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文档简介

消除转向节轴齿面震纹,小机车车间齿轮班创新QC小组,名词解释1、电动轮自卸车:一种大型矿山运输装备。采用交直流传动方式,由发动机带动发电机发出交流电,整流后变成直流电,输送至汽车后桥的直流牵引电机,以驱使汽车前进。2、组成部分:动力系统、前桥后桥及悬架系统、液压系统、制动系统、电传动系统、车架等系统组成。3、转向节轴:属于前桥系统,连接转向架和前轮,起转向和支持作用。一台车有两个转向节轴。,108吨电动轮自卸车荣获“国家科技进步奖金奖”,220吨电动轮自卸车荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”“第二届中国工业大奖表彰奖”。小机车车间齿轮班加工齿轮的方法有:滚齿、插齿、铣齿、磨齿等,连续三年获得“优秀班组”。,湘电集团有限公司创建于1936年,是我国电工行业的骨干企业、国家重大技术装备的生产、研制基地、国防装备定点生产厂家,被誉为“中国电机工业的摇篮”。重型装备股份有限公司主要从事电动轮自卸车、工矿机车等矿用运输、轨道运输装备的研发和生产。,公司概况,“创新”QC小组成立于2011年3月,是专注于现场质量问题分析解决的攻关小组。活动时间2011年3月至9月。小组由车间多名经验丰富的技术人员、一线职工、行政领导参加活动,为QC活动的良好开展提供了有力的智力保障。,一、小组介绍,转向节轴作为108吨电动轮自卸车的重要零件之一,其加工要求也高。随着公司的发展,工艺的提高,公司对转向节轴滚齿加工质量的要求也越来越高。,2011年转向节轴加工时候齿面出现震纹现象,需要通过人工修磨的方式来达到公司要求,不仅造成人员、财力的浪费,还严重影响质量。,消除转向节轴齿面震纹,二、选题理由,2011年转向轴节齿面质量分析,不合格现象主要体现在齿面有明显的震纹、手感明显粗糙。经检测粗糙度只有6.3,三、现状调查,1、综合以上数据,3、4月份加工转向节轴不合格数为5件,合格率仅仅68.75%,而公司下达到班组的质量目标99.96%。2、3、4月份8台108吨电动轮自卸车的转向节轴由于出刀位置有震纹,造成粗糙度差。只要能消除出刀位置的震纹,可满足齿面粗糙度,达到图纸要求,粗糙度3.2。3、本次攻关活动得到了车间领导的高度重视和大力支持,并召开了专题会进行讨论。因此,本次活动的目标是:将转向节轴齿面震纹消除,四、目标确定,职工不符合要求,5.刀具刃磨质量差,2.机床刀杆精度差,4.材料硬度不均匀,6.精加工余量过多,3.刀具不合格,刀具问题,材料问题,1.技能偏低,质量意识不高,消除转向节轴齿面震纹,人,物,料,加工、操作方法问题,五、原因分析,机,7.工件装夹不当,法,8.刀具对中不正确,9.精加工方法不正确,机床问题,六、要因确定,六、要因确定,要因确认一:职工技能偏低,质量意识不高确认方法:理论和操作考试标准要求:成绩达到良以上确认地点:小机车车间确认过程:车间对组员进行相关培训,再进行考核。结论:组员成绩全达到要求,此因素为非要因。2011.05.04,六、要因确定,要因确认二:机床刀杆精度差确认方法:用百分表打表检测标准要求:刀杆径向偏差不超过0.02毫米确认地点:小机车车间确认过程:先清洁刀杆等部位,装上百分表,转动主轴,百分表显示超差0.12毫米。结论:刀杆跳动比要求超过6倍,严重影响齿面粗糙度,此因素为要因。2011.05.04,六、要因确定,要因确认三:刀具不合格确认方法:用游标卡尺检测标准要求:符合加工要求确认地点:小机车车间确认过程:现滚刀有效全齿深为7.0mm,刀具加工至工件220台阶处全齿深度约8.0mm。结论:滚刀根部参与切削,影响齿面粗糙度,此因素为要因。2011.05.04,六、要因确定,要因确认四:材料硬度不均匀确认方法:硬度检测标准要求:调质硬度为HB240-276确认地点:质量部确认过程:小组将热处理后的转向节轴送质量部抽检,并进行硬度检测,结果显示硬度超过HB276。结论:从测量数据显示,材料硬度超过要求。加工时严重影响刀具,甚至有时烧损刀具,此因素为要因.2011.05.06,硬度检测表和硬度检测设备,六、要因确定,要因确认五:刀具刃磨质量差确认方法:现场检测标准要求:符合加工要求确认地点:小机车车间确认过程:检测刀具刃磨角度,机床砂轮形状及平整性。结论:刀具前刀面刃磨产生误差,并有磨损现象,影响齿面加工质量,此因素为要因。2011.05.06,六、要因确定,要因确认六:精加工余量过多确认方法:用公法线千分尺检测标准要求:符合图纸要求确认地点:小机车车间2011.05.06,确认过程:同等条件下,做三次精加工,余量分别为0.5、0.35、0.2毫米。右图分别为余量0.5和0.2的加工情况。结论:经检测,齿面粗糙度相差不大,此因素为非要因。,六、要因确定,要因确认七、八:工件装夹不当,刀具对中不正确确认方法:现场确认标准要求:按工艺步骤要求进行确认地点:小机车车间确认过程:小组随机对两个班次4名职工的操作步骤进行检查结论:职工均按照要求进行操作,七、八因素为非要因.2011.05.08,六、要因确定,要因确认九:精加工方法不正确确认方法:现场加工确认标准要求:符合图纸要求确认地点:小机车车间确认过程:精加工至220mm台阶处,因刀具吃刀量增加,受力增大,机床刀架出现振动,直接影响齿面质量。结论:此处震纹明显,此因素为要因。2011.05.08,六、要因确定,七、制定对策,对策实施一.材料硬度不均匀时间:05月16-18日地点:电镀热处理分公司责任人:马争游实施情况:热处理调质过程中严格按照有关工艺文件执行,规范机床操作规程,并对工件进行检查。确认效果:数据显示,工件材料硬度控制在HB240-276间。此措施有效。,八、对策实施,对策实施二.刀具刃磨质量差时间:05月16-19日地点:小机车车间责任人:陈志实施情况:调整磨刀机精度,对刀具刃磨人员进行再培训,并在第三次进刀前检查刀具锋利程度,在不够完全锋利情况下,即需重新刃磨刀具。确认效果:经检测,刀具前刀面角度正确,表面光滑、无烧痕。此措施有效。,上图为数控滚刀刃磨机床,八、对策实施,对策实施三:刀具不合格时间:5月16-18日地点:小机车车间责任人:欧阳祖祥实施情况:测量新购滚刀具有效全齿深10.0mm,铣削至出刀位置220mm台阶处时,有约8mm的切削深度,有约2.0mm空隙。确认效果:新滚刀根部没有参与切削,能够承受增加的切力,没有震动。此措施有效。,八、对策实施,对策实施四:刀杆精度差时间:5月17-21日地点:小机车车间责任人:蔡华立实施情况:自制32刀杆,粗车、调质、精车、磨削,达到机床附件刀杆精度要求,安装上刀架头。确认效果:打百分表检测,径向跳动仅0.01mm0.02mm。此措施有效。,八、对策实施,对策实施五:精加工方法不对时间:5月18-20日地点:小机车车间责任人:姜杰辉实施情况:转向节轴的加工分为粗滚、半精滚、精滚三刀进刀,精滚余量控制0.3mm左右,加工速度在I档,滚刀加工至220台阶处采用停-进给-停的加工方法。确认效果:齿面光滑、平整,经粗糙度检测为3.2。此措施有效。,八、对策实施,1、2011年6-9月加工26件,情况如下:,由上表知:经过对策实施后,转向节轴齿面震纹得到有效消除,粗糙度在3.2范围内。,九、效果检验,完成目标,2、经济效益:(1)按攻关前合格率为68.75%计算,措施实施(4件)和攻关后共加工30件转向节轴,至少减少了9件转向节轴齿面靠手工修磨,一件需修磨16小时,工价为20元/小时。节约返工工时成本:16920=2880(元)(2)在活动中未投入任何成本。(3)自制模具,节约外委模具制造费用约1500元。活动内可节约4380元3、无形价值:(1)为班组其他产品加工提供了改进依据和技术支持;(2)攻克了一项技术难题,提升了小组分析和解决问题的能力,增强了职工的团队精神;(3)增强小组成员的创新意识,激励成员间相互学习。,九、效果检验,1、巩固期班组通过6-9月巩固,转向节轴齿面粗糙度达到图纸要求。2、标准化措施技术、质量部所确定的加工方法和注

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