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文档简介

,提高减震柱镀后抛光合格率,发布人:高铁山,江门市豪爵减震器有限公司精磨QC小组,集团简介,大长江集团是一家专业生产摩托车及其零部件的大型企业,现已具备年产600万台发动机、600万辆整车的生产能力,是中国最具规模的摩托车制造企业之一。生产的“豪爵”、“SUZUKI”摩托车产销量、综合经济效益连续七年行业第一;中国品牌价值行业第一,07-09年用户满意度行业第一;01年、04年、07年连续三届荣获“中国名牌产品”称号;多次获“全国质量效益型先进企业”;连续六年入选“中国企业500强”。,公司简介,江门市豪爵减震器有限公司成立于1997年2月,是大长江集团有限公司下属的具有独立法人资格的子公司,是专业生产摩托车减震器的中外合资企业。公司集研发、制造和销售于一体,现有员工400多人,并具备了年产300万套摩托车减震器的生产能力,其各种型号产品的性能均己达到了日类产品的水平。,精磨QC小组,现场型,提高减震柱镀后抛光合格率,一、小组概况,减震柱镀后抛光合格率95%,工序现状,公司要求,选择课题,二、选题理由,从上图可以看出,减震柱镀后抛光合格率连续三个月偏低,达不到指标值要求。由于抛光的表面质量直接影响前减震器的质量和产量,因此解决抛光不良问题已迫在眉睫。,08年12月-09年2月减震柱镀后抛光合格率折线图:,提高减震柱镀后抛光合格率,要求95%,平均89.37%,活动计划计划:实际:,制表:徐厚福审核:王碧强日期:2009.3.20,三、现状调查及目标可行性分析,1、小组成员查看08年12-09年2月生产报表,统计了减震柱镀后抛光合格率情况,结果如下:,制表:徐厚福日期:2009.4.7,平均合格率89.37%,2、小组成员对08年12月-09年2月减震柱镀后抛光工序的不良品进行进一步分类、分析,并绘制排列图如下:,制图/表:徐厚福日期:2009.4.20,从以上图表可以看出,减震柱镀后抛光工序产生不良品主要问题是磕碰划伤,占该工序不良品的87.95%,是导致减震柱镀后抛光合格率低的主要症结。,制表:徐厚福日期:2009.4.8,3、具体分析:,1)计算评估:经小组成员研究认为,只要对磕碰划伤的问题进行改进,有能力解决95%以上,经计算减震柱镀后抛光合格率为:1-(1-89.37%)(1-87.95%95%)=98.25%95%2)纵向比较:经统计发现,2008年1、7、11月减震柱镀后抛光合格率分别为95.01%、95.15%、95.0%95%;3)小组实力:小组中有3人有过类似问题改进经验,4人在磨加工行业有10年以上工作经验。,综上所述,说明我们设定的目标可以实现。,四、目标设定,小组成员绘制目标柱状图如下:,公司要求质量指标值必须达标,因此,小组成员将本次活动目标设定为:将减震柱镀后抛光合格率由89.37%提高到95%。,制表:徐厚福日期:2009.3.28,95,89.37,五、原因分析,小组成员运用头脑风暴法对产生磕碰划伤的原因进行讨论、分析,整理系统图如下:,导板工作面材质硬,导板工作面材质选择不合理,制图:徐厚福日期:2009.4.22,磕碰划伤,导托板表面有杂质,工件下料时相互碰击,工件与箱底接触,导、托板有缺陷,导板与工件间隙小,工件存放过高,导、托板使用周期长,加工时杂质未清除,工位器具表面有铁屑,工位器具未清洗干净,导板调试不当,导、托板表面磨损,刃具选择不合理,工艺设备不完善,工位器具未清洗,工位器具使用不当,工件之间相互磕碰,抛轮切削量小,刃具切削力低,导、托板未按规定更换,通过以上分析,小组成员共找出9条末端原因:1、导板工作面材质硬;2、导、托板未按规定更换;3、抛轮切削量小;4、加工时杂质未清除;5、导板与工件间隙小;6、工件下料时相互碰击;7、工件存放过高;8、工位器具未清洗;9、工位器具未清洗干净。,?,小组成员针对9条末端原因逐条进行分析、确认,验证如下:,制表:徐厚福日期:2009.4.24,请看具体的要因确认过程,六、要因确认,确认一:导板工作面材质硬,4月26日,徐厚福分别对4台磨床的导板进行验证,因导板工作面为硬质合金,发现工件在加工旋转时,尾部与导板接触过程中表面产生螺旋划伤,检查数据记录如下:,从以上图表可以看出,4台磨床的导板都存在有划伤工件表面的现象,不良率在3%-5%,不能满足使用要求,因此,该原因为要因。,要因,制表:徐厚福日期:2009.4.26,螺旋划伤此部位产生,由上可知,导、托板都按规定的加工量进行更换,有效满足使用要求,因此,该原因为非要因。,非要因,制表:张立位日期:2009.4.29,确认二:导、托板未按规定更换,4月29日,张立位、王碧强分别对4台磨床导、托板的更换记录进行检查,检查结果如下:,导、托板更换记录,确认三:抛轮切削量小,5月5日王碧强、高铁山对修整后的抛轮切削量情况进行检查,检查记录如下:,从以上图表可以看出,因抛轮的切削量小,无法消除工件表面存在的轻微缺陷,不能有效满足使用要求,因此,该原因为要因。,要因,制表:高铁山日期:2009.5.5,此抛轮切削量小,无法满足要求,确认四:加工时导托板杂质未清除,5月9日,王碧强、徐厚福对加工过程中4台磨床导、托板进行检查,具体情况如下:,从以上图表可以看出,加工过程中4台磨床的导、托表面都遗留有抛光时产生的杂质,划伤工件表面,不能有效满足使用要求,因此,该原因为要因。,要因,制表:徐厚福日期:2009.5.9,抛光时遗留在导托板表面的杂质,确认五:导板与工件间隙小,5月12日,王碧强、张立位用塞尺对使用过程中的四台磨床导板与工件的间隙进行检查,具体检查结果如下:,从以上图表可以看出,导板与工件的间隙符合工艺要求,能有效满足使用,因此,该原因为非要因。,非要因,制表:张立位日期:2009.5.12,塞尺检查工件与导板间隙,满足要求,确认六:工件下料时相互碰击,5月20日,王碧强、庞均分别对2条抛光线,加工的200件工件下料时的状况进行检查统计,检查情况记录如下:,从以上图表可以看出,工件下料时碰击比例达到31%-33%,不能满足工艺需求,因此,该原因为要因。,要因,制表:庞均日期:2009.5.20,工件与工件接触部位碰击,确认七:工件存放过高,5月24日,徐厚福对放有不同外径的42箱工件的存放高度进行检查,检查记录结果如下:,非要因,制表:徐厚福日期:2009.5.24,从以上图表可以看出,42箱工件中,未发现有工件存放超高的现象,满足工艺需求,因此,该原因为非要因。,工件未有存放过高现象,相互间用胶条隔离,确认八:工位器具使用前未清洗,5月9日,王碧强对工位器具清洗情况进行检查,发现使用前的工位器具操作工都按规定进行了高压喷淋清洗,能有效满足现场使用要求,因此,该原因为非要因。,5月15日,王碧强、张立位分别对100个清洗后工位器具进行抽检,检查过程中未发现表面有铁屑、杂物的现象,能有效满足使用要求,因此,该原因为非要因。,非要因,确认九:工位器具未清洗干净,非要因,塑料箱通过高压喷淋清洗,胶条通过高压喷淋清洗,要因总结,4、工件下料时相互碰击,3、加工时导、托板表面杂质未清除,1、导板工作面材质硬,2、抛轮切削量小,通过验证,我们共确定四条要因!,下一步,?,小组成员针对主要原因,运用“5W1H”的方法制定如下对策:,制表:王碧强日期:2009.6.3,八、制定对策,九、对策实施,1、针对导板工作面材质硬的现象,小组成员经讨论后确认,决定采购不同材质的导板进行试验,对现用的硬质合金导板进行改进。,实施一:重新确定导板工作面材质,制表:王碧强日期:2009.6.8,2、6月8日,分别采购了尼龙王、胶木板、PO树脂板各1块进行试验,数据记录如下:,从以上结果可以看出,选用PO树脂导板能够消除表面产生的划伤,满足使用要求,因此,我们认为该措施有效。,制表:王碧强日期:2009.6.16,措施有效,3、根据以上试验结果,PO树脂板综合性能好,能够消除表面产生的螺旋线划伤,更适合作为导板的材质,王碧强进一步向兄弟公司进行了咨询、确认,经小组成员讨论,决定导板的材质选用PO树脂板。,4、6月16日,采购了4块PO树脂导板,分别对4台磨床进行再次验证,数据记录如下:,改进前导板材质,改进后导板材质,1、针对抛轮切削量小,无法消除表面轻微缺陷的问题,经小组成员讨论,决定由王碧强根据我们的要求,向各抛轮厂家进行咨询、对比后,发现B24树脂抛轮、UB抛轮能够符合要求。,实施二:重新选择抛轮型号,制表:王碧强日期:2009.6.20,2、6月20日,我们对采购的B24树脂抛轮、UB抛轮各1块进行现场验证,结果记录如下:,3、根据以上试验结果表明,UB抛轮切削量好、工件表面光洁度高,质量稳定,经小组成员讨论,决定选用UB抛轮更换目前使用的抛轮:,制表:王碧强日期:2009.6.29,4、6月29日,采购了4块UB抛轮,分别对4台磨床进行再次验证,数据记录如下:,从以上结果可以看出,UB抛轮切削性能良好,满足使用要求,因此,我们认为该措施有效。,措施有效,改进前抛轮型号,改进后抛轮型号,1、针对加工时导、托板表面有杂质的问题,小组成员决定在设备上增加高压喷淋、过滤装置,将遗留在导、托板表面的杂质冲洗掉,再通过过滤装置将杂质进行过滤,避免磨削液中杂质在加工时划伤工件表面。,实施三:增加导、托板表面杂质清除装置,改进后加装的过滤装置,未有高压喷淋,抛光时产生的杂质遗留在导托板表面,对工件加工时进行高压喷淋,清除导托板表面杂质,改进前结构,改进后结构,改进后结构,2、7月10日,2台磨床加装高压喷淋、过滤装置完毕后,分别对水压和流量进行了确定,并对效果进行了验证,数据记录如下:,制表:徐厚福日期:2009.7.10,3、通过以上验证,加装高压喷淋、过滤装置后有所改善,但效果不彻底。导、托板表面仍有少量杂质未冲洗掉,通过观察发现工件前后端未清洗到。,制表:徐厚福日期:2008.7.14,小组成员再次讨论,决定增加清洗流量和水压,并对流量、水压分别验证,数据验证记录如下:,4、通过以上验证,增加清洗流量1.5升/秒和水压0.15Mpa后,导、托板表面杂质已经被清洗干净,满足使用要求。小组成员决定对另两台设备加装高压喷淋、过滤装置。,制表:徐厚福日期:2008.7.20,5、7月30日,另两台磨床加装高压喷淋、过滤装置完毕后,分别对水压和流量进行了确定,对效果进行了验证,数据记录如下:,从以上结果可以看出,设备加装高压喷淋,对水压、流量进行控制后,导、托板表面杂质可以全部清除,满足使用要求,因此,我们认为该措施有效。,措施有效,1、针对工件下料滚落时相互碰击的现象,小组成员经过分析,主要是下料斗有一定的斜度,工件滚落时速度加快,因冲击力产生碰击。经小组成员讨论,决定在下料斗上方增加高压喷淋,通过水帘及水压降低滚落速度,减小冲击力,避免碰击现象的产生。,实施四:在工件下料时增加缓冲装置,改进前,改进后,增加的高压喷淋装置,2、7月22日,下料斗高压喷淋装置改进和安装完成,并对下料效果进行了验证,数据记录如下:,制表:王碧强日期:2008.7.22,从以上结果可以看出,下料斗增加高压喷淋装置后,工件之间相互碰击比例由31%-33%降低到3%-5%,有所改善,但问题未全部解决,还是不能满足使用要求。,储水35mm-40mm工件与工件形成缓冲间距,改进前,改进后,3、针对以上存在的问题,小组成员重新进行分析论证,发现增加高压喷淋后,冲击力未全部消除,还会存在碰击。于是,经小组成员再次讨论,决定在下料斗内增加储水,通过水的阻力来消除滚落时的冲击力,因工件外径为30-32,储水的高度应高于工件的最大外径,即储水的高度确定为35mm-40mm。,工件还有碰击现象,4、7月24日,下料斗内储水高度达到要求后,并对下料效果进行了再次验证,数据记录如下:,制表:王碧强日期:2008.7.24,措施有效,从以上结果可以看出,通过小组成员第二次改进,在下料斗内增加储水35mm-40mm后,工件之间相互碰击现象全部消除。满足使用要求,因此,我们认为该措施有效。,1、对策全部实施后,小组成员对09年8月10月对减震柱镀后抛光合格率情况进行汇总(生产总数N=623488支),统计数据如下:,制表:徐厚福时间:2009.10.27,对策实施前后减震柱镀后抛光合格率折线图:,制图:徐厚福时间:2009.10.27,结果显示:减震柱镀后抛光合格率已明显提升,并得到有效控制。QC小组活动取得了显著效果。,对策前,对策后,十、效果检查,制图:徐厚福时间:2009.10.30,结果显示:QC小组活动完成并超过了制定的目标,减震柱镀后抛光月平均合格率达到98.42%。,对策实施后目标完成情况:,我们的目标达到了!,89.37,98.42,2、小组成员对09年8月10月减震柱镀后抛光的不良品进行分类调查统计,其数据及排列图如下:,制图/表:徐厚福时间:2009.10.30,比例明显减少,不再是问题症结,1、投入S1:增加喷淋,过滤装置:4个*1.2万元/个=4.8万元;导板更换费用:4个*300元/个=1200元;抛轮更换后增加费用:2个*4000元/个=8000元;合计:S1=+=5.72万元。2、节约S2:节约电镀返工费用:623488件(98.42%-89.37%)7.36元/件=414831元;节约返修工时费:623488件(98.42%-89.37%)225件/小时15元/小时2人=75150元;(人工费以每小时15元计);节约返工返修费用:623488件(98.42%-89.37%)1.02元=57490元(单件返工成本=设备费+辅料费+电费=1.02元)合计:S2=+=547471元。3、本次活动共创经济效益S:S=S2-S1=490271元,经济效益,十一、效益分析,无形效益,a)本次攻关后,有效提高了减震柱镀后抛光合格率,满足了工艺要求;b)有效保证了减震柱的表面质量,确保前减震器的性能

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