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文档简介

QCC活动开展报告报告,降低SM154堵油孔工序漏序,圈名:突击圈,目录,一、成立QCC改善小组二、课题选定三、活动计划编制四、目标设计五、目标分析六、原因分析七、要因确认八、要因分析九、对策制定十、对策实施十一、效果确认十二、效果巩固十三、总结反省,一、小组概况,场现实施、采集数据,突击圈,2012.9.7,跟踪分析、资料收集、整理,活动实施测试、实验,成果发布,全面策划,组员:周世恩,组员:唐良刚,组员:,活动技术支持,改善永无止境,智慧永不枯竭,组员:周令,组员:陈小娇,组长:,2-1、在2013年4-22、5-13日双马公司连续2次对我司质量投诉:我司的SM154装机后功率上不去。客户要求我司全部返,包括整机。查其原因是由于斜油孔堵头未堵漏油(堵油孔工序漏序)造成。从Q、C、D三个方面进行考虑,公司指令突击圈课题:,二、课题选定,降低SM154堵油孔工序漏序,综合以上所述本次课题确定为:,降低SM154堵油孔工序漏序,二、课题选定,2-2、选定理由,我们遵循PDCA的原则,制作了时间计划推进表,三、活动计划编制,Page7,四、目标设定,目标设定背景:双马对我司提出堵油孔工序漏序的改善要求,市场对堵油孔漏序的改善要求.,目标设定:堵油孔工序漏序数量由6件/月降低到0件/月,改善,0件/月,目标:质量零缺陷,该课题已经得到公司高层及各部门领导的大力支持,技术、人力资源、财力都能得到保障,圈组成员改善意识强烈,具有很强的改善能力和很高的改善激情,对本次QC活动的热情极高,综上分析,经过小组成员的攻关改善,我们的目标是可行的,五、目标可行性分析,本小组在2012年的品质改善活动取得了较好的改善效果,同时积累了一定的品质改善经验,6-1、我们根据“三现原则”,我们找到不良发生工序。SM154线生产工艺流程图发生漏堵油孔工序的工序,六、原因分析,不良发生工序,6-2、油孔工序作业动作解析,六、原因分析,2,6-3、全体圈员采用头脑风暴法对造成SM154油孔堵头工序漏序不良原因进行了分析(5M1E),六、原因分析,油孔堵头工序漏序,SM154,环,生产技能较差,作业不熟练,岗位技能不足,光线不足,未安装照明,加工方法不对,作业流程不规范,作业标准编制、设计不合理,作业区域混乱,物料堆放混乱,标识不明,搬运过程中掉落,堵头直径小,部品不合格,底孔直径大,Page12,经过分析,得出以下六个末端因素:,六、原因分析,现场照明不足,标识不明确,底孔直径大,堵头直径小,作业者岗位技能不足,作业标准编制、设计不合理,针对末端因素,小组制定要因确认计划表:,七、要因确认,7-1、作业者岗位技能不足,七、要因确认,非要因,照片,Page15,7-2、照明不足,七、要因确认,现场试验确认发现,作业现场灯光完好,光线充足,能清楚的看清零部件,不影响作业。,非要因,Page16,7-3、标识不明确,七、要因确认,现场多次抽样确认发现,员工在操作时,产品加工前与加工后的产品是按照规定区域隔离摆放,并标识清楚。,非要因,Page17,7-4、底孔直径大,七、要因确认,小组对现场生产的SM154油孔底孔进行随机抽样调查,并绘制了直方图,图形正太分布和CPK均正常,能够满足工程过程能力要求。,非要因,Page18,7-5、堵头直径小,七、要因确认,小组对库房的SM154油孔堵头进行了入库抽样数据查阅,未发现尺寸超差。工程能力能够满足。尺寸记录见左图。,非要因,Page19,7-6、作业标准编制、设计不合理,七、要因确认,小组成员通过按照作业标准要求在现场亲自操作,每敲完一个堵头后检查是否敲到位,是否有没装堵头。操作两个小时下来,发现全靠人的细心来保证不漏序确实很难。有漏序的风险。,要因,Page20,经过要因确认,得出三个主要要因:,否,否,否,照明不足,标识不明确,底孔直径大,堵头直径小,作业者岗位技能不足,否,否,七、要因确认,作业标准编制、设计不合理,是,Page21,同时对三个要因进行更进一步分析:,八、要因分析,要因,1WHY,2WHY,3WHY,根本原因,作业标准执行困难,靠员工个人意识无法保证现场质量,100%的产品靠肉眼检查,视觉容易疲劳,作业标准编制、设计不合理,人存在生理极限,9-1、根据要因制定详细的对策实施表:(5W1H),九、对策制定,小组研究决定:再次用“头脑风暴法”解决这个难题,设计一种专用的检查设备,可以设计专门的检具,设计限位开关检查,用激光感应开关,检查到自动报警,按照会议规则,大家七嘴八舌地议论开来。,九、对策制定,九、对策制定,9-2、正在讨论得热火朝天、百思不得其解的时候,有个组员说:怎么才能不用人来保证嘛?不做这个工序就不用人来保证!对于这一想法,大家心里都觉得滑稽可笑。但主持人却打断大家的笑声道:我们为什么要堵这个孔?为什么要钻这个孔?不钻这个孔可不可以?,马上与会的技术人员就进行了回复:钻这个孔的目的是为了辅助加工斜油孔,在加工完斜油孔后再堵上。理论上,如果能改变斜油孔的加工方式的话,可以不用钻这个孔。,九、对策制定,9-3、随即会议决定:改变斜油孔加工方式。技术部立即与主机厂联系,改变斜油孔加工控制程序方案。,九、对策制定,主机厂回复同意该方案。,9-4、根据之前的方案,小组再次制定了详细的对策实施表:,九、对策制定,十、对策实施,1、夹具设计,根据要因制定详细的对策实施表:(5W1H),十、对策实施,2、改变作业方式,改善前,改善后,十、对策实施,2-1改变作业方式后问题突显,十、对策实施,2-2采用合金钻花,十、对策实施,2-3采用进口锋钢钻花,十、对策实施,2-4采用5mm铣刀先定位,十一、效果确认,太好了!品质合格,可以正常投入生产使用!,十一、效果确认,目标达成,改善,年质量成本低减,=改善前漏序数/月主机厂罚款单价12月=6件/月200元/件12月=14400元/年,年节约人工成本,=(月平均工资12月)+(月保险12月)=(2631元12月)+(578元12月)=38508元/年,改善成本,=材料使用总金额使用寿命=2300元10年=230元/年,活动收益,=(年质量成本低减+年节约人工成本)-改善成本=(1565+1380)-230=2715元/年,年节约成本112379元,十一、效果确认,年堵头采购成本低减,=年堵头采购量(2012年度1,241,85PCS)堵头单价=12.5万只0.451元/个=56375元/年,年刀具成本低减,=(改善前刀具费用/月-改善后刀具费用)12月=(266元/月-8元/月)12月=3096元/年,十一、效果确认,十二、巩固措施-标准化,夹具存档图纸,作业指导书,活动中的难点和不足,改进方向,十三、总结与反省,一:在本次活动过程中,由于生产任务较重,个别圈员参与活动的积极性不高,一:加强对圈员的引导教育,提高圈员自发参与QC活动的积极性,二:小组部分成员对QC道具运用不够熟练,改善思维局限化等,二:在下期强化小组成员QC知识的培训,同时通过对集团内优秀改善的学习,增强小

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