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文档简介
,提高3#机二冷段的调弧精度,炼钢厂机电车间集广QC小组,目录,1.前言,2.小组简介,3.活动计划,4.现状调查,5.确定目标,6.原因分析及要因确认,7.制定对策,8.对策实施,9.效果检查,10.课题巩固,11.总结及下步打算,前言,当前钢铁市场形势严峻,铸坯质量成为关乎企业生存的关键因素,连铸机作为铸坯成形前最后的补救工序,对铸坯质量起到了决定性作用,3#机二冷段由于长期没有对中装置,使得每次二冷段下线维修没有统一的调弧标准,上线后二冷段对中时垫片有较大波动,给检修造成较大困难,弧度不易保证为此,机电车间成立提高3#机二冷段的调弧精度QC攻关小组,以稳定调弧。,小组简介,三、活动计划,四、现状调查,1,2月份王义龙对14年6-12月份的二冷段线下调弧精度与上线后接弧垫片调整量进行统计,发现修复后二冷段上线时,因无法接弧达6次,流间距超标达3次,更换断面的时间远远多于预定时间,已对生产节奏产生影响。,2,由于长时间得不到基准矫正,现1流、2流整体弧度是否一致已无法确定,目前二流拉矫机从第二组开始已无调整垫片,这给后期调整工作带来很大不便,并且极易造成接弧困难。,3,现1流、2流流间波动由0到10mm,波动幅度过大,3#机也多次因流间距不符合生产要求而再次更换二冷段。,1.根据2014年调查情况,确定了小组的活动内容和目标,将提高3#机二冷段的调弧精度作为本次攻关活动的目标。,五、确定目标,现状,1、将二冷段调弧精度由8mm到10mm。2、二流调弧调整量误差在5mm以上,目标,1、将二冷段调弧精度到5mm。2、二流调弧调整量误差在2mm以下,2.调弧对中流间距由5mm至12mm降至流间距5mm,主要依据是在流间距小于5mm可保证下水口在结晶器的中心位置,达到铸坯均匀冷却要求。,现状,1、流间距由5mm至12mm,目标,1、流间距5mm,现状,技能不足,无调弧装置基准不一致,样板直接放在辊子上调整,无法保证辊子水平,高温、高湿的环境,设备腐蚀,六、原因分析,确认一,技能不足,非要因,标准:职工年接受培训时间达到48小时以上。,二冷段主要负责人一览表,确认二,无调弧装置,每次基准不一致,要因,调查情况:目前调弧时维修人员将二冷段放倒后,以外弧为基准进行调弧作业,调弧只能调出与样板一致的弧度,但无法保证每次弧度与二冷段机架的相对位置,即辊子每次调整后东西轴承座垫片不一,相同位置辊子轴承座垫片不一,,结论:由于没有统一的基准,每次调弧后二冷段的辊子弧度的位置相对二冷段机架出现偏差,这样反应在线上对中时,就出现二冷段两个吊板垫片数量有较大偏差,同时相同吊板会因不同二冷段而出现垫片变化,直接导致二冷段出现调整困难。因此,无调弧装置是要因。,确认三,样板直接放在辊子上调整,调查情况:由于没有统一的基准,样板的放置出现随意性,目前样板直接放在辊子上调整,结论:此种情况是由要因二引起次生问题,即在要因二解决后,要因三将进一步影响调弧精度。因此,样板无基准是要因。,要因,确认四,高温、高湿的环境,设备腐蚀,调查情况:小组人员针对高温、高湿环境对设备的腐蚀情况进行了测量,在线坐段吊板磨损相差2mm,二冷段定位轴安装位磨损最大3mm,安装后对二冷段综合影响不会大于3mm,对实现垫片的差距(3至8mm)不会产生如此大的影响。,次要因,次要因,设备腐蚀,无调弧装置,样板直接放在辊子上调整,要因,要因,通过对以上原因的确认,最终我们确定了如下二条要因,一条次要因:,七、制定对策,为了解决“提高3#机二冷段的调弧精度”的问题,小组成员对找出的主要原因,采取最佳的对策方案,制定出了要因对策表,并确定了目标、具体负责人、完成地点及完成时间等。,要因对策表,八、对策实施,制作对中台,方案一,实施一,3-6月份小组按照方案一实施,主要原因如下:,目前,二冷段的宽度不一,无明显的基准面,在线的二冷段腐蚀严重,即使将二冷段安装,也会因为基准的变化导致二冷段最终上线后,调整垫片的数量发生较大变化,仍会影响精度。因此小组决定模拟二冷段线上的定位状态,利用定位轴与配水盘进行定位,但此方法仍然有下以几点问题:1、假配水盘、定位轴的自由度控制出现与线上状态的互置,假配水盘的定位精度误差在2.5mm或者更大,这因为每个二冷段的配水盘定位孔的磨损与腐蚀都不尽相同。2、在水平定位时孔与定位销太紧,会对行车的操作要求很高。太松,很容易此次活动目标5mm无法实现。3、此方案仍将二冷段的第一个、第九个辊子作为基准,无法解决要因2的问题。小组由于无法将以上3个难点根除,从8月中旬开始对方案进调整。,实施二,方案二,方案二是在方案一的基础上进行了改进,克服了方案1的问题。1、通过安装锥形轴,可实现对中台的自定位,同时锥形轴具有自锁紧功能,使对中精度可以提高到2mm以内。2、制作样板放置装置,使样板不受二冷段的影响,形成统一的调弧基础。3、二冷段由水平安装改为垂直安装,大大降低了对天车工的操作要求。,九、效果检查,QC小组成员于9月17日完成了二冷段对中装置的制作,并且进行了粗调整,目前的二冷段的调整精度可以在5mm。正在进行精调整,计划在9月底将调整后二冷段上线实验。由于初次使用二冷段,之前的二冷段还需逐批进行调整。,十、措施巩固,1、小组继续对对中台进行精调整,力求将对中台的弧度精度控制在5mm以内。2、对中台在使用过程中的出现的高度自对中进行进一步攻关,即还需克服二冷段的自重给自锁精度带来的问题。3、制作更加便利的人员维修平台。,十一、总结及下步打算,通过本次活动,我们解决了3#机长期没有二冷段对中台的问题,在二冷段对中精度提高方面迈出了一大步,为后期进行改进提供了可靠的实验数据积累,在改善了
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