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文档简介

1、制氧工程技术总结(吴怀益 2005 年 6 月)从 2002年9月至 2005年 6月,我先后参加监理了新钢 1.6万、2万和萍钢 3台 1万制 氧机安装工程。根据 5 台制氧的经验教训,特进行技术总结如下:一、土建施工方面: 土建工程监理应重点注意两个问题。 一是空分塔基础不论地质条件好坏,不论是否打桩,都要按国家规范要求进行预压, 观测其沉降数据变化。符合标准后,方可中交给专业安装。否则,将可能留下隐患,造成日 后塔体歪斜。预压分三次逐步加大荷载,每次预压时间为 7 天,每天测量一次,取得相关数 据。最终荷载加至基础总承重量的 1.5倍,下沉上浮不超过 10mm 为合格。荷载采用钢锭 或砂

2、包等,码放要均匀、水平,重心不可偏斜,以免将基础压歪。基础验收时表面不应有裂 纹等缺陷。砼体内不允许夹有木板、油毡等易燃物。表面平整度5/1000,水平度 5/1000,全长不超过 15mm,基础底板下面用膨胀水泥灌充实。萍钢 1 万空分塔总重量约 900余吨, 按 1.5倍的荷载 1350吨,沉浮未超过 10mm。空分塔完工后, 经复测其垂直度未发生变化, 情况良好。2004年 3 月,我去常州铁本制氧编写监理规划和监理细则,当时空分塔已安装三分之 二,但基础未进行预压。业主是个体户,不懂技术,只讲工期,不讲质量。一旦出了问题, 我们将有口难辩。二是空透、氧透、氮透 3 大机组高架平台基础,

3、其地脚螺丝预留孔钢管安装垂直度尺 寸要准确,一旦中心偏离或垂直度倾斜,处理难度很大。萍钢新区2氧压机高架基础是业主土建单位施工的, 平台厚度 1.8m,预留孔钢管 100mm,地脚螺丝 50mm。钢管安好后, 因固定不牢, 振捣时将钢管振斜, 下部管口偏离中心 30mm,对穿地脚螺丝不能垂直安装 (见 图 1 )。后将下部钢管割掉,凿砼扩孔,费了很大劲,吃了很多苦,才 勉强使地脚螺丝垂直安装。 如果当时将垂直的钢管上下固定好, 就不会 吃这种苦头。二、机械安装方面: 制氧工程一般都设计有透平空压机、透平氧 压机和透平氮压机 3 大机组,布置在主厂房的高架平台基础上, 是制氧工程的主要机械设备。

4、 这些设备精度高,转速快、安装技术标准高,是安装单位主要施工任务之一。国外同类设备 不仅质量好,且安装方便,运转稳定,一般都没有什么大的质量问题。如美国库柏公司和法 国阿特拉斯的空压机、美国英格索兰的氮压机等,都深受建设单位和安装单位的欢迎。特别 是英格索兰氮压机,就像傻瓜照相机一样,体积小,产量高,安装技术简单,但售价普遍较 高。而国产的 3 大机组虽价格便宜,但质量问题较多,安装比较麻烦。如:萍钢新区的 1 氧压机,在制造中出现低级错误。该机由两个气缸、 一台增速机、 3 块台板和一台电机组成 (见图 2)。由于 两缸共用一块台板, 4 个栽丝中有 1 个偏离中心 14mm, 其对角线相差

5、 23mm。按此尺寸安装,电机将偏离设计 中心 60mm。厂家派人来现场处理, 其方法是打磨栽丝, 缩小直径,以此来消除 14mm 的偏差。对此,我们提出异议。一是缩小栽丝直径,削弱了栽 丝的强度,设计上不允许;二是即使缩小 1/3,也很难消除 14mm 的误差。鉴于在台板上另 钻孔栽丝不现实,我们建议将缸体拉回厂里扩孔。 厂家的同志不同意, 提出处理基础来解决。 对此,我们坚决反对。第一,中心线是设计院给的,未经设计同意,任何单位无权改变;第 二,基础中心尺寸符合设计要求,土建单位无任何过错;第三,在 1.8m 厚的基础上处理预 留孔,工程量大,难度大,给土建单位造成很大经济损失,与理不公。

6、因此,我们在高层例 会上提出,此氧压机属不合格产品,应返厂整修。我们的意见得到了业主的支持。后将该机 缸体拉回厂里扩孔,彻底解决了这一设备质量问题,即保证了安装质量,又公正地维护了土 建单位的利益,受到各方赞扬。三、管道安装方面: 建制氧站,工程量最大的是管道安装任务。如果选址离炼钢车间 较远,加上外部工艺管道,任务量就更大了。一要严格审查施工队伍。 2002 年我们监理新钢 1.6 万制氧站,除站内管道外,外部输 氧、氮、氩管道就长达 4 公里,3 根管道全部安装在 4m 高的砼支架上。监理由炼钢监理部 的结构工程师兼管。 325mm 的输氧管焊缝经 10%拍片检查、气密性试验和强度试验,

7、均符 合规范要求,并通过了市技监局的确认,即将投入使用。人们怀着竣工的喜悦,纷纷收拾机 具,准备搬师回朝。由于包工头与打工仔之间的分配矛盾,一打工仔为报复包工头,有意违 反标准,在球罐区氧气管道一焊缝内加塞一根电焊条,并举报到市技监局。技监局及时通报 给新钢质监站, 质监站通知我监理部追查此事。 经新钢中心试验室拍片检查, 证实确有此事。 一时间,新钢上下一片哗然。当即召集千里之外的施工单位领导来新钢嗟商,包工头连夜组 织亲信寻找举报人问罪, 气氛非常紧张。我监理部一方面制止包工头报复举报人的违法行为; 一方面与施工单位项目部研究整改方案。根据新钢的决定,球罐区氧气管道焊口边返工, 边 拍片检

8、查。经过三天三夜的返工和检查,真正加塞焊条的只有一道口,施工单位损失十几万 元。我们的教训在于,一是对施工队伍审查不严,只审查了个人资格证,不知道是分包队 伍;二是兼管监理因管事多,战线长,巡视检查不力。当然,今后对类似问题监理也很难发 现。但有了这次教训,要警惕和防止类似事件的发生。二要严格按规范标准监理。在质量问题上,对错误行为的怜悯,就是对监理工作的渎 职,也是对国家规范的藐视。 2004 年,萍钢新区制氧站调压室,是管道和阀门最集中的地 方,且房间狭窄,施工难度很大。氧气从车间和球罐出来后,经过调压室过滤器送往炼钢车 间,如果压力过高,可放散降压(见图 3)。过滤器前后都有调节阀门,

9、法兰联接螺丝为 30mm, 且离墙体距离只有 30mm,搬螺丝只能用倒链拉。 此 过滤器安装前未报验,未拆检,业主也未提供合格 证和使用说明书。由于工期紧,过滤器安好后,立 即进行吹扫并投入使用。 按规范要求,过滤器在吹 扫前应将滤芯拉出,吹扫完后再装上;或不拉出, 吹扫完后,拆出滤芯清洗复位。当时,我们也曾想 要施工单位拆出清洗,但考虑到拆卸和复位是安装量的 1.5 倍,怜悯之心陡然而生,没有强 求拆洗。投产半个月后的一天凌晨 3 点,过滤器突然着火燃烧,就像一把割枪,把整个过滤 器和联接管道全部熔化, 钢渣喷到墙壁和房顶, 照明全部烧毁, 氧压机被迫停机, 球罐关闭, 炼钢车间因断氧停产,

10、场区非常吓人,好在没有伤人。事故发生后,业主果断取消了过滤器 和放散装置这一不合理的设计,供氧管道直接通往炼钢车间。经过 6 个小时的抢修,恢复了 生产。在业主调查分析事故原因时,提出四点:一是对同类过滤器进行拆检后,发现产品制 造存在违规之处;二是设计上存在诸多问题;三是施工单位未拆洗(业主对未提供合格证和 使用说明书,对施工单位为何不报验却只字未提) ;四是监理单位检查监督不严。最后决定, 对施工单位罚款 1.5 万元,对监理单位提出批评。那么这次燃烧事故究竟是什么原因发生呢?一是产品滤芯网是螺丝联接而不是铆接, 螺丝松动脱落的可能性存在; 二是管道吹扫后, 滤芯未拆洗,杂质在氧气的冲击下

11、磨擦生火, 引起爆炸燃烧的可能性也存在。 但设备已烧成灰烬, 一切都无从考证。 如果滤芯进行了拆洗, 第二个因素就可排除,我监理部和施工单位就没有任何责任。教训是深刻的。今后,不论施工难度有多大,不论工期如何紧张,都必须按规范办事。 规范标准是执法的准绳,任何人都得服从。四、空分管道安装方面: 制氧工程有两大核心项目,一是空分塔的管道安装;二是主 厂房里的 3 大机组安装。 特别是空分塔内的管道安装更为重要。 周恩来总理在处理国内国际 事务中,明确指出“外事无小事” 。干制氧工程,我的体会是“内事无小事” 。其原因是,塔 内的事再小,哪怕是一点点小漏,因是隐蔽工程,不扒砂就无法处理,所以小事也

12、是大事。 而塔外的事,都是外露的,再大也好处理,无须先决条件。 萍钢新区 1#空分因两根仪表管 泄漏造成扒砂就是一个典型事例。空分塔,又称为冷箱。 空气在冷箱内经过各种塔器的作用,将空气冷化成液体,液体 在不同的高度, 分离出氮、 氧、氩不同比重的气体亦叫空分。 冷箱内的铝合金管分为两大类: 一类为液体管,一类为气体管。其规格近 30 余种,最大管径 800mm左右,最小管径为 18mm (一般为仪表和导压管) 。根据制氧站规格的大小,箱内 80mm 以上的铝管仅固定焊口就 有 2000 多个(固定焊口即在箱内对接时的焊缝,活动焊口为在棚内制作时的焊缝) 。这 30 余种规格的铝管,分别联接在

13、各种铝质塔、器上(如主冷塔、粗氩I 、II 塔、精氩塔、板翅换热器等等)。这些塔、器长期在 -180低温下工作,其高度一般要冷缩 150mm 左右,与其 联接的管道如果未按规定满足冷缩的补偿尺寸, 或抱箍、管托设置位置不当, 就有可能因塔、 器冷缩把管道焊缝拉裂而泄漏(特别是仪表、导压管) 。因此, 对管道的抱箍、管托、卡箍 的设置,松紧程度,距离等,都有严格的要求。 由于冷箱三维空间布置如蛛网似的管网,有 的抱箍、托架和卡箍的位置在图纸上无法表示,安装时,只能按既定原则,根据空间的实际 情况灵活确定。据全国制氧行业近年的情况反映,造成扒砂的原因,大多是仪表导压管拉裂泄露所致。 萍钢新区 1#

14、空分扒砂也不例外(见图 4)。该空分与精氩 II 塔上塔联接的 18mm 的液体 导压管,因配管时未满足补偿尺寸,当塔体冷缩时, 焊缝被拉裂,管内含氧 65%的液体泄露后,向冷箱 下部流动。与主塔联接的 18mm的氖氮吹除管, 因 无图可依,管托不当,且焊缝无保护措施,运行中 焊缝拉裂后,管内 6 公斤压力的气体直奔副冷箱安 全阀。当含氧液体与 6 公斤压力的气体汇合时,冷 箱内含氧量和压力都超标(正常含氧量为 45%,实 际达到 51%;正常压力为 600KPa,即 0.6 公斤,实 际达到 2000KPa, 2 公斤)。压力无处释放,只有冲开安全阀,珠光砂从中大量喷出,无法 正常生产而被迫停机扒砂,造成重大直接和间接经济损失。在分清责任的基础上,业主对设 计、施工、监理三方都给予了处罚。这次事件后,三方都吸取了经验教训。 2005年在新钢 2 万制氧工程中,设计单位改进 了对管道和焊缝的保护措施; 施工单位严格按标准和厂方代表的指令施工; 我方配备了仪表 监理工程师,按标准严格把关。由此可见,只有树立了“内事无小事”的思想,才能确保空 分的质量,做到万无一失。从监理单位来讲,专业人员必须

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