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文档简介
搪瓷内胆典型质量案例培训讲师:岑汉堂2015年10月20日,一、问题描述,车间与生产线:三高部装车间搪瓷焊接线机型:CE-RSJ-15/190RDN3-D问题简述:顶进顶出风内胆上盖镁棒起弧不良,批量漏水严重等级:A不良数量及比例:15/255整改跟进人:韦勇智(现场工艺),二、原因分析,三、即时处理方案,1.漏水的内胆补焊返修;2.对同程序焊接的镁棒预检气检合格后批产;,四、最终处理方案及预防措施,1.整改镁棒起弧位置,固定管接头与端盖圆弧偏中段起弧偏向镁棒;2.自检、首检的产品缺陷标识清晰进行补焊防止漏水;,案例一、搪瓷焊接内胆镁棒批量漏水,五、相关图片,机器人焊枪调试不当起弧不良,导致收弧搭接与起弧未熔合在一起出现批量漏水。,案例一、搪瓷焊接内胆镁棒批量漏水,案例分析:1、为什么操作员工当时未检出镁棒焊缝收弧不良?2、为什么气检员当时在检出连续2台漏水时未对巡检反馈?3、发现连续漏水(同一部位2台以上)的时候应该要做哪些措施?4、根据上述三个问题,请大家思考一下。,案例分析:1、操作员工缺乏自检意识,并没有养成良好的自检习惯,导致不良产品流出;员工必须对本岗位生产的产品进行全检,下一工序的员工需对上一工序的产品质量复核。2、气检员工缺乏异常问题反馈意识,对异常问题的处理方式缺少了解;气检员在发现异常时,需第一时间反馈给巡检,由巡检组织相关人员进行异常处理。3、发现连续漏水时,气检员应该把信息反馈给巡检,巡检再把信息反馈给相关人员,相关人员对已下线的内胆进行检验,把有缺陷的内胆进行返修,返修合格后才进行气检。,案例一、搪瓷焊接内胆镁棒批量漏水,案例二、230L水箱内胆上环缝开裂,一、问题描述,车间与生产线:三高部装车间搪瓷焊接线机型:BDR-RSJ-15/230RDN3-C问题简述:内胆上环缝焊缝开裂,气检出现漏水;严重等级:A不良数量及比例:8/73整改跟进人:韦勇智(现场工艺),二、原因分析,三、即时处理方案,1.2号焊机生产的内胆全部隔离标识待确认;2.停止2号焊机维修整改;,四、最终处理方案及预防措施,1.工艺每月至少给焊工培训2次2.对现场的焊枪夹持工装进行检查与维修,五、相关图片,1.操作员工在焊接过程中没有及时调整走偏的焊枪,导致环缝焊偏而开裂2.环缝焊机的焊枪夹持工装松动,在焊接过程中容易出现焊枪走位,案例二、230L水箱内胆上环缝开裂,案例分析:1、内胆上环缝开裂,代表是什么程度的质量缺陷?2、如何去有效避免这种质量缺陷?3、根据上述两个问题,请大家思考一下自己本岗位的实际操作是否正确?,案例二、230L水箱内胆上环缝开裂,案例分析:1、内胆上环缝开裂属于A类质量缺陷,是一个特严重的质量缺陷,若未检出,对客户来说是一个“定时炸弹”2、操作员工要养成对设备关键零件重点维护,这些关键零件的好坏,直接影响着设备的性能,因此,发现有损坏的零件,需及时反馈给组长、工艺、维修;在设备带病作业时,若连续出现2台A类缺陷的,需及时反馈给巡检、组长等,并在必要时停机整改。,案例三、搪瓷焊接内胆桶身镁棒接头物料用错,一、问题描述,车间与生产线:三高部装车间搪瓷焊接线机型:CE-RSJ-15/190RDN3-D问题简述:内胆桶身镁棒接头物料使用了190L容积整改的镁棒接头;严重等级:A不良数量及比例:200/200整改跟进人:韦勇智(车间工艺),二、原因分析,三、即时处理方案,1.将已下线的内胆进行标识隔离;2.相关人员制定相关的返修方案;,四、最终处理方案及预防措施,1.物流需把每个作业号的物料分开发至现场2.根据返修方案进行返修,五、相关图片,1.物流把两个作业号的物料一起发至现场,这两个物料在外观上看是一模一样的2.巡检在做完首检后,没有进行物料抽检,案例分析:1、为什么操作员工没有自检出台阶高度为2.5mm的管接头焊接在厚度为2mm的桶身上所出现的偏差?2、为什么检验员没有检出管接头台阶高度在桶身上的偏差?3、根据上述两个问题,请大家思考一下自己在实际操作过程中是否刚性执行自检?,案例三、搪瓷焊接内胆桶身镁棒接头物料用错,案例分析:1、操作员工对自检内容不够了解,巡检必须对每个岗位的自检内容认真宣贯,由组长把各个岗位的自检内容打印到现场2、检验员的检验能力欠缺,巡检必须对每个检验员宣贯每个机型对应的检验内容,每周组织一次理论培训,每月模拟20台故障机,提高检验员的检出率,案例三、搪瓷焊接内胆桶身镁棒接头物料用错,案例四、搪瓷内胆未烧熟,一、问题描述,车间与生产线:三高部装车间搪瓷线机型:RSJ-15/190RDN3-C问题简述:内胆桶身搪瓷粉未烧熟;严重等级:A不良数量及比例:50/500整改跟进人:韦勇智(现场工艺),二、原因分析,三、即时处理方案,1.将已下线的内胆进行标识隔离;2.相关人员制定相关的返修方案;,四、最终处理方案及预防措施,1.由工艺组织对全体搪瓷线员工每月至少1次各岗位操作要求培训2.根据返修方案进行返修,五、相关图片,1.搪瓷内胆下线员工私自把链速调快2.预搪瓷的内胆没有进行彻底烘干后就直接烧结,案例分析:1、为什么操作员工能私自调整关键参数?2、此次质量事故反映了什么问题?3、根据上述两个问题,请大家思考一下!,案例四、搪瓷内胆未烧熟,案例分析:1、操作员工缺乏责任心,没有严格要求自己执行工艺要求;管理人员没有给操作员工宣贯品质刚性精神,对作业参数执行要求没有严格对待,导致操作员工容易违反工艺禁令。2、此次质量事故反映了目前东区的基础管理不到位,员工对工艺参数、品质刚性不够深入了解而执行怠慢。后期工艺与品质人员须对线上员工进行每月至少一次培训。,案例四、搪瓷内胆未烧熟,一、问题描述,车间与生产线:三高部装车间搪瓷线机型:RSJ-15/190RDN3-C问题简述:睿泉190L搪瓷内胆桶身大面积有钢砂严重等级:A不良数量及比例:10/200反馈人:李来生整改跟进人:韦勇智(现场工艺),二、原因分析,三、即时处理方案,1.桶身有砂的内胆隔离,重新打砂返搪瓷;,四、最终处理方案及预防措施,1.恢复吸砂岗位,对所有内胆打砂后吸砂;2.摇砂岗位按照关键岗位进行监控;,案例五、睿泉190L搪瓷内胆桶身有砂,五、相关图片,1.打砂后吸砂岗位取消;2.摇砂岗位员工摇砂操作不到位;3.新员工上岗没有经过培训合格就直接上岗,案例分析:1、为什么要取消吸砂岗位?2、由此拓展一下,若贸然取消某个岗位,会出现什么问题?3、根据上述两个问题,请大家思考一下!,案例五、睿泉190L搪瓷内胆桶身有砂,案例分析:1、由于班组缺人,在没有经过品质人员的同意
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