提高管廊内成品支架安装的一次合格率(精品)_第1页
提高管廊内成品支架安装的一次合格率(精品)_第2页
提高管廊内成品支架安装的一次合格率(精品)_第3页
提高管廊内成品支架安装的一次合格率(精品)_第4页
提高管廊内成品支架安装的一次合格率(精品)_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、提高管廊内成品支架安装的一次合格率中建安装工程有限公司深圳分公司 肇庆城市管廊工程QC小组目 录一、工程慨况3二、QC小组概况4三、选题理由5四、现状调查6五、目标设定8六、原因分析9七、要因确认10八、制定对策19九、对策实施20十、效果检查24十一、巩固措施27十二、总结与下一步打算28提高管廊内成品支架安装的一次合格率中建安装工程有限公司深圳公司肇庆城市管廊工程QC小组一、工程慨况肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程为肇庆新区基础设施配套工程,本工程列入肇庆市2016年度重点工程项目,2018年第15届广东省运会献礼工程,是打开肇庆未来的城市门户的关键性工程。图1-1 肇庆新区城市地下

2、综合管廊及同步建设工程示意本工程管廊成品支架系统采用明装槽道成品支架系统,其中在综合舱采用组合式成品支架,在电力舱采用焊接式成品支架,本项目共有成品支架27000套。 图1-2 成品支架安装示意二、QC小组概况1、QC小组简介表2-1 QC小组基本情况表内容介绍小组名称军姿的支架QC小组课题名称提高管廊内成品支架安装的一次合格率成立时间2017年6月小组注册号ZJAZ-SZ-004小组人数7人小组活动时间2017年6月2017年10月小组类型现场型小组培训情况小组成员接受QC教育均在40小时以上小组制度1)小组每周组织活动两次,每次活动时间不得小于1h;2)定期组织小组成员讨论学习,提高QC意

3、识;3)提倡踊跃发言,坚持按PDCA循环程序办事;4)小组全体成员出勤率要达到90%以上。制表人:李洪瑞 制表日期:2017.06.012、QC小组成员简介表2-2 QC小组成员情况表序号姓名年龄性别学历项目部职务小组职务小组分工出勤率1李洪瑞28男本科技术负责人组长全面组织、落实、控制100%2李安27男本科项目管理部总经理副组长技术指导95%3李祁37男本科深圳公司技术质量系统负责人组员协调指挥90%4刘雨高31男本科项目经理组员策划组织小组活动95%5江志伟23男本科电气专业工程师组员目标实施、落实、控制100%6李鑫24男本科电气专业工程师组员质量检验100%7黎鑫鹏25男本科成品支架

4、系统专业工程师组员现场施工质量管理100%制表人:李洪瑞 制表日期:2017.06.013、QC小组活动计划表2-3 QC小组活动计划制表人:李洪瑞 制表日期:2017.06.01 完成日期:2017.11.01三、选题理由理由一:工期要求本项目成品支架系统方案确定时,距离项目竣工验收节点日期只有4个月的时间,本工程成品支架数量达27000套,支架安装的进度直接影响了后续工序的开展。由于工期极为紧迫,必须提高系统安装的合格率,减少返工,避免二次施工影响工期。理由二:工程质量要求本项目工程设计为“百年工程”,主体结构使用年限为100年,质量要求极高。工程质量目标为确保省优、争创国优。成品支架系统

5、是管廊内其他各系统施工的前提条件,如管廊内机电系统工程要达到质量目标及满足业主验收要求,则必须首先控制成品支架安装的施工质量。表3-1 影响管廊内常规机电系统质量验收的因素分析表序号名称所占比重1成品支架安装56%2机电设备安装20%3桥架、线管安装12%4电线、电缆敷设10%5其他2%制表人:李洪瑞 制表日期:2017.06.10图3-1 影响管廊内常规机电系统质量验收的柱状图制图人:李洪瑞 制图日期:2017.06.10综上所述,我们选定QC小组课题为:“提高管廊内成品支架安装的一次合格率”。四、现状调查本项目QC小组成立后,对正在施工的长利大道A线管廊样板段内安装的成品支架质量情况进行了

6、调查分析,发现已安装的成品支架合格率不高,共检查600套,满足质量要求的仅为501套,合格率仅为83. 5%,支架合格率调查情况如下: 表4-1 成品支架安合格率调查表序号项目名称验收标准检查数量(个)合格数量(个)合格率(%)1成品支架固定不牢靠受力不晃动1204134.152成品支架安装歪斜槽道垂直度、托臂水平度偏差1%120108903支架表面污染外观干净无杂物12011696.674支架锌层脱落表面锌层均匀12011898.335其他原因现场检查12011898.33合计60050183.5制表人:李洪瑞 制表日期:2017.06.20根据调查表我们对成品支架安装质量的问题情况进行了归

7、纳整理分析,见表4-2和图4-1。表4-2 影响成品支架安装合格率问题频数、频率统计表序号项目频数(点)累计频数(点)频率(%)累计频率(%)1成品支架固定不牢靠797979.879.82成品支架安装歪斜129112.2923支架表面污染4954964支架锌层脱落2972985其他原因2992100制表人:李洪瑞 制表日期:2017.06.20质量问题排列图如下: 图4-1 影响成品支架安装合格率问题排列图制图人:李洪瑞 制图日期:2017.06.20通过排列图分析,找出了成品支架系统施工质量问题的症结所在,主要是“成品支架固定不牢靠”,这为原因分析提供了“结果”。五、目标设定1、小组活动目标

8、设定根据质量问题排列图可以看出成品支架系统的主要施工质量问题为“成品支架固定不牢靠”。针对这项主要问题,QC小组成员前往已完工的深圳华夏路地下综合管廊、深圳前海地下综合管廊调研,发现其廊内的成品支架一次性安装合格率均达到95%以上,统计数据如下:图5-1 调研项目成品支架一次性合格率统计分析柱状图制图人:李洪瑞 制图日期:2017.06.20结合调研结果,经详细分析及讨论,本小组把目标定为:管廊内成品支架安装质量一次合格率达到96%。图5-2 QC活动目标值设定制图人:李洪瑞 制图日期:2017.06.202、目标可行性分析从管廊成品支架安装质量问题排列图可以看出,“成品支架固定不牢靠”所占比

9、重为79.8%,累计频数达到99个问题点,此项问题的解决程度对质量合格率起到决定性因素。经QC小组多次讨论,认为我们将此项问题的合格率提升到96%以上,即可以达到设定目标,分析计算如下:(600-99+79*96%)/600*100%=96.14%96%。因此,活动设定的目标可以达成。六、原因分析针对 “成品支架固定不牢靠”这项主要因素,QC小组成员结合现状调查,并通过“5M1E”对此问题进行了原因分析,将影响这个问题的原因进行了归纳整理,并绘制了因果图:图6-1 成品支架固定不牢固原因分析因果图制图人:李洪瑞 制图日期:2017.06.25七、要因确认针对以上十二条末端原因,我们QC小组按照

10、5M1E制定了要因确认计划表,并逐一进行验证:表7-1 要因确认计划表序号末端因素确认内容确认方法确认标准责任人计划完成时间1未进行质量管理培训是否对施工人员进行培训及教育巡视现场,资料检查有培训及教育计划且100%实施黎鑫鹏2017.6.302组织分工不明确是否制定解决方案,能够及时发现问题巡视现场,检查自检记录有制度且100%实施黎鑫鹏2017.6.303技术交底不详细是否进行方案及技术交底,且能指导工人施工现场验证,资料检查有针对性交底且100%实施江志伟2017.6.304未使用测量检查设备是否采用测量仪器,确定基准标高现场检查有基准标高且采用测量仪器100%弹线定位江志伟2017.6

11、.305膨胀螺栓孔位与钢筋碰撞复核孔位是否与结构钢筋碰撞现场检查、复核图纸膨胀螺栓孔位能够避开结构钢筋李洪瑞2017.6.306膨胀螺栓技术参数不满足现场安装要求复核膨胀螺栓组成构件能否满足要求现场检查、沟通厂家膨胀螺栓质量满足安装要求李洪瑞2017.6.307支架槽道与托臂连接方式不明确复核托臂与槽道连接固定方式现场验证、沟通设计连接方式满足安装要求李洪瑞2017.6.308墙体不平整复核墙面平整度沟通协调、现场检查墙面垂直度10mm李洪瑞2017.6.309未制定成品支架进场验收制度是否制定验收标准、且安排专人实施现场检查有验收标准且100%实施江志伟2017.6.3010支架运输过程中破

12、坏变形是否制定材料倒运标准、且安排人员监督现场检查有制度且100%实施李鑫2017.6.3011支架易被污染复核支架观感能否满足要求沟通协调、现场检查支架观感满足移交条件李鑫2017.6.3012施工作业面照明不足、通风差复核工作面是否满足作业要求现场检查工作面满足作业要求黎鑫鹏2017.6.30制表人:李洪瑞 制表日期:2017.06.257.1 要因确认一:未进行质量管理培训表7-2 要因确认一确认方法巡视现场,资料检查确认标准有培训及教育计划,且100%实施。确认时间2017.6.30确认人黎鑫鹏确认内容是否对施工人员进行培训及教育验证情况项目部组织了施工班组的全体人员进行了质量培训,培

13、训率达到100%,施工人员质量意识良好。 质量培训照片 质量培训签到表(满勤)确认结论非要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.017.2 要因确认二:组织分工不明确表7-3 要因确认二确认方法巡视现场,检查自检记录确认标准有制度且100%实施确认时间2017.6.30确认人黎鑫鹏确认内容是否制定解决方案,能够及时发现问题验证情况成品支架系统施工前,项目部已经对管理人员按照路段进行了管理职责划分,人员分工如下表:序号人员管理区域1李洪瑞长利大道A线、B线 2李鑫团结路、长利大道C线 3江志伟新区环路K0+000K0+16504黎鑫鹏新区环路K1+650K0+2736现场的施工问题能够及时

14、发现并得到及时解决,可以满足施工要求。确认结论非要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.017.3 要因确认三:技术交底不详细表7-4 要因确认三确认方法现场验证,资料检查确认标准有针对性交底且100%实施确认时间2017.6.30确认人江志伟确认内容是否进行方案及技术交底,且能指导工人施工验证情况经检查对施工班组的方案和技术交底记录,交底内容具备针对性且内容详细,已经对施工班组的每一位施工人员均进行过交底,不会因为技术交底不详细而影响施工。质量技术交底卡如下所示:确认结论非要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.017.4 要因确认四:未使用测量检测设备表7-5 要因确认四确认方

15、法现场检查确认标准有基准标高且100%采用测量仪器弹线定位确认时间2017.6.30确认人江志伟确认内容是否采用测量仪器,确定基准标高验证情况经现场检查复核,总包单位已经在现场弹出1米标高基准线,班组作业过程中采用红外线探测仪确定支架标高及竖向定位,并在现场采用墨斗线弹出位置,现场弹线定位能够满足施工的精度要求。 确认结论非要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.017.5 要因确认五:膨胀螺栓孔位与结构钢筋碰撞表7-6 要因确认五确认方法现场检查,复核图纸确认标准膨胀螺栓孔位能够避开结构钢筋确认时间2017.6.30确认人李洪瑞确认内容复核孔位是否与结构钢筋碰撞验证情况经现场检查复核,

16、发现膨胀螺栓的开孔大量与墙体钢筋碰撞,导致膨胀螺栓无法安装或安装深度不够。具体情况如下图所示: QC小组对样板段施工时膨胀螺栓无法安装的情况进行了统计分析,检查点位40个,影响因素的占比分析见下表:序号因素点位(个)占比(%)1与钢筋打架24602开孔较深14353膨胀螺栓质量问题25根据因素对比饼状图,可以看出与钢筋碰撞是影响膨胀螺栓无法安装的最主要因素,必须优化支架膨胀螺栓开孔的方法,才能保证支架安装质量,满足施工质量要求。确认结论要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.017.6 要因确认六:膨胀螺栓技术参数不满足现场安装要求表7-7 要因确认六确认方法现场检查、沟通厂家确认标准膨

17、胀螺栓质量满足安装要求确认时间2017.6.30确认人李洪瑞确认内容复核膨胀螺栓组成构件能否满足要求验证情况经现场调查,发现厂家提供的市场上常规的膨胀螺栓套管壁厚较薄(仅为1mm),导致膨胀螺丝安装不牢固;且膨胀螺栓沉头螺栓内齿纹较浅,导致螺杆与沉头螺栓紧固时容易滑丝,从而影响了膨胀螺栓的安装牢固性,示意如下: QC小组对样板段膨胀螺栓安装不牢固的情况进行了统计分析,检查问题点位100个,影响因素统计表及对比柱状图如下所示。序号因素点位(个)占比(%)1胀管壁厚薄46462沉头螺栓紧固滑丝49493安装孔较深55根据上图可以看出,膨胀螺栓不满足现场实际的安装要求是影响膨胀螺栓的安装质量的主要因

18、素,进而影响了成品支架的安装质量。确认结论要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.017.7 要因确认七:支架槽道与托臂连接方式未明确表7-8 要因确认七确认方法现场验证、沟通设计确认标准连接方式满足安装要求确认时间2017.6.30确认人李洪瑞确认内容复核托臂与槽道连接固定方式验证情况经复核,经项目技术人员与设计方、厂商配合,在施工前已经对组装式成品支架系统进行了深化设计,明确了成品支架槽道、托臂的大样图纸,并优化了托臂底座厚度、预留孔洞的形状及尺寸等详细参数,以此要求生产的支架槽道与托臂连接牢固可靠,能够满足验收要求。托臂深化大样托臂实物大样确认结论非要因制表人:李洪瑞 制表日期:2

19、017.07.017.8 要因确认八:墙体不平整表7-9 要因确认八确认方法沟通协调、现场检查确认标准墙面垂直度误差10mm确认时间2017.6.30确认人李洪瑞确认内容复核墙面平整度验证情况经现场复核,抽查管廊墙体表面20处,其中19处的墙体立面垂直误差小于3mm,满足规范要求。 通过沟通,对于局部墙体平整度误差较大的位置,由我项目部管理人员通知主体施工方修整墙体后,再进行后续支架的安装,能够满足现场的成品支架安装要求。确认结论非要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.017.9 要因确认九:未制定成品支架进场验收制度表7-10 要因确认九确认方法现场检查确认标准有验收标准且100%实

20、施确认时间2017.6.30确认人江志伟确认内容是否制定验收标准,且安排专人实施验证情况项目部已编制成品支架验收专项制度,明确成品支架的技术参数要求,项目部材料进场严格按照制度执行,进场的材料能够满足图纸及规范要求。 为保证成品支架的加工生产支架,项目技术负责人李洪瑞在材料进场前曾前往厂商加工厂实地考察,并进行专项指导,加强生产过程控制。确认结论非要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.017.10 要因确认十:支架运输过程中破坏变形表7-11 要因确认十确认方法现场检查确认标准有制度且100%实施确认时间2017.6.30确认人李鑫确认内容是否制定材料倒运标准、且安排人员监督验证情况项

21、目部已制定材料运输标准并交底。材料倒运过程中,各专业工程师及各施工队带班能够按照要求实施监督,班组人员能够做到材料轻拿轻放、摆放整齐,做好材料运输过程中的成品保护,如下图所示。确认结论非要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.017.11 要因确认十一:支架易被污染表7-12 要因确认十一确认方法沟通协调、现场检查确认标准支架观感满足移交条件确认时间2017.6.30确认人李鑫确认内容复核支架观感能否满足要求验证情况针对雨季雨水流入廊内污染支架的现象,经项目部与总包单位沟通,在管廊的入廊节点处砌筑临时挡水隔墙,并在管廊内集水井加设临时排水泵。同时项目部严格要求队伍做好对支架的成品保护,大

22、大减少了支架的污染,已安装的支架观感能够满足移交要求。确认结论非要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.017.12 要因确认十二:施工作业面照明不足、通风差表7-13 要因确认十二确认方法现场检查确认标准工作面满足作业要求确认时间2017.6.30确认人黎鑫鹏确认内容复核工作面是否满足作业要求验证情况项目部已采购足量的风机及灯带,施工作业面全面覆盖灯带照明及风机通风;项目部采购有多合一气体检测仪,项目部要求作业人员进入管廊前必须检测廊内气体状况,合格后方可进入。通过以上措施,管廊内工作面能够满足施工作业要求。 确认结论非要因制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.01通过要因确认我们

23、分析得到2条主要原因:1、固定膨胀螺栓开孔不正确。2、膨胀螺栓技术参数不满足现场安装要求。八、制定对策1、对策分析表8-1 对策评价选择表序号要因提出对策对策分析比较分析确认对策1固定膨胀螺栓开孔不正确改为预埋槽道1、改动较大,方案不易实施;2、管廊主体已施工大半。对策一改动较大,且管廊主体已施工大半,此方案部分区域已无法实施;对策二通过使用检测仪器及适当的方案优化,则可以省时省力的解决问题。放弃优化支架开孔措施及方法1、采用检测仪,能够清晰的反应钢筋位置;2、节省时间,可以保证工期。选择2膨胀螺栓技术参数不满足现场安装要求采购不同厂家的膨胀螺栓,选择合适现场安装的产品1、最终可选择到满足要求

24、的产品;2、增加成本;3、耽误工期。对策一虽然可以选择到合适的膨胀螺栓,但是耗时较久,且会增加额外的成本;而对策二则可以完全按照项目部要求生产产品,节省时间、确保质量。放弃明确膨胀螺栓技术要求,深化膨胀螺栓沉头内齿纹深度、胀管厚度等详细参数1、厂家按照明确的技术要求直接生产膨胀螺栓,能够节省时间;2、通过明确标准,能够保证膨胀螺栓安装的施工质量。选择制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.012、对策措施QC小组按照“5W1H”的原则来制定对策措施,如表8-2所示。表8-2 对策措施表序号 要因 对策 目标 措施地点 负责人完成时间 1固定膨胀螺栓开孔不正确优化支架开孔措施及方法安装合格率达

25、到98%以上。使用钢筋检测仪,并更改焊接式支架的槽道预留孔形式新区环路、长利大道A线管廊李洪瑞2017.7.1-2017.7.152膨胀螺栓技术参数不满足现场安装要求明确膨胀螺栓技术要求,深化膨胀螺栓沉头内齿纹深度、胀管厚度等详细参数安装合格率达到98%明确膨胀螺栓技术要求,要求厂家按此要求生产新区环路、长利大道A线管廊李洪瑞2017.7.1-2017.7.10制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.01九、对策实施实施一:优化支架开孔措施及方法1、项目部弹线定位时采用钢筋位置测定仪,能够清晰的探测墙体内钢筋的位置及走向,弹线时在墙体上标注钢筋分布点,开孔时能够错开竖直方向的钢筋位施工。图9

26、-1 钢筋位置测定仪示意图制图人:李洪瑞 制图日期:2017.07.152、焊接式成品支架的槽道在每个膨胀螺栓固定位仅预留一个孔位,经QC小组讨论,通过与厂商、设计单位沟通,在每个预留孔位的上方或下方再多增加一个预留孔,这样即可以适当调整开孔位置,以避开水平方向的钢筋。如下图所示。图9-2 支架预留孔优化示意图制图人:李洪瑞 制图日期:2017.07.15实施效果:QC小组对实施措施的新区环路K1+1650K1+700段、长利大道A线K0+600K0+650段管廊内安装的成品支架的质量进行了复核,通过对比实施措施前后支架孔的安装情况,发现质量得到很大改善,统计结果如下表所示。表9-1 措施实施

27、前后成品支架安装合格率统计序号楼层阶段安装点位合格点位合格率1新区环路K1+650K1+700段实施前403075%2实施后4040100%3长利大道A线K0+600K0+650段实施前402870%4实施后4040100%制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.15 图9-3 成品支架安装合格率对比柱状图制图人:李洪瑞 制表日期:2017.07.15通过以上图表比较分析,措施实施后成品支架安装合格率均高于对策措施一中设定的目标值98%,说明实施一有效提高了管廊内成品支架安装的一次合格率。实施二:明确膨胀螺栓技术要求本项目采用M12120mm规格的膨胀螺栓,根据QC小组成员的市场调研,市场上

28、常规的M12内膨胀螺栓沉头深度12.514mm、内齿纹深度仅为0.8mm,同时胀管的厚度为11.2mm。为确保膨胀螺栓的沉头及胀管有效胀开,同时保证膨胀螺栓的允许拉力,QC小组与设计单位、厂商多次沟通,经反复计算及讨论,明确本项目采用的膨胀螺栓要求沉头深度达到15mm、内齿纹深度达到1mm,同时胀管厚度要求不小于12.5mm。表9-2 深化前后膨胀螺栓主要技术规格参数对比表序号部位项目深化前参数深化后参数1沉头螺栓沉头深度12.514mm15mm2内齿纹深度0.8mm1mm3胀管壁厚11.2mm1.25mm4允许拉力要求1060KN1060KN5允许剪力要求345KN345KN制表人:李洪瑞

29、制表日期:2017.07.10根据以上深化结果,项目部形成了本项目的膨胀螺栓技术参数规格书,同时正式发函至成品支架厂商,要求厂家按照此要求生产成品支架。表9-3 实施二措施内容及实施照片膨胀螺栓技术参数规格书对厂商技术人员进行交底制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.10实施效果:QC小组对实施措施的新区环路K1+750K1+800段、长利大道A线K0+750K0+800段管廊内安装的成品支架的质量进行了复核,通过对比实施措施前后膨胀螺栓的安装情况,发现质量得到很大改善,统计结果如下表、图所示。表9-4 措施实施前后成品支架安装合格率统计序号楼层阶段安装点位合格点位合格率1新区环路K1+7

30、50K1+800段实施前503060%2实施后504998%3长利大道A线K0+750K0+800段实施前503264%4实施后50100100%制表人:李洪瑞 制表日期:2017.07.10图9-4 成品支架安装合格率对策实施前后对比柱状图制图人:李洪瑞 制图日期:2017.07.15通过以上图表比较分析,措施实施后成品支架安装合格率均满足对策措施二中设定的目标值98%,实施二有效提高了管廊内成品支架安装的一次合格率。十、效果检查1、效果一通过小组成员将近两个月的对策实施,2017年8月25日,QC小组对已按照对策实施并已经进行施工的长利大道B线、团结路、新区环路K1+920K2+400段进

31、行检查,每段管廊检查80个点,3段共检查240点,仅有8点不符合质量要求,管廊内成品支架安装的一次合格率达到96.7%。不合格的项目统计如下:表10-1 对策实施后影响成品支架安装合格率问题频数、频率统计表序号项目频数(点)累计频数(点)频率(%)累计频率(%)A成品支架固定不牢靠222525B成品支架安装歪斜242550C支架表面污染262575D支架锌层脱落1712.587.5E其他原因1812.5100制表人:李洪瑞 制表日期:2017.08.25活动实施前后管廊内成品支架安装的质量问题排列图如下:图10-1 活动实施前成品支架安装的质量问题排列分析制图人:李洪瑞 制图日期:2017.0

32、6.20图10-2 活动实施后成品支架安装的质量问题排列分析制图人:李洪瑞 制图日期:2017.08.25从实施前后效果对比排列图可以看出,影响管廊内成品支架安装合格率的主要问题“成品支架固定不牢靠”得到了解决,本次活动效果明显。对策实施后,成品支架合格率由原来的83.5%提高到至96.7%,实现了高于96%的目标。QC小组将对策实施前后的情况进行了对比,对比情况如下图所示:图10-2 对策实施前后的对比情况制图人:李洪瑞 制图日期:2017.08.252、效果二表10-2 效益内容分项内容技术效益本次QC活动,达到了预期效果,项目部通过本次活动,将本次活动中行之有效的措施进行了归纳、总结,并

33、及时修订了施工方案,可以对今后的施工质量进行有效控制。社会效益本次QC质量控制活动不仅使工程质量得到提高,得到监理及业主工程师的一致认可,更重要的是在客户群体中建立了对中建安装优良的施工技术的信心,进一步加强对企业的依赖,扩大了企业在业内的的知名度和广泛影响力。经济效益经过QC小组的努力,使得管廊内成品支架安装的施工进展顺利,施工质量符合业主、监理的要求,避免了返工、窝工等浪费时间、浪费成本现象的发生。主要经济效益分析:(1)节省了重复墙体开孔和修复墙体的人工约200个,人工工资250元/工日,节省费用:200*250=50000元;(2)避免了膨胀螺栓质量不达标造成的返工,节省人工约200个,人工工资250元/工日,节省费用:200*250=50000元;共计节省10万元。制表人:李洪瑞 制表日期:2017.08.30图10-3 经济效益认证十一、巩固措施本次QC活动的开展达到了预期的效果,为了进一步巩固所取得的成果,我们将活动中的有效措施进行总结,得出一套较为完整的管廊内成品支架安装的施工工艺,并形成地下综合管廊内成品支架安装的作业指导书,可用于本项目其余成品支架安装

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论