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文档简介

1、扩修巷道壁后注浆加固技术0 引言 针对小煤矿管理差、隐患多、事故多发的状况,我国对小煤 矿进行了全面整顿、集中治理。小煤矿整合之后,由于巷道断面 满足不了安全、运输、通风等规定要求,需要进行扩修,加强支 护。为保证扩修期间巷道围岩稳定,避免发生冒顶事故,决定扩 修前先对老巷道进行壁后注浆加固。 以往的壁后注浆以充填为主 要目的,采用单液水泥浆注浆,要求充填密实,与巷道围岩共同 承压。但由于小煤矿往往采用砌碹支护,巷道初掘期间,资金投 入不足,巷道支护达不到要求,甚至壁后出现大面积空顶现象。 本文针对陈召一矿巷道扩修期间围岩加固技术进行现场试验研 究,可以帮助其他整合技改小煤矿解决类似问题, 对

2、提高扩修巷 道顶板整体性和围岩抗压强度 1 ,防止发生冒顶事故,起到关 键的作用, 将对进一步深入开展小煤矿整合技改工作, 产生积极 的影响。1 工程地质概况分析陈召一矿位于焦作煤田的东北部,东距卫辉市约18km,西南距新乡市约21km位于卫辉市太公泉镇境内。2003年8月建井, 2010 年 12 月由河南煤化集团整合,开始技改工作。进、回 风大巷原为砌碹支护,局部岩石完好处为裸巷,根据扩修揭露, 砌碹处多为掘进时片帮、冒顶严重地方,碹体顶部为木质绞架, 巷道围岩尤其是顶板岩石极破碎,扩修时易发生冒顶事故。2 现场研究实验为了加固巷道围岩, 避免扩修时发生冒顶等伤人事故, 保证 进、回风大巷

3、安全扩修, 陈召一矿提出扩修巷道壁后注浆加固方 案,即扩修前先对原巷道进行壁后注浆加固, 使水泥和巷道破碎 围岩胶结,在巷道壁后形成一个抗压拱,防止冒顶事故,承载扩 修时由于原应力平衡被打破后的突然来压 2 。为保证注浆效果, 提出以下注浆方案:注浆时以30m为一个区段,注浆管长1800mm 注浆孔间排距为1500X 3000mm每个断面施工三个顶孔,采用 间歇注浆,单孔注浆量控制在 24t,这种方法能让浆液利用重 力作用, 从巷道顶流到帮部, 保证浆液更多的留在巷道周围尤其 是腰部以上,与围岩胶结,共同起到承压、造顶作用,且能够有 效的节约水泥用量。(见图 1)2.1 壁后注浆加固2.1.1

4、 注浆加固设备及参数注浆采用河北同城矿业科级 XX公司生产的 ZBQ 15/5 气动注浆泵(见图 2),额定气压为 0.5Mpa, 排浆流量为15L/min,排浆压力位5Mpa该泵为全气动,可单、 双液注浆,压力可调式注浆泵,具有体积小、重量轻、井下搬运 方便等特点, 能够满足现场注浆使用。 注浆管采用六分无缝钢管 加工而成,连接注浆泵一端焊接快速接头,另一端300mm段按照螺纹状布置 5mn的小孔,孔距50mm2.1.2 双液浆配比注浆时, 若注浆通道与老巷连通, 则水泥 远离巷道,造成水泥浪费,且达不到注浆预计效果。因此,必须 调整好双液浆配比, 控制初凝和终凝时间, 确保注入壁后的浆液

5、能更多的留在巷道周围。 参考不同配比水泥与玻璃水凝胶时间 3 调试出适合陈召一矿壁后注浆使用的双液浆最佳比例, 为便于施 工人员操作,单液水泥浆选用 1:1 ,水泥标号为 425,玻璃水浓 度为39Be,经过现场试验,得到陈召一矿壁后双液注浆配比见 表 1。巷道壁后注浆,主要是人工充填、胶结松散围岩,如果终 凝时间过长,会造成材料浪费,并且达不到注浆效果。陈召一矿 壁后注浆要求浆液扩散半径大于 1m小于3m这要求水泥浆的初 凝和终凝之间有一段合适的时间差。 经过现场试验, 陈召一矿壁 后双液注浆选用双液浆比例 1:0.25 。2.1.3 分散间歇注浆由于巷道壁后空间大且有可能与老空连通,应采用

6、分散间歇注浆,单孔注浆量控制在 24t,每个孔 注浆结束后,用清水冲洗注浆管路,待 30m区段施工完毕后,通 过打探眼验证注浆效果, 若此区段顶板注浆效果达不到要求, 则 进行复注浆,直到顶板以上 3m范围内密实为止。2.1.4 漏浆封堵原有巷道为砌碹支护, 巷壁缝隙较大, 注浆 时常发生漏浆现象, 若漏浆量较小, 可采用水泥掺拌玻璃水进行 封堵;若漏浆量较大,则应该立即停止注浆,冲洗注浆通道,等 待水泥凝固,漏浆处用棉丝塞堵, 然后水泥掺拌玻璃水进行封堵, 待水泥凝固后再开始注浆。2.2 效果验证陈召一矿进风大巷与二联巷交岔点断面较大, 最大处净宽为8.5m。根据以前施工人员讲述,原巷道掘进期间, 顶板岩石冒落严重,碹体上部空顶在 1.5m 左右,为绞架支护。 为保证扩修时顶板安全, 扩修前进行注浆加固。 经过 13 天注浆, 工施工注浆孔 11个,注入水泥 48.5t ,使用玻璃水 13.4t (其中 包括封堵漏浆)。整个工程在 6 天内完成,注浆后顶板完整性较 好,扩修期间未发生冒顶、片帮事故。3 结论本文通过对陈召一矿进、 回风大巷壁后注浆技术研究, 得出 如下结论: 扩修巷道壁后注浆时, 布置钻孔

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