢,甚至没有动作。同时,行走控制阀和星轮控制阀工作,星轮工作正常。15、故障现象,故障分析,1、启动设备,五通阀上的油缸运行缓慢,操作一个输送手柄,一个输送压力只有8Mpa,压力太低。2.维修人员更换了五接头阀组,由于油管连接错误,可能导致星轮运行异常。3.未能设置二级安全阀和一级安全阀可能导致一级操作不运行。切换油管后,重启设备,星轮运行正常,但第一次操作仍不能正常工作。2.再次停止机器,检查控制第一次操作的五接头阀组。发现五联阀的二级安全阀和一级安全阀没有设置。二级安全阀和一级安全阀复位后,设备运行正常,故障消除。如果发现问题,有必要知道更换零件后是否还有剩余问题,并根据每个现象逐一排除。第5和第5联管阀弹簧端的机油控制头损坏(在EBZ160掘进机启动使用后不久,第2联管阀弹簧端的机油控制头经常损坏)。),故障分析,二通阀先z,先导油压为5MPa,正常值为3MPa,高压可能导致五通阀控油头被冲掉。负载敏感阀故障。7.泵损坏故障(故障现象:EBZ160小泵控制电路不起作用,油泵启动后小泵本身振动很大。),故障分析,24,小泵控制回路无动作,首先要考虑油管路油管是否有问题;如果没有问题,应该测试小泵是否损坏。这种现象在同型号双联泵下是可行的。故障排除经验,8。在第一次操作中操作缓慢和无力的故障,排除故障的方法,以及液压部件安装的标准化,否则很容易造成其他部件的损坏。如果运输不正常,首先检查压力。如果压力没有问题,只需考虑电机是否损坏。作为液压故障点,如果液压张紧设备的初始压力为9-11 MPa,行走较弱,首先要注意阀组旋钮的位置,这是一个容易遗漏和忽略的故障点。2.处理故障时,一定要保持冷静的心态,注意细节,仔细观察。根据问题的现象,充分考虑所有可能导致故障的部件,对解决设备故障非常有利。3.与司机保持良好的沟通,积极与司机沟通,找到解决问题的突破口。31、10、铲板油缸平衡原因是这个产品的质量没有通过检验。11.掘进机声音异常,油泵和液压油油温迅速上升。1.当掘进机操作油缸和马达部件时,液压泵不同于吸气声。2、掘进机工作一段时间会有较大的温升,同时液压油的温升比平时快。1.现场检查:掘进机工作时冷却水畅通正常。2.据了解,掘进机吸回油滤芯出现故障,更换后没有明显改善。3.现场检查油质正常,液压油为长城牌。4.当油泵空载运转时,将螺丝刀放在油泵顶部,将螺钉手柄贴在耳朵上,检查油泵内部是否有异常声音。如果没有发现异常,则认为轴承正常。5.检查压力表的压力,以确定是否有人在调整多路阀和油泵调节阀的压力,从而导致油泵负载过大。结果表明,五通阀系统压力正常时,回油压力也很高。因此,确定有人错误地将压力油管连接到回油管,导致回油压力和油泵背压过高,进而导致油泵发出异常声音,油泵和液压油迅速升温。后来了解到,由于工人意外损坏压力表,维修人员在更换新压力表的过程中错误地连接了管道。该故障是由工作人员错误连接管道造成的。因此,加强对操作人员和维修人员的培训非常重要。故障现象:不能切割,不能降低。12.切割很弱,无法减少。1、平衡阀在油管开关的左右两侧,但仍只有上升和下降,判断平衡阀有问题。2、将设备切割头向顶板顶死,检查压力正常。3.从左提升油缸感觉到回油温度比右提升油缸高很多,可以听到轻微的嘶嘶声,因此判断左提升油缸有问题。失效分析空载运行和负载压力下不能上升或下降。设备启动后将油泵电机的压力停止在10Mpa,空载或负载时压力不会下降或上升。由于操作操作手柄时压力表没有明显反映,压力反馈不正确或不灵敏。2.抖落主油泵负载敏感阀上的滤芯,并将其直接连接到油泵上。机器启动后,工作压力正常。3.拆卸负载敏感过滤器,发现滤芯被污油堵塞。故障原因:负载敏感阀的滤芯导致负载敏感阀无法正常工作,从而导致油泵工作异常,导致压力异常。14、先导控制手柄内部泄漏。故障现象,掘进机通过大泵供油执行电机(星轮、一台运输机、行走电机)、星轮、一台运输机,大五阀控制动作缓慢,无强度(压力12MPa左右),但行走电机、大五阀控制,工作正常,同时移动大五阀组件,移动小五阀组件,掘进机大五阀所有组件工作正常。故障分析1。因为行走工作是正常的,这表明大型泵绝对没有问题。2.只有当大五通阀元件移动时,小五通阀才能正常工作。这表明控制油路有问题。从现象判断:(1)从大小五通阀到控制手柄的油路中有一个梭阀,可能损坏。(2)小五通阀尾部连接的控制油压减压阀有问题(一般控制力为3-5兆帕,部件工作时控制油压一般为4.5兆帕左右)(3)控制手柄的一个或几个阀门有内部泄漏,导致控制油不能完全推动阀芯。故障的原因是控制手柄有内部泄漏,这阻止了控制油完全推动v1、看梭阀是否损坏,直接拿一个新的梭阀来更换,看机器是否恢复正常,可以判断梭阀是否有问题(更换后机器仍是同样的现象说明梭阀没有损坏)2、看小五通阀尾阀控制油压减压阀是否损坏, 可以用压力表测量小五通阀控制油压是否正常(测量后,控制油压为4.5兆帕,说明小五通阀尾部连接没有问题。 )3。看看控制手柄。看把手最右边的T。打开油泵,但不要操作部件。如果手柄没有内部泄漏,打开T,只有少量液压油会流出(启动油泵,打开T,在T处发现大量液压油,表明其中一个手柄一定有内部泄漏)。15.切割头自行下降。切割头自动下降,位置改变后橡胶软管自动上升,压力表有压力。一般来说,切割头的下降应是由于平衡阀的损坏,但在更换橡胶软管后不应有自升现象,压力表显示压力。经过进一步观察,当油缸上升或下降到极限位置时,压力可达到最大值16Mpa。因此,可以消除平衡阀的故障,并且怀疑多通阀或先导手柄的故障。当控制切割的多路阀AB被移除时,油管被发现为A,并且油不经任何操作就溢出。当拆卸先导手柄的控制油管时,不操作手柄就不会发现有油喷出,因此可以判断多通阀的阀芯卡在开启位置。当时没有备件将切割和提升油管连接到可伸缩多路阀进行控制,设备可以生产。切割和提升油缸无法提升。故障分析,当时,在井下检查期间发现油缸卸载。矿井更换油缸后,为了更好地判断油缸卸载的原因,对油缸进行了分解,发现油缸活塞密封损坏。主油泵和辅助油泵的压力小于12MP。故障分析,调节压力可调节至18Mp,但很快降至1213MP。当回油过滤器打开时,发现铁屑;当油泵打开时,油被排出,铜屑流出。检查后,确定主泵和辅助泵损坏,需要更换。的左侧不能行走,几乎不能向前移动。压力计显示约为10兆帕。故障现象:检查右行走系统压力正常,确认行走电机有内部泄漏。处理方法:检查相关油路,无泄漏点。由于右行走电机工作正常,与左行走电机供油管交换试验后,右行走电机工作正常。故障分析:该故障是

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