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1、文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持 东营会展中心空调设计 工程概况东营会展中心(建筑外形如图1所示)位于东营市东、西 城之间,总建筑面积为36000m2分为会议中心和展览中心两部分。其 中展览中心建筑面积为25800m2展厅局部2层,展厅桁架最大距地高 度约为22m,在1层还有前厅及洽谈休息区;会议中心建筑面积约为 8500m2设有办公室、会议室、餐厅,局部3层,建筑高度为22m本 工程设计完成时间为2006年5月,目前尚未竣工。2空调冷热源2.1 空调负荷图1东营会展中心建筑外形夏季空调系统设计总冷负荷为 5806kW其中展览中心空调冷负荷为4853kW含前厅),空
2、调冷负荷指 标为188W/m2会议中心空调冷负荷为953kW空调冷负荷指标为 112W/m2冬季空调系统设计总热负荷为 4418kW其中展览中心空调 热负荷为3518kW空调热负荷指标为136W/m2会议中心空调热负荷 为900kW空调热负荷指标为106W/m2 2.2冷、热源系统设置本工程 甲方提供的能源状况为:1)3年内城市无热网延伸过来;2)周边无天然 气管网;3)无柴油、轻油等油源。根据上述条件,设计院、甲方和当地 专家多方协商,空调冷热源系统采用地源热泵加冰蓄冷系统。共设 某会展中心工程暖通小结 、暖通工程概况: 某会展中心,是一座现代化的展览中心,其内共有建筑物6座,4座展馆,其余
3、为会议楼、 商务楼。会展中心总建筑面积近 9万怦,占地约400亩。建筑群采用大型集中中央空调系统, 总制冷量为1600万大卡/小时。集中冷冻机房内设置 450万kal/h的溴化锂冷水机组 3台, 200万kal/h的溴化锂冷水机组1台。配备28台逆流式冷却塔,冷却水循环泵 7台。循环 泵性能如下:G (水量)=760m3/h , H(扬程)=28m, N (功率)=75kw。空调末端采用组合 式大型空调器和风机盘管, 变风量机组等设备。夏季送7C 12C的冷水,冬季送60C 50C 热水,末端设备向房间送冷、热风。某会展中心工程暖通工程总投资5000多万元。 建筑群的热源来自距建筑群约2公里的
4、集中城市供热站,通过DN273的管道向建筑群供应 0.8 I.OMpa 的蒸汽。 某会展中心工程自2001年8月开工建设,2002年10初步建成试运转。试车一次成功。 经过这1年来的运转证明该工程的设计基本是成功的,基本达到预期的目标。 现场监理工程师自2001年10月进入现场,2003年11月离开现场,参加了建设调试 的全过程。对建设中产生的问题和如何改进都亲身经历过。会展中心暖通工程的设计总体来 说是成功的,但也存在一些问题。经过近一年的整改,今天在这里介绍给同行们,也许会对 大家的工作有所启发,不妥之处望批评指正。 二、几个问题的探讨: 1、冷却水泵性能调整: 中央空调系统调试运转后,发
5、现为冷水机组配套的冷却水系统运行不正常。表现的现象 为冷却塔的降温效果仅有 2 3C,冷却水循环泵的出口蝶阀仅能开启 30。,再开大电机的额 定电流就会超过允许值,电机就会自动停机保护。 根据上述现象我们分析产生的原因,认为冷却塔降温效果不佳这应在冷却塔上查找原 因。冷却水泵出口蝶阀不能全部打开,这显然是冷却水的流量达不到设计值,在电机功率一 定的情况下水泵的流量和扬程是可以相互转换的。为此我们提出改变水泵的叶轮直径变更其 扬程,由原扬程的 28m,调到24m左右。分析认为我们这个系统水泵扬程在21m 24m就够 用了。本着这个指导思想, 我们对7台水泵的叶轮进行多次切割。叶轮外径由$ 358
6、mm切割 成$ 303mm 318mm 335mm 337mm切割后分别做试运转,记录其各种有关参数。 最后确定5台泵叶轮为$ 335mm 2台泵叶轮为$ 337mm 7台泵更换新径的叶轮后, 系统参 数完全达到了设计要求,大家一致表示满意。 关于叶轮切割及试验的详细情况,请参见 集中空调系统冷却水泵的性能调整” 一文。 2005年暖通空调第四期的专题文章“某 2、冷却塔的风量调整: 试车运转中发现冷却塔的降温效果欠佳,仅降温2 3C,分析原因是冷却塔的风量不 足。测试证明我们的分析是正确的。设计值单塔的风量为13.8万nf/h,测定值风量不足10 万m/h。为了改进冷却塔的降温效果,厂方首先
7、提出改进填料的码放方式,并更换电机皮带 轮,以改变转速比。这两项措施实施后,又测定了风量,但效果改善不明显,风量仅增加 10%左右,尚达不到设计要求值。厂方又提出更换风扇叶轮,由原来的4片更换为6片。叶 轮直径宽度由原来的 400mm更换为600mm叶轮更换后再次运转发现效果很好,风量明显增 加,但此时电机电流已超过允许的额定值,经调整叶轮与水平面的夹角后,满足了设计要求 的风量。电机额定电流也能在允许值之内并能安全有效的运行,这个问题就解决了。 关于冷却塔风量调整过程,请参见将在2006年暖通空调发表的专题文章“某会展 中心中央空调冷却水系统的几项改进措施” 一文。 3、蒸汽供应系统: 溴化
8、锂冷水机组的用汽量比较大,最大用汽量为23.6t/h,蒸汽压力0.6Mpa。饱和蒸 汽是从相距2公里的城市供热站引来。蒸汽管道为DN273一根。凝结水不回收另有它用。本 工程范围内蒸汽管道约长为 600米,采用不通行地沟敷设,沟的断面和检查井都比较小,这 600米管道共设4处途中疏水器,并设 2处管沟排水点,将水疏散至雨水管井。 试运转后发现两个问题: 1)、蒸汽入口处水击现象严重,城市供热站供给蒸汽约经30- 40分钟,蒸汽可送至制 冷站入口。但每次送汽,由于沿途疏水器效果不佳,造成大量冷凝水由分汽缸下的疏水器排 除。因此蒸汽推着大量凝结水造成极大的冲击声。而且管道严重震动,使操作人员不敢在
9、此 处停留,十分惧怕。虽经多次检修4处疏水器,由于未设启动旁通管,大量铁锈、水垢将疏 水器堵住致使疏水器失效。 使得大量凝结水只能从入口处旁通管排放。另外管沟内大量积水, 蒸汽管道基本上浸泡在水中,这样长期运行也不合适。为了解决这个问题,我们决定在这 600米管道中间设两处疏水、排水点。设置 2500X 1600X 1500的检修井2个,井内设疏水 器,并设启动时旁通排水管,在井的另一端设置1000X 800X 80 0积水坑,设自动开启的潜 水泵,将启动时和沟内的积水排除。 经过这项改动后运行效果很好,入口处的水击现象基本消除,沟内也无积水。 2)、安全阀排汽管的处理: 入口减压阀后有安全阀
10、,安全阀的排汽管为 DN377这么大的排汽管如何处理十分难办, 业主不同意引至室外向大气排放,这样影响整体立面的美观,如将这么大的管道由一层引至 四层排放,要穿三层楼板,也找不到合适的位置。为此事与设计院多次联系,但始终未找到 合适的解决办法。在这样的情况下,我们提出将排汽管在室内进入地下,穿过外墙后接入室 外雨水井内,将雨水井扩大为2500X 1800X 1400,井的上方设 2个$ 700mm的人孔,井的 四周用栏杆围住,防止人靠近,运行时将人孔盖打开排汽。多次启动后发现运行效果很好, 问题总算得到了解决,设计院也表示满意。 4、冷冻管沟的排水: 空调冷(热)水均通过管道送至空调末端设备,
11、管道敷设在不通行地沟内,最大管子为 DN20Q最多的地方共有供、回水管 16根。因此,地沟长度几公里,沟底标高3.1米,这 样大量的地沟虽考虑到防水措施,但地沟漏水这个问题是不可避免的。自试运行以来,地沟 内大量积水,尤其在雨季更为严重,原设计未考虑设固定排水设施,仅在检查井中留 400X 400X 400积水坑,开始用移动泵排水也排不干净,管道长期被水浸泡,严重影响了管 道的使用寿命。经多次研究讨论,我们提出增设几处积水坑,并设能自动启泵的潜水泵,最 终决定在积水多,而且是地势较低的两处检查井中设置两个积水坑,其中一个坑为 1500X 1200X 800,并设潜水泵,将积水排至雨水道。经过这
12、样的改造后,地沟积水就基本 解决了。 5、冷负荷的调节问题: 会展中心的负荷特点是有展事活动,用冷量较大,但是仅有3-5天,无展事时,大的 空调系统是不运行的,一年当中也就是几次运转。可会展中心还有常年办公的管理人员,这 些人要常年供应冷(热)负荷,如何解决这个问题呢。原设计考虑用一台200万kal/h的溴 化锂冷水机组带这部分的运转负荷,但实际会议楼、商务楼两楼的办公用房约为4000 m2, 冷量仅为50万kal/h,这台小冷水机组也只能用25%的负荷量,再说这点负荷量,蒸汽由 DN273管道从2公里外输送来,热损失也太大了,十分不经济。业主提出是否能改造系统, 满足办公的需要。我们经过研究
13、讨论,提出会议楼、商务楼各设一台热泵机组,利用大系统 的管路和末端设备,在闭馆时期独立供应冷(热)负荷。就此我们按此方案在三层屋顶各设 置一台22万kal/h模块式热泵机组,2年来的运行效果较好。但会议楼因资金问题尚未实 施此方案。 6、蒸汽凝结水的回收: 蒸汽凝结水回收解决的好坏直接影响用汽设备的使用效果,现介绍本工程两个设备的使 用情况: 1)、溴化锂冷水机组,使用蒸汽量较大,原设计蒸汽压力为0.6Mpa,蒸汽凝结水管出 冷水机组标高约为 2.5m,返高到4.9m进入凝结水箱。冷水机组制造厂的有关人员来现场调 试时提出,凝结水管道标高有问题,要求将管道降低至2.5m左右,不同意凝结水管高于机 组的出水标高。否则会影响冷水机组的正常工作。我们接受了厂方的要求,另铺设一根凝结 水管定位在2.5m的标高,运行尚好,如按照4.9m的标高运行效果如何,我们并未实践。据 厂方讲他们有过这个方面的经验,其效果肯定不如现在佳。 2)、换热器在冬季使用时用汽量也比较大,我们采用二级换热,一级为壳管式,二级为 板式,蒸汽压力为 0.6Mpa。试车时壳管式换热器在上方,运行效果较好,而板式换热器仅 上部四分之一热(烫手),下部四分之三温热,出水温度比较低。其原设计凝结水由距地面 约
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