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文档简介
1、2消除延迟焦化装置冷焦水系统恶臭- -开发旋流除油技术组 消除延迟焦化装置冷焦水系统恶臭 -开发旋流除油技术组合工艺 (中国石化镇海炼化公司) 摘要:该文通过对延迟焦化装置冷焦水系统恶臭现状的调查与分析,开发了旋流除 油技术组合工艺,在国内首次实现了延迟焦化装置冷焦水系统的密闭处 理。实际应 用情况表明,冷焦水的除油效果及冷却后的温度都达到了生产要求,周围环境也得 到了明显改善,达到了消除恶臭的目的。 关键词:延迟焦化装置冷焦水系统旋流除油技术消除恶臭 1概况 我国焦化装置的冷焦水处理系统普遍采用溢流式冷焦操作,以及隔油池、污油池等老一套处 理设施,个别装置的冷焦水采用露天逐级沉降方式,这种工
2、艺流程不仅占地面积大、除油效率 低,而且空气污染严重。为解决以上问题,镇海炼化公司开发了冷焦水密闭循环处理工艺技术, 该技术集成了液一液混合 注水降温技术、重力沉降与旋流分离组合的焦粉一重油一水三相分离技术、空 冷器密闭冷却技术 处理冷焦水,实现了焦化冷焦水的密闭处理。 该技术的主要工艺过程:从焦碳塔溢流而出的高温冷焦水,首先与部分低温冷焦水混合,使 其水温低于100C进入密闭沉降罐,减少夹带油气的蒸汽挥发;污水在沉降罐中停留一定时间 后,焦粉和油大部分得到沉降或上浮,达到初步净化分离。经初步分离后的冷焦水还带有一定量 的比重接近于水的焦粉以及悬 浮油,进入旋流器进一步深度净化,从旋流器出来的
3、含油水返回沉 降罐继续分 离,净化后的水进入空冷器冷却,再进入焦碳塔循环使用。 2旋流除焦技术组合工艺 延迟焦化装置冷焦水系统恶臭产生的原因主要有:凉水塔、隔油池油水混合气挥发多,冷焦 水含油浓度高,恶臭严重;冷焦水温度高,冷焦水罐顶呼吸阀、泡沫产生器和液位计口冒油水混 合气体,产生恶臭;溢流水进冷焦水罐温度高,产生水击,使管子振动大并拉裂金属软管及冷焦 水罐壁焊缝,冷焦水外 泄,产生恶臭;凉水塔换热降温效果差,延长了正常的冷焦时间,冷水塔 油气挥发时间长;各冷焦水罐及冷焦水池无测量仪表和控制阀,冷焦水系统各工艺参数不易控制 等。 为此,我们开发旋流除油技术组合工艺(如图2),以达到消除延迟焦
4、化装 置冷焦水系统恶 臭的目的。 低温谱焦水 油;100mg/L 2台:串联预留: 2台 J污油耀 油;2000mg/L 塔顶冷焦镒流水一冷焦水確一-热水泵提升一旋流除油器 污辻t 空冷器:2片I预 雷:4片J 焦炭塔冷冷水泵捉_冷水池次温9065C 凉水塔 图2旋流除油技术组合工艺示意图 (1)解决凉水塔、隔油池油水混合气挥发多,冷焦水含油浓度高,冷焦水 池周围恶臭等问 题。 针对冷焦水中油水混合气挥发多、冷焦水池周围恶臭等问题,我们分析认 为产生这一现象的 主要原因为冷焦水含油量高。由于冷焦水与其它含油污水有明显的不同,在其组成中,初期为蒸 气、含油污水、焦粉三相混合物,其中含油污水中油的
5、密度达到939. 6g/cm3 (标准状态),与 水的密度非常接近;焦粉中,多孔焦粉吸油减轻,部分焦粉密度小于水,混浮于油中,部分焦粉 大于水,沉积在底部,部分焦粉与水比重相同,混浮于水中。冷焦水中油浮升和焦粉颗粒沉降曲 线见图3。 0306090120 时闻/min 图3冷焦水沉降曲线 根据水质特点,确定了 “贮罐重力除油除焦一一旋流油水分离”两段除油除焦技术,即 “油一一水”和“液一一固”混合物的重力沉降分离法。其原理是利用两相比重差使分散的油颗 粒脱离水体浮至液面,悬浮的固体颗粒沉降而分离。油滴浮升速度和颗粒沉降速度符合Stokes 定律。 对除油器来说,重力分离的效率依赖于正确的水力学
6、设计,在给定流速的情况下,停留时间 越长,效果越好。因此,在给定上升气速的情况下,分离效 率是几何参数的函数,流体的停留时 间必须同油颗粒上升至液面时间相对应。而对被处理水体来说,除油效率主要取决于水体中浮油 含量。 根据这一原理,我们利用焦化装置原有的3个700m冷焦水贮罐(贮罐内设 有自动收油设 施),温度较高的冷焦水进罐后,浮油大部分被去除,轻重焦粉分别被浮升和沉降去除,较好地 实现油和焦粉的粗分离,初步除油除焦粉后的冷焦水再经冷焦水热水泵增压后进入后续的冷焦水 旋流除油器,冷焦水中的分 散油、乳化油经离心分离后,与贮水罐隔出的污油密闭进入污油罐, 经脱水后 污油全部回收。除油后的冷焦水
7、进入空冷器降温,并贮存于冷焦水罐,供冷焦 水泵使用。这样,实现了冷焦水的密闭循环处理,基本解决了冷焦水含油浓度高、油水混合气挥发 多、冷焦水池周围恶臭等问题。 (2) 解决冷焦水温度高,冷焦水罐顶呼吸阀、泡沫产生器和液位计口冒油 水混合气体,产 生恶臭问题。 针对这一问题,在国内首次采用了水一水混合器注水降温技术,即利用经 空冷和冷水塔充分 冷却后50C以下的冷焦水经喷射泵直接喷入从焦炭塔顶来的温度较高的溢流冷焦水中,对溢流冷 焦水进行冷却降温,使水温降至90C以下,基本解决了溢流冷焦水温度高,冷焦水贮罐顶呼吸 阀、液位计口及泡沫产生器 “冒汽”,污染大气的环保问题。 (3) 解决溢流水进冷焦
8、水罐温度高,冷焦水夹汽产生水击,管子振动大,拉裂金属软管及 冷焦水罐壁焊缝问题。 为解决这一问题,我们一方面对焦炭塔冷焦改溢流时的塔上部温度和塔顶压力等工艺指标进 行了严格规定,防止将大量夹带水汽的冷焦水改入冷焦水罐;另一方面,对溢流水进冷焦水罐流 程进行了改造,溢流水由原来从底部进罐改 为从罐中部进,解决了溢流水进冷焦水罐温度高产生 水击,管子振动大,拉裂 金属软管及冷焦水罐壁焊缝问题。 (4) 解决凉水塔换热降温效果差,冷焦时间长,凉水塔油气挥发时间长问题。 我们在冷焦水进冷水储存池前,设置了四片空冷,降低了进凉水塔池的冷 焦水水温。其中两 片空冷是镇海炼化检安公司制造叠片式空冷,单位面积
9、的冷却能力比翅片式空冷高出20%之后, 运行2年,冷却效果保持较好,四台空冷的稳定运行使得装置在2003年开工之后一直保持停用 凉水塔状态,真正实现密闭冷焦。 (5) 解决各冷焦水罐及冷焦水池无测量仪表和控制阀,各工艺参数不易控 制冋题 为解决这一问题,我们将各冷焦水罐进、出罐大阀改为遥控气动阀,隔油 池、冷焦水池、凉 水塔池及冷焦水罐加装液位仪,在冷焦水系统增加流量及压力指示,并引入焦化DCS真正实现了 对焦化冷焦水系统的集中自动控制。 3、成效分析 3.1投资和运行成本 97年焦化装置冷焦水系统改造,增加了 3个冷焦水罐及配套液位、温度监 控系统,投资为 355万元;2000年7月增设旋流
10、除油设备(2台)、空冷器(2台)及与其相配套的泵、阀、 管线等设计。该项目共投资205万元,其中科研投入 65万元,生产投入140万元。在2003年3月对冷焦水罐作了进一步完善改造,增加了两台蝶片 式空冷和一组旋流器,改造技措费用130万,旋流器费用140 万,总计270万元。三次累计投资为830万。 该项目实施并正常投入生产后,仅四台15KWH风机及二台30KWH泵的 动力消耗,与原凉水塔工艺相比,增加15KWH的动力消耗。项目实施后的全 年动力消耗:7改造后, 高温冷焦水在管道混合器内与低温冷焦 水混合降温后进入污水贮罐,罐顶呼吸口没有蒸汽逸出。 第二,改造前,高温冷焦水用泵打到凉水塔顶喷
11、淋鼓风冷却,易挥发的有机物被不断吹脱、蒸 发、逸散,形成一个影响范围较大的恶臭面源,改造后,从贮罐出来的冷焦水直接 进入密闭的旋 流器除油和密闭的空冷器冷却,有效地防止了有机恶臭气体的散 发。 该技术实施后,也取得了一定的经济效益:一是回收冷焦水中污油产生的效益。二是减少凉 水塔填料更换和风机维修费用10万元/年。 污染物削减量 项目实施后,净化后冷焦水出口含油浓度在150mg/l左右,污水中所含的桂类大为削减, 且污水中的COD、硫化物、酚含量也大为降低。具体见下表1:表1冷焦水除油效果 测定次数 浓度范围 mg/L 平均浓度 mg/L 进水 12 2496050 1306 出水 12 45
12、273 166 去除率 / / 87. 3% 同时,对焦化冷焦水系统的环境监测结果表明,实施冷焦水密闭处理工艺 后,作业环境空气质量明显提高(见表2) o 表2焦化冷焦水作业环境空气监测 工况 监测点 处理量/ t h _1 监测结果/mg-m _3 (除臭气浓度外) 非甲烷婭 出S 有机硫 臭气浓度 改造前 隔油池入口 300 780 6. 95 0. 6 2000 改造后 隔油池入口 150 410 2. 58 测不出 477 50 100 141. 7 测不出 测不出 测不出 凉水塔旁 150 10. 73 测不出 测不出 测不出 50 100 4. 23 测不出 测不出 20 旋流器旁 150 1. 41 测不出 测不出 测不出 150 8. 37 测不出 测不出 测不出 5结束语 综上所述,冷焦水系统改造项目是成功的,并在国内首次实现了延迟焦化装置冷焦水的密 闭处理,冷焦水的除油效果及冷却后的温度都达到了生产要求,周围环境改善效果显著,并很好地 改善了焦化装置的工作强度及作业环境。 但是冷焦
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