研制H型钢专用卡QC成果_第1页
研制H型钢专用卡QC成果_第2页
研制H型钢专用卡QC成果_第3页
研制H型钢专用卡QC成果_第4页
研制H型钢专用卡QC成果_第5页
已阅读5页,还剩19页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

研制H型钢吊装专用卡,山东电建二公司阳江项目部建筑工程处质优QC小组,前言,阳江核电电厂一期21000MW机组常规岛工程,是我国电业发展的里程碑项目,标志着我国二代核电技术的成熟应用。它也是我公司承建的第一台核电百万机组工程。单台机组常规岛部分,设计钢结构4826t,其中H型钢约为3871t,钢结构安装安装施工工期长,施工范围广,工程量巨大。钢结构高效安全地吊装就显得尤为重要。为优质高效完成工作任务,为公司树立核电新标杆,特成立本QC小组,我们小组本次活动口号为:“开拓创新、锐意进取”,小组概况,一、小组概况,制表:姜南时间:13.03.21,业主要求,二、课题选择,钢结构总数多,吊装工作量大,且其中H型钢构件居多,阳江核电三级进度计划中要求的安装工期为8个月,因此该安装速度无法满足工期要求,项目现状,由于现有固定方式多为采用钢丝绳及配合单勾卡子,固定速度较为缓慢,如以该吊装速度,完成主体钢结构约需12个月。因此该安装速度无法满足工期要求,选定课题,研制H型钢吊装专用卡,制图:韦节晓时间:13.03.18,现状调查,三、现状调查,调查一:3月20日,我们小组对阳江核电对1MX厂房0m钢结构、6m钢结构、16m钢结构、汽轮机钢平台(根据验标要求平整偏差3埋件为不合格),统计如下:,表2:阳江核电4批钢结构吊装速度统计表,制图:韦节晓时间:13.03.20,4、目标设定,从现状统计可知,钢结构的吊装速度平均为10.7t/天,吊装效率提高100%。吊装速度为21.4t/天。由于现场施工和一些其他因素,效率可进一步提高,所以将吊装效率目标设定为24t/天。,目标测算,目标设定,吊装效率提高100%,平均每日可完成吊装重量24t。,制表:姜南时间:12.03.22,针对提高吊装H型钢的方法,小组成员采用头脑风暴法,全方位展开分析,并运用关联图进行了整理:,普通吊钩勾住型钢腹板的同一侧,普通吊钩勾住型钢腹板的相反一侧,同时起吊,对作业四个普通吊钩,分别分布在钢材的两端,使用吊装专用卡来吊装H型钢及工字钢,双吊钩是两个吊钩焊接成一个整体,受力不均匀,起吊过程中摇摆不定,型钢的漂浮不定,吊装效率的缓慢以及钢材坠落的危险性,加强了稳定性,并且牢固、大方,大大提升了劳动效率,五、原因分析,通过以上分析共得出4条解决方案:,方案一:吊装H型钢/工字钢时可用普通吊钩勾住型钢腹板的同一侧,同时起吊。这种方案起吊过程中,可能由于受力不均匀,造成型钢在起吊过程中摇摆不定,甚至出现型钢坠落现象,这种起吊方式不仅大大影响型钢的起吊效率,甚至会因钢材坠落而造成人员伤亡事故。方案二:吊装H型钢/工字钢时可用普通吊钩勾住型钢腹板的相反一侧,同时起吊。这种方案起吊过程中,可能因为受力不均匀,造成型钢在起吊过程中造成钢材原地打晃,严重影响钢材的吊装效率,同时也会因为钢材坠落而造成人员伤亡事故。方案三:吊装H型钢/工字钢时可用四个普通吊钩,分别分布在钢材的两端,这种吊装方法同样因为型钢的漂浮不定,造成吊装效率的缓慢以及钢材坠落的危险性。根据对上述集中吊装方法的对比,围绕吊装专用卡需达成的目标,小组各成员群策群力,集思广益,初步形成研制方案,即研制吊装H型钢/工字钢所专用的吊装专用卡。方案四:使用吊装专用卡来吊装H型钢及工字钢,由于双吊钩是两个吊钩焊接成一个整体,起吊时牢牢勾住翼缘,腹板夹在中间,大大加强了稳定性,并且牢固、大方,大大提升了劳动效率。,七、制定对策,对策提出:,七、制定对策,七、制定对策,吊钩中的吊耳应与其受力方向一致,安装时应采用双面坡口全熔透焊接与构件2相连,焊缝按相关规定进行UT检测,以级为合格,焊缝强度验算按照钢结构设计规范计算如下:第一步:计算吊耳与构件2焊缝(角焊缝在轴心力作用下的计算)已知:该焊缝采用四面围焊,E50焊条的手工焊,钢板采用Q345钢板,吊耳16mm钢板,构件2采用10mm钢板,一级焊缝,因为是V形坡口,坡口高度s=8,根据规范钢结构设计规范7.1.5知,焊缝高度hf=0.75s=0.6,。经查钢结构设计规范表3.4.1-3得ftw=310MP。解:1)正面角焊缝(作用力垂直于焊缝长度)he=0.7hf=4.2mm,lw=120mm,f=1.0,ftw=310MPN1=helwfftw=4.2*120*1.0*310=156.2N2)侧面角焊缝(作用力平行于焊缝长度方向)N2=helwftw=4.2*80*310=104.2KN由此的吊环和构件2的合力为:N=N1+N2=260.4KN又因为两构件2,所以两道焊缝,焊缝承受的焊缝总力:N总=2N=520.8KN第二步:判断出构件2,3处受力最弱(如图示)已知:由钢结构设计规范表3.4.1-1查得:Q345钢材抗拉强度设计值f=310MP,抗剪fv=180MP.截面为b*h=10mm*35mm解:拉力N拉=b*h*f=310*10*35=108.5KN剪力N剪=b*h*fv=180*10*35=63KN由此得,一个构件2的总受力:N3=125.5KN又因为每个吊耳上有两个构件2,所以3处总的受力为:N3总=2N3=251KN第三步:计算吊耳4处的抗剪承载力已知:由钢结构设计规范表3.4.1-1查得:Q345抗剪fv=180MP.截面为b*h=16mm*20mm。解:剪力NV=b*h*fv=180*16*20=57.6KN,对策分析论证表,制表:姜南时间:12.05.19,对策表:,制表:姜南时间:13.05.19,对策实施一:方案的编写及审批,方案选定后,小组安排专人对方案进行了整理,上报到项目部机械管理部、安全监察部、工程技术部进行汇审,总工批准,准予实施。,八、对策实施,实施人丁吉星王福成实施时间:13.05.19,对策实施二:加工制作,对策实施三:工具检查,经质检小组成员检验,各零件尺寸与装置整体安装效果均与图纸相符。,对策实施四:工具试用,将吊钩安装于H型钢上,并固定牢固,经吊装测试,吊装过程中“水平,平稳”,目标实施检查:经测试,使用H型钢吊装专用卡进行吊装时,吊装过程“水平,平稳”,吊装构件落地稳,不用担心原来落地不平稳,容易定位,极大地提高了吊装速度,提高了吊装作业中的安装系数。,九、效果检查,1、目标值检查,(一)目标值检查自7月1日小组正式将该装置投入到预制工作中,至2013年9月1日3个月中,使用该吊装装置工完成吊装作业12次,吊装效率提高115%,平均每日可完成吊装重量24t,QC小组活动取得圆满成功!,(二)经济效益本次小组活动的经济效益,主要体现在机械台班和人工费节约上。H型钢专用卡使用钢结构工程成本与产生效益分析对比(kg)钢铁构件单件50kg钢铁构件单件50-500kg钢铁构件单件500-1000kg总成本8.187.137.65产值11.159.0111.23由上图表可看出,钢结构的结算价格高于成本。其安装成本/建筑工程处承包单价比率约为钢铁构件单件50kg:0.73/1钢铁构件单件50-500kg:0.76/1钢铁构件单件500-1000kg:0.74/1以2MX零米管道支架吊装为例,2MX零米管道支架共10485.4kg,依单价组成分析,约需人工费14553.23元,机械费18485.73元,在实际吊装中使用H型钢专用卡安装的方法总共花费人工约20工日人工费3000,花费机械台班约25t汽车吊2台班,30t拖车2台班,焊机制作台班20台班,龙门吊1台班,合计机械费约6988元。人工仅用定额所需的20.6%,机械仅用定额所需的38%。,点燃激情光大未来,点燃激情光大未来,点燃激情光大未来,(三)社会效益检查H型钢专用卡的研制并投入使用,极大地提高了钢结构的安装效率,标志着我建筑工程处专业掌握了一种新的钢结构吊装方法,适用了核电常规岛钢结构安装模式,为以后同类钢结构安装打下了良好的基础,开拓了新的发展空间。,十一、总结回顾及下步打算,1、回顾成果的取得离不开大家的共同努力,此次QC小组活动取得成功,小组成员受益匪浅:1、专业技术方面:小组成员熟练掌握了钢结构吊装的具体施工方法,积累了宝贵的施工经验。2、管理技术方面:小组成员科学地运用分析问题的方法,以事实为依据,用数

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论